李濤
摘 要:本文主要闡述了加料機(jī)工作中,手動(dòng)控制空壓料液存在的三個(gè)問題,包括加料霧化介質(zhì)切換頻繁、霧化介質(zhì)切換存在質(zhì)量隱患及手動(dòng)切換會(huì)造成能源浪費(fèi)等三個(gè)方面,同時(shí)提出了針對(duì)手動(dòng)控制空壓料液存在的三個(gè)問題的解決方案——加料霧化介質(zhì)自動(dòng)切換的研制,具體包括提出備選課題,研究確定最佳課題、提出活動(dòng)計(jì)劃,確定最佳方案及其制定對(duì)策研制加料霧化介質(zhì)自動(dòng)切換系統(tǒng)等三個(gè)方面。希望本文中提出的觀點(diǎn),能夠促進(jìn)霧化介質(zhì)自動(dòng)切換的研制,為其發(fā)展提供理論依據(jù)。
關(guān)鍵詞:加料霧化;自動(dòng)切換;研制
中圖分類號(hào): TS452 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A 文章編號(hào): 1673-1069(2016)20-176-2
1 加料霧化介質(zhì)自動(dòng)切換系統(tǒng)研制的必要性
普通加料機(jī)設(shè)計(jì)的最初理念只考慮傳統(tǒng)的蒸汽霧化料液模式,未考慮到空壓霧化料液。隨著新的生產(chǎn)需求出現(xiàn),對(duì)加料后的葉片溫度要求比以往偏低,加料霧化介質(zhì)改變過去使用的蒸汽霧化料液模式而采用空壓氣。改造加料霧化管路進(jìn)行,增設(shè)手動(dòng)控制空壓霧化料液這一功能,以解決這一問題。但經(jīng)過長期運(yùn)行發(fā)現(xiàn),手動(dòng)控制已經(jīng)成為影響生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的一大隱患,不能適應(yīng)高標(biāo)準(zhǔn)、高精度的自動(dòng)化一流生產(chǎn)線。這個(gè)時(shí)期,加料霧化介質(zhì)自動(dòng)切換系統(tǒng)的研制就存在著必要性。
1.1 加料霧化介質(zhì)切換頻繁
葉片加料作為制絲線特殊工序之一,因?yàn)楦髋铺?hào)的工藝特色不同以及對(duì)加料后葉片溫度存在的不同要求,加料霧化介質(zhì)也有所不同。目前生產(chǎn)的8個(gè)牌號(hào)中存在4個(gè)加料霧化介質(zhì)為蒸汽,而其他4個(gè)牌號(hào)霧化介質(zhì)則為空壓氣。在換牌時(shí)加料霧化介質(zhì)就需要在空壓和蒸汽之間頻繁切換,日平均切換次數(shù)達(dá)到3次。這就給日常生產(chǎn)帶來極大的不便,甚至是影響到勞動(dòng)生產(chǎn)率。以下是各牌號(hào)加料霧化介質(zhì)的統(tǒng)計(jì)如表1和表2所示。
1.2 霧化介質(zhì)切換存在質(zhì)量隱患
目前,蒸汽霧化料液為自動(dòng)控制,但空壓霧化料液卻是手動(dòng)控制。因?yàn)樵O(shè)備操作的技能有所不同,霧化介質(zhì)切換的準(zhǔn)確率和同步性便會(huì)存在差異,甚至存在產(chǎn)品質(zhì)量隱患。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2013年11月-2014年4月加料工序因霧化介質(zhì)切換錯(cuò)誤造成物料返工事故達(dá)到兩次之多。具體存在的質(zhì)量隱患見下表3:
從表3的數(shù)據(jù)我們?nèi)菀卓闯?,手?dòng)切換加料霧化介質(zhì)的準(zhǔn)確率較低,平均準(zhǔn)確率只為99.4%。手動(dòng)控制實(shí)現(xiàn)100%準(zhǔn)確切換是不可能的,而霧化介質(zhì)切換失誤則會(huì)造成葉片溫度超標(biāo),嚴(yán)重時(shí),則會(huì)使得料液無法霧化,流淌在葉片表面,釀成質(zhì)量事故。霧化介質(zhì)切換存在質(zhì)量隱患這也是必須進(jìn)行加料霧化介質(zhì)自動(dòng)切換系統(tǒng)研制的原因之一。
1.3 手動(dòng)切換造成能源的浪費(fèi)
手動(dòng)切換霧化介質(zhì)娑造成空壓消耗約為1.2m3/次,另一個(gè)方面,霧化閥與加料閥打開時(shí)間的同步性很低,幾近為零。手動(dòng)切換不但造成能源的浪費(fèi),更重要的是還會(huì)影響物料在筒體內(nèi)的運(yùn)動(dòng)軌跡。因此可見,手動(dòng)切換霧化介質(zhì),嚴(yán)重影響車間的質(zhì)量控制,影響車間節(jié)能降耗工作。所以,我們需要運(yùn)用新思維,去研制加料霧化介質(zhì)自動(dòng)切換系統(tǒng)來解決手動(dòng)切換存在的這些問題。
2 如何實(shí)現(xiàn)加料霧化介質(zhì)自動(dòng)切換系統(tǒng)的研制
加料霧化介質(zhì)自動(dòng)切換系統(tǒng)的研制,不是簡單的系統(tǒng)研制。要做好加料霧化介質(zhì)自動(dòng)切換系統(tǒng)的研制的工作,就要從開始就做好準(zhǔn)備,包括備選課題的確定、最佳課題的選擇;同時(shí)也要確定提出課題的活動(dòng)計(jì)劃,并不只是停留在討論方面,而是要出實(shí)踐中去檢驗(yàn)。制定對(duì)策,從而更好的研制加料霧化介質(zhì)自動(dòng)切換系統(tǒng)。
2.1 提出備選課題,研究確定最佳課題
備選課題的提出要通過科學(xué)的調(diào)研,可以通過問卷調(diào)查,了解實(shí)際中可能存在的問題和情況。然后通過小組整理,提出一些可行的解決途徑,在通過頭腦風(fēng)暴法,最終提出了三個(gè)備選課題,見表4:
通過對(duì)備選課題的功能權(quán)重進(jìn)行確定,選出功能最佳,成本最低等性價(jià)比較高的課題作為最佳課題。
2.2 提出活動(dòng)計(jì)劃
對(duì)最佳課題提出可行性的活動(dòng)計(jì)劃,包括目標(biāo)的設(shè)定、目標(biāo)可行性的分析、模擬實(shí)驗(yàn)分析等方面。這個(gè)課題目標(biāo)的設(shè)定就是加料霧化介質(zhì)切換準(zhǔn)確率提高到100%。而目標(biāo)的可行性分析就是目標(biāo)的理論依據(jù),自動(dòng)化控制是改變了手動(dòng)切換中人的參與使生產(chǎn)過程存在失誤的情況。在機(jī)器自動(dòng)直接參與的情況下,利用外加的設(shè)備或裝置,使設(shè)備或生產(chǎn)過程的工作狀態(tài)按照參數(shù)自動(dòng)地規(guī)律運(yùn)行,為實(shí)現(xiàn)加料霧化介質(zhì)切換準(zhǔn)確率100%提供了理論基礎(chǔ)。在模擬實(shí)驗(yàn)分析方面,要通過人工模擬自動(dòng)切換實(shí)驗(yàn),去了解霧化介質(zhì)切換準(zhǔn)確率能否達(dá)到100%。如果可以,那么將由自動(dòng)控制代替手動(dòng)控制,減少失誤的因素,那么料液霧化介質(zhì)切換準(zhǔn)確率100%的目標(biāo)是可能實(shí)現(xiàn)的。
2.3 制定對(duì)策
具體包括:空壓霧化閥選擇、空壓霧化閥安裝位置確定、換向裝置選擇、驅(qū)動(dòng)氣源選擇、換向裝置安裝位置選擇等五個(gè)方面。采用空壓和蒸汽,溫度和氣源壓力符合要求的空壓霧化閥、選擇減少泄漏點(diǎn)的位置總之通過實(shí)驗(yàn)選擇最好的對(duì)策研制自動(dòng)切換系統(tǒng)。
3 結(jié)語
社會(huì)在發(fā)展,時(shí)代在進(jìn)步,科技在社會(huì)發(fā)展中的作用越來越大。針對(duì)手動(dòng)控制空壓料液存在的三個(gè)問題,為加料霧化介質(zhì)自動(dòng)切換的研制提出了三個(gè)解決方案。促進(jìn)霧化介質(zhì)自動(dòng)切換的研制,推動(dòng)加料化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是時(shí)代所要求的。
參 考 文 獻(xiàn)
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[2] 周善淮.高壓單相流細(xì)水霧自動(dòng)滅火系統(tǒng)的研制及火場溫度監(jiān)測[D].浙江大學(xué),2004.