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BZT300型轉(zhuǎn)鼓擠漿機(jī)的裝配工藝改進(jìn)

2018-10-26 01:42魏秋紅鄭友益
時(shí)代農(nóng)機(jī) 2018年8期
關(guān)鍵詞:軸頭軸套調(diào)質(zhì)

魏秋紅,鄭友益

(河南理工大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,河南 焦作 454003)

1 擠漿機(jī)及擠壓輥簡(jiǎn)介

BZT300擠漿機(jī)結(jié)構(gòu)主要由機(jī)架、散漿輥、多隔倉(cāng)轉(zhuǎn)鼓、擠壓輥、主壓輥、落料輥、漲緊輥、刮刀、網(wǎng)帶等組成。其工作過(guò)程是輸送到進(jìn)漿口的漿液由散漿輥將其均布于網(wǎng)帶上,隨著轉(zhuǎn)鼓帶動(dòng)網(wǎng)帶轉(zhuǎn)動(dòng),讓漿液逐步與擠壓輥接觸,且壓力逐級(jí)加大。擠壓后的漿餅經(jīng)落料輥和刮刀配合,使其進(jìn)入下一工序。擠壓輥的結(jié)構(gòu)包括軸頭、腹板、軸管、包膠層四部分。軸頭與腹板焊接后,再與軸管焊接,最后在軸管外部包20mm厚度的天然橡膠。實(shí)際使用中發(fā)現(xiàn)軸頭與腹板焊接處最容易斷裂,嚴(yán)重影響生產(chǎn)加工。文章針對(duì)擠壓輥軸頭在運(yùn)行3500h左右的突然斷裂,提出對(duì)軸頭組件的結(jié)構(gòu)及裝配工藝改進(jìn)。

2 軸頭斷裂原因剖析

擠壓輥所受壓力為50~60 kN,因設(shè)計(jì)時(shí)考慮成本等問(wèn)題,將軸頭與腹板進(jìn)行焊接裝配,軸頭采用45鋼調(diào)質(zhì)處理。經(jīng)過(guò)前期的有限元分析校核(軸頭與腹板的焊接位置應(yīng)力集中達(dá)到235 MPa<σs355 MPa)和金相組織觀察發(fā)現(xiàn),焊接后的高溫對(duì)于軸頭焊接處的調(diào)質(zhì)組織產(chǎn)生破壞,焊接熱影響區(qū)使焊縫產(chǎn)生裂紋和應(yīng)力集中,用戶為了獲得較大的漿餅干度,往往在擠壓輥上施加上限的壓力,最終導(dǎo)致疲勞加劇,壽命縮短,從而出現(xiàn)了文中所提到的突然斷裂現(xiàn)象。

3 軸頭結(jié)構(gòu)及裝配工藝的改進(jìn)

3.1 加大軸頭安全系數(shù)

原來(lái)設(shè)計(jì)的軸頭焊接處直徑為90mm,雖能滿足使用要求,但設(shè)計(jì)中忽略了擠壓輥長(zhǎng)期工作在極限壓力下的現(xiàn)狀,且焊接高溫對(duì)軸頭調(diào)質(zhì)材料產(chǎn)生了破壞,導(dǎo)致安全系數(shù)降低,使用壽命縮短?;谝陨显?,現(xiàn)對(duì)軸頭的直徑加大至120mm,提高安全系數(shù),如圖1所示。

3.2 軸頭與軸管裝配工藝的改進(jìn)

由于焊接高溫破壞了45鋼調(diào)質(zhì)后的微觀組織,削弱軸的承載能力,降低了軸的強(qiáng)度。因此,改變以往的軸頭與腹板的焊接處理,改用軸頭與軸套的熱裝工藝,進(jìn)而解決軸頭斷裂的問(wèn)題。

圖1 改進(jìn)后的軸頭尺寸

擠壓輥總裝時(shí),首先將軸套加熱至250~300°,與軸頭進(jìn)行熱裝,熱裝過(guò)程中傳給軸頭的熱量遠(yuǎn)遠(yuǎn)比焊接時(shí)的溫度低,不至于對(duì)軸的連接處的組織產(chǎn)生破壞。然后將軸管加熱至250~300°,將軸頭組件與軸管進(jìn)行熱裝,這時(shí)溫度對(duì)軸頭的影響更小,從而有效防止軸的調(diào)質(zhì)組織被破壞,可保證軸的設(shè)計(jì)強(qiáng)度,延長(zhǎng)使用壽命。

改用熱裝工藝后的軸頭組件的裝配工序如下:

軸和套配合面精加工、軸、套的其余尺寸粗加工→軸頭調(diào)質(zhì)→軸頭與軸套熱裝→熱裝后一夾一頂將軸套外圓精加工至配合尺寸。

各工序簡(jiǎn)圖如圖2所示:

圖2 改進(jìn)后的軸頭組件加工裝配工序簡(jiǎn)圖

4 結(jié)語(yǔ)

通過(guò)對(duì)擠壓輥軸頭斷裂的分析,將軸頭尺寸及裝配工藝進(jìn)行改進(jìn),緩解了擠壓輥長(zhǎng)期處于上限壓力軸頭安全系數(shù)不足的問(wèn)題;同時(shí)改變?cè)瓉?lái)軸頭組件的裝配工藝,避免焊接時(shí)高溫對(duì)調(diào)質(zhì)軸的組織破壞,解決了生產(chǎn)實(shí)際難題。

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