楊力
摘 要:在“十三五”國家環(huán)保政策越來越嚴(yán)格的情況下,進行超凈改造是大勢所趨。豐城電廠積極的進行脫硝超凈改造,并進行了可行性研究,現(xiàn)將改造思路分享如下。
關(guān)鍵詞:超凈改造;脫硝;電廠
一、背景介紹
隨著國家對節(jié)能減排工作的不斷深入,環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)已不斷提高,排放監(jiān)督已愈發(fā)嚴(yán)格。根據(jù)GB13223-2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,本項目機組NOx排放濃度應(yīng)執(zhí)行200 mg/Nm3(標(biāo)態(tài),干基,6%氧)的排放標(biāo)準(zhǔn)。豐城某電廠地處中部地區(qū),計劃于 2017年前基本完成超低排放改造,即煙塵、SO2、NOX排放濃度分別要求小于10、35、50mg/Nm3,豐城電廠NOx排放濃度須執(zhí)行50 mg/Nm3(標(biāo)態(tài),干基,6%氧)的排放標(biāo)準(zhǔn)。
目前豐城電廠#1、#2機組硝裝置運行平均NOX出口濃度分別為145 mg/Nm3和143 mg/Nm3。出口濃度基本在50~200mg/Nm3間,其中超過200mg/Nm3不到3%,現(xiàn)有的脫硝裝置不能滿足新的排放標(biāo)準(zhǔn)的要求,所以須對現(xiàn)有脫硝系統(tǒng)進行超低排放改造。
二、脫硝裝置改造方案
目前電廠采用的是低氮燃燒+SCR脫硝工藝,根據(jù)2014年1月至2015年6月的脫硝運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,脫硝入口NOX濃度基本在200~400mg/Nm3范圍之間,平均#1、#2機組平均NOX濃度約300mg/Nm3,進一步低氮燃燒改造空間不大,本次改造技術(shù)路線僅SCR脫硝改造考慮,其余系統(tǒng)盡可能利用現(xiàn)有系統(tǒng),不作大的調(diào)整。SCR脫硝原設(shè)計效率為50%,執(zhí)行氮氧化物的排放限值為200mg/Nm3,根據(jù)最新要求2020年達(dá)到排放限值為50 mg/Nm3,本次脫硝改造設(shè)計效率為87.5%。
(一)SCR反應(yīng)器區(qū)改造
原SCR脫硝裝置每臺爐設(shè)置2臺反應(yīng)器,催化劑層采用“2+1”布置,反應(yīng)器設(shè)置在省煤器與空預(yù)器之間的高含塵段,反應(yīng)器入口設(shè)氣流均布裝置。脫硝入口煙道設(shè)氨噴射裝置,每臺SCR反應(yīng)器設(shè)置5臺渦流混合器。由氨氣-空氣混合器來的混合氣體噴入位于煙道內(nèi)的渦流混合器處,并設(shè)手動調(diào)節(jié)閥,在系統(tǒng)投運時可根據(jù)煙道進出口檢測出的NOx濃度來調(diào)節(jié)氨的分配量。每臺爐設(shè)有一臺尿素水解反應(yīng)器,布置于脫硝反應(yīng)器鋼架上。
本次改造總體沿用現(xiàn)有布置方式,不作大的調(diào)整。
1)催化劑。#1、#2爐脫硝裝置分別于2013年12月、2014年6月投運,初裝兩層催化劑高度585mm(體積189.54m3),目前出口NOX濃度大部分時間可以控制在200mg/m3左右,難以達(dá)到超低排放要求,必須進行改造。通過加裝一層975mm的催化劑(單臺爐體積168m3),第二次更換催化劑需在原催化劑達(dá)到化學(xué)壽命后即進行,更換高度也為975mm,以后每3年更換催化劑高度均為975mm。
2)吹灰系統(tǒng)。本工程SCR反應(yīng)器采用“蒸汽吹灰+聲波吹灰”聯(lián)合吹灰模式,每臺反應(yīng)器安裝一套耙式蒸汽吹灰和一套聲波吹灰系統(tǒng)。
每層設(shè)置4只蒸汽吹灰器,布置于反應(yīng)器側(cè)墻上。每臺爐共24只。
每層催化劑層設(shè)3個聲波吹灰器,共2層,每臺反應(yīng)器共設(shè)9只聲波吹灰器(含備用層),每臺爐共18只聲波吹灰器,布置于反應(yīng)器后墻上。
目前2號機組脫硝裝置阻力達(dá)到了1200Pa,存在輕微堵塞現(xiàn)象。電廠因擔(dān)心蒸汽吹灰器損壞催化劑,投運后從未運行。
為確保超低排放改造后吹灰系統(tǒng)長久安全可靠運行,本次改造每層新增1臺聲波吹灰器,取消蒸汽吹灰器。因本次改造催化劑高度發(fā)生了變化,為保證吹灰效果,需相應(yīng)調(diào)整聲波吹灰高度位置。
3)尿素水解系統(tǒng)。#1、2機組尿素水解反應(yīng)器出力為93 kg/h,改造設(shè)計條件下,單臺水解反應(yīng)器出口的氨產(chǎn)量需要達(dá)到165 kg/h,出力不能滿足鍋爐BMCR負(fù)荷下出口NOx濃度小于50mg/Nm3設(shè)計,需進行增容改造。根據(jù)電廠實際情況,保留現(xiàn)有2 臺水解反應(yīng)器,用于其中一臺爐的制氨,新增1臺大容量水解反應(yīng)器(制氨出力為180kg/h),單獨用于一臺爐的制氨。
4)氨稀釋噴射系統(tǒng)。原設(shè)計計量模塊能力為單臺正常流量為46.5 kg/h,調(diào)節(jié)范圍:10%~110%,本次改造后需要流量為132.5kg/h,本次改造每臺爐更換2臺計量模塊,設(shè)計出力為132.5 kg/h,調(diào)節(jié)范圍:10%~120%。
按照超低排放的標(biāo)準(zhǔn)計算,改造后氨耗量為165kg/h,按照將氣氨稀釋后體積濃度不超過5%進行計算,所需稀釋風(fēng)流量為4355m3/h,本次改造設(shè)計稀釋風(fēng)量為4355Nm3/h,原設(shè)計已不能滿足要求,本次改造整體更換原稀釋風(fēng)管道和閥門,更換氨空氣混合器??紤]原稀釋風(fēng)采用熱一次風(fēng),易造成稀釋風(fēng)管堵塞,本次改造改用冷一次風(fēng),在反應(yīng)器下部設(shè)冷風(fēng)加熱管道,一次風(fēng)經(jīng)熱煙氣加熱后,作為稀釋風(fēng)。
5)流場及渦流混合器。渦流混合器應(yīng)根據(jù)流場優(yōu)化和噴氨優(yōu)化調(diào)整進行相應(yīng)更換、改造。
(二)還原劑存儲及制備
#1、#2機組脫硝裝置還原劑采用尿素,原尿素溶液制備和存儲均能滿足改造后的要求,無需改造。
(三)實現(xiàn)全負(fù)荷脫硝
#1、#2機組脫硝設(shè)計最低連續(xù)運行煙溫305℃,最高連續(xù)運行煙溫400℃,當(dāng)反應(yīng)溫度低于305℃時,在催化劑表面會發(fā)生副反應(yīng),NH3與SO3和H2O反應(yīng)生成(NH4)2SO4或NH4HSO4減少與NOx的反應(yīng),生成物附著在催化劑表面,堵塞催化劑的通道和微孔,降低催化劑的活性。
因此,當(dāng)脫硝入口煙溫低于305℃時,SCR停運,根據(jù)現(xiàn)有的統(tǒng)計結(jié)果,低于最低噴氨溫度的時間占比約4%,即脫硝投運率約96%,不能滿足98%要求,要解決上述問題,目前較為成熟的技術(shù)是提高低負(fù)荷時省煤器出口煙溫。主要技術(shù)方案有:
1)省煤器入口加裝旁路煙道;
2)省煤器水側(cè)旁路系統(tǒng);
3)省煤器入口熱水再循環(huán);
4)拆分省煤器。
根據(jù)測試結(jié)果來看,在最低穩(wěn)燃負(fù)荷下,SCR最低入口煙溫不小于300℃,正常不小于305℃,機組可以滿足全負(fù)荷脫硝,因此建議暫不改造,加強運行管理和調(diào)整。
三、結(jié)語
在“十三五”國家環(huán)保政策越來越嚴(yán)格的情況下,進行超凈改造是大勢所趨。在京津冀,火電廠已經(jīng)基本完成了超凈改造。在大面積霧霾經(jīng)常發(fā)生的情況下,全國范圍內(nèi)火電廠實現(xiàn)超凈改造將有效的改善環(huán)境空氣質(zhì)量,造福子孫后代。
參考文獻(xiàn):
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