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在線密度計撬磁力泵的故障及日常維護

2016-07-02 09:41:26徐浩
經營者 2016年8期
關鍵詞:維護故障

徐浩

摘 要 磁力泵以其結構簡單、維修方便、密封性能好的特性越來越多地應用于石油化工生產領域。本文簡要介紹了磁力泵的結構特點和工作原理,總結了磁力泵的一些常見故障及處理方法,深入地分析了蘇南管道運行過程中遇到的磁力泵故障現(xiàn)象及其形成原因和解決方案,并就加強運行管理和維護提出了一些措施和建議。

關鍵詞 磁力泵 隔離套 自冷卻回路 故障 維護

中國石化蘇南成品油管道密度檢測系統(tǒng)主要由帶溫度補償?shù)恼窆苁矫芏扔?、一臺小功率磁力泵和兩個Y型過濾器組成。如果泵出現(xiàn)故障,密度計將無法對油品進行采樣,從而影響混油監(jiān)測。本文將對在線密度計撬磁力泵的故障及日常維護進行分析和研究。

一、磁力泵的結構原理

結構:

磁力泵由泵、磁力傳動器、電動機三部分組成。關鍵部件磁力傳動裝置由外磁轉子、內磁轉子及不導磁的隔離套組成。

當電動機帶動外磁轉子旋轉時,磁場能穿透空氣隙和非磁性物質,帶動與葉輪相連的內磁轉子作同步旋轉,實現(xiàn)動力的無接觸傳遞,將動密封轉化為靜密封。內磁轉子與電機軸通過鍵連接,內裝有磁鋼;外磁轉子與泵軸通過鍵連接,外圓柱面裝有磁鋼。泵軸、內磁轉子被泵體、隔離套完全封閉,從而徹底解決了“跑、冒、滴、漏”的問題,消除了煉油化工行業(yè)易燃、易爆、有毒、有害介質通過泵密封泄漏的安全隱患,有力地保證了職工的身心健康和安全生產。[1]

二、常見故障

一是流量不足。產生原因:吸液管漏氣,底閥漏氣;進液口堵塞;底閥入液深度不足;轉速太低;密封環(huán)或葉輪磨損過大;吸水高度超標等。[2]

二是功率消耗過大。產生原因:轉速太高;主軸彎曲或泵主軸與電機主軸不同心或不平行;揚程不合適;吸入固體雜質或有堵塞物;電機滾珠軸承損壞等。

三是泵體劇烈振動或產生噪音。產生原因:安裝不牢或安裝過高;電機滾珠軸承損壞;主軸彎曲或與電機主軸不同心、不平行;泵軸嚴重磨損;外磁鋼或內磁鋼磁片損壞與隔離套接觸;密封環(huán)與葉輪碰磨;泵內有異物;泵氣蝕;地腳螺栓松動等。

四是傳動軸或電機軸承過熱。產生原因:缺少潤滑油或軸承破裂等。

五是不出水。產生原因:泵體和吸水管沒灌滿引水;動水位低于濾水管;吸水管破裂;泵反轉;吸程太高;閥門沒有打開;進水管漏氣;電壓太高、啟動時聯(lián)軸器打滑等。

六是漏液。產生原因:密封圈或密封墊損壞;密封螺栓松動;密封罩損壞等。

七是揚程過低。產生原因:流量過大;轉速太低;介質內帶有氣體;葉輪損壞;介質密度大于設計密度;口環(huán)間隙過大;磁性體退磁等。

八是軸折斷或軸承損壞。產生原因:泵空轉,軸承干磨;泵內有雜質;內外磁轉子之間同軸度不夠等。

九是驅動機電流偏大或偏小。產生原因:泵內進入雜物;物料黏度偏高;軸承損壞;系統(tǒng)管路堵等。

十是無法啟動。產生原因:泵內有異物;泵軸承內雜質聚集被卡??;內外磁轉子與密封罩摩擦;電氣故障等。

三、蘇南管道中磁力泵故障案例分析

蘇南成品油管道無錫站和江陰站在混油切割和越站時,均多次出現(xiàn)密度曲線反應滯后和跳變的現(xiàn)象,經分析是由于磁力泵故障導致混油頭無法進入密度計傳感器引起的。解體后發(fā)現(xiàn),介質中鐵質懸浮雜質被磁力泵內磁鋼吸附是導致泵內磁鋼堵轉(葉輪無法轉動)的直接原因。

(一)設備情況及相關參數(shù)

第一,密度計撬集成商:南京賽默科技。

第二,密度計傳感器廠家:艾默生。

第三,進口磁力泵:英國漢勝、揚程13米、流量3m?/小時。配套電機:南陽、1.5kw、1440轉/分。

第四,國產磁力泵:上?;ぱ芯吭?、揚程15米、流量6m?/小時。配套電機:無錫電機廠、2.2kw、1440轉/分。

第五,過濾器目數(shù):60目。

(二)解體檢修情況

第一,對無錫原配進口泵解體后發(fā)現(xiàn):a.電機正常;b.泵葉輪正常;c.內磁缸冷卻進出口正常,未有顆粒堵塞現(xiàn)象;d.內磁缸與隔離套卡死(正常兩者間有間隙0.3毫米),無法用人力將內磁缸取出,后采用吊拉方式將其拉出,結果發(fā)現(xiàn)內磁鋼表面吸附大量鐵泥導致卡死;e.內磁鋼由于卡死堵轉,介質無法流動,自冷卻功能無法實現(xiàn),導致溫度升高,引起內磁鋼磁力下降(溫度超過80℃磁鋼即開始消磁),無法使用;f.外磁鋼正常。

第二,無錫第二臺進口泵解體情況。磁力泵在切割第一個油頭的時候正常;切割第二個油頭時,發(fā)出異響并出現(xiàn)相同的故障。該泵解體后,發(fā)現(xiàn)泵內部情況與第一臺泵完全相同。

第三,無錫第三臺國產泵解體情況。為不影響生產,又更換了一臺國產泵,內磁缸與隔離套間隙為0.6mm(比進口泵大了0.3mm),發(fā)現(xiàn)在第一次切割混油結束時,聲音出現(xiàn)異?!,F(xiàn)場解體后發(fā)現(xiàn)內磁缸與隔離套都是油泥,泵的軸承卡死。對內轉子和隔離套進行了清洗,對卡死的軸承套更換后可以正常使用。在切割混油的時候,發(fā)現(xiàn)聲音異常但能使用,停輸后再次解體發(fā)現(xiàn)內磁缸與隔離套出現(xiàn)油泥,雖未完全堵死,但很難拔出。

第四,江陰密度計泵解體情況?,F(xiàn)場解體發(fā)現(xiàn)情況與無錫站第一臺進口泵完全相同,也是內磁缸與隔離套卡死。清洗后發(fā)現(xiàn)內磁缸在溫度升高后已退磁,無法使用。

(三)故障原因分析

雜質經過濾器進入磁力驅動器內,通過泵內循環(huán)冷卻流道隨油品流經內磁轉子與隔離套之間的間隙通道。這些雜質中含有鐵銹粉末,在磁力作用下被吸附、黏著在內磁轉子表面,最終堵塞內轉子與隔離套之間的間隙,使內磁轉子與隔離套卡住,不能正常運轉,或雖能運轉但摩擦產生大量熱量,加之內循環(huán)冷卻系統(tǒng)流道被堵塞,熱量無法被油品帶走,磁力驅動器溫度急劇上升,磁性逐漸消退,磁力密度計泵內外轉子滑脫,永磁體完全失去磁性。[3]電機空轉,磁力泵失效。

(四)處理辦法和使用效果分析

對已發(fā)生故障的磁力泵解體分析,查找出原因后,與廠家溝通,進行了以下三條處理:

第一,對在線密度計撬泵前管道進行改造,增加兩臺大容量過濾器,過濾器中加裝高磁性的磁力棒(磁力6000高斯),通過吸附介質的鐵屑,減少雜質進入磁力泵。

第二,對每套密度計加裝流量計,觀察泵的流量是否正常。

第三,定期對各站的密度計磁力泵進行維護,清洗內磁缸與隔離套,視解體情況確定清洗周期。

使用高磁過濾器后,帶鐵屑的雜質被吸附在磁力棒上,無法進入磁力泵,每批次拆洗過濾器,保證了磁力泵的正常運行。

四、管理與維護措施

一是減少磁力密度計泵的運行時間??蓪⒋帕Ρ玫拈_啟時間定為油頭到站前15分鐘,關閉時間定為過站后5分鐘,從而達到減少磁力泵運行時間的目的。

二是加強巡檢和運行監(jiān)護。測量、記錄磁力泵出口流量計讀數(shù)和外殼溫度,如產生噪音,應及早停泵并解體進行清理檢修。

三是注意過濾器的清洗維護。定期清洗泵前過濾器,視過濾器拆洗情況確定清理周期。

四是加強人員培訓。使員工了解磁力泵的運行特點和監(jiān)控要點,并具備解體清理的能力。

五是定期清管。定期清管掃線,以減少成品油管道內油泥、銹渣等雜質對磁力泵內循環(huán)自冷卻流道的影響,減小磁力泵被堵塞的概率。

五、結語

目前,國外磁力泵的使用總量達到泵使用總量的30%,在一定范圍內有取代普通泵和其他無泄漏泵的趨勢。加強磁力泵的運行管理與維護,可以避免故障的發(fā)生,延長設備的使用壽命,具有極其深遠的意義。

(作者單位為中國石化華東分公司揚州輸油處)

參考文獻

[1] 趙克中.磁力驅動技術與設備[M].北京:化學工業(yè)出版社,2003.

[2] 趙洋,徐民,朱健,趙鵬,楊東輝.磁力泵在醋酸系統(tǒng)中的應用及故障分析[J].石油和化工設備,2010(07).

[3] 林巖.釹鐵硼永磁電機防高溫失磁技術的研究[D].沈陽工業(yè)大學,2006.

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