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SCR脫硝系統(tǒng)噴氨格柵調(diào)整試驗(yàn)關(guān)鍵問題探究

2016-08-08 01:06:22李德波廖永進(jìn)曾庭華鄧劍華許凱李方勇
廣東電力 2016年7期
關(guān)鍵詞:反應(yīng)器調(diào)整鍋爐

李德波,廖永進(jìn),曾庭華,鄧劍華,許凱,李方勇

(廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力科學(xué)研究院,廣東 廣州 510080)

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SCR脫硝系統(tǒng)噴氨格柵調(diào)整試驗(yàn)關(guān)鍵問題探究

李德波,廖永進(jìn),曾庭華,鄧劍華,許凱,李方勇

(廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力科學(xué)研究院,廣東 廣州 510080)

針對(duì)某電廠2號(hào)鍋爐NOx排放濃度高的現(xiàn)狀,進(jìn)行了選擇性催化還原(selectivecatalyticreduction,SCR)脫硝系統(tǒng)改造。脫硝改造后由于反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度分布嚴(yán)重不均,導(dǎo)致氨逃逸量大且脫硝效率較低,為此進(jìn)行了脫硝系統(tǒng)噴氨格柵調(diào)整試驗(yàn)和調(diào)整后的性能評(píng)估。主要結(jié)論如下:噴氨格柵調(diào)整試驗(yàn)取得了較好的效果;要定期進(jìn)行噴氨格柵調(diào)整試驗(yàn),防止出口氨逃逸量高導(dǎo)致空預(yù)器堵塞;在滿足國家環(huán)保要求的情況下,不應(yīng)追求過高的脫硝效率,以降低脫硝成本和氨逃逸量大的風(fēng)險(xiǎn)。

選擇性催化還原;噴氨格柵;優(yōu)化調(diào)整;氨逃逸

隨著環(huán)境治理的嚴(yán)峻形勢,我國對(duì)氮氧化物(NOx)的排放限制將日益嚴(yán)格,國家環(huán)境保護(hù)部已經(jīng)頒布了《火電廠氮氧化物防治技術(shù)政策》,明確在“十二五”期間將全力推進(jìn)我國NOx的防治工作,將燃煤電站鍋爐NOx排放濃度(本文濃度均指“質(zhì)量濃度”,且氧的體積分?jǐn)?shù)φ(O2)=6%,標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下)設(shè)定為100mg/m3。目前國內(nèi)外電站鍋爐控制NOx技術(shù)主要有2種[1-4]:一是控制生成,主要是在燃燒過程中通過各種技術(shù)手段改變煤的燃燒條件,從而減少NOx的生成量;二是生成后的轉(zhuǎn)化,主要是將已經(jīng)生成的NOx通過技術(shù)手段從煙氣中脫除,如選擇性催化還原(selectivecatalyticreduction,SCR)、選擇性非催化還原(selectivenon-catalyticreduction,SNCR)[5]。

某210MW四角切圓鍋爐電廠,針對(duì)其2號(hào)鍋爐NOx排放濃度高的實(shí)際現(xiàn)狀,進(jìn)行了SCR脫硝改造。改造后,反應(yīng)器出口NOx濃度分布嚴(yán)重不均,導(dǎo)致氨逃逸量大,脫硝效率降低。后進(jìn)行了SCR脫硝系統(tǒng)噴氨格柵調(diào)整試驗(yàn),同時(shí)對(duì)調(diào)整后的效果進(jìn)行了評(píng)價(jià),試驗(yàn)取得了較好的效果?;诖?,本文結(jié)合210MW級(jí)四角切圓鍋爐SCR脫硝噴氨格柵調(diào)整試驗(yàn)以及工程實(shí)踐,對(duì)低氮改造技術(shù)方案選取時(shí)需要注意的若干關(guān)鍵問題進(jìn)行探究。

1 鍋爐設(shè)備及脫銷工藝介紹

該電廠鍋爐為210MW,哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的HG-670/140-13型鍋爐,為超高壓參數(shù),帶一次中間再熱單汽包自然循環(huán)鍋爐,四角切圓燃燒,固態(tài)排渣,平衡通風(fēng),全鋼構(gòu)架,露天布置。廣東省電力節(jié)能檢測中心曾于2004年8月對(duì)該電廠進(jìn)行了煙氣排放成分測量,結(jié)果表明該電廠1—3號(hào)鍋爐NOx平均排放濃度分別為634.9mg/m3、768.4mg/m3、762.7mg/m3,說明在一定的燃煤條件下,該電廠鍋爐NOx排放量普遍偏高。

該電廠采用SCR脫硝裝置進(jìn)行脫硝改造。催化劑層數(shù)按“2+1”模式布置,初裝2層預(yù)留1層,在設(shè)計(jì)煤種及校核煤種、鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(boilermaximumcontinuousrating,BMCR)、處理100%煙氣量、SCR進(jìn)口NOx濃度600mg/m3、布置2層催化劑條件下脫硝效率不小于80%。布置單層催化劑條件下每套脫硝系統(tǒng)設(shè)備脫硝效率均不小于50%。催化劑采用蜂窩式催化劑,主要活性成分為TiO2、V2O5及WO3;還原劑采用液氨。5臺(tái)鍋爐脫硝的氨區(qū)公用系統(tǒng)集中布置。

2 現(xiàn)場試驗(yàn)

2.1現(xiàn)場優(yōu)化試驗(yàn)參數(shù)

性能優(yōu)化試驗(yàn)在機(jī)組負(fù)荷為100%BMCR下進(jìn)行,主要進(jìn)行以下項(xiàng)目測試:煙氣量,脫硝效率,進(jìn)、出口NOx濃度,氨逃逸率,SO2/SO3轉(zhuǎn)化率,系統(tǒng)阻力,煙氣溫降,NH3/NOx物質(zhì)的量比,記錄還原劑消耗量等。具體測試工況及內(nèi)容如下:

工況1:預(yù)備性試驗(yàn)。機(jī)組負(fù)荷為210MW,脫硝效率設(shè)定80%以上,在正式試驗(yàn)之前,對(duì)脫硝系統(tǒng)進(jìn)行初步測試,檢驗(yàn)測量儀器是否正常以及試驗(yàn)中存在的問題并及時(shí)解決;檢測NO分布是否均勻及脫硝效率是否能夠達(dá)到設(shè)計(jì)值并進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

工況2:正式考核試驗(yàn)。機(jī)組負(fù)荷為210MW,脫硝效率設(shè)定85%以上,測量脫硝效率。

2.2現(xiàn)場性能儀器及相關(guān)計(jì)算方法

2.2.1NO和O2測量

采用網(wǎng)格法,在SCR反應(yīng)器的進(jìn)口(噴氨格柵之前,下同)和出口測量NO和O2。NO的測量儀器為德國進(jìn)口的煙氣分析儀,O2的測量采用順磁式氧量分析儀進(jìn)行測量。脫硝效率計(jì)算方法如下:

(1)

式中:ηNOx-SCR為SCR煙氣脫硝裝置的脫硝效率,%;ρNOx-in、ρNOx-out分別為SCR反應(yīng)器進(jìn)、出口煙氣中NOx濃度,mg/m3。

2.2.2NOx濃度計(jì)算

式(2)是將NOx中NO全部轉(zhuǎn)化為NO2的計(jì)算方法,由于NOx是NO和NO2的混合物,國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)可將NO全部轉(zhuǎn)化為NO2來衡量NOx濃度。

(2)

式中:ρ′NOx為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)、干基下的NOx濃度,mg/m3;ρ′NO為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)、干基下的NO濃度,mg/m3;1.53為 NO2與NO摩爾質(zhì)量之比;ρ′NO2為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)、干基下的NO2濃度,mg/m3。

式(3)是不同氧量之間的轉(zhuǎn)化,由于氧量基準(zhǔn)不一樣,會(huì)導(dǎo)致濃度有差異,因此經(jīng)過式(3)統(tǒng)一折算到O2的體積分?jǐn)?shù)為6%下的NOx濃度

(3)

式中φ′(O2)為實(shí)際測量O2的體積分?jǐn)?shù),%。

3 試驗(yàn)結(jié)果分析與討論

3.1噴氨均勻性調(diào)整試驗(yàn)

3.1.1預(yù)備性試驗(yàn)

預(yù)備性試驗(yàn)工況下2號(hào)機(jī)組SCR反應(yīng)器的進(jìn)出口NO濃度的測量結(jié)果及脫硝效率計(jì)算值見表1和表2??梢钥闯?,反應(yīng)器進(jìn)口NO濃度分布比較均勻,A、B反應(yīng)器相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差分別為9.64%、6.52%;A、B反應(yīng)器出口NO濃度分布的標(biāo)準(zhǔn)偏差分別為14.46%、11.44%,均小于15%;A、B反應(yīng)器出口NOx濃度分別為43mg/m3、92mg/m3,計(jì)算得到A、B反應(yīng)器脫硝效率分別為89.1%、76.7%。正式性能考核試驗(yàn)前,需要對(duì)A、B反應(yīng)器進(jìn)口噴氨流量調(diào)節(jié)閥進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,保證反應(yīng)器出口NOx濃度分布均勻,減少反應(yīng)器出口氨逃逸量。

表1 A反應(yīng)器進(jìn)口和出口NO測量結(jié)果 mg/m3

注:進(jìn)出口測點(diǎn)1—7為由淺到深,下同;進(jìn)口NO平均濃度為193mg/m3,折算成NOx濃度為396mg/m3;出口NO平均濃度為21mg/m3,折算成NOx濃度為43mg/m3。

表2B反應(yīng)器進(jìn)口和出口NO測量結(jié)果mg/m3

位置反應(yīng)器測點(diǎn)鍋爐A側(cè)→B側(cè)測點(diǎn)的值1234567進(jìn)口119419619518218919319221992051952021981931923194191189175200198189出口1753737263503134434584423943560512664343427453545

注:進(jìn)口NO平均濃度為193mg/m3,折算成NOx濃度為396mg/m3;出口NO平均濃度為45mg/m3,折算成NOx濃度為92mg/m3。

3.1.2噴氨格柵調(diào)整試驗(yàn)

可通過調(diào)整A、B反應(yīng)器進(jìn)口噴氨流量調(diào)節(jié)閥來提高反應(yīng)器出口NOx濃度分布均勻性。

a) 第一次調(diào)整后,現(xiàn)場A反應(yīng)器噴氨支管流量調(diào)節(jié)閥(每側(cè)10個(gè)手動(dòng)閥)開度從噴氨母管側(cè)到遠(yuǎn)離噴氨母管側(cè)依次為:7格-7格-8格-8格-8格-10格(每個(gè)噴氨調(diào)節(jié)閥開度從0到10格,其中0格代表全關(guān),10格代表全開);B反應(yīng)器噴氨支管流量調(diào)節(jié)閥(每側(cè)10個(gè)手動(dòng)閥)開度從噴氨母管側(cè)到遠(yuǎn)離噴氨母管側(cè)依次為:8格-8格-8格-9格-9格-10格;調(diào)整原則是近母管側(cè)的噴氨手動(dòng)閥開度最小,然后增大。現(xiàn)場測量了反應(yīng)器出口NOx濃度的變化情況,表3、表4為第一次調(diào)整后結(jié)果。

表3第一次調(diào)整后,A反應(yīng)器進(jìn)出口NO測量結(jié)果mg/m3

位置反應(yīng)器測點(diǎn)鍋爐A側(cè)→B側(cè)測點(diǎn)的值123456進(jìn)口119019421821803187189出口1202724173220443010153203426181245938273512224026161839342127202724173

注:進(jìn)口NO平均濃度為187mg/m3,折算成NOx濃度為383mg/m3;出口NO平均濃度為21mg/m3,折算成NOx濃度為43mg/m3。

表4第一次調(diào)整后,B反應(yīng)器進(jìn)出口NO測量結(jié)果 mg/m3

位置反應(yīng)器測點(diǎn)鍋爐A側(cè)→B側(cè)測點(diǎn)的值123456進(jìn)口117817521711773168177出口17256544538250464254443434441554045252394960558374061506505046654974547435921

由表3和表4可知:A、B反應(yīng)器出口NOx濃度標(biāo)準(zhǔn)偏差分別為12.54%、9.37%;A、B反應(yīng)器脫硝效率分別為88.5%、72.3%。由于A反應(yīng)器出口NOx濃度標(biāo)準(zhǔn)偏差比較大,繼續(xù)對(duì)A反應(yīng)器噴氨格柵進(jìn)行調(diào)整。第一次調(diào)整后A側(cè)氨逃逸量為1.9μL/L,氨耗量為36.3kg/h,氨氮物質(zhì)的量比為0.87;B側(cè)氨逃逸量為1.6μL/L,氨耗量為37.5kg/h,氨氮物質(zhì)的量比為0.85。

b) 第二次調(diào)整后,現(xiàn)場A反應(yīng)器噴氨支管流量調(diào)節(jié)閥開度從噴氨母管側(cè)到遠(yuǎn)離噴氨母管側(cè)依次為:8格-8格-8格-9格-9格-10格;B反應(yīng)器噴氨支管流量調(diào)節(jié)閥開度從噴氨母管側(cè)到遠(yuǎn)離噴氨母管側(cè)依次為:8格-8格-8格-9格-9格-10格;調(diào)整原則是近母管側(cè)的噴氨手動(dòng)閥開度最小,然后增大。

現(xiàn)場測量了A、B反應(yīng)器出口NOx濃度的變化情況,表5、表6為第二次調(diào)整后結(jié)果,可以看出第二次調(diào)整后A、B反應(yīng)器出口的NOx濃度標(biāo)準(zhǔn)偏差分別為2.6%、3.52%,反應(yīng)器出口NOx濃度已經(jīng)分布比較均勻。第二次調(diào)整后,A側(cè)氨逃逸量為0.14μL/L,氨耗量為32.3kg/h,氨氮物質(zhì)的量比為0.82;B側(cè)氨逃逸量為0.15μL/L,氨耗量為33.2kg/h,氨氮物質(zhì)的量比為0.81。

表5第二次調(diào)整后,A反應(yīng)器出口NO測量結(jié)果 mg/m3

反應(yīng)器出口測點(diǎn)鍋爐A側(cè)→B側(cè)測點(diǎn)的值13515232612732234331532164237257

注:出口NO平均濃度為4mg/m3,折算成NOx濃度為8mg/m3。

表6第二次調(diào)整后,B反應(yīng)器出口NO測量結(jié)果 mg/m3

反應(yīng)器出口測點(diǎn)鍋爐A側(cè)→B側(cè)測點(diǎn)的值135112212753371134468542262037923

注:出口NO平均濃度為5mg/m3,折算成NOx濃度為9mg/m3。

到此為止,反應(yīng)器出口NOx濃度已經(jīng)非常均勻,氨逃逸量已大大減少,反應(yīng)器出口NOx濃度與煙囪出口處NOx濃度非常接近,噴氨格柵調(diào)整效果良好。

3.2正式考核試驗(yàn)

正式試驗(yàn)前,通過網(wǎng)格法測量進(jìn)口NOx和O2發(fā)現(xiàn),其濃度分布基本均勻,因此,正式試驗(yàn)時(shí)對(duì)反應(yīng)器進(jìn)口均采用代表點(diǎn)法測量,而出口仍采用網(wǎng)格法進(jìn)行測量。A、B反應(yīng)器的進(jìn)出口NO和O2測量結(jié)果及分散控制系統(tǒng)(distributedcontrolsystem,DCS)顯示值見表7。

表7A、B反應(yīng)器進(jìn)、出口NOx和O2測量結(jié)果及DCS顯示值

位置實(shí)際測量及DCS顯示內(nèi)容反應(yīng)器AB進(jìn)口實(shí)測NOx平均濃度/(mg·m-3)383357實(shí)測O2平均體積分?jǐn)?shù)/%3.13.0DCS顯示NOx平均濃度/(mg·m-3)408372DCS顯示O2平均體積分?jǐn)?shù)/%2.83.1DCS與實(shí)測NOx平均濃度偏差/%2515出口實(shí)測NOx平均濃度/(mg·m-3)5054實(shí)測O2平均體積分?jǐn)?shù)/%3.64.0實(shí)測脫硝效率/%86.984.8DCS顯示NOx平均濃度/(mg·m-3)6560DCS顯示O2平均體積分?jǐn)?shù)/%3.13.5氨氣調(diào)節(jié)閥開度/%67.769.9DCS顯示脫硝效率/%84.183.8DCS與實(shí)測脫硝效率偏差/%-2.88-1.0

從表7可以看出,實(shí)測A、B反應(yīng)器進(jìn)口NOx濃度低于設(shè)計(jì)值(600mg/m3),且低于DCS顯示值,偏差分別為15mg/m3、6mg/m3;實(shí)測A反應(yīng)器進(jìn)口O2體積分?jǐn)?shù)高于DCS顯示值,相差為0.3%,實(shí)測A反應(yīng)器出口O2體積分?jǐn)?shù)高于DCS顯示值,相差為0.5%;實(shí)測B反應(yīng)器進(jìn)口O2體積分?jǐn)?shù)低于DCS顯示值,相差為0.1%,實(shí)測B反應(yīng)器出口O2體積分?jǐn)?shù)高于DCS顯示值,相差為0.5%;實(shí)測A、B反應(yīng)器脫硝效率分別為86.9%、84.8%,高于脫硝性能保證值(大于83%)。現(xiàn)場試驗(yàn)得到A、B反應(yīng)器出口氨逃逸量平均值分別為0.14μL/L、0.15μL/L,滿足設(shè)計(jì)要求(小于3μL/L)。

3.3脫硝效率控制原則

現(xiàn)場脫硝系統(tǒng)運(yùn)行中,脫硝效率的確定采用如下的原則:

a) 由于脫硝反應(yīng)器出口與煙囪出口處NOx存在偏差,這個(gè)偏差主要原因是脫硝系統(tǒng)噴氨格柵均勻性沒有調(diào)整好,目前火電廠脫硝系統(tǒng)出口NOx濃度測試儀表一般是在每個(gè)反應(yīng)器中間位置安裝,并不具有代表性,導(dǎo)致脫硝系統(tǒng)出口NOx與煙囪出口處NOx有較大偏差。如果煙囪出口處NOx比脫硝系統(tǒng)出口NOx濃度偏高,則是由于脫硝系統(tǒng)儀表測量值代表性不夠,儀表顯示的NOx濃度比反應(yīng)器其他位置的NOx濃度低,需要進(jìn)行均勻性調(diào)整,保證反應(yīng)器出口NOx濃度基本均勻;如果煙囪出口處NOx比脫硝系統(tǒng)出口NOx濃度偏低,則是由于脫硝系統(tǒng)儀表測量值代表性不夠,儀表顯示的NOx濃度比反應(yīng)器其他位置的NOx濃度高,需要進(jìn)行均勻性調(diào)整,保證反應(yīng)器出口NOx濃度基本均勻。因此首先要保證脫硝系統(tǒng)出口NOx濃度儀表測量值與煙囪出口處NOx濃度測量值基本接近。

b) 在脫硝系統(tǒng)均勻性較好的前提下,需要考慮滿足國家NOx排放的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)排放的NOx濃度確定之后,根據(jù)脫硝反應(yīng)器進(jìn)口NOx濃度,確定脫硝效率設(shè)定值。比如反應(yīng)器進(jìn)口NOx濃度為300mg/m3,環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定反應(yīng)器出口NOx濃度不超過50mg/m3,則可根據(jù)式(1)確定脫硝效率設(shè)定值不能低于85%。

c) 在滿足國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)下,現(xiàn)場運(yùn)行中保持脫硝效率為環(huán)保脫硝效率即可,不需要將脫硝效率設(shè)定過高,一方面脫硝效率設(shè)定過高,人為增加了脫硝成本,計(jì)算表明脫硝效率從71%增加到80%時(shí),脫硝平均成本從1.21分/kWh增加到1.79分/kWh;另外一方面脫硝效率過高,增加氮逃逸量,容易引起空預(yù)器堵塞。因此在實(shí)際運(yùn)行中,不應(yīng)追求過高的脫硝效率。

4 結(jié)論

針對(duì)某電廠SCR脫硝系統(tǒng)出口NOx濃度嚴(yán)重分布不均的技術(shù)問題,進(jìn)行了噴氨格柵優(yōu)化調(diào)整研究。主要結(jié)論如下:

a) 脫硝系統(tǒng)自動(dòng)控制以跟蹤出口NOx濃度為依據(jù),建議運(yùn)行人員在脫硝系統(tǒng)滿足環(huán)保投運(yùn)要求的條件下,盡量根據(jù)進(jìn)口NOx含量變化情況及時(shí)調(diào)整系統(tǒng)脫硝效率,減少出現(xiàn)過高脫硝效率的情況。否則投氨量過多,不但增加運(yùn)行成本,同時(shí)容易造成氨逃逸增多,影響空氣預(yù)熱器的運(yùn)行。

b) 由于現(xiàn)場SCR脫硝系統(tǒng)流場變化波動(dòng)性比較大,即使進(jìn)行了噴氨格柵調(diào)整試驗(yàn),由于噴氨格柵噴嘴不能根據(jù)流場變化特點(diǎn)進(jìn)行自動(dòng)調(diào)整,因此要定期進(jìn)行反應(yīng)器出口NOx濃度測量,根據(jù)測量結(jié)果進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)。

c) 噴氨格柵調(diào)整試驗(yàn),對(duì)于降低氨逃逸,防止空氣預(yù)熱器積灰、堵塞等都有重要的作用,現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行中,要加強(qiáng)對(duì)氨逃逸量的監(jiān)視。

[1] 廖永進(jìn),陸繼東,黃秋熊,等. 選擇性催化還原服役后催化劑活性及動(dòng)力學(xué)實(shí)驗(yàn)研究[J]. 中國電機(jī)工程學(xué)報(bào),2013,33(17):37-44.LIAOYongjin,LUJidong,HUANGQiuxiong,etal.ExperimentalStudyonActivityandKineticsoftheServedSCRCatalysts[J].ProceedingsoftheCSEE,2013,33(17):37-44.[2] 郭斌,廖宏楷. 我國SCR脫硝成本分析及脫硝電價(jià)政策探討[J]. 熱能動(dòng)力工程,2010,25(4):437-440.

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[5] 李德波,沈躍良,宋景慧,等. 改變?nèi)急M風(fēng)風(fēng)量配比對(duì)660MW超超臨界前后對(duì)沖煤粉鍋爐爐內(nèi)燃燒影響的數(shù)值模擬研究[J]. 廣東電力,2013,26(6):5-10.

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李德波(1984 ),男,土家族,湖北宜昌人。高級(jí)工程師,工學(xué)博士,主要從事煤粉燃燒污染物控制,超超臨界燃煤機(jī)組調(diào)試、試驗(yàn)、技術(shù)監(jiān)督,煤粉燃燒高級(jí)數(shù)值模擬,大規(guī)模并行計(jì)算方法和程序開發(fā)等方面的研究工作。

廖永進(jìn)(1971),男,陜西西安人。教授級(jí)高級(jí)工程師,工學(xué)碩士,主要從事電廠脫硫、脫硝系統(tǒng)試驗(yàn)和技術(shù)監(jiān)督工作。

曾庭華(1969),男,浙江建德人。教授級(jí)高級(jí)工程師,工學(xué)博士,主要從事電廠脫硫、脫硝系統(tǒng)試驗(yàn)和技術(shù)監(jiān)督工作。

(編輯王朋)

DiscussiononKeyProblemsinAdjustmentExperimentforAmmoniaInjectionGridofSCRDenitrationSystem

LIDebo,LIAOYongjin,ZENGTinghua,DENGJianhua,XUKai,LIFangyong

(ElectricPowerResearchInstituteofGuangdongPowerGridCo.,Ltd.,Guangzhou,Guangdong510080,China)

InallusiontostatusquoofhighNOxemissionconcentrationofNo.2boilerinonepowerplant,transformationonselectivecatalyticreduction(SCR)denitrationsystemisconducted.DuetounevendistributionofNOxconcentrationattheoutletofreactorafterdenitrationtransformationwhichcausesvastammoniaescapeandlowdenitrationefficiency,adjustmentexperimentonammoniainjectiongridofthedenitrationsystemandperformanceevaluationafterthetransformationarebothcarriedout.Themainconclusionissummarizedasfollowsthattheadjustmentexperimentonammoniainjectiongridgetseffectanditisnecessarytoconductadjustmentexperimentonammoniainjectiongridregularlysoastopreventairpre-heaterblockedcausedforreasonofvastammoniaescapeattheoutlet.Inaddition,underthepremiseofsatisfyingrequirementforenvironmentprotection,itshouldnotpursuehigherdenitrationefficiencyandconsequentlyreducedenitrationcostandriskofcausingvastammoniaescape.

selectivecatalyticreduction(SCR);ammoniainjectiongrid;optimizationadjustment;ammoniaescape

2016-04-25

國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(51376161)

10.3969/j.issn.1007-290X.2016.07.003

TM223

A

1007-290X(2016)07-0011-05

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