王玉綿
DOI:10.16660/j.cnki.1674-098X.2016.18.029
摘 要:汽輪發(fā)電機(jī)組運(yùn)行中,要求潤(rùn)滑油油溫保持在35 ℃~45 ℃以保證軸承潤(rùn)滑和冷卻,冷油器作為油冷卻設(shè)備其工作效果至關(guān)重要。影響冷油器冷卻效果的因素是多方面的,冷油器清潔程度、冷卻面積、冷卻水量、冷卻水溫等均會(huì)影響油溫,此次改造通過對(duì)設(shè)備運(yùn)行中存在的問題進(jìn)行分析、查找原因,確定主要影響因素,并針對(duì)問題所在制定解決方案,有效解決了油溫高無法調(diào)節(jié)的問題,保證了汽輪發(fā)電機(jī)設(shè)備的安全運(yùn)行,同時(shí)減少了工業(yè)新水的使用,效益明顯。
關(guān)鍵詞:汽輪發(fā)電機(jī) 潤(rùn)滑油油溫 冷油器 冷卻水 節(jié)能降耗
中圖分類號(hào):TK26 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2016)06(c)-0029-02
1 設(shè)備現(xiàn)狀分析
潤(rùn)滑油系統(tǒng)的任務(wù)是可靠地向機(jī)組各軸承、盤車裝置提供合格的潤(rùn)滑/冷卻用油,其作用有兩個(gè):一個(gè)是潤(rùn)滑,一個(gè)是冷卻。機(jī)組運(yùn)行中,潤(rùn)滑油在軸與軸承的間隙形成油膜,支撐轉(zhuǎn)子在軸承中高速旋轉(zhuǎn),同時(shí)帶走軸承摩擦產(chǎn)生的熱量和軸傳遞來的熱量。汽輪發(fā)電機(jī)的潤(rùn)滑油油溫要求控制在35 ℃~45 ℃范圍內(nèi),最佳溫度為38 ℃左右。潤(rùn)滑油冷卻系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備為冷油器,冷油器是對(duì)軸承回油進(jìn)行冷卻,使用中保持在工作油溫的設(shè)備。
6 MW汽輪發(fā)電機(jī)組的工作介質(zhì)是高溫蒸汽,潤(rùn)滑油需要帶走的熱量較多。潤(rùn)滑系統(tǒng)配置面積為12.5 m2油冷器2臺(tái),管束為14 mm×1 mm銅管,每當(dāng)夏季氣溫高時(shí),環(huán)水溫度升高,冷油器換熱效果受到影響,潤(rùn)滑油油溫總在42 ℃~45 ℃左右,不得不在冷卻水中補(bǔ)充工業(yè)新水,降低冷卻水溫度,使?jié)櫥陀蜏亟档偷?0 ℃左右,以保證機(jī)組的相對(duì)安全運(yùn)行。
2 技術(shù)可行性論證
影響潤(rùn)滑油油溫的因素主要是冷卻水和冷油器,具體如下。
(1)冷卻水流量:冷卻水量越大,進(jìn)行換熱越充分,油溫越易于調(diào)節(jié)。
(2)冷卻水溫度:冷卻水溫度越低,所需水量越少,冷油器進(jìn)口閥門開度越小,油溫越易于調(diào)節(jié)。
(3)冷油器換熱面積:換熱面積越大,換熱效果越好。
(4)冷油器清潔程度:冷卻水管表面結(jié)垢,影響潤(rùn)滑油冷卻效果。
針對(duì)影響潤(rùn)滑油油溫的幾個(gè)因素進(jìn)行分析,確定1#F潤(rùn)滑油冷卻系統(tǒng)改造的具體措施,其中增加冷卻水流量,要求改變循環(huán)水泵的能力,這是不現(xiàn)實(shí)的,但加大冷油器的用水量,是可行的。因此制定如下具體改造方案。
(1)更換冷油器,加大冷卻面積,加大進(jìn)、出水口直徑,提高換熱效率。
(2)優(yōu)化工藝布置,改變冷油器油路連接方式,便于冷油器的在線切換,改造進(jìn)、出水管道,增加電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,便于及時(shí)進(jìn)行油溫調(diào)節(jié)。
3 方案的實(shí)施及技術(shù)關(guān)鍵
3.1 確定冷油器冷卻面積
運(yùn)行中機(jī)組軸承的最佳潤(rùn)滑油油溫應(yīng)為38 ℃左右,過高或過低均會(huì)使油膜處于不良的工作狀態(tài),引起機(jī)組振動(dòng)或軸瓦燒壞事故。原1#汽輪發(fā)電機(jī)組潤(rùn)滑油系統(tǒng)配備2臺(tái)冷卻面積為12.5 m2的冷油器,臥式布置。每到夏季水溫高于30 ℃時(shí),2臺(tái)冷油器同時(shí)投用也只能使油溫維持在40 ℃左右,一旦銅管有堵塞或水溫升高,則只能在冷卻水中加入大量工業(yè)新水,以降低水溫,保證油溫,新水補(bǔ)充量平均為10 t/h左右,年需要補(bǔ)水量為36 000 t(每年夏季補(bǔ)水5個(gè)月)左右,水池中多余的水通過溢流排走,造成大量的水資源浪費(fèi)。
通過計(jì)算,所需冷卻面積為25 m2,考慮一定的裕量,決定采用冷卻面積為30 m2,并以此為依據(jù)通過設(shè)備招標(biāo)。
3.2 改進(jìn)油循環(huán)方式和油路連接方式
原冷油器組結(jié)構(gòu)如圖1所示,進(jìn)、出油管上分別安裝截止閥進(jìn)行控制,油在冷油器殼體的流動(dòng)如箭頭所示,與管內(nèi)水的熱交換接觸不充分;當(dāng)冷油器需要進(jìn)行切換時(shí),需兩人操作,同時(shí)打開備用冷油器的進(jìn)、出口閥門,然后同時(shí)關(guān)閉原冷油器進(jìn)、出口閥門,操作時(shí)要盡量保持同步、緩慢開啟和關(guān)閉,操作不當(dāng)會(huì)影響潤(rùn)滑油壓和油量,甚至造成供油中斷,從而導(dǎo)致機(jī)組事故。
此次改造后冷油器組結(jié)構(gòu)如圖2所示,冷油器油路采用三通換向閥連接,兩三通換向閥由連桿組合成一體,油流通過三通換向閥控制進(jìn)入冷油器后,經(jīng)過導(dǎo)向板改變流動(dòng)方向繞冷卻水管束環(huán)流,最后由出油口流出,如箭頭所示,熱交換充分,大大提高了熱交換效率;當(dāng)冷油器需要進(jìn)行切換時(shí),只需一人緩慢旋轉(zhuǎn)三通換向閥連桿,兩三通換向閥閥芯即可同時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng)切向另一側(cè),實(shí)現(xiàn)冷油器的在線切換,不會(huì)影響潤(rùn)滑油流量,當(dāng)需要兩組冷油器同時(shí)投運(yùn)時(shí),把三通換向閥置于中間位置即可,操作簡(jiǎn)單、方便、安全。
另外,在冷卻器進(jìn)水母管上安裝一DN100電動(dòng)調(diào)節(jié)閥。操作人員可以根據(jù)油溫變化在操作室及時(shí)進(jìn)行水量調(diào)節(jié),保證油溫在要求范圍之內(nèi)。
4 運(yùn)行情況
上述系統(tǒng)改造方案,在1#F中修時(shí)予以實(shí)施,進(jìn)行了冷油器更換和油、水管道改造,并投入使用。
經(jīng)過觀察,運(yùn)行情況良好,效果顯著。冷油器運(yùn)行一組,用進(jìn)水閥門調(diào)節(jié)水量來冷卻潤(rùn)滑油,進(jìn)水電動(dòng)調(diào)節(jié)閥開度在30%~70%,潤(rùn)滑油溫即可維持在38 ℃左右,并且不需要在環(huán)水中補(bǔ)充工業(yè)新水,大大節(jié)約了水資源。潤(rùn)滑油溫度的可靠調(diào)節(jié)和持續(xù)穩(wěn)定,減少了職工操作,保證了機(jī)組安全運(yùn)行,消除了重大隱患(見表1)。
5 效益分析
改造后,不再需要每小時(shí)約10 t/h的新水補(bǔ)充,按夏季補(bǔ)水時(shí)間5個(gè)月,工業(yè)新水4元/t計(jì)算,則:
年可節(jié)約工業(yè)水:10 t/h×24 h/d×5 m×30 d/m=
36 000 t。
年節(jié)水效益為:36 000 t×4元/t=14.4萬元。
參看文獻(xiàn)
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