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促進劑DM的環(huán)保合成工藝

2016-07-28 10:13洪學斌
橡膠科技 2016年4期
關鍵詞:促進劑熔點氧化劑

洪學斌

(天津大學 仁愛學院,天津 301636)

硫化體系采用促進劑DM(2,2′-二硫代二苯并噻唑)的膠料具有硫化速度快、硫化曲線平坦、硫化膠物理性能優(yōu)良等特點,促進劑DM主要用于輪胎、膠管、電線和電纜等工業(yè)橡膠制品膠料[1-2]。近幾年DM也應用于醫(yī)藥領域,用作頭孢類抗菌素藥物前驅體苯并噻唑活性酯的主要合成原料。但是促進劑DM生產(chǎn)過程中的廢水污染問題嚴重制約了其生產(chǎn)規(guī)模的擴大。

現(xiàn)有促進劑DM合成工藝使用氧化劑(氯氣、次氯酸鹽和亞硝酸鹽)和大量酸和堿,導致其生產(chǎn)廢水的無機鹽質(zhì)量分數(shù)和化學需氧量(COD)高。要從根本上解決廢水污染問題,必須研發(fā)無水、使用環(huán)保氧化劑的促進劑DM合成工藝。楊曉玲[3]研發(fā)了以氨水為溶劑、以雙氧水為氧化劑的促進劑DM合成工藝,該工藝溶劑氨水可以循環(huán)使用,廢水量大大減小,但是產(chǎn)品熔點較低,僅為165.3~168.7 ℃。陳先良等[4]研究在含有丙酮的水中以雙氧水為氧化劑合成DM的工藝,產(chǎn)品收率達到90.96%,產(chǎn)品熔點達到180~181 ℃,但是由于合成過程中仍然使用大量酸和堿,生產(chǎn)廢水污染問題無法得到解決。另外,目前以雙氧水為氧化劑的促進劑DM合成工藝都存在產(chǎn)品堆密度小的缺點。而產(chǎn)品堆密度小給產(chǎn)品分離、干燥、包裝和運輸?shù)群筇幚砉ば蛟斐衫щy,這也是促進劑DM環(huán)保合成工藝研發(fā)必須要解決的問題。

本工作研究以促進劑M為原料、以可循環(huán)使用的乙醇為溶劑、以雙氧水為氧化劑的新型促進劑DM環(huán)保合成工藝,同時在反應中加入助劑以增大產(chǎn)品堆密度,從而解決促進劑DM生產(chǎn)廢水污染問題和產(chǎn)品后處理問題。

1 實驗

1.1 原材料

促進劑M,工業(yè)品;雙氧水(質(zhì)量分數(shù)為0.08)、硫酸、氯化鎳、硫酸銅、硫酸鈷,分析純;無水乙醇。

1.2 反應機理

促進劑DM的合成反應式如下:

促進劑DM合成反應屬于自由基反應,如果氧化過程得不到有效控制,反應不能進行完全,就會導致產(chǎn)品純度不達標、熔點低、影響其應用性能。

1.3 試驗步驟

將促進劑M和無水乙醇(質(zhì)量比為1∶2)加入到反應器中攪拌、升溫,待促進劑M完全溶解后,滴加雙氧水(與促進劑M的質(zhì)量比為5∶4)和硫酸的混合溶液,反應一段時間,過濾,醇洗,干燥,得到促進劑DM產(chǎn)品。反應母液為乙醇,可不經(jīng)任何處理返回反應器重復使用。

1.4 性能測試

產(chǎn)品熔點采用RY-1G型熔點儀測定,純度采用液相色譜法測定,堆密度按照GB/T 6286—1986《分子篩堆積密度測定方法》測定。

2 結果與討論

2.1 正交試驗

為了得到最佳反應條件,本工作進行了L9(34)正交試驗。試驗因子A為反應溫度(℃),B為加料時間(min),C為反應時間(min),D為氧化劑過量(%)。正交試驗因子與水平如表1所示,正交試驗結果如表2所示。從表2可以看出:影響初熔點和熔程的因子主次順序為:反應溫度、加料時間、氧化劑過量、反應時間。

表1 正交試驗因子與水平

表2 正交試驗結果

2.2 試驗因子對促進劑DM初熔點及熔程的影響

在正交試驗優(yōu)化反應條件基礎上,進一步研究各試驗因子對促進劑DM初熔點及熔程的影響。

2.2.1 反應溫度

在加料時間為60 min、反應時間為90 min、氧化劑過量5%的條件下,反應溫度對促進劑DM初熔點和熔程的影響如圖1和2所示。從圖1和2可以看出:隨著反應溫度升高,促進劑DM初熔點先升高后降低,反應溫度為60 ℃時初熔點升至最高;熔程先縮短后延長。原因是反應溫度升高可以促進反應進行,但是如果反應溫度過高,可能會加速氧化劑分解,導致反應動力不足,使產(chǎn)品純度及初熔點降低。因此,反應溫度宜為60 ℃。

圖1 反應溫度對促進劑DM初熔點的影響

圖2 反應溫度對促進劑DM熔程的影響

2.2.2 加料時間

在反應溫度為60 ℃、反應時間為90 min、氧化劑過量5%的條件下,加料時間對促進劑DM初熔點和熔程的影響如圖3和4所示。從圖3和4可以看出:隨著加料時間延長,促進劑DM初熔點先升高后降低,加料時間為60 min時升至最高;熔程先縮短后延長。原因是加料時間過短,反應體系中局部氧化劑過量,不但會加快氧化劑分解,而且會造成局部產(chǎn)品過氧化,使產(chǎn)品純度及初熔點降低;加料時間過長,氧化劑邊滴加邊分解,導致反應動力不足,也使產(chǎn)品純度及初熔點降低。因此,加料時間宜為60 min。

圖3 加料時間對促進劑DM初熔點的影響

圖4 加料時間對促進劑DM熔程的影響

2.2.3 氧化劑過量

在反應溫度為60 ℃、加料時間為60 min、反應時間為90 min的條件下,氧化劑過量對促進劑DM初熔點和熔程的影響如圖5和6所示。從圖5和6可以看出:隨著氧化劑過量程度增大,促進劑DM初熔點先升高后降低,氧化劑過量5%時升至最高;熔程先縮短后延長。原因是氧化劑過量較小時,由于氧化劑雙氧水在滴加及反應過程中部分分解,導致參加反應的氧化劑量不足,致使反應不完全,產(chǎn)品純度和初熔點降低;氧化劑過量較大時,產(chǎn)品過氧化,產(chǎn)品純度和初熔點降低。因此,氧化劑過量宜為5%。

圖5 氧化劑過量對促進劑DM初熔點的影響

圖6 氧化劑過量對促進劑DM熔程的影響

2.2.4 反應時間

在反應溫度為60 ℃、加料時間為60 min、氧化劑過量5%的條件下,反應時間對促進劑DM初熔點及熔程的影響如圖7和8所示。從圖7和8可以看出:隨著反應時間延長,產(chǎn)品初熔點先升高后降低,在反應時間為90 min時升至最高;熔程先縮短后延長。原因是反應時間過短,反應進行不充分,產(chǎn)品純度和初熔點降低;反應時間過長,副反應的發(fā)生會增加,副產(chǎn)品增多,產(chǎn)品純度和初熔點降低。因此,反應時間宜為90 min。

圖7 反應時間對促進劑DM初熔點的影響

圖8 反應時間對促進劑DM熔程的影響

2.3 添加助劑以增大促進劑DM堆密度

為克服以雙氧水為氧化劑合成的促進劑DM堆密度較小的問題,在反應體系中添加助劑以增大產(chǎn)品堆密度。在反應體系中分別添加氯化鎳、硫酸銅和硫酸鈷(占促進劑M的質(zhì)量分數(shù)為0.003),產(chǎn)品堆密度見表3。從表3可以看出,在反應體系中添加助劑后促進劑DM的堆密度明顯增大,添加硫酸銅的效果尤其明顯。這可能是因為加入助劑為體系提供了一部分晶核,使得促進劑DM更容易生長,產(chǎn)品堆密度增大。

表3 助劑對促進劑DM堆密度的影響

3 結論

(1)采用環(huán)保氧化劑雙氧水對溶解于乙醇體系中的促進劑M進行氧化,合成促進劑DM,產(chǎn)品質(zhì)量可靠,且溶劑可循環(huán)利用,真正實現(xiàn)無水工藝,對環(huán)境不會造成污染。

(2)促進劑DM最佳合成工藝條件為:反應溫度 60 ℃,加料時間 60 min,氧化劑過量 5%,反應時間 90 min。產(chǎn)品初熔點達到180 ℃,熔程較短。

(3)在反應體系中添加助劑可以顯著提高產(chǎn)品堆密度,解決產(chǎn)品分離、干燥、包裝等后處理問題。

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