程喬
【摘 要】隨著我國經濟高速發(fā)展,公路所承受的交通量和載重越來越大,相應路面病害也越來越多,如何設計高強度高穩(wěn)定結構來提高路面使用壽命就顯得尤為重要。水泥穩(wěn)定碎石路面基層作為路面的主要承重層結構以其強度高、水穩(wěn)性好等特點得到了很快的應用和普及。但是水泥穩(wěn)定碎石基層通病是容易開裂,本文通過在水泥穩(wěn)定碎石中添加一部分天然砂和粉煤灰改變配合比組成,達到了防裂抗裂的目的。
【關鍵詞】水泥穩(wěn)定碎石;配合比;防裂;試驗
0 引言
筆者曾經參加在陜北修建的一條高速公路,設計路面基層采用水泥穩(wěn)定碎石,這條路因為工期緊,設計這種材料結構優(yōu)點是:強度形成快且高,只要鈣化成型便不怕水長期侵蝕,具有水泥混凝土的一些性質,而且板結性、抗凍性都較石灰穩(wěn)定土好。但是,這種結構隨著水泥水化、水分蒸發(fā)散失,表層裂紋越來越多,越到后期每隔20~30m就形成一道約1~2mm左右的橫向貫通裂縫(尤其陜北冬寒夏熱,風沙氣候多,這種病害更為明顯),針對這種現象,早期如果不加以預防,后期反射性裂紋升至瀝青路面,就會引起路面車轍、開裂、唧漿等病害不斷出現。因此如何設計出既經濟合理,又能達到防裂抗裂的水穩(wěn)碎石配合比就是本文試驗研究的目的。
1 裂縫的成因分析
水泥穩(wěn)定碎石中摻了水泥,水泥凝結硬化后混合料有收縮性能,有資料表明如果水泥劑量從5%增加到7%,干縮系數增加20%~30%,水泥劑量在5%~6%時,其收縮系數最小,超過6%后,混合料的收縮系數增大。其次水泥穩(wěn)定碎石材料組成設計中參加了一定比例的石屑料,其中含有一定的石粉,石粉具有干縮濕脹的效應;再其次就是陜北晝夜溫差有時較大,也容易產生溫縮現象。
由此可見,水泥穩(wěn)定碎石基層裂縫的內部成因主要是由干縮和溫縮現象引起的。
2 材料組成分析及措施
根據以上分析:從配合比設計上如果在保證設計強度要求,適當降低水泥的用量;在滿足規(guī)范和設計要求的級配范圍,不改變骨架密實結構前提下,采用收縮變形小的材料取代部分石屑將有助于裂縫的減少。
從國內外目前施工現狀來看,普遍采用了粉煤灰來取代部分石屑用量,因為粉煤灰以球形玻璃體的形式存在,這種球形玻璃體比較穩(wěn)定,表面又相當致密,不易水化中,本身收縮變形的性能小;而且粉煤灰中含有大量SiO2、AL2O3等能反應產生凝膠的活性物質,水泥水化生成氫氧化鈣通過液相擴散到粉煤灰球形玻璃體表面,發(fā)生化學吸附和侵蝕,生成水化硅酸鈣與水化鋁酸鈣,大部分水化產物開始以凝膠體出現,隨著凝期的增長,逐步轉化為纖維狀晶體,并隨著數量的不斷增加,晶體相互交叉,形成連鎖結構,填充混合物的孔隙,形成較高的強度??梢娛褂梅勖夯?,不但能減少干縮裂縫,而且還能增加后期強度,這就是普遍采用粉煤灰的原因。
但是在實際施工中,粉煤灰又存在如下幾個問題:
(1)目前市面上粉煤灰質量優(yōu)劣相差較大,不容易控制。
(2)粉煤灰含水量不易控制,運至施工現場的粉煤灰多為濕灰,含水率從百分之十幾到百分之幾十都有,稍微時間長點,有的還結成了大團大塊,給攪拌和施工帶來了很多不便。
(3)基層施工一般都是在路基轉序至路面時集中施工,往往是幾臺拌合設施、幾個工作面同時施工,粉煤灰需求量大,經常供不應求,造成中途停工待料
(4)目前市面上粉煤灰價格也較高
為此,我們只要在保證骨架結構形式,不降低結構的強度前提下,適當降低粉煤灰用量,改用天然砂取代石屑,應當是可行的。因為天然砂干縮系數比石屑小得多,也能有效增加早期主動防裂效果,而且天然砂強度高、表面光圓,在混合料壓實過程中能起到材料快速排列、擠壓,使壓實度短期快速完成,降低過程持續(xù)時間。
3 配合比調整
從上述的分析中知道:石屑中的粉塵含量高導致混合料收縮變形越大,因此降低其在配合比中的比例,減少集料中的粉塵含量,有助于使成型混合料收縮變形的減小、裂縫的減少。
原配合比:31.5~19:19~9.5:9.5~4.75:4.75~0=20:38:14:28,外摻4.5%的水泥
摻5%的天然砂,8%的粉煤灰取代13%的石屑
調整后配合比:31.5~19:19~9.5:9.5~4.75:4.75~0:天然砂:粉煤灰=20:18:14:15:5:8,外摻4.2%的水泥
4 試驗結果
4.1 擊實試驗結果
采用重型擊實試驗方法確定水泥穩(wěn)定碎石混合料最佳含水量和最大干密度。具體試驗方法參照《公路工程無機結合料穩(wěn)定材料實驗規(guī)程》(JTJ057-94)相關要求。
4.2 強度試驗結果
按照圖紙設計要求,水穩(wěn)碎石設計強度基層不小于3.5MPa。
以重型擊實試驗確定的最大干密度和最佳含水量為成型依據, 按98%的壓實度成型15cm×15cm圓柱試件;養(yǎng)生溫度20±2℃,養(yǎng)生濕度90%,養(yǎng)生期的最后一天浸水24小時。各種混合料的7d無側限抗壓強度試驗結果見下表2。
5 實體工程驗證
通過在神佳米高速公路K19+350~K19+850鋪筑試驗段,結果表明混合料均勻、不離析,易于質量控制,加之攤鋪、碾壓、養(yǎng)生等控制,壓實后的水穩(wěn)混合料紋理豐富,沒有產生裂縫,開放工程車輛后,表面基本無松散。通過后期觀察,主動抗裂效果均比較好,反射裂縫數量極少,僅有1條不規(guī)則的裂紋。
6 總結
通過以上配合比的調整,雖然達到了防裂的效果,但在施工過程中我們還要加強原材料質量檢驗和控制,特別是0~4.75mm規(guī)格中0.075mm的通過率。另外配合比一旦確定,拌合時計量一定要準確,攪拌要均勻,因為試驗研究表明,粉煤灰和天然砂摻量過低,不能較好的起到主動防裂所顯現的成果,反之用量過大則會對早期強度起到不利影響,再者,水泥穩(wěn)定碎石施工后,一定要覆蓋保濕養(yǎng)生至少7天齡期,不然也會因為表面水分散失太快引起干縮裂縫。
[責任編輯:王偉平]