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X62W萬能銑床的PLC改造設(shè)計

2016-08-01 14:58陳元招閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院福建龍巖364021
關(guān)鍵詞:銑床銑刀工作臺

陳元招(閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院,福建 龍巖 364021)

X62W萬能銑床的PLC改造設(shè)計

陳元招
(閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院,福建 龍巖 364021)

分析了X62W萬能銑床控制系統(tǒng)的工藝流程、主要功能及常見故障,針對其控制系統(tǒng)存在的線路復(fù)雜、可靠性差、故障率高等缺點,選用三菱FX3U-32MR為銑床控制系統(tǒng)核心,通過PLC的I/O地址分配布置,以及外部硬件接線和梯形圖程序設(shè)計,完成銑床控制系統(tǒng)改造. 實踐證明改造后的銑床控制系統(tǒng)可靠、穩(wěn)定,提高了企業(yè)的生產(chǎn)效率.

PLC; 銑床; 故障; 改造

引言

銑床是機(jī)械加工中使用比較廣泛的機(jī)床,主要用來對各種零件進(jìn)行平面、斜面、溝槽、齒輪及成型表面加工. 以常見的X62W萬能銑床為例,可用圓柱銑刀、圓片銑刀及角度銑刀等多種刀具對各種零件進(jìn)行加工. 目前,中小型企業(yè)使用的X62W萬能銑床大部分采用傳統(tǒng)的繼電—接觸器控制. 由于繼電—接觸器控制線路設(shè)備老化,接線復(fù)雜,存在著控制失效、接觸不良等缺陷,導(dǎo)致故障率較高,且維護(hù)及檢修相對困難,運行穩(wěn)定性變差,最終會降低機(jī)床加工精度,無法滿足加工圖紙的工藝要求. 針對這些問題,本文采用三菱PLC,在原有X62W萬能銑床工藝加工不變的基礎(chǔ)上,對傳統(tǒng)的繼電—接觸器控制系統(tǒng)進(jìn)行PLC改造[1~3],提高整個電氣控制系統(tǒng)的工作性能,減少維修工作量,為企業(yè)提供了更可靠的生產(chǎn)保證.

1 X62W萬能銑床簡介

1.1 控制系統(tǒng)

X62W萬能銑床通過控制主軸帶動銑刀旋轉(zhuǎn)的主軸運動、工作臺六個方向的進(jìn)給運動和工作臺旋轉(zhuǎn)的輔助運動進(jìn)行零件銑削加工. 電氣控制電路如圖1所示,主要由主軸轉(zhuǎn)動控制、進(jìn)給傳動控制、冷卻泵控制、變壓器和照明及顯示電路組成. 主軸轉(zhuǎn)動由主軸電機(jī)M1控制,升降臺及工作臺六個方向運動由進(jìn)給電機(jī)M2控制,銑削加工時冷卻液的供給由冷卻泵電機(jī)M3控制. 同時變壓器將380V降為36V安全電壓給照明電路及顯示電路供電,轉(zhuǎn)換開關(guān)SA4控制銑床的照明.

圖1 X62W萬能銑床電氣控制電路

1.2 控制功能

銑削加工時,先通過轉(zhuǎn)向選擇開關(guān)SA5選擇轉(zhuǎn)向控制,再合上電源開關(guān)QS,對主軸電機(jī)M1進(jìn)行兩地啟停及正反轉(zhuǎn)控制,然后對工作臺進(jìn)給電機(jī)M2的進(jìn)給、聯(lián)鎖、快速移動進(jìn)行控制以及輔助保護(hù)控制.

1.2.1 主軸的兩地啟停、正反轉(zhuǎn)控制

在零件銑削加工前,先由轉(zhuǎn)向選擇開關(guān)SA5選擇正轉(zhuǎn)或反轉(zhuǎn),也就是進(jìn)行順銑或逆銑. 同時為了方便操作控制,分別在銑床的正面、側(cè)面裝啟動按鈕(SBl、SB2)和停止按鈕(SB3、SB4),實現(xiàn)主軸電機(jī)的兩地啟??刂? 為了讓銑床主軸上的銑刀快速停止,采用定子串電阻反接制動,提高銑削加工的效率和精度.

1.2.2 工作臺的進(jìn)給、聯(lián)鎖、快速移動控制

主軸驅(qū)動后,再進(jìn)行工作臺進(jìn)給傳動控制. SA1撥至“斷開”位置,SA1-1和SA1-3接通,SA1-2斷開,通過兩個操作手柄和機(jī)械聯(lián)動機(jī)構(gòu)控制相應(yīng)的位置開關(guān)接通KM4或KM5控制線圈,從而控制進(jìn)給電機(jī)M2正轉(zhuǎn)或反轉(zhuǎn),實現(xiàn)工作臺的左右、上下和前后移動. 在同一時間內(nèi),為確保操作安全,工作臺只能進(jìn)行一個方向的移動,一個操作手柄(SQ2左、SQ1右)控制工作臺左右進(jìn)給運動,而另一個操作手柄(SQ4上、SQ3下、SQ3前、SQ4后)控制工作臺的上下和前后進(jìn)給運動,各手柄相互間有機(jī)械聯(lián)鎖作用. 同時工作臺左右移動與上下、前后移動之間的聯(lián)鎖控制是通過電氣聯(lián)鎖實現(xiàn). 工作臺快速移動為點動控制,在進(jìn)給電機(jī)起動后,按壓工作臺快速進(jìn)給點動按鈕(SB5或SB6),接通KM6控制線圈,電磁鐵YB得電,工作臺快速移動,松開按鈕后,工作臺按原來速度進(jìn)行進(jìn)給運動.

1.2.3 主軸和進(jìn)給的變速沖動控制

主軸和進(jìn)給運動的變速沖動控制通過變速盤選擇,兩種運動都要求變速后做瞬時點動控制,按下變速箱操作行程開關(guān)后,立即停止. 由主軸變速箱操作行程開關(guān)SQ7實現(xiàn)主軸電機(jī)M1變速沖動控制,并且主軸變速可在Ml停車時進(jìn)行,也可在M1運轉(zhuǎn)時進(jìn)行. 進(jìn)給變速箱操作行程開關(guān)SQ6實現(xiàn)進(jìn)給電機(jī)M2變速沖動控制,要求進(jìn)給變速應(yīng)在工作臺停止移動時進(jìn)行.

1.2.4 輔助及保護(hù)控制

X62W萬能銑床除了主軸和工作臺的控制外,還有一些輔助及保護(hù)控制電路. 變壓器輸出36V電壓供給局部照明電路,由轉(zhuǎn)換開關(guān)SA4控制照明燈. 銑削加工時,由轉(zhuǎn)換開關(guān)SA3控制冷卻泵的啟停. 當(dāng)需要控制圓形工作臺時,將SA1撥至“接通”位置,SA1-2接通,SA1-1和SA1-3斷開,且與工作臺的六個進(jìn)給方向進(jìn)行電氣聯(lián)鎖,KM4通電,M2拖動圓工作臺移動. 主軸、工作臺和冷卻泵的控制電路分別串接FRl、FR2、FR3熱繼電器的常閉觸點實現(xiàn)過載保護(hù).

2 X62W萬能銑床控制系統(tǒng)常見的故障

由于機(jī)械設(shè)備加工環(huán)境相對較差,X62W萬能銑床采用傳統(tǒng)的繼電—接觸器控制系統(tǒng),控制線路復(fù)雜,長時間通電會使一些元器件或線路出現(xiàn)老化接觸不良等現(xiàn)象,導(dǎo)致銑床無法正常工作[4]. X62W萬能銑床控制系統(tǒng)常見的故障見表1.

表1 X62W萬能銑床控制系統(tǒng)常見的故障

3 X62W萬能銑床控制系統(tǒng)的PLC改造設(shè)計

針對X62W萬能銑床控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障率高,可靠性差,維修工作量大等問題,在保證原銑床主電路和加工工藝流程不變的基礎(chǔ)上,將對X62W萬能銑床控制系統(tǒng)進(jìn)行PLC改造,將原繼電器控制中的硬件接線改為用軟件編程來替代,主要包括I/O地址分配、PLC的外部接線以及軟件程序設(shè)計[5]. X62W萬能銑床的工藝流程如圖2所示.

3.1 I/O 分配

根據(jù)X62W萬能銑床的控制面板的控制信號,對其輸入、輸出信號地址進(jìn)行分配,其I/O地址分配見表2和表3.

表2 輸入信號地址分配

表3 輸出信號地址分配

圖2 X62W萬能銑床的工藝流程

3.2 PLC的外部接線圖

通過對X62W萬能銑床的電氣控制系統(tǒng)分析,選用三菱FX3U-32MR對其電氣控制系統(tǒng)進(jìn)行PLC改造,其外部接線如圖3所示. 同時為了增加控制系統(tǒng)的可靠性,除了程序上采用軟繼電器的觸點互鎖外,還分別對KM2與KM3,KM4與KM5進(jìn)行硬件互鎖,保證控制系統(tǒng)安全穩(wěn)定.

圖3 PLC外部接線

3.3 PLC的程序設(shè)計

根據(jù)X62W萬能銑床的控制電路功能及工藝流程,結(jié)合PLC的I/O地址分配,進(jìn)行PLC程序設(shè)計. PLC梯形圖程序如圖4所示.

圖4 PLC程序設(shè)計

4 結(jié)束語

采用FX3U-32MR對X62W萬能銑床控制系統(tǒng)進(jìn)行改造,按以上步驟進(jìn)行安裝調(diào)試,完全滿足銑床的控制要求. 通過PLC改造控制系統(tǒng)需要的投資少,工作量較小,銑床控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性和自動化程度得到提高,運行的故障率大幅降低,同時檢查維護(hù)方便,經(jīng)濟(jì)效益較顯著. 改造后的銑床經(jīng)過企業(yè)生產(chǎn)運行的檢驗,效果非常好,非常適合當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢,用很小的技改投入來延長老設(shè)備的生命周期,有良好的市場應(yīng)用價值.

[1]余 彥,孫 劍,劉兆亮,等. 基于X62W萬能銑床的PLC控制設(shè)計[J[. 輕工科技,2012(7): 75~76

[2]卞和營,宋曉燕. 基于三菱PLC的X62W萬能銑床電氣控制系統(tǒng)改造[J[. 煤礦機(jī)械,2012,33(8): 185~186

[3]李 松. 銑床控制電路的PLC設(shè)計改造[J[. 船電技術(shù),2012,32(12): 46~48

[4]夏春茂. 造紙機(jī)械加工設(shè)備X62W萬能銑床電氣故障的檢修[J[. 天津造紙,2014(2): 14~17

[5]邵文冕. 基于PLC的銑床控制系統(tǒng)的技術(shù)改造研究[J[. 工業(yè)儀表與自動化裝置,2012(3): 91~94

PLC Retrofit Design of X62W Multi-functional Milling Machine

CHEN Yuan-zhao
(Minxi Vocational & Technical College,Longyan 364021,China)

After an analysis of the technological process,main functions and common failures of the X62Wmulti- functional milling machine control system,the paper upgraded the control system to solve the problems including complicated circuit,poor reliability and high failure rate,with Mitsubishi FX3U-32MR as its core,by allocating the I/O addresses of PLC,wiring the external hardware lines,and designing the trapezoidal chart procedure. It is approved that the milling machine control system becomes reliable and stable after the alteration; and the production efficiency is improved.

PLC,milling machine,failure,alteration

TP29

A

1672-5298(2016)02-0053-05

2016-04-02

陳元招(1977- ),女,福建永定人,碩士,閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院副教授. 主要研究方向: 電氣控制及PLC應(yīng)用技術(shù)

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