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球團抗壓強度影響因素技術(shù)分析

2016-06-02 03:29:56高曉梅
現(xiàn)代礦業(yè) 2016年1期
關(guān)鍵詞:煉鐵廠球團礦球團

高曉梅

(太原鋼鐵(集團)有限公司礦業(yè)分公司)

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球團抗壓強度影響因素技術(shù)分析

高曉梅

(太原鋼鐵(集團)有限公司礦業(yè)分公司)

摘要為了找到球團廠生產(chǎn)球團抗壓強度與煉鐵廠入廠檢驗球團抗壓強度存在偏差的原因,進(jìn)行了球團抗壓強度的測定方法分析研究,并針對性地開展了水分和運輸環(huán)節(jié)對球團礦抗壓強度影響的試驗。根據(jù)試驗結(jié)果,規(guī)范了球團廠和煉鐵廠的取制樣標(biāo)準(zhǔn),確定了適宜的球團入廠抗壓強度驗收標(biāo)準(zhǔn),既滿足了高爐用料,又充分保證了球團廠回轉(zhuǎn)窯的安全運行,經(jīng)濟效益顯著。

關(guān)鍵詞球團抗壓強度影響因素球團水分

太鋼某鏈回環(huán)球團礦生產(chǎn)工藝2004年投產(chǎn)后,通過不斷的技術(shù)改造、科技攻關(guān)和管理提升,球團礦生產(chǎn)工藝逐步得到穩(wěn)定,球團礦各種指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。膨潤土消耗、球團礦煤單耗兩項指標(biāo)在同行業(yè)排名第一,鏈篦機利用系數(shù)、球團礦品位、篩分指數(shù)等指標(biāo)在國內(nèi)名列前茅。

2011年10月開始,為盡快提高球團抗壓強度,要求球團抗壓強度≥2 000 N的比率≥75%。但通過煉鐵廠和球團廠內(nèi)部檢驗數(shù)據(jù)的對比,兩者偏差較大,球團廠球團抗壓強度≥2 000 N的比率比煉鐵廠檢驗平均高約15個百分點,最高相差26.75個百分點。為了使球團抗壓能夠獲得代表性的數(shù)據(jù),有效指導(dǎo)球團生產(chǎn)以及對球團抗壓值得出明確合理的指標(biāo)要求,圍繞提高球團抗壓強度檢驗一致性從煉鐵、球團廠的檢驗設(shè)備、水分、運輸環(huán)境等方面開展了一系列的攻關(guān)和創(chuàng)新工作。

1球團抗壓強度的測定

球團抗壓強度指球團礦受壓的最大破碎載荷,是一個表征球團礦機械強度的指標(biāo)[1]。鐵礦石球團礦在進(jìn)入高爐或直接還原爐窯之前和之后,經(jīng)過多次裝卸、轉(zhuǎn)運、堆積和運動,要經(jīng)受碰撞、沖擊、擠壓和磨擦等各種嚴(yán)酷的機械作用,在這些機械作用下將有一部分球團礦破碎而產(chǎn)生小塊和粉末,從而影響爐礦順行和生產(chǎn)指標(biāo)。球團的抗壓強度直接影響高爐爐內(nèi)的小塊和粉末數(shù)量。爐窯內(nèi)的粉末少,料層透氣性好,有利于爐窯的順行,可以提高爐窯的產(chǎn)量,還可以減少工業(yè)粉塵,改善環(huán)境。

工業(yè)上使用的檢驗球團抗壓強度的方法有國際標(biāo)準(zhǔn)化組織的檢驗方法[2]。目前,球團礦抗壓強度大多依據(jù)鐵礦石球團抗壓強度的測定方法 GB/T14201—93標(biāo)準(zhǔn),其數(shù)值為60個球測定值的平均值。試樣要求根據(jù)ISO10836采取和制備,粒度范圍為10~12.5 mm,取大約1 kg物理試驗用樣,在烘箱中(105±5) ℃干燥1 h,并在檢驗前冷卻至室溫。有時為得到一定精度的試樣結(jié)果,也可用公式N=(2σ/β)2,式中,N為每次試驗的球團礦個數(shù);σ為若干次預(yù)備試驗的標(biāo)準(zhǔn)差(可信度95%下的標(biāo)準(zhǔn)差);β為要求的精確度。

2影響球團礦抗壓強度的因素

隨著公司煉鐵廠6#高爐的投入使用,對球團礦質(zhì)和量的需求不斷提升。公司要求球團礦的抗壓強度≥2 000 N的比率≥75%,即60個球中單個球的抗壓強度在2 000 N以上的個數(shù)與60的比值。目前,為充分滿足公司高爐的需求,需解決球團廠和煉鐵廠檢驗偏差的問題。

2.1生產(chǎn)過程中的影響分析

2011年以來,為不斷提高球團礦抗壓強度,進(jìn)行了多項技術(shù)改進(jìn)工作。

(1)調(diào)整生球輥篩,將篩縫由9~17 mm調(diào)整到10~15 mm,減少生球粒度差別,提高鏈篦機上的均勻性。

(2)調(diào)整溜料板高度,將鏈篦機上生球料層厚度由200~220 mm降低到170~200 mm,減少上下層預(yù)熱球的差別,有效地減輕了上層球的同心裂紋,并保證了下層球的強度,改善了窯內(nèi)氣氛。

(3)降低鼓風(fēng)干燥段風(fēng)箱溫度及流速,風(fēng)箱溫度由300 ℃降低到250 ℃,風(fēng)機開度適當(dāng)降低,降低生球爆裂比例。

(4)設(shè)計制作環(huán)冷機1#風(fēng)箱調(diào)風(fēng)門,減少其風(fēng)量,保證了窯頭煙罩、窯頭球溫度的穩(wěn)定。

(5)加大助燃風(fēng)放散開度,減小外風(fēng)閥開度,加大內(nèi)風(fēng)和中心風(fēng)閥的開度,通過調(diào)整,窯內(nèi)火焰溫度的峰值提高,窯頭球溫度提高了20 ℃以上。

(6)改造造球機后生球輥篩,將給料板由平板改為弧形板,提高小輥篩篩分效率。通過條件試驗,優(yōu)化合格生球段篩輥轉(zhuǎn)速,使棒狀生球比率大幅下降,成品球均勻性改善。

(7)優(yōu)化鏈篦機預(yù)熱2段煙罩溫度、與窯頭參數(shù)、環(huán)冷機參數(shù),試驗證實上層球強度高于下層球(見表1),說明冷卻強度高對成球抗壓強度有不利影響。在考查結(jié)論的基礎(chǔ)上,對環(huán)冷機參數(shù)進(jìn)行了調(diào)整,將一冷段風(fēng)機風(fēng)門開度降低。

表1 環(huán)冷機上下層球強度對比

通過生產(chǎn)過程中各項措施的實施,球團廠球團礦抗壓強度的檢驗結(jié)果≥2 000 N的比率由66%提高到79%(見圖1),雖然球團礦抗壓強度得到了大幅度提高,但球團廠與公司煉鐵檢驗差異問題仍然存在。為此,以下從運輸環(huán)節(jié)進(jìn)行分析。

2.2運輸環(huán)節(jié)過程中的影響分析

根據(jù)球團礦抗壓強度的檢驗原理,在運輸和儲存、堆放過程中,球團多次裝卸、轉(zhuǎn)運、堆積都要經(jīng)受碰撞、沖擊、擠壓、摩擦等各種嚴(yán)酷的機械作用,都將對球團抗壓強度造成極大影響。通過對生產(chǎn)球和發(fā)運球(即從17 m高位料倉自然跌落后狀態(tài))進(jìn)行抗壓強度對比分析(見圖2),說明碰撞、沖擊、擠壓等外力作用,會使抗壓強度降低,試驗結(jié)果表明抗壓強度將降低5~10個百分點。

圖1 球團廠球團礦抗壓強度的檢驗結(jié)果

圖2 生產(chǎn)球和發(fā)運球抗壓強度對比結(jié)果

2.3球團水分對抗壓強度的影響

(1)球團水分對抗壓強度影響。2012年10月16—23日組織了水分對球團抗壓強度的影響試驗,試驗結(jié)果見表2,通過分析發(fā)現(xiàn),球團吸水后對抗壓強度有極大影響。

表2 球團加水對抗壓強度的影響試驗結(jié)果

2012年12月在煉鐵料廠又進(jìn)行了2次取樣,并將所取樣隨機分成4個樣,進(jìn)行水分對抗壓強度的影響試驗研究,試驗結(jié)果見表3、表4。

由表3、表4可知,球團對水分極其敏感,隨球團環(huán)境水分增大,抗壓強度≥2 000 N的合格率大大降低,噴水后合格率降低約10個百分點,10 min浸泡后合格率降低13.11個百分點。而煉鐵廠在火車入廠卸球團時因為防塵環(huán)保需要,會根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)噴水作業(yè),所以球團礦抗壓強度煉鐵檢驗比球團廠生產(chǎn)檢驗平均要偏低。

表3 第1次取樣水分對抗壓強度的影響試驗結(jié)果

表4 第2次取樣水分對抗壓強度的影響試驗結(jié)果

3結(jié)論

某球團廠通過試驗表明,球團抗壓強度出廠與煉鐵檢驗數(shù)據(jù)偏差的主要來源為取樣偏差,如果檢驗分析時試驗烘干時間不足,球團抗壓強度合格率會降低10個百分點。另外,不可抗的原因是運輸和裝卸環(huán)節(jié),球團抗壓強度如同一批試樣會降低5~10個百分點。因此,確定影響因素后,統(tǒng)一了取制樣標(biāo)準(zhǔn),且與煉鐵存在標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行上考慮了運輸和裝卸環(huán)節(jié)的自燃偏差,確定了合理的球團抗壓強度標(biāo)準(zhǔn),球團抗壓強度≥2 000 N的比率達(dá)75%,既滿足了高爐用料,又充分保證了球團廠回轉(zhuǎn)窯的安全運行。

參考文獻(xiàn)

[1]張志鋼.鐵礦球團礦抗壓強度測定中值得注意的問題[J].寧波化工,2007(1):38-39.

[2]國家技術(shù)監(jiān)督局.GB/T 14201—1993鐵礦球團礦抗壓強度測定方法[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,1993.

(收稿日期2015-12-03)

高曉梅(1973—),女,工程師,030027 山西省太原市興華街32號。

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