摘要:文章以西北某鋼鐵公司總排廢水處理中心工程為例,介紹了調(diào)節(jié)-絮凝-濃縮-過濾-反滲透的工藝處理冶金工業(yè)生活混合型廢水,分析了工藝流程、設(shè)計參數(shù)、處理效果及運(yùn)行費(fèi)用等,經(jīng)過處理,出水水質(zhì)達(dá)到國家一級標(biāo)準(zhǔn)基本控制項(xiàng)目最高允許排放濃度及回用水按照《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》和再生水用作工業(yè)用水的水質(zhì)指標(biāo)的要求。
關(guān)鍵詞:工業(yè)廢水;工藝設(shè)計;回用中水;軟水;廢水處理 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
中圖分類號:X703 文章編號:1009-2374(2016)24-0093-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.24.046
水資源的短缺與水污染已經(jīng)成為制約一個地區(qū)或城市社會國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要因素,面對日趨嚴(yán)峻的水資源匱乏現(xiàn)狀,人們越來越多地采用可持續(xù)發(fā)展地利用水資源的方式和措施。
西北某特鋼公司地處湟水河流域段,其廢水治理工作是湟水河流域治理的一個環(huán)節(jié),根據(jù)國家和地方政府有關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及湟水河流域污染治理的要求,對生產(chǎn)中產(chǎn)生的“三廢”采取綜合治理措施,加快工業(yè)廢水處理和提高水循環(huán)利用及配套排水設(shè)施建設(shè),以符合國家“三廢”排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。其廢水治理的基本目標(biāo)是:噸鋼耗新水降到國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策目標(biāo);實(shí)現(xiàn)工業(yè)用水除自然蒸發(fā)外的100%循環(huán)利用。工程項(xiàng)目采用將廢水深度處理后回用于工業(yè)補(bǔ)充水及雜用水等方面,不但可以減少經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)的廢水外排放量或達(dá)到零排放,又為企業(yè)提供了一個經(jīng)濟(jì)可靠的新水源。
1 工程概況與水質(zhì)
該公司總排廢水處理中心廢水處理設(shè)計規(guī)模為20000m3/d,平均日流量15521m3/d,小時平均流量為646m3/h,最大小時流量為840m3/h,其中工業(yè)廢水1.22萬m3/d、生活廢水及雨水為0.9321m3/d。廢水處理廠的回用規(guī)模確定為14745m3/d(614m3/h),其中回用作為工業(yè)補(bǔ)充用水的水量為414m3/h,回用作為軟水的水量為120m3/h,回用作為生產(chǎn)雜用水(主要為高爐渣處理用水等)的水量為80m3/h。廢水中心進(jìn)水水質(zhì)參數(shù)如表1所示。
根據(jù)廢水處理廠排入地表水域環(huán)境功能和保護(hù)目標(biāo)以及廢水處理廠的處理工藝,廢水處理廠出水如排放時第二類污染物應(yīng)執(zhí)行一級標(biāo)準(zhǔn)的B標(biāo)準(zhǔn)。
回用水按照《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》(GB 50050-2007)和再生水用作工業(yè)用水的水質(zhì)指標(biāo)。
回用水中的一部分水經(jīng)深度處理后達(dá)到軟化水標(biāo)準(zhǔn),軟水可以供廠區(qū)煉鐵、煉鋼、軋鋼、連鑄等軟水用戶用水,廢水全部回用,達(dá)到廢水零排放。
2 工藝流程
2.1 工藝流程圖
工藝流程如圖1所示:
圖1
2.2 工藝流程說明
(1)粗細(xì)格柵。粗格柵用以去除進(jìn)廠廢水中較大體積的雜質(zhì),降低后續(xù)處理構(gòu)筑物負(fù)荷,使廢水處理廠安全穩(wěn)定運(yùn)行,細(xì)格柵主要攔截去除粒徑大于10mm的物體,被攔截的柵渣打包外運(yùn);(2)調(diào)節(jié)池及提升泵站。廢水流經(jīng)粗、細(xì)格柵后進(jìn)入調(diào)節(jié)池初沉去除泥沙及部分懸浮物,池內(nèi)設(shè)有除油機(jī)2套,用于去除廢水中的部分油,提升泵站將廢水提升至輻流池配水井;(3)輻流式沉淀池及泥漿泵站。由于進(jìn)入廢水處理廠的廢水懸浮物含量較高,因此設(shè)輻流式沉淀池作為初次沉淀池,輻流式沉淀池的污泥通過底部排泥管送至沉淀池旁的泥漿泵站,由站內(nèi)的氣動隔膜泵送往污泥濃縮池集中處理;(4)高效絮凝澄清池。輻流式沉淀池出水后,廢水中的懸浮物去除了一大部分,但仍然不滿足廢水廠出水水質(zhì)要求,因此在輻流式沉淀池后設(shè)高效絮凝澄清池2座,在高效絮凝澄清池投加混凝劑及助凝劑等化學(xué)藥劑,強(qiáng)化處理效果;(5)均質(zhì)濾池。高效絮凝澄清池出水自流至均質(zhì)濾池,由均質(zhì)濾池進(jìn)行過濾處理;(6)消毒接觸池及加氯間。消毒方式采用二氧化氯系統(tǒng)消毒,有效氯投藥量取7g/m3水;(7)污泥濃縮池及濃縮泥漿泵站。采用間歇流重力濃縮池,濃縮后設(shè)計污泥含水率為94.5%,濃縮后的污泥通過氣動隔膜污泥泵送至板框壓濾機(jī)脫水,脫水后設(shè)計泥餅含水率為35%。脫水后的上清液與濃縮池上清液均自流至調(diào)節(jié)池;(8)污泥脫水間。污泥脫水間分為兩層,上層設(shè)置板框壓濾機(jī)、移動式空氣壓縮機(jī),下層為泥餅裝運(yùn)間,污泥壓濾脫水;(9)深度處理間。設(shè)置2臺套反滲透、超濾裝置,部分回用水進(jìn)行濃度處理,軟水回用;(10)回用水池及回用水泵站。回用水泵站內(nèi)設(shè)有水泵4組,共9臺(不包含深度處理流程的泵組),用于供送種種用水。
3 主要構(gòu)筑物
該廢水處理中心的主構(gòu)筑物為格柵間、調(diào)節(jié)池、輻流池、高效絮凝澄清池、均質(zhì)濾池、濃縮池、污泥脫水間、深度處理間:
3.1 粗細(xì)格柵間
粗格柵共兩個,并設(shè)兩臺回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī),兩臺同時工作。細(xì)格柵共兩個,并設(shè)兩臺回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī),兩臺同時工作。
3.2 調(diào)節(jié)池及提升泵站
調(diào)節(jié)池停留時間取1.5h,尺寸為26.5m×20m×7.5m;有效水深為6.5m;有效容積為2880m3,調(diào)節(jié)時間為2h。池內(nèi)設(shè)有除油機(jī)2套,用于去除廢水中的部分油。提升泵站尺寸為15.5m×5.5m×6m,半地下式,泵站設(shè)置四臺廢水提升泵,3用1備。
3.3 輻流式沉淀池及泥漿泵站
沉淀池設(shè)計流量為833m3/h,設(shè)計2座輻流式沉淀池,表面負(fù)荷取2.1m3/(m2·h),每個沉淀池直徑設(shè)計為16m,有效水深為2.52m,每個沉淀池設(shè)有1臺周邊傳動刮泥機(jī)。輻流式沉淀池的污泥通過底部排泥管送至沉淀池旁的泥漿泵站,由站內(nèi)的氣動隔膜泵送往污泥濃縮池集中處理,泥漿泵站尺寸為6m×5m×7.5m,半地下式,泥漿泵站內(nèi)設(shè)置了臺氣動隔膜泵,2用1備。
3.4 高效絮凝澄清池
在輻流式沉淀池后設(shè)高效絮凝澄清池2座,在高效絮凝澄清池投加混凝劑及助凝劑等化學(xué)藥劑,強(qiáng)化處理效果,每座高效絮凝澄清池平面尺寸設(shè)計為17.2×8.4m。
3.5 均質(zhì)濾池
均質(zhì)濾池處理水量為833m3/h,設(shè)計濾速為8.67m/h,采用5個濾池,單格布置,單個濾池平面尺寸為9m×3m。
3.6 污泥濃縮池及濃縮泥漿泵站
設(shè)置2座污泥濃縮池,鋼筋砼結(jié)構(gòu)。單池邊長為10.5m,有效水深為1.5m。
氣動隔膜污泥泵設(shè)在濃縮泥漿泵站內(nèi),共3臺,2用1備,濃縮泥漿泵站尺寸為9m×5.5m×8m,為地上式。
3.7 污泥脫水間污泥脫水間
分為兩層,上層設(shè)置板框壓濾機(jī)、移動式空氣壓縮機(jī),下層為泥餅裝運(yùn)間,脫水間平面尺寸為22.5m×12.0m。
板框壓濾機(jī):污泥脫水設(shè)備采用板框壓濾機(jī)3套,2用1備,連續(xù)使用。壓濾機(jī)配套相應(yīng)的空壓機(jī)及自動開合儲泥斗,保證壓濾機(jī)的正常連續(xù)運(yùn)行。壓濾機(jī)配套獨(dú)立的自控系統(tǒng),效率較高。
3.8 深度處理間
深度處理間1座,與回用水泵站合建。
4 處理效果及運(yùn)行費(fèi)用
4.1 處理效果
該廢水處理工程運(yùn)行至今,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,出水水質(zhì)穩(wěn)定,基本達(dá)到了設(shè)計要求。對該廠工業(yè)廢水中SS、含油量、高COD均有較好的處理效果,監(jiān)測運(yùn)行中,處理水質(zhì)指標(biāo)均達(dá)到國家一級標(biāo)準(zhǔn)的B標(biāo)準(zhǔn)(GB 18918-2002)基本控制項(xiàng)目最高允許排放濃度,2015年平均指標(biāo)如表2所示:
由表5可見,總排廢水出水水質(zhì)均滿足國家一級標(biāo)準(zhǔn)的B標(biāo)準(zhǔn)排放標(biāo)準(zhǔn)及《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》(GB 50050-2007)和再生水用作工業(yè)用水的水質(zhì)指標(biāo)。
4.2 運(yùn)行成本
工程運(yùn)行成本包括電費(fèi)、水處理藥劑費(fèi)、人工費(fèi)、設(shè)備檢修、維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)及折舊等。因該廢水中心為零排放項(xiàng)目,全年無停產(chǎn),水質(zhì)處理由專業(yè)廠家承包,年藥劑費(fèi)68.9萬,年電費(fèi)17.5萬,年人工費(fèi)76.8萬元,年檢修維護(hù)費(fèi)162.7萬元,年折舊費(fèi)240萬元,合計年運(yùn)行費(fèi)用565.9萬元,預(yù)計年?duì)I業(yè)收入1152.5萬元。
5 結(jié)語
工程實(shí)踐表明,采用調(diào)節(jié)-絮凝-濃縮-過濾-反滲透的工藝處理冶金工業(yè)生活混合型廢水,處理效果良好,出水水質(zhì)達(dá)到國家一級標(biāo)準(zhǔn)的B排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 18918-2002)。處理費(fèi)用低,經(jīng)濟(jì)效果顯著,設(shè)備運(yùn)行高效,出水水質(zhì)穩(wěn)定,該工程的運(yùn)行既解決了廢水排放對水體的污染,又節(jié)約了該公司新水的使用,具有良好的環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效益。
作者簡介:劉蘭英(1970-),女,青海西寧人,西寧特殊鋼集團(tuán)有限公司中級工程師,研究方向:給水排水與工業(yè)水處理。
(責(zé)任編輯:王 波)