陳 勇(中鐵十四局集團(tuán)第二工程有限公司,山東 泰安 271000)
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高墩0#塊托架反力架法預(yù)壓的設(shè)計(jì)及應(yīng)用
陳 勇
(中鐵十四局集團(tuán)第二工程有限公司,山東 泰安 271000)
摘 要:在利萬(wàn)高速公路清江大橋0#塊施工中,采用托架搭設(shè)0#塊施工平臺(tái),為了驗(yàn)證托架的安全性、可靠性及消除托架的非彈性變形,取得彈性變形值,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工況采用反力架法預(yù)壓。反力架法預(yù)壓成敗的關(guān)鍵在于反力架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的安全性與適用性,本文結(jié)合利萬(wàn)高速公路清江大橋主墩0#塊托架反力架法預(yù)壓施工的實(shí)例,介紹了反力架法預(yù)壓的設(shè)計(jì)及其實(shí)踐應(yīng)用的效果。
關(guān)鍵詞:高墩;托架;反力架;反力架法;預(yù)壓
清江大橋主橋上部結(jié)構(gòu)為(65+120+ 65)m三跨預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)剛構(gòu)箱梁,箱梁根部高度7.0m,跨中高度2.5m,箱梁根部底板厚100cm,跨中底板厚32cm,箱梁高度及箱梁底板厚度按1.7次拋物線變化。0#塊長(zhǎng)度為12m,頂寬12m,底寬6.5m,根部高7m,腹板厚0.9m,縱向懸出墩身3m,懸空部位實(shí)體混凝土方量為55m3。
清江大橋主墩墩身高度均在65m以上,在0#塊施工中,采用托架搭設(shè)施工平臺(tái)。
圖1清江大橋反力架設(shè)計(jì)圖
剛構(gòu)橋0#塊預(yù)壓是0#塊施工必不可少的一道工序,由于托架彈性、桿件連接有縫隙等因素,施加荷載時(shí)會(huì)引起托架下沉,因此托架安裝完成后,需加載進(jìn)行預(yù)壓,以確定其強(qiáng)度、剛度及穩(wěn)定性,并消除非彈性變形,測(cè)出彈性變形。清江大橋托架預(yù)壓擬用兩種方案,通過(guò)比對(duì)及結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工況選擇合適的方案。
2.1 方案一
采用堆載法預(yù)壓,堆載法預(yù)壓就是將考慮安全系數(shù)的實(shí)體計(jì)算重量,用他材料等效替代堆積在托架上,以達(dá)到預(yù)壓的目的。使用的材料有砂袋、混凝土預(yù)制塊、鋼筋、鋼絞線等,堆載法預(yù)壓是目前應(yīng)用較普遍的一種預(yù)壓方法。該方法具有投資大、周期長(zhǎng)、施工相互干擾大、施工場(chǎng)地要求高的特點(diǎn)。
2.2 方案二
采用反力架法預(yù)壓,反力架法預(yù)壓是指墩身頂部安裝反力架,將千斤頂放到反力架與托架之間,墩頂施工時(shí)預(yù)埋精軋螺紋鋼,通過(guò)扁擔(dān)梁對(duì)反力架進(jìn)行錨固,反力架前端承受千斤頂?shù)捻斄Γ瑫r(shí)給托架以反力,以達(dá)到預(yù)壓的效果。反力架自重輕、可以循環(huán)使用、成本低、操作方便快捷、預(yù)壓時(shí)間較短、對(duì)場(chǎng)地條件要求較低。
通過(guò)兩種方案比較,我們可以看出堆載法較反力架法預(yù)壓施工:耗時(shí)費(fèi)力、預(yù)壓周期長(zhǎng)、預(yù)壓材料周轉(zhuǎn)次數(shù)少。清江大橋墩身較高,地勢(shì)陡峻,高空吊裝作業(yè)施工風(fēng)險(xiǎn)大,相關(guān)材料投入、倒運(yùn)、機(jī)械投入成本大;從加快施工進(jìn)度、規(guī)避安全風(fēng)險(xiǎn)、降低施工成本等方面考慮,采用反力架法預(yù)壓托架是十分合理的。
圖2清江大橋0#塊托架預(yù)壓反力架應(yīng)力分析圖
圖3清江大橋0#塊反力架預(yù)壓實(shí)景
3.1 反力架制作
反力架在鋼筋場(chǎng)進(jìn)行制作,為桁架結(jié)構(gòu),上下弦桿采用雙拼I40a工字鋼通過(guò)連接鋼板焊接而成,腹桿采用雙拼I20b工字鋼通過(guò)連接鋼板焊接而成,反力架長(zhǎng)度5m,高度1.5m,如圖1所示。
3.2 反力架驗(yàn)算
0#塊懸空段鋼筋混凝土自重為55m3×26kN/m3=1430kN,安全系數(shù)考慮到1.6,則5片托架承受的力為1430kN×1.6=2288kN。按最不利因素考慮,千斤頂放置在0#塊腹板位置處,此處位置預(yù)壓力取每片托架受力的1.2倍,即預(yù)壓力F=2288/5×1.2=549.12kN,取整F=550kN。
通過(guò)在MIDAS軟件中建立反力架計(jì)算模型,將F=550kN代入模型運(yùn)算,桿件受力狀態(tài)分析如圖2所示。
從應(yīng)力分析圖上可以看到,施加550kN的力時(shí),組合桿件產(chǎn)生的最大應(yīng)力只有138MPa,滿足強(qiáng)度要求。從模擬結(jié)果看,反力架結(jié)構(gòu)是安全可靠的,滿足施工要求。
4.1 反力架安裝
反力架在鋼筋加工場(chǎng)加工完成后,利用塔吊吊裝安放就位,吊裝時(shí)必須保證反力架與水平面垂直,反力架安裝至墩頂后采用8根預(yù)埋好的Φ32精軋螺紋鋼通過(guò)扁擔(dān)梁將反力架一端錨固住,錨固位置間距按50cm一排設(shè)置,反力架另一端安放至托架系統(tǒng)頂部放置的千斤頂上方,反力架高度可采用掛籃軌枕支墊進(jìn)行調(diào)整。
4.2 托架預(yù)壓施工
反力架安裝就位后,啟動(dòng)油泵,液壓千斤頂開(kāi)始加載,加載分階段進(jìn)行,分別為0#塊懸臂部分箱梁計(jì)算自重等效荷載的25%、50%、75%、100%,達(dá)到每一階段壓力后持荷5分鐘,在每片托架上選取一點(diǎn),共計(jì)5個(gè)觀測(cè)點(diǎn),每節(jié)段預(yù)壓及時(shí)測(cè)量各觀測(cè)點(diǎn)標(biāo)高,做好記錄。然后持荷24小時(shí)后再測(cè)量,完成后啟動(dòng)油泵回油,對(duì)千斤頂進(jìn)行卸載,待卸載完成后測(cè)量各觀測(cè)點(diǎn)高程,計(jì)算托架系統(tǒng)彈性和非彈性變形量,整理預(yù)壓結(jié)果,如圖3所示。
4.3 反力架預(yù)壓效果檢查
清江大橋左幅2#墩0#塊大里程側(cè)托架預(yù)壓結(jié)果,見(jiàn)表1。
由記錄的數(shù)據(jù)可知,托架的變形滿足施工要求,彈性變形值的取得為確定0#塊底模立模標(biāo)高提供了依據(jù),使用反力架法預(yù)壓托架達(dá)到了預(yù)壓要求。
表1清江大橋左幅2#墩0#塊大里程側(cè)托架預(yù)壓數(shù)據(jù)截圖
清江大橋上部結(jié)構(gòu)節(jié)段多,施工周期長(zhǎng),工期壓力大,0#塊施工周期的壓縮、加快,為上部連續(xù)剛構(gòu)的施工贏得了寶貴時(shí)間,確保了工期,為后續(xù)工程的正常開(kāi)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。反力架法對(duì)托架進(jìn)行預(yù)壓施工,工序簡(jiǎn)單、方便,加快了施工進(jìn)度、降低了施工成本,經(jīng)濟(jì)效益顯著。反力架法施工時(shí),人員操作均在墩頂進(jìn)行,基本不需要到懸臂托架上進(jìn)行操作,為施工人員提供了強(qiáng)有力的安全保障,安全系數(shù)高,安全效益和社會(huì)效益突出,意義重大。
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中圖分類號(hào):U448
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中國(guó)新技術(shù)新產(chǎn)品2016年11期