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多風井礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化改造

2016-06-02 05:56:10王志玉高軍軍
現(xiàn)代礦業(yè) 2016年2期
關(guān)鍵詞:寺河立井風井

王志玉 高軍軍

(1.晉城煤業(yè)集團寺河煤礦;2.遼寧工程技術(shù)大學(xué)安全科學(xué)與工程學(xué)院;3.礦山熱動力災(zāi)害與防治教育部重點實驗室)

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多風井礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化改造

王志玉1高軍軍2,3

(1.晉城煤業(yè)集團寺河煤礦;2.遼寧工程技術(shù)大學(xué)安全科學(xué)與工程學(xué)院;3.礦山熱動力災(zāi)害與防治教育部重點實驗室)

摘要針對目前寺河煤礦2#井多風井礦井部分地點存在供風能力不足、阻力分布失衡等問題,基于對通風系統(tǒng)參數(shù)的測定分析結(jié)果及礦上后續(xù)生產(chǎn)工作的部署,對以上問題進行了分析及研究,提出2個切實可行的礦井通風系統(tǒng)改造方案,并從風量、通風阻力、經(jīng)濟合理性、通風公共段阻力所占百分比及三區(qū)阻力分布5個方面進行對比分析,最終確定方案二為最優(yōu)通風系統(tǒng)改造方案,可有效改善通風阻力分布,增大供風量,保證井下生產(chǎn)安全。

關(guān)鍵詞多風井礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化改造阻力分布

煤炭是我國重要的生產(chǎn)能源,隨著井工開采時間的增長和開采深度的增加,礦井生產(chǎn)布局和通風系統(tǒng)面臨越來越多的問題,通風路線加長、阻力增大、風機超負荷運行等嚴重制約著高產(chǎn)高效礦井的發(fā)展,因此準確掌握井下通風系統(tǒng)參數(shù),以風定產(chǎn),對現(xiàn)有通風系統(tǒng)進行合理優(yōu)化,按采掘銜接合理布置生產(chǎn)格局,對煤礦中后期安全高效生產(chǎn)具有重要意義。

1礦井概況

寺河煤礦2#井位于寺河井田東部,礦井工業(yè)廣場位于晉城市澤州縣川底鄉(xiāng)和村西北部,開采面積為11.97 km2,可采煤層為9#、15#。井田基本構(gòu)造形態(tài)為走向北北東、傾向北西西的單斜構(gòu)造,可采煤層總厚10.6 m。煤層走向為北東向,傾向北西。煤層平緩,傾角為2°~10°,一般為5°。

礦井采用主斜+副立綜合開拓方式,核定生產(chǎn)能力為180萬t/a,為高瓦斯礦井,采用分區(qū)式通風方式、機械抽出式通風方法,共有6條井筒,3條進風井(主斜井、副立井、3#進風立井),3條回風井(1#回風立井、2#回風立井、3#回風立井)。礦井總進風量為15 389 m3/min,總回風量為17 105 m3/min,總等級孔為4.05 m2。盤區(qū)主要巷道采用兩進一回三巷布置,分別為盤區(qū)軌道巷、盤區(qū)膠帶巷和專用回風巷。

2通風系統(tǒng)存在問題及改造必要性

礦井穩(wěn)步持續(xù)正常發(fā)展,必須滿足基本風量,但隨著寺河煤礦2#井生產(chǎn)工作的持續(xù),礦井通風系統(tǒng)越來越復(fù)雜,導(dǎo)致井下回風距離加長、礦井負壓增大、風量利用率降低且部分地點風量供應(yīng)不足等現(xiàn)象出現(xiàn),又由于目前礦井進、回風井較多,各風井相連巷道相互影響較大,各風井通風系統(tǒng)存在擾動現(xiàn)象,導(dǎo)致通風阻力增大、風量降低,同時造成風機功耗額外增加。通過建立寺河煤礦2#井解算網(wǎng)絡(luò),并進行模擬,發(fā)現(xiàn)目前通風系統(tǒng)主要存在以下問題:

(1)礦井通風阻力不合理。根據(jù)實測各分區(qū)通風系統(tǒng)的風量和負壓可知,目前1#回風立井回風總量為2 499 m3/min,回風負壓為2 280 Pa,依據(jù)《煤礦井工開采通風技術(shù)條件》有關(guān)規(guī)定[1-2],1#回風立井負壓超出規(guī)定阻力780 Pa;2#回風立井回風總量為5 006 m3/min,回風負壓為3 130 Pa,超出規(guī)定阻力630 Pa;3#回風立井回風總量為9 600 m3/min,回風負壓為3 130 Pa,超出規(guī)定阻力630 Pa。在目前通風條件下,3條風井總回風為17 105 m3/min,系統(tǒng)總阻力達8 540 Pa,超出《煤礦井工開采通風技術(shù)條件》的規(guī)定值2 040 Pa,通風系統(tǒng)需要優(yōu)化改造。

(2)用風地點風量分配不合理。根據(jù)現(xiàn)場實測,1#回風立井擔負的西軌大巷主要硐室(理論需風量660 m3/min,實際供風量2 559 m3/min)和3#回風立井擔負的九七盤區(qū)(理論需風量4 995 m3/min,實際供風量5 983 m3/min)供風滿足要求外,2#回風立井擔負的十五一盤區(qū)(理論需風量4 866 m3/min,實際供風量4 216 m3/min)和3#回風立井擔負的九四東盤區(qū)(理論需風量2 110 m3/min,實際供風量1 945 m3/min)、九四西盤區(qū)(理論需風量4 888.8 m3/min,實際供風量3 827 m3/min)風量均匱乏,其中1#回風立井的風量較為過剩,可見礦井各盤區(qū)用風地點風量分布已經(jīng)失衡,應(yīng)采取合理調(diào)節(jié)措施對通風分區(qū)進行優(yōu)化,合理分配礦井風量資源。

(3)阻力分布失衡。通過阻力測試并分析發(fā)現(xiàn),寺河煤礦2#井1#回風立井用風區(qū)阻力分布偏高(53.55%)、2#回風立井進風區(qū)(36.37%)和回風區(qū)(52.39)阻力分布偏高,3#回風立井進風區(qū)(33.17%)和回風區(qū)(34.38%)阻力分布略微偏高[3]。針對1#回風系統(tǒng)應(yīng)著重針對用風區(qū)域系統(tǒng)優(yōu)化,針對2#、3#回風系統(tǒng)應(yīng)著重優(yōu)化整改進風區(qū)和回風區(qū)的通風系統(tǒng)。

3通風系統(tǒng)優(yōu)化改造

3.1方案的提出

針對原通風系統(tǒng),通過建立通風系統(tǒng)解算網(wǎng)絡(luò),模擬風機運行狀態(tài),決定將原三進三回通風系統(tǒng)改造為四進兩回通風系統(tǒng),即主斜井、副立井、1#進風立井(原3#進風立井)和2#進風立井(原3#回風立井)進風,1#回風立井和2#回風立井回風。按照預(yù)期采掘生產(chǎn)計劃,改造后整個礦井的通風系統(tǒng)需風量見表1。

m3/min

根據(jù)各盤區(qū)用風地點及主要硐室需風量計算,礦井總需風量為17 250 m3/min。礦井通風系統(tǒng)的優(yōu)化改造需盡量利用原有巷道,本著工程量低、投資少、見效快、技術(shù)經(jīng)濟指標合理的原則,不僅要滿足現(xiàn)有通風系統(tǒng)需風要求,而且要兼顧礦井今后一段時期的生產(chǎn)部署[4-10]。因此,提出以下2種方案。

方案一:在目前通風系統(tǒng)下,在南回風大巷頂部增設(shè)一道調(diào)節(jié)風窗,在九三盤區(qū)回風聯(lián)絡(luò)巷與南回風大巷連接處前部增設(shè)一道永久風門。

方案二:在南回風大巷回風暗立井與九三盤區(qū)回風聯(lián)絡(luò)巷段增加一處雙向風門。

3.2方案比較

3.2.1礦井風量

從安全角度來講,礦井風機能夠提供的風量要高于礦井實際需風量才能夠滿足生產(chǎn)需求,對方案一、方案二進行解算網(wǎng)絡(luò)模擬,礦井風量見表2。

表2 礦井風量比較

從表2可以看出,方案一總回風量為19 110 m3/min,方案二總回風量為19 164 m3/min,均超過原系統(tǒng)總回風量17 105 m3/min和理論需風量17 250 m3/min,并且用風地點風量充足,說明改造后的礦井系統(tǒng)在通風能力上都滿足要求,同時,其回風量分別與礦井需風量的差值相差不大,分別為1 860和1 914 m3/min,但方案二回風量略大于方案一,故方案二優(yōu)于方案一。

3.2.2礦井通風阻力及經(jīng)濟合理性

對原通風系統(tǒng)改造后,方案一和方案二的礦井通風阻力和功耗見表3。

表3 礦井通風阻力及功耗

從表3可以看出,方案一通風阻力值超出《煤礦井工開采通風技術(shù)條件》規(guī)定值4 734 Pa,方案二超出規(guī)定值4 362 Pa,同時兩方案通風系統(tǒng)總阻力均超過原系統(tǒng)阻力值,但在風機功耗方面均比原系統(tǒng)低,其中方案一為469 kW,較原系統(tǒng)下降387.9 kW,方案二為443.1 kW,較原系統(tǒng)下降413.8 kW;從通風阻力差異性方面分析,方案二通風阻力差異性為7.36%,較方案一53.08%低45.72個百分點,風機運行更穩(wěn)定。從礦井通風阻力的合理性、功耗和通風阻力差異系三方面來看,同等條件下方案二較方案一超出規(guī)定值較小,在滿足用風地點風量的情況下,方案二較方案一更優(yōu),風機運行更經(jīng)濟有效,系統(tǒng)更加穩(wěn)定,同時要優(yōu)于原礦井通風系統(tǒng)。

3.2.3公共段阻力分析

公共段最大阻力占分區(qū)通風系統(tǒng)通風阻力百分比見表4。

表4 公共段最大阻力占分區(qū)通風系統(tǒng)通風阻力百分比

從表4可以看出,方案一中1#、2#回風立井分區(qū)風機主扇在聯(lián)合運轉(zhuǎn)過程中,公共通風段最大阻力為1 572 Pa,約占最小主扇負壓的39.1%,超出合理比例約9.1個百分點;方案二中1#、2#回風立井分區(qū)主扇在聯(lián)合運轉(zhuǎn)過程中,公共通風段的最大阻力為1 577 Pa,約占最小主扇的33.4%,超出合理比例約3.4個百分點,較方案一低5.7個百分點;同時2種方案均比原系統(tǒng)公共段阻力超出合理比例要低,優(yōu)于原通風系統(tǒng)。因此,方案二中公共段阻力對整個礦井通風系統(tǒng)造成的影響較小,風機主扇在聯(lián)合運轉(zhuǎn)過程中相對更穩(wěn)定,優(yōu)選方案二。

3.2.4礦井三區(qū)阻力分布

按方案一和方案二對礦井通風系統(tǒng)進行三區(qū)阻力計算與模擬,得到三區(qū)阻力分布及其基于最小二乘法的優(yōu)化判據(jù)s2[11](圖1),s2為實際三區(qū)阻力分布比例值與三區(qū)阻力合理值離差的平方和。

圖1 方案一與方案二三區(qū)阻力分布及優(yōu)化判據(jù)

圖1可以看出,方案一s2為0.271 695,方案二s2值為0.235 83,較小,其三區(qū)阻力分布與合理的三區(qū)阻力分布較為接近,較方案一相對合理,同時優(yōu)于原系統(tǒng)(0.322 485 1),故優(yōu)選方案二。

3.3方案優(yōu)選

綜合考慮礦井通風系統(tǒng)上述5個方面評判指標,對比結(jié)果見表5??梢钥闯觯桨付懈黜椫笜司鶅?yōu)于方案一,因而確定方案二為四進兩回通風系統(tǒng)投運時期改造方案,即1#回風立井擔負九四西盤區(qū)和一五一盤區(qū)、15煤準備盤區(qū)通風任務(wù),2#回風立井擔負九四東盤區(qū)、九七盤區(qū)通風任務(wù)。方案二中,通風系統(tǒng)部分指標不符合規(guī)定(如礦井的系統(tǒng)阻力偏高),后期將提出優(yōu)化方案。

4結(jié)論

(1)通過對寺河煤礦2#井通風阻力的測定,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有通風系統(tǒng)存在礦井通風阻力不合理、用風地點分配不合理和阻力分布失衡等問題,并提出2種切實可行的改造方案。

表5 通風系統(tǒng)改造方案指標對比

(2)根據(jù)寺河煤礦2#井的實際情況,通過系統(tǒng)改造,從風量、通風阻力、經(jīng)濟合理性、通風公共段阻所占百分比及三區(qū)阻力分布5個方面對提出的2種方案及原方案進行對比分析,確定方案二優(yōu)于方案一,也優(yōu)于原系統(tǒng),建議采取方案二對現(xiàn)有通風系統(tǒng)進行改造。

(3)采取方案二進行系統(tǒng)優(yōu)化改造,系統(tǒng)由原來通風不足變?yōu)轱L量富余,但在風機穩(wěn)定運行期間,方案二中有部分指標不符合規(guī)程規(guī)定,將在后期通風系統(tǒng)內(nèi)部優(yōu)化時整改。

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(收稿日期2015-12-09)

王志玉(1973—),男,碩士,高級工程師,048019 山西省晉城市澤州縣。

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