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提高1.8 Mt/a催化精制裝置汽油收率措施

2016-06-06 05:54白永濤馬建偉宋紅燕
化工生產(chǎn)與技術(shù) 2016年6期
關(guān)鍵詞:沸器硫含量吸附劑

白永濤,馬建偉,宋紅燕

(陜西延長石油(集團)有限責任公司延安石油化工廠,陜西 延安 727406)

為滿足國V汽油排放標準,確保汽油中硫的質(zhì)量分數(shù)不大于10×10-6,某石油化工廠建成投產(chǎn)了1.8 Mt/a汽油精制裝置。該裝置采用S Zorb催化汽油吸附脫硫技術(shù),由進料與脫硫反應(yīng)、吸附劑再生、吸附劑循環(huán)和產(chǎn)品穩(wěn)定系統(tǒng)4部分組成。原料為催化裂化裝置汽油(簡稱催化汽油,硫的質(zhì)量分數(shù)70×10-6~150×10-6),產(chǎn)品為硫的質(zhì)量分數(shù)不大于10×10-6的超低硫清潔汽油。為提高穩(wěn)定汽油收率,通過分析吸附脫硫原理,通過優(yōu)化操作和技術(shù)改造,穩(wěn)定汽油收率有了較大提升,產(chǎn)生了可觀的經(jīng)濟效益。

1 吸附脫硫原理

催化汽油在一定的溫度與壓力條件下,與吸附劑接觸,在吸附劑表面進行吸附脫硫反應(yīng),轉(zhuǎn)化為反應(yīng)油氣、硫化物及少量焦炭。其中硫化物和少量焦炭在吸附劑再生過程中被燃燒,反應(yīng)油氣經(jīng)分餾與穩(wěn)定系統(tǒng),最終產(chǎn)出硫含量低的穩(wěn)定汽油。

裝置所用吸附劑為高效脫硫FCAS-R09吸附劑。在鎳的作用下,可將催化汽油中硫化物中的S原子轉(zhuǎn)移到吸附劑ZnO上,形成ZnS組元,從而實現(xiàn)脫S過程;吸附了S的待生催化劑循環(huán)流化至再生反應(yīng)器中,通入一定比例的干燥空氣高溫焙燒,可以將ZnS重新轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂忻摿蚧钚缘腪nO,實現(xiàn)吸附劑再生。

在吸附脫硫反應(yīng)過程中,促進劑鎳以金屬的形式存在,主要起到了活化含硫化合物的作用,而氧化鋅主要起到硫吸收和存儲功能。在整個吸附脫硫反應(yīng)過程中,硫化鎳被還原為金屬鎳和硫化氫。由于吸附劑主要組分氧化鋅能很好的吸收硫化氫,所以產(chǎn)生的硫化氫還沒有逸出吸附劑表面,就被吸收生成硫化鋅,這樣可以防止了硫化氫和汽油組分中的烯烴發(fā)生副反應(yīng)生成硫醇,從而保證了穩(wěn)定汽油產(chǎn)品的低硫含量。

2 提高穩(wěn)定汽油收率的措施

一般情況下,裝置的加工負荷會直接影響裝置的總能耗和液收。該裝置設(shè)計加工負荷彈性在60%~120%,根據(jù)裝置操作的實際工況,為保證反應(yīng)器線速正??刂?、吸附劑接收罐接劑順暢和裝置參數(shù)穩(wěn)定等,將裝置進料量控制在160 t/h以上。

2.1 優(yōu)化反應(yīng)操作參數(shù)

1)反應(yīng)器吸附劑藏量。根據(jù)原料含硫量低的特點,可以適當降低反應(yīng)器藏量。該裝置開車之處,反應(yīng)器藏量一直控制在30 t左右,不僅使得反應(yīng)器底部格柵處壓差較高,裝置耗能增加;同時,吸附劑在反應(yīng)器中的返混現(xiàn)象頻出,吸附劑相互摩擦增大,消耗上漲。同時,穩(wěn)定汽油產(chǎn)品質(zhì)量控制過剩,造成收率損失加大。為了更加合理有效的利用吸附劑活性,逐漸降低反應(yīng)器藏量;目前,穩(wěn)定汽油產(chǎn)品硫的質(zhì)量分數(shù)在2×10-6之下,反應(yīng)器藏量控制在(23±1)t,減少收率損失,提高了穩(wěn)定汽油產(chǎn)品收率。

2)反應(yīng)器線速。反應(yīng)器線速的大小影響原料與

收稿日期:2016-11-28吸附劑的接觸時間。若線速過小,接觸時間過長,產(chǎn)品硫含量會大大降低,產(chǎn)品質(zhì)量過剩;若線速過大,則接觸時間過短,產(chǎn)品硫含量將會上漲,產(chǎn)品質(zhì)量卡邊;控制合適的線速,吸附劑上的積碳量會大大降低,再生吸附劑時,碳損失減小,穩(wěn)定汽油收率將會升高。經(jīng)過近年來的不斷探索分析、優(yōu)化操作后,線速控制在0.30~0.32 m/s。

3)氫油比和反應(yīng)溫度。氫油比控制的大小影響裝置加工總液收。在反應(yīng)器總壓力不變的情況下,增大氫氣的含量或氫氣的比例,會促使烯烴加氫反應(yīng)進行,減少縮合反應(yīng)(即積碳),減少甲烷含量比例,穩(wěn)定汽油產(chǎn)品的總液收增加;同時,提高氫分壓,對抑制結(jié)焦有一定的作用(數(shù)量級太小,作用不明顯)。但是,氫氣分壓過大,烯烴加氫反應(yīng)速率過快,可能會導致產(chǎn)品穩(wěn)定汽油的辛烷值降低。其次,由于烯烴加氫是放熱反應(yīng),相對于進料加熱爐出口溫度,會在反應(yīng)器內(nèi)產(chǎn)生一個溫升,因為反應(yīng)器溫度升高,烯烴加氫反應(yīng)減少,這樣隨著反應(yīng)器平均床層溫度的升高,所觀察到的溫升幅度也降低??刂坪线m的氫油比和反應(yīng)溫度,以最大限度提高產(chǎn)品穩(wěn)定汽油總液收,并減少辛烷值的損失,創(chuàng)造最大化的經(jīng)濟利益。目前,氫油體積比為0.23±0.01,反應(yīng)溫度控制在(420±2)℃。

2.2 再生取熱系統(tǒng)改造

上游裝置供給的催化汽油原料硫的質(zhì)量分數(shù)70×10-6~150×10-6,即吸附劑作用后載硫量偏小。再生時脫硫脫碳量較少,放熱量較少,氧化反應(yīng)較為平緩。再生器取熱介質(zhì)原設(shè)計采用除氧水(或蒸汽凝結(jié)水),由于除氧水比熱容較大(4.2 J/(g·℃)),所以需求量較少,操作連續(xù)性較差;同時,除氧水還可能發(fā)生偏流、斷流,從而增大了取熱管燒穿的風險。一旦取熱介質(zhì)供給中斷或是超量,則吸附劑循環(huán)操作就會出現(xiàn)熱量聚集或溫度快速降低的非穩(wěn)態(tài)風險。鑒于上述問題,保證吸附劑的熱量交換平穩(wěn)性,對再生器取熱系統(tǒng)進行技術(shù)改造。首先,對取熱介質(zhì)更改為比熱容相對較小的氮氣[1.038 J/(kg·℃)],則吸附劑載熱量較為平緩的被攜帶出再生器;其次,熱氮氣流程的更改,可以節(jié)約氮氣加熱器的電量消耗,降低了吸附劑破損風險,節(jié)約了吸附劑消耗,保證了再生系統(tǒng)的正常連續(xù)運行。同時,由于再生吸附劑的燒炭量可精確控制,因而汽油收率可平穩(wěn)控制。

2.3 優(yōu)化待生、再生吸附劑硫碳差

根據(jù)催化汽油原料硫含量及裝置加工量,緩慢調(diào)整再生空氣量,保證脫除的硫全部轉(zhuǎn)化為硫氧化物,待生與再生吸附劑保持動態(tài)的持硫平衡;硫含量差過高,則反應(yīng)器中吸附劑活性增強,產(chǎn)品質(zhì)量控制過剩,同時烯烴飽和反應(yīng)會進一步增加,則辛烷值(RON)損失也會增大,不符合實際生產(chǎn)經(jīng)濟利益最大化的需求;其次,吸附劑的再生深度還會直接影響加工損失的大小,碳含量燃燒過度,則汽油加工損失增大,裝置總液收降低。經(jīng)過不斷優(yōu)化調(diào)整,現(xiàn)今控制硫、碳的質(zhì)量分數(shù)差分別為1.5%~3.0%、1.5%±0.5%。其中再生后吸附劑硫的質(zhì)量分數(shù)最好大于6%,不然其活性太強,待裝置下次開工時,需要注S鈍化。

2.4 優(yōu)化吸附劑循環(huán)操作

吸附劑的循環(huán)控制是通過儀表的順控程序?qū)崿F(xiàn)的,循環(huán)線路是通過閉鎖料斗系統(tǒng)完成了吸附劑在反應(yīng)器與再生器之間的轉(zhuǎn)送工作。反應(yīng)器頂部過濾器、閉鎖料斗過濾器和再生煙氣過濾器保障著裝置反應(yīng)油氣及再生煙氣與吸附劑顆粒的分離,實現(xiàn)吸附劑回收運轉(zhuǎn)的作用。

根據(jù)原料低硫特性,優(yōu)化控制吸附劑的循環(huán)速率,是保證脫硫汽油產(chǎn)品合格與否、吸附劑再生過剩與否和吸附劑摩擦損失大小的主要手段。吸附劑循環(huán)速率過慢,則再生深度相對較大,活性較強;吸附劑循環(huán)速率過快,則會存在穩(wěn)定產(chǎn)品硫含量過高的風險;還會導致吸附劑的磨損增加,顆粒直徑變小,以及吸附劑中有效鎳成分的含量會減少,過早的當做細分除去。

目前,裝置吸附劑循環(huán)速率優(yōu)化控制在1.0 t/h(設(shè)計為1.6 t/h),能夠保證穩(wěn)定汽油產(chǎn)品硫的質(zhì)量分數(shù)2×10-6以下;同時,吸附劑循環(huán)置換吹掃出的油氣損失降低,穩(wěn)定汽油收率則能夠達到最大化的提升。

2.5 停用穩(wěn)定塔底重沸器

根據(jù)原料含硫較低、反應(yīng)較為平緩和操作溫度不高等諸多性質(zhì),提出如下適應(yīng)性優(yōu)化操作步驟:

1)逐步調(diào)整穩(wěn)定塔底重沸器1.0 MPa蒸汽用量(設(shè)計3.0 t/h),直至完全停用塔底重沸器。

2)根據(jù)產(chǎn)品指標需求,穩(wěn)定塔底溫度降低至135℃左右(設(shè)計147℃);穩(wěn)定塔底溫度降低后,塔頂溫度降低至25℃左右,因而冬季期間塔頂空氣冷卻器可以停用,水冷卻器亦可以停用;夏季視實際情況是否投用空氣冷卻器和水冷器。

3)穩(wěn)定塔頂壓力逐步提高至(0.75±0.02)MPa(設(shè)計(0.65±0.02)MPa)。

停用穩(wěn)定塔底重沸器后,穩(wěn)定分餾系統(tǒng)進行了一系列的優(yōu)化操作,回流罐排放燃料氣系統(tǒng)的氣體平均體積流量,由調(diào)整前的800 m3/h(標準狀態(tài))降低至200 m3/h左右;停用穩(wěn)定塔底重沸器后,回流罐頂燃料氣組成對比見表1所示。

表1 重沸器停用前后回流罐頂燃料氣組成Tab1 Composition of fuel gas from top of reflow tank before and after stopping reboiler

由表1可以看出,穩(wěn)定分餾系統(tǒng)優(yōu)化操作后,回流罐頂燃料氣中較重組分C4和C5含量明顯減少,穩(wěn)定汽油收率會進一步升高;

停用穩(wěn)定塔底重沸器后,穩(wěn)定分餾系統(tǒng)進行了一系列的優(yōu)化操作,分析穩(wěn)定汽油產(chǎn)品項目,結(jié)果如表2所示。

表2 穩(wěn)定塔汽油產(chǎn)品性質(zhì)Table 2 Property of gasoline product from stable tower

由表2可知,穩(wěn)定汽油的硫含量(質(zhì)量分數(shù)≤10×10-6)、RON損失(≯0.7)和飽和蒸汽控制指標(夏季≤65 kPa,冬季≤85 kPa)等,均能滿足產(chǎn)品控制要求;穩(wěn)定塔頂回流罐外排的輕組分中,高辛烷值C5組分被留置產(chǎn)品穩(wěn)定汽油里,精制汽油RON損失同時降低,從而達到了優(yōu)化操作、提高穩(wěn)定汽油收率、減小RON損失、降低裝置能耗的目標。

3 經(jīng)濟效益

通過以上有效措施,即優(yōu)化工藝參數(shù),再生器取熱系統(tǒng)改造、優(yōu)化吸附劑循環(huán)和停用穩(wěn)定塔重沸器等,穩(wěn)定汽油的收率達到了較大幅度的提升,近4年來年平均收率均在99.3%以上,超過設(shè)計值的98.83%。

以當前車用汽油的市場價格6 360元/t計,裝置按照年加工滿負荷1.8 Mt/a計,則創(chuàng)造的直接經(jīng)濟效益2 748萬元/年;優(yōu)化調(diào)整操作后,4年平均RON損失共下降0.4,按照RON 1個單位50元計算,創(chuàng)造的間接經(jīng)濟效益3 600萬元/年。

4 結(jié)論

根據(jù)催化汽油原料低硫特性,分析了裝置吸附脫硫加工原理,通過反應(yīng)系統(tǒng)參數(shù)優(yōu)化控制、再生系統(tǒng)優(yōu)化改造和穩(wěn)定塔調(diào)整操作等措施后,汽油中硫的質(zhì)量分數(shù)穩(wěn)定≤10×10-6,收率提高至現(xiàn)今的99.56%,每年直接增效2 748萬元;加工催化汽油前后的辛烷值損失進一步降低,每年間接增效3 600萬元。

上述措施,可供對同類裝置進行優(yōu)化操作參考。

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