摘 要: 為了減少大氣污染,現(xiàn)役火電機(jī)組在增設(shè)脫硫設(shè)備的同時(shí)增設(shè)脫硝系統(tǒng),以減少以一氧化氮為主的氮氧化物,降低排放量,隨著脫硝系統(tǒng)的投入,對(duì)相關(guān)設(shè)備的影響也隨之而來,尤其是對(duì)空預(yù)器、軸流風(fēng)機(jī)的影響較大,文中通過對(duì)一次風(fēng)機(jī)失速原因的分析,提出正常運(yùn)行采取的措施和停爐改造辦法,通過上述方法,消除一次風(fēng)機(jī)失速現(xiàn)象,解決空預(yù)器堵灰,保證的機(jī)組安全運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:脫硝 失速 一次風(fēng)機(jī) 空預(yù)器 堵灰
中圖分類號(hào):TM621 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1003-9082(2016)10-0266-02
引言
在全國(guó)大型火力發(fā)電機(jī)組中,目前廣泛采用軸流式一次風(fēng)機(jī)和正壓直吹式制粉系統(tǒng),如果一次風(fēng)機(jī)選型設(shè)計(jì)、調(diào)整或制粉系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),極易引起風(fēng)機(jī)失速,風(fēng)機(jī)失速時(shí),常常會(huì)引起風(fēng)機(jī)振動(dòng)加大,風(fēng)機(jī)出口壓力下降,如果處理不及時(shí),容易造成風(fēng)機(jī)損壞、燃燒不穩(wěn)、甚至鍋爐滅火機(jī)組停運(yùn),因此做好一次風(fēng)機(jī)的選型、設(shè)計(jì)、調(diào)整工作,是保證機(jī)組安全運(yùn)行的重要手段。做為大氣主要污染物之一的氮氧化物,為滿足環(huán)保要求,配置低氮燃燒器和加裝脫硝系統(tǒng)是火電廠降低氮氧化物排放的主要手段,隨著脫硝系統(tǒng)的加入,對(duì)其他設(shè)備的影響也隨之而來。
一、鍋爐及脫硝設(shè)備介紹
某廠8號(hào)600MW機(jī)組采用東方鍋爐公司制造的亞臨界、自然循環(huán)、對(duì)沖燃燒、一次中間再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、緊身封閉、全鋼構(gòu)架的Π型汽包爐。爐膛燃燒方式為正壓直吹前后墻對(duì)沖燃燒,共配有30只低氮軸向旋流式煤粉燃燒器,分三層分別布置在鍋爐前后墻水冷壁上。燃燒器的配風(fēng)采用典型的MB形式,即一次風(fēng)、二次風(fēng)、三次風(fēng)。 煙道下部布置有兩臺(tái)豪頓華公司生產(chǎn)的型號(hào)為32VNT1830三分倉(cāng)容克式受熱面回轉(zhuǎn)空氣預(yù)熱器。 制粉系統(tǒng)配置6臺(tái)磨煤機(jī),鍋爐爐膛風(fēng)煙系統(tǒng)為平衡通風(fēng)方式。選用兩臺(tái)豪頓華公司生產(chǎn)型號(hào)為ANN-2660/1400N的動(dòng)葉可調(diào)軸流式送風(fēng)機(jī);兩臺(tái)成都電力機(jī)械廠生產(chǎn)的AN型入口靜葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī);兩臺(tái)豪頓華公司生產(chǎn)型號(hào)為ANT-1938/1250N的雙動(dòng)葉調(diào)節(jié)軸流式一次風(fēng)機(jī)。
該機(jī)組脫硝系統(tǒng)是由福建龍凈環(huán)保股份有限公司設(shè)計(jì)制造,采用液氨制備脫硝還原劑,“高含塵布置方式”的選擇性催化還原法(SCR)脫硝裝置。該脫硝系統(tǒng)采用選擇性催化還原法(SCR)全煙氣脫硝工藝。SCR反應(yīng)器布置在省煤器出口與空預(yù)器入口之間的高含塵區(qū)域,其裝置在鍋爐B-MCR工況下進(jìn)行全煙氣脫硝。采用單爐體雙SCR結(jié)構(gòu)體布置,催化劑層數(shù)按2+1模式布置,初裝2層預(yù)留1層,在設(shè)計(jì)煤種及校核煤種、鍋爐最大連續(xù)出力工況(BMCR)、處理100%煙氣量、在布置1層催化劑條件下脫硝效率不小于50%。反應(yīng)器安裝雙吹掃裝置,即蒸汽吹灰器和聲波吹灰器。反應(yīng)原理如下:
SCR脫硝系統(tǒng)是利用催化劑,在一定溫度下,使煙氣中的NOx與氨氣供應(yīng)系統(tǒng)注入的氨氣混合后發(fā)生還原反應(yīng),生成氮?dú)夂退?,從而降低NOx的排放量,減少煙氣對(duì)環(huán)境的污染。其中SCR反應(yīng)器中發(fā)生反應(yīng)如下:
(1)4NO + 4NH3 + O2 催化劑 4N2 + 6H2O
(2)NO + NO2 + 2NH3 催化劑 2N2 + 3H2O
(3)6NO2 + 8NH3 催化劑 7N2 + 12H2O
其中反應(yīng)(1) 是主反應(yīng)。因?yàn)闊煔庵械拇蟛糠諲Ox 均是以NO 的形式存在的,在沒有催化劑的情況下,這些反應(yīng)只能在很窄的溫度范圍內(nèi)(980 ℃左右) 進(jìn)行,通過選擇合適的催化劑,可以降低反應(yīng)溫度,并且可以擴(kuò)展到適合電廠實(shí)際工況的290 ℃~430 ℃范圍。
在反應(yīng)條件改變時(shí),還可能發(fā)生以下反應(yīng):
(4)4NH3 + O2 →2N2 + 6H2O
(5)2NH3 →N2 + 3H2
(6)4NH3 + 5O2 →4NO + 6H2O
NH3 的分解和NH3 氧化為NO 的反應(yīng)都在350 ℃以上才能進(jìn)行,450℃以上才能劇烈反應(yīng)。在一般的選擇性催化還原工藝中,反應(yīng)溫度??刂圃?00 ℃以上,這時(shí)還有部分NH3 氧化為N2的副反應(yīng)發(fā)生。
但是在某些條件下,SCR 系統(tǒng)中還會(huì)發(fā)生如下不利反應(yīng):
(7)SO2 + 1/2 O2 →SO3
(8)NH3 + SO3 + H2O →NH4HSO4
(9)2NH3 + SO3+ H2O →(NH4)2HSO4
(10)SO3 + H2O →H2SO4
反應(yīng)式(1) 、(2) 主要在催化劑表面進(jìn)行,催化劑的外表面積和微孔特性很大程度上決定了催化劑的反應(yīng)活性。
反應(yīng)式(8)、(9)中形成的NH4HSO4 和(NH4)2SO4很容易對(duì)空氣預(yù)熱器造成粘污,在運(yùn)行過程為了避免噴入太多的氨而發(fā)生副反應(yīng)生成NH4HSO4 、(NH4)2SO4,我們通過監(jiān)測(cè)SCR反應(yīng)器出口的氨逃逸含量來控制噴氨量。一般氨逃逸要求小于3ppm,在保證脫硝率>80%的情況下,可以不必再增加供氨量。
為了避免由于硫酸氫氨聚集引起的催化劑暫時(shí)失活,連續(xù)運(yùn)行時(shí)入口處溫度應(yīng)高于硫酸氫氨的露點(diǎn)溫度。硫酸氫氨將首先冷凝在催化劑的空隙里,冷凝過程是可逆的,當(dāng)運(yùn)行溫度高于硫酸氫氨露點(diǎn)溫度以上時(shí),硫酸氫氨可蒸發(fā),催化劑將恢復(fù)活性。
硫酸氫氨的沉積物會(huì)產(chǎn)生粘性,吸附飛灰。當(dāng)在露點(diǎn)以下運(yùn)行時(shí),應(yīng)增加吹灰的頻率。運(yùn)行溫度長(zhǎng)時(shí)間低于硫酸氫氨露點(diǎn)溫度時(shí)將導(dǎo)致催化劑活性的明顯降低。在這種情況下,即使將溫度升至露點(diǎn)以上也不可能使催化劑恢復(fù)活性。在低于露點(diǎn)溫度的條件下連續(xù)運(yùn)行的時(shí)間必須控制在300小時(shí)以內(nèi),同時(shí)催化劑的運(yùn)行溫度必須在280℃以上。
二、投入脫硝系統(tǒng)后帶來的問題
投入脫硝系統(tǒng)以來,空預(yù)器差壓不斷增大,雖然每次停爐均對(duì)空預(yù)器進(jìn)行水沖洗,但是鍋爐啟動(dòng)一段時(shí)間后,各風(fēng)機(jī)電流、風(fēng)機(jī)出口壓力、爐膛負(fù)壓均小幅擺動(dòng),一次風(fēng)機(jī)系統(tǒng)影響更大,風(fēng)機(jī)失速現(xiàn)象頻繁發(fā)生,如下記錄2015年3月21日上午,該機(jī)組發(fā)生A一次風(fēng)機(jī)失速異常事件經(jīng)過:
異常發(fā)生前運(yùn)行工況:機(jī)組負(fù)荷600MW,ABCDE磨運(yùn)行,煤量320t/h,F(xiàn)磨煤機(jī)備用,A、B一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行。
11:12 負(fù)荷指令600MW,煤量從296 t/h逐漸升至320t/h,A空預(yù)器差壓2.1Kpa,B空預(yù)器差壓1.7Kpa。
11:14:53 A一次風(fēng)機(jī)出口壓力13.4kpa,風(fēng)機(jī)風(fēng)量從370t/h降至0,A一次風(fēng)機(jī)失速;A一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉83%跳手動(dòng),電流120A;B一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉全開,電流260A,一次風(fēng)壓降至7.3kPa并持續(xù)下降,各磨煤機(jī)風(fēng)量最低97t/h。
11:15:30手動(dòng)降低B一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開度,防止B一次風(fēng)機(jī)過流;
11:16:02解除燃料主控自動(dòng),打掉E磨煤機(jī),關(guān)閉通風(fēng)及密封風(fēng),一次風(fēng)壓力最低降至6.4kPa后回升,穩(wěn)定于7.2kPa左右;減小其余磨煤機(jī)煤量至50t/h,各臺(tái)磨煤機(jī)風(fēng)量100t/h。
11:22:00 關(guān)小B一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉,防止風(fēng)機(jī)并列后突然出力造成一次風(fēng)壓過高,關(guān)小失速A一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉至60%,A、B一次風(fēng)機(jī)重新并列運(yùn)行,一次風(fēng)壓回頭至9.5kPa;
11:28投入?yún)f(xié)調(diào);
11:49啟動(dòng)E磨煤機(jī),壓力上漲較快,停止其運(yùn)行,11:57 再次啟動(dòng)E磨煤機(jī)、E給煤機(jī)運(yùn)行;
12:01投AGC。
1.原因分析
造成風(fēng)機(jī)失速的原因一般為
1.1風(fēng)機(jī)動(dòng)葉沖角(氣流方向與葉片葉弦的夾角即為沖角)很小,氣流繞過機(jī)翼型葉片而保持流線狀態(tài),隨著動(dòng)葉的不斷開大,當(dāng)氣流與葉片形成正沖角即沖角大于零時(shí),此沖角超過某一臨界值時(shí),葉片背面的流動(dòng)工況開始惡化,邊界層受到破壞,在葉片背面尾端出現(xiàn)渦流區(qū),即所謂的失速現(xiàn)象。沖角大于臨界值越多,失速現(xiàn)象越嚴(yán)重,流體的流動(dòng)阻力越大,使葉道阻塞,同時(shí)風(fēng)機(jī)風(fēng)壓也隨之迅速降低,風(fēng)機(jī)進(jìn)入不穩(wěn)定的工況區(qū)。[1]
1.2風(fēng)機(jī)或制粉系統(tǒng)發(fā)生故障,如擋板突然關(guān)閉,磨煤機(jī)跳閘,磨煤機(jī)風(fēng)門聯(lián)關(guān),由于風(fēng)量瞬間減少,系統(tǒng)阻力增大,造成風(fēng)機(jī)壓力上升,風(fēng)量下降,風(fēng)機(jī)動(dòng)葉調(diào)整較慢,使風(fēng)機(jī)進(jìn)入不穩(wěn)定工作區(qū)域,從而發(fā)生失速。
1.3兩臺(tái)風(fēng)機(jī)特性曲線不同,使兩臺(tái)并列的風(fēng)機(jī)發(fā)生搶風(fēng)或自動(dòng)控制失靈,使其中一臺(tái)風(fēng)機(jī)進(jìn)入失速區(qū)。
分析本次異常中由于漲負(fù)荷過程,煤量上漲過快,但風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開度并不大,A側(cè)空預(yù)器差壓較高,B側(cè)一次風(fēng)機(jī)出力增速大于A側(cè)一次風(fēng)機(jī),導(dǎo)致A一次風(fēng)機(jī)出口壓力升高,一次風(fēng)流量減小,A一次風(fēng)機(jī)進(jìn)入不穩(wěn)定工作區(qū)。失速時(shí)A一次風(fēng)機(jī)風(fēng)量370t/h,壓力13.4Kpa,查一次風(fēng)機(jī)性能曲線,此工況正好落在風(fēng)機(jī)不穩(wěn)定工作臨界區(qū)域內(nèi)。
2.為防止風(fēng)機(jī)失速,正常運(yùn)行時(shí)采取的措施
2.1根據(jù)磨煤熱風(fēng)門開度控制一次風(fēng)母管壓力,維持一次風(fēng)機(jī)在大風(fēng)量低壓頭工況運(yùn)行,高負(fù)荷一次風(fēng)機(jī)出口壓力超過13KPa或一次風(fēng)機(jī)擋板開度大于80%時(shí)調(diào)整一次風(fēng)壓力負(fù)偏置,降低一次風(fēng)機(jī)出力;
2.2漲負(fù)荷時(shí)注意監(jiān)視一次風(fēng)機(jī)電流變化,當(dāng)兩臺(tái)風(fēng)機(jī)出力不平衡時(shí),及時(shí)調(diào)平,保持兩臺(tái)風(fēng)機(jī)出力相同,并注意監(jiān)視一次風(fēng)機(jī)控制油壓力變化,壓力升高說明動(dòng)葉有卡澀問題,立即限制機(jī)組負(fù)荷,降低風(fēng)機(jī)出力;
2.3加強(qiáng)空預(yù)器吹灰,正常運(yùn)行時(shí)控制A側(cè)風(fēng)機(jī)出力略大于B側(cè)。
3.針對(duì)空預(yù)器堵灰采取的措施
由于引起風(fēng)機(jī)失速的主要原因在空預(yù)器,因此,對(duì)投入脫硝系統(tǒng)后的空預(yù)器堵灰適當(dāng)采取措施,以防止因脫硝系統(tǒng)投入造成其他設(shè)備損壞:
3.1通過提高空預(yù)器進(jìn)口冷風(fēng)溫度,來提高空預(yù)器冷端綜合溫度
開大一二次風(fēng)暖風(fēng)器供汽門,提高供汽壓力,使進(jìn)入空預(yù)器的一、二次冷風(fēng)溫度升高。針對(duì)北方地區(qū)氣溫情況,進(jìn)入冬季后,鍋爐暖風(fēng)器提早投入,推遲推出,提高空預(yù)器冷端綜合溫度。
3.2控制機(jī)組噴氨量
由于鍋爐風(fēng)道大,可能造成氮氧化物分布及噴氨不均勻,從而導(dǎo)致煙氣中氨氣量過剩。優(yōu)化機(jī)組脫硝系統(tǒng)各測(cè)點(diǎn)位置,確保測(cè)量的準(zhǔn)確性和有效性,控制出口氮氧化物滿足要求的同時(shí),氨逃逸不大于3ppm,減少副反應(yīng)的發(fā)生,降低硫酸氫銨的生成量,降低空預(yù)器堵灰的同時(shí)節(jié)省液氨的消耗量。
3.3加裝空預(yù)器高壓水沖洗裝置
利用硫酸氫銨易溶于水的特性,在空預(yù)器上裝設(shè)在線高壓水沖洗裝置,用高壓水(30MPa左右)通過噴頭均勻的噴灑在空預(yù)器受熱面上,以消除受熱面上的堵灰,降低空預(yù)器進(jìn)出口差壓,實(shí)現(xiàn)不停爐解決空預(yù)器堵灰。
3.4加裝干粉吸附劑注射系統(tǒng),減少煙氣中的三氧化硫
把堿性物質(zhì)(氫氧化鈣)注射到煙氣中,與煙氣中的三氧化硫反應(yīng),減少進(jìn)入脫硝反應(yīng)區(qū)的三氧化硫,從而減少副反應(yīng)的發(fā)生,降低硫酸氫銨的生產(chǎn),解決因投入脫硝系統(tǒng)造成的空預(yù)器堵灰的問題。
通過熱工優(yōu)化各項(xiàng)表計(jì),在滿足環(huán)保要求的前提下減少機(jī)組噴氨量,降低硫酸氫銨的生成,全開鍋爐一二次風(fēng)暖風(fēng)器供汽,提高空預(yù)器冷端綜合溫度,利用停爐機(jī)會(huì)對(duì)空預(yù)器進(jìn)行徹底沖洗和加裝在線水沖洗設(shè)備后,空預(yù)器堵灰現(xiàn)象基本消失,風(fēng)機(jī)電流也隨之下降,在保證設(shè)備正常運(yùn)行的同時(shí)也節(jié)約了廠用電。
參考文獻(xiàn)
[1]高西,李勤剛,某大型火電廠一次風(fēng)機(jī)失速原因分析與預(yù)防措施,[J],華電技術(shù),2014(6)55-60。
作者簡(jiǎn)介:邵寶坤,男,(1986-),大學(xué)本科,助理工程師,從事火電廠集控運(yùn)行方面工作。