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粗苯生產中循環(huán)洗油質量變差的現(xiàn)象分析

2022-05-12 07:23高炬晉武宏原大鵬原亞鵬
當代化工研究 2022年7期
關鍵詞:變差煤氣結晶

*高炬 晉武宏 原大鵬 原亞鵬

(陜西龍門煤化工有限公司 陜西 714000)

循環(huán)洗油吸收苯族烴的工藝流程:用洗油吸收了煤氣中苯族烴的富油進入塔底富油槽,用富油泵輸送至油氣換熱器,與脫苯塔頂出來的苯汽換熱,將富油換熱至70℃~80℃左右,然后經油油換熱器與脫苯塔底出來的熱貧油換熱,使富油溫度升至110C~130℃,再進入管式爐對流段及其交通管和輻射段被加熱至170℃~185℃,然后進入脫苯塔。從脫苯塔頂蒸出的苯汽,進入油氣換熱器及粗苯冷凝冷卻器,分別和富油、循環(huán)水進行換熱,被冷卻至25℃~30℃。冷卻后的苯水進入油水分離器進行分離,分離出的粗苯進入回流柱,一部分經回流泵輸送至脫苯塔頂打回流,另一部分進入粗苯計量槽。定期用泵將計量槽內的粗苯送至罐區(qū)粗苯貯槽貯存待售。由粗苯油水分離器分離出的水進入控制分離器,在此分離出的油去地下放空槽,分離出的水自流入硫銨工段作為噴灑水使用。脫苯后的熱貧油從脫苯塔底流出,進入油油換熱器、一段貧油冷卻器,分別與富油、循環(huán)水換熱,冷卻后的貧油自流進入脫苯塔底和外置的貧油槽,再由貧油泵送至二段貧油冷卻器被循環(huán)水冷卻至25℃~30℃后,進入洗苯塔頂噴灑洗滌煤氣,洗油循環(huán)使用。

1.洗油質量要求

洗油是煤焦油蒸餾所得酚、萘、洗三混餾分提取工業(yè)萘后的產品,它的原料是三混餾分。洗油是從焦爐煤氣中回收和制取粗苯的常用溶劑,它是煤焦油中230℃、300℃的餾分。洗油的分子量適中,化學穩(wěn)定性較好,在常溫下對粗苯有良好的吸收能力,在加熱時又能使粗苯從中很好地分離出來。為保證洗油的使用要求,對洗油質量有嚴格的規(guī)定,見表1。

表1 洗油質量

(1)常溫下易析出固體結晶物,所以應控制其含量,以保證洗油具有良好的吸收粗苯能力,減小輸送;(2)常溫下對苯族烴有良好的吸收能力,在加熱蒸餾時又能使苯族烴很好地分離出來;(3)具有化學穩(wěn)定性,即在長期使用中其吸收能力基本穩(wěn)定;(4)在吸收操作溫度下不應析出固體沉淀物;(5)易與水分離,且不生成乳化物;(6)有較好的流動性,易于用泵抽送并能在填料上均勻分布。

2.洗油質量變差的情況

2017年到2020年生產運行情況,粗苯工段出現(xiàn)嚴重的循環(huán)洗油質量變差問題,洗苯塔循環(huán)洗油塔盤掛料,貧油換熱器堵塞,影響正常生產的粗苯工序,先是洗苯塔后煤氣含苯逐漸升高,粗苯回收率下降;采用熱貧油沖洗洗苯塔關閉貧油換熱器循環(huán)水溫度提高一段貧油溫度,但效果也不明顯,采用加新洗油,對每次補充新洗油進行少量多次進行補充,運行情況稍有好轉;洗油質量變差表現(xiàn)在以下幾個方面:

(1)根據(jù)生產運行來看,粗苯回收率明顯下降,由正常情況下回收煤氣含苯在15.8%左右下降到11.55%左右,從而嚴重影響了粗苯的產量和經濟效益。(2)洗苯塔液位不穩(wěn),循環(huán)洗油在洗苯塔內磁環(huán)處掛料,富油泵有掉壓現(xiàn)象;洗苯塔阻力増大,洗苯塔的阻力,從DCS系統(tǒng)看為1kPa左右波動,用U型管實測,達到2kPa以上。(3)按照400萬噸焦化廠核算,粗苯洗油循環(huán)量應在280t/h左右,曾發(fā)生貧油換熱器堵塞,貧油泵壓力猛增的情況;循環(huán)量減少,發(fā)現(xiàn)部分管道被結晶物幾乎堵塞。(4)貧油換熱器堵塞,制作一個收集槽,對經過換熱器的部分貧油進行處理,放置收集槽,靜置,人員采用打撈的方式進行處理;提高貧油溫度,防止結晶。

3.洗油變差分析

(1)結晶物組份

洗油吸苯效率變差,嚴重影響了生產運行,對循環(huán)洗油里的結晶物進行化驗分析,見表2。

表2 循環(huán)洗油的結晶物分析

從循環(huán)洗油的結晶物分析可以看出,結晶的塊狀物主要由苊、氧芴、芴組成,其中苊含量占到59%~70.52%,萘的含量占到1.23%~3.35%。在洗苯塔內、貧油管道及換熱器里出現(xiàn)大量結晶物的主要原因。

(2)循環(huán)洗油及新洗油分析

限于我廠化驗分析,先進行降低初冷器的煤氣溫度控制,加大噴灑效果,把煤氣中的雜質進行清洗處理;加大終冷器噴灑量,由原來的4臺終冷器用一臺噴灑泵,增加到2臺噴灑泵進行噴灑,確保煤氣夾帶少的雜質;對再生器里的篩板進行檢查,確保洗油再生質量等措施,但近期又一次出現(xiàn)了循環(huán)洗油結晶物多的現(xiàn)象,說明問題多數(shù)出現(xiàn)在循環(huán)洗油上,為此,我們對循環(huán)洗油、新洗油進行了分析,見表3。

表3 循環(huán)洗油、新洗油分析

從表3可以看出,新洗油的質量指標均符合洗油的質量標準,270℃前餾出量指標在60%以上,應屬于較好的洗油;但從循環(huán)洗油的指標看,密度略有增加,300℃前餾出量略有下降,這也是正常的;但270℃前餾出量僅為65%以上,說明循環(huán)洗油內雜質較多、結晶物較多。

(3)循環(huán)洗油的組份分析

通過分析進一步查找循環(huán)洗油變差的原因,結果見表4。

表4 循環(huán)洗油組份分析

可以看出,循環(huán)洗油中的苊含量比較高,通過化驗洗油300℃餾出量為92%,但270℃前出量只有80%、85%,說明洗油吸收苯效果變差,從表4的組份分析,洗油中萘成分只有3%左右,在國標中洗油指標含萘13.0%,而苊、氧芴、等高沸點組份,總量在51%以上。

(4)外購洗油組份分析

針對循環(huán)洗油的問題,我們對新購入洗油作了全面分析,見表5。

表5 外購洗油組份分析

洗油含萘量規(guī)定小于14%,還要求苊含不大于5%,以保證在10℃~20℃時,無固體沉淀物,萘因熔點為80℃,苊的熔點為95.3℃,在常溫下易析出固體結晶。但洗油中的萘與苊、芴、氧芴及其它高沸點相互混合共存時,能生成熔點低于有關各組份的共熔點混合物,因此,在洗油中甲基萘含量達到50%時,有利于降低洗油析出沉淀物的溫度。

從表5外購洗油化驗分析中5個樣品的分析結果可以看出,樣品1、樣品2中的苊含量18.57%~21.53%,樣品3、樣品4中的苊含量36.20%~38.44%,樣品3、樣品4中的洗油更容易產生結晶。樣品5的洗油再生產中是最佳甲基萘在50%,萘含量在7.33%,苊含量在3.65%。

3.對策與措施

對于粗苯生產中洗油質量變差及易產生結晶物的問題,應從洗油來源、生產操作等方面進行解決。

(1)對新洗油的控制

國標洗油中甲基萘(洗苯的主要成分)含量低,重質組分工業(yè)苊、芴、氧芴、蒽油、瀝青等雜質較多,洗油粘度大、比重大、流動性差,在洗苯塔內噴灑時霧化效果不好,洗苯效果差。由于雜質含量較高,15℃以下容易結晶,容易造成管道和洗苯塔阻力大,甚至會造成設備堵塞,損失嚴重。國標洗油使用過程中,重質組分多、聚合快,排渣量較大,洗油消耗高。

因此,對新外購的洗油指標進行了調整。要求新洗油必須達到300℃前餾程在93%以上,并要求270℃前餾程在80%以上;新洗油中含萘控制在7%~14%;新洗油中的苊、芴、氧芴三組分含量必須不小于35%。

(2)加強洗油質量再生效果

在粗苯生產中,循環(huán)洗油的再生是關鍵環(huán)節(jié):洗油再生效果不佳,會影響洗油的吸收率。

①循環(huán)洗油的再生量為1.5%左右,還控制再生器的液位900~1100mm,如果入再生器的洗油量過大,將嚴重破壞再生器篩板上的氣相平衡,使再生器的汽提效率變差,閃蒸作用大,洗油因重質組分難以分離而變差。②注意循環(huán)洗油再生效果,定期檢查再生器內部篩板結構,依靠篩板實現(xiàn)汽液傳熱傳質。

(3)生產上采取的應急措施

為緩解系統(tǒng)運行的惡化狀況,穩(wěn)定提高粗苯回收率和產量,生產操作上作了適當調整。①要求洗油供應商保證洗油質量,其中萘含量控制在7%~14%。②根據(jù)生產實際情況,適當提高粗苯回流量,控制脫苯塔塔頂溫度不超過92℃,減少萘油餾分的揮發(fā)。③調整管式爐溫度制度,使加熱后的富油溫度下調10℃,適當,保證過熱蒸汽溫度不高于420℃。

(4)添加吸苯組分

為減少洗苯生產中的循環(huán)洗油結晶現(xiàn)象,提高洗苯能力,對于現(xiàn)有的循環(huán)洗油中含苊、芴高的,可以在循環(huán)系統(tǒng)加入少量的甲基萘,改變洗油中的洗苯能力。

可以考慮采購輕質洗油是將國標洗油再進一步加工,切掉270℃后無效成份,保證洗油中甲基萘含量。輕質洗油相比國標洗油具有的優(yōu)勢:甲基萘含量高,雜質少,粘度低,比重小,流動性好,洗苯霧化效果好、與煤氣充分接觸面積大,洗苯效率高且0℃不結晶,雜質含量少,不易堵塞設備。

(5)輕質洗油性能

①常溫下對苯族烴有良好的吸收能力,在加熱蒸餾時又能使苯族烴很好地分離出來;②具有化學穩(wěn)定性,即在長期使用中其吸收能力基本穩(wěn)定;③在吸收操作溫度下不應析出固體沉淀物;④易與水分離,且不生成乳化物;⑤有較好的流動性,易于用泵抽送并能在填料上均勻分布。

表6 輕質洗油技術質量指標

4.結論

粗苯生產是一個復雜的生產過程,造成粗苯洗油系統(tǒng)運行惡化原因:

①洗油的質量直接影響焦爐煤氣中苯族烴的回收,再生器操作液位應控制在900~1100mm、終冷器的煤氣溫度控制在 25℃~26℃,加大終冷器的冷凝液噴灑效果,保證工序生產的持續(xù)穩(wěn)定。②應對于新洗油,應增加270℃前餾程不低于85%指標,控制洗油中的萘含量7%~14%,對于含萘低的洗油,應注意其中苊、芴等高沸點組分含量≤10%,甲基萘≥30.0%,防止常溫下結晶物出現(xiàn),影響生產。③根據(jù)生產實際情況,適當提高粗苯回流量,控制脫苯塔塔頂溫度不超過92℃,減少萘油餾分的揮發(fā);應從操作上進行相應調整。④采購輕質洗油具有的優(yōu)勢:甲基萘含量高,雜質少,粘度低,比重小,流動性好,洗苯霧化效果好、與煤氣充分接觸面積大,洗苯效率高且0℃不結晶,不易堵塞設備。⑤注意再生器的運行:巡檢時注意再生器的聲音,若出現(xiàn)異響,停運進行檢查;當洗油再生效果不明顯時,要檢査內部篩板是否堵塞、是否有脫落。

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