韋曉晶,李春鳳,彭 婧,王 偉
(上汽通用五菱汽車股份有限公司,廣西 柳州545007)
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空濾前管CFD仿真分析及結(jié)構(gòu)優(yōu)化
韋曉晶,李春鳳,彭婧,王偉
(上汽通用五菱汽車股份有限公司,廣西 柳州545007)
摘要:討論了使用通用流體力學軟件,在設計初期對微型車空濾前進氣管路管路設計方案的CFD評價、選型和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的方法,并結(jié)合實例實現(xiàn)了計算機輔助空濾前管設計,取得了滿意的結(jié)果。
關(guān)鍵詞:計算流體力學;進氣管;流動阻力;AVL FIRE
中置后驅(qū)發(fā)動機的空濾前管較長、流阻較大,它的設計直接影響發(fā)動機的進氣效率。本文通過對某型中置后驅(qū)商用車的空濾前管進行流場特性CFD仿真分析,得到空濾前管內(nèi)部的流場分布和壓力場分布。根據(jù)這些特性分析了該種設計的優(yōu)劣,并針對某些不合理的地方進行優(yōu)化設計,以改善空濾前管的流場特性,降低流動損失,縮短設計周期。
空濾前管的3D數(shù)模來自UG模型,為了節(jié)省空間,采用大梁進氣方案,即空濾前管大部分由車架中空大梁充當。由于大梁設計時利用復雜的中空結(jié)構(gòu)作為空濾前管諧振腔,故在此處對車身結(jié)構(gòu)件及空濾前管進行相應簡化處理[1],以方便三維網(wǎng)格搭建。網(wǎng)格化分采用AVL FIRE的FAME完成,F(xiàn)AME是一款由AVL開發(fā)的前處理網(wǎng)格自動生成工具,能夠生成絕大多數(shù)為六面體的混合非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格如圖1所示,網(wǎng)格數(shù)量在40萬左右。
圖1 空濾前管的網(wǎng)格模型
介質(zhì)為空氣,單一相,因此采用單相流模型。由于空率前管處在常溫中,溫度變化很小,因此不考慮氣流的熱力學模型。其次空氣在空濾前管中的流動以湍流為主,故采用湍流模型描述前管內(nèi)的空氣流動狀況。寫成笛卡爾坐標系下張量形式的控制方程如下:
連續(xù)性方程:
動量方程:
上面兩個方程稱為雷諾平均的Navier-Stokes (RANS)方程。它們和瞬時Navier-Stokes方程有相同的形式,只是速度或其它求解變量變成了時間平均量。
標準k-ε模型的湍動能k的輸運方程:
耗散率ε的輸運方程:
對以上控制方程采用有限體積法進行求解計算。壓力項和速度項之間的耦合計算采用SIMPLE算法[2]。因為壁面對湍流有明顯影響,在很靠近壁面的地方,粘性阻尼減少了切向速度脈動,壁面也阻止了法向的速度脈動。離開壁面稍微遠點的地方,由于平均速度梯度的增加,湍動能產(chǎn)生迅速變大,因而湍流增強。因此近壁的處理明顯影響數(shù)值模擬的結(jié)果,因為壁面是渦量和湍流的主要來源。不求解層流底層和混合區(qū),采用半經(jīng)驗公式(壁面函數(shù))來求解層流底層與完全湍流之間的區(qū)域。
計算介質(zhì)為空氣,環(huán)境大氣壓P=101.325 kPa,溫度 T=300 K,空氣密度 ρ=1.225 kg/m3,空氣粘度μ=1.7894×10-5Ns/m2.
進口為壓力進口,出口為流量出口,流量值來自GT-SUITE計算,擬定匹配本公司某型發(fā)動機。
工質(zhì)為可壓縮理想氣體,環(huán)境大氣壓P=101.325 kPa,環(huán)溫T=311.15 K,模擬WOT工況下進氣系統(tǒng)空濾前管內(nèi)部氣體的流動情況。計算求解器選用計算流體力學商用軟件AVL FIRE,計算收斂后完成后處理,原始模型壓力分布如圖2所示,流速分布云圖如圖3所示,類似文丘里管段出現(xiàn)氣流加速。
圖2 原始模型壓力云圖
圖3 原始模型速度云圖
為了能夠更清楚的看到空濾前管管路中的流場和壓力場分布情況,在此截取了3個有代表性的截面下圖為進口管,大梁、出口管的切面圖,如圖4至圖6所示。
圖4 中部壓力云圖
圖5 中部速度云圖
圖6 出口管段壓力云圖
從流線圖(圖7)可以看出,在進氣管與大梁、大梁與出氣管的交界處均產(chǎn)生了流動分離的現(xiàn)象,致使渦流的產(chǎn)生和此處的湍流強度增加,在大梁中部為了避讓橫梁結(jié)構(gòu)而形成的壺口處和出氣管彎角處產(chǎn)生了最大流速50 m/s.
圖7 原始模型速度流線圖
由于大梁中部焊接橫梁,大梁氣室須避讓,因而在大梁中部形成了一個流動面積收縮,雖已進行圓滑過渡處理但仍出現(xiàn)了流動分離;在大梁和出口管的交界處產(chǎn)生了流動分離,影響了充氣效率。
從流體力學角度來說,流動損失在很大程度上是由流動分離致使渦流的產(chǎn)生和當?shù)氐耐牧鲝姸仍黾赢a(chǎn)生引起的,因此我們在結(jié)構(gòu)優(yōu)化上主要先解決幾個渦流產(chǎn)生點和流動分離點的設計問題。對大梁內(nèi)部結(jié)構(gòu)進行流線型設計,使結(jié)構(gòu)對氣流起到疏導作用而不是阻礙作用,放緩變截面處的壓力降,去除一些不必要的阻礙結(jié)構(gòu),在進出氣管口圓滑過渡或加裝導流板,最大限度地降低因渦流產(chǎn)生的能量損失。為此提出兩點優(yōu)化方建議:(1)將橫梁位置下調(diào)增大截面積;(2)在進出氣管口設置圓弧過度并加裝導流板。對相應位置進行改進,仿真結(jié)果如下表1所示。
表1 優(yōu)化前后流阻對比
改后的全局速度流線如圖8所示,從流線中更改后氣流流速較優(yōu)化前更均勻,未出現(xiàn)由于局部流速過高產(chǎn)生的湍流湍流現(xiàn)象。
圖8 優(yōu)化模型流線圖
根據(jù)建議(1),將橫梁位置下調(diào)增大截面積后進氣管中的氣流分部更加均勻,消除了大梁中部壺口造成的流動分離,如圖9所示為改進后的空濾前管CFD仿真流場結(jié)果,中部虎口處流動均勻性提高的同時整體流速有所增大,有利于發(fā)動機進氣效率的提高和減少高速嗆氣所可能引發(fā)的爆震現(xiàn)象。
圖9 優(yōu)化模型中部壓力云圖
根據(jù)建議(2)通過加裝進、出氣管口圓弧過度導流板減弱了進氣管與大梁、大梁與出氣管交界處的湍動強度,有效地引導進氣氣流順利進出大梁結(jié)構(gòu),抑制了空濾進氣管與大梁接口處的局部渦流的產(chǎn)生,減少了流動能量的損失,如圖10所示,弧形導板有效減少了大梁內(nèi)的氣體流動阻力,使氣流進、出空濾前管大梁段更為順暢。
圖10 優(yōu)化模型速度云圖
通過空濾前管氣動性能仿真分析和優(yōu)化工作得到以下結(jié)果:
(1)在引擎額定功率工況下的壓降較原型設計下降了約10%,減少了流動損失;
(2)提高進氣流速,增大空濾前管的進氣效率;
(3)能滿足發(fā)動機性能要求,減少因嗆氣引發(fā)的爆震現(xiàn)象。
借助商用軟件完成的CFD進氣管分析的方法,能夠在設計初期階段展示壓力分布和氣體流動情況,減少反復制作樣件試驗的成本,提高了設計效率,提高產(chǎn)品性能。
參考文獻:
[1]錢耀義,李云清.進氣系統(tǒng)的簡化數(shù)學模型與參數(shù)的優(yōu)化程序[J].內(nèi)燃機學報,1988,(3):258-264.
[2]王福軍.計算流體動力學分析[M].北京:清華大學出版社,1994.
中圖分類號:U463
文獻標識碼:A
文章編號:1672-545X(2016)04-0077-03
收稿日期:2016-01-07
作者簡介:韋曉晶(1986-),男,廣西人,工學學士,助理工程師,研究方向為流體力學。
The CFD Analysis and Optimization on Intake Duct of Air Filter
WEI Xiao-jing,LI Chun-feng,WANG Wei,PENG Jing
(SAIC GM Wuling Automobile Limited by Share Ltd,Liuzhou Guangxi 545007,China)
Abstract:Based on the CFD analysis of Intake duct,evaluated design scheme of air filter ducts and optimize the flow resistance,which provided convincible results comparing to test data.Therefore this simulation technique is a well suited tool to providing data support.
Key words:computational fluid dynamics;intake duct;flow resistance;AVL FIRE