劉占永
我公司于2009年5月引進兩臺雙倍徑滾筒單張紙單色凹印機。購買時,該設(shè)備是生產(chǎn)廠家剛研制不久的新產(chǎn)品,某些機構(gòu)在結(jié)構(gòu)上不是十分完美。隨著運行時間的延長,一些設(shè)計上的不足慢慢顯示出來。
該設(shè)備的印版滾筒支撐是偏心滾筒軸套,在偏心套的內(nèi)部,A面是3個6213深溝球軸承,B面是2個6213深溝球軸承,各有1個內(nèi)外間隔套組成。動力傳遞是通過膠皮滾筒零級齒輪完成的。A面的軸頭裝零級齒輪由端蓋通過6條M12螺釘固定,B面由端蓋通過3條M10螺釘固定。此結(jié)構(gòu)的滾筒軸向間隙完全由軸承和間隔套來消除,而隨著設(shè)備運行時間的延長,軸承和間隔套的磨損,特別是軸承間隙的增大,直接導(dǎo)致印版滾筒軸向間隙增大,左右運動量增大,從而導(dǎo)致印品圖文在承印物上的左右位移變化,造成圖文時左時右往復(fù)運動,運動量多時可達0.3~0.5mm,同時還出現(xiàn)了車速低時運動量小而車速高時運動量大的現(xiàn)象, 到后來印刷速度只能控制在5000張/小時左右,直接導(dǎo)致設(shè)備工作效率低下,一度出現(xiàn)設(shè)備無法正常運行的情況。這嚴(yán)重影響了生產(chǎn)進度及印刷產(chǎn)品質(zhì)量。
在此情況下,我公司機臺人員對該設(shè)備進行了認真的分析、研究、測量和計算,經(jīng)過試驗、論證,最后得出一個改造方案。即A面結(jié)構(gòu)不變,對B面結(jié)構(gòu)加以改造,具體做法如下:去掉偏心軸套內(nèi)部的3個6213深溝球軸承和內(nèi)外間隔套,換上2個錐形推力滾子軸承;改造B面印版滾筒軸頭,在軸頭的B端端頭套上外絲;去掉軸頭的固定端蓋,改用帶內(nèi)絲的圓形鎖緊箍套在軸頭端頭的外絲上進行固定。這樣一來,可以通過圓形鎖緊箍調(diào)節(jié)印版滾筒的軸向運動量,使印版滾筒的軸向運動量減至最小,甚至消除。
改造后,該設(shè)備運行至今已有兩年多,非常平穩(wěn),印刷速度也能提高到6500~7000張/小時,不僅大大提高了生產(chǎn)效率,還改善了印刷產(chǎn)品質(zhì)量。