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鑫匯公司排尾系統(tǒng)優(yōu)化改造

2016-08-15 07:49蔡明明曲洪俊張擁軍蔣瑞新
現(xiàn)代礦業(yè) 2016年7期
關(guān)鍵詞:選廠耗水量礦漿

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(山東黃金礦業(yè)(鑫匯)有限公司)

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鑫匯公司排尾系統(tǒng)優(yōu)化改造

蔡明明曲洪俊林海張擁軍張青蔣瑞新

(山東黃金礦業(yè)(鑫匯)有限公司)

摘要1994年建礦以來,山東黃金礦業(yè)(鑫匯)有限公司(下簡稱“鑫匯公司”)尾礦輸送經(jīng)歷了200,500,1 400,2 100 t/d的改造擴(kuò)建,充填分級后細(xì)粒級排礦系統(tǒng)無法滿足現(xiàn)有生產(chǎn)需求,故引進(jìn)GZXN-2200濃縮沉降設(shè)備和2DGN120/2.0排礦設(shè)備進(jìn)行了優(yōu)化改造。改造效果顯著,提高了溢流水質(zhì)量和設(shè)備使用效率,降低了水的循環(huán)耗能,產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

關(guān)鍵詞尾礦輸送環(huán)保節(jié)能降耗

鑫匯公司排尾系統(tǒng)完成1 400 t/d改造后,其他設(shè)備陳舊、老化等問題突出,生產(chǎn)能力不足,已不能滿足生產(chǎn)需求。為此,鑫匯公司對排尾系統(tǒng)進(jìn)行了設(shè)備更換及工藝流程改造,選取高效新式濃密機(jī),在提高處理能力的同時更好地降低生產(chǎn)能耗。

1 鑫匯公司選廠原排尾系統(tǒng)

原排尾系統(tǒng)工藝流程見圖1。

1.1礦石沉降特性

目前鑫匯公司選廠處理能力為2 100 t/d,精礦產(chǎn)率約5%,每天排出約2 000 t尾礦。尾礦經(jīng)水力旋流器分級后,粗粒級礦砂用于井下充填,細(xì)粒級礦砂經(jīng)濃密機(jī)濃縮后排入尾礦庫。按現(xiàn)有生產(chǎn)工藝,每天約1 500 t干礦需經(jīng)濃密機(jī)外排至尾礦庫。礦漿基本性質(zhì)見表1。

對溢流尾礦進(jìn)行了一系列礦漿沉降試驗(yàn),當(dāng)?shù)竭_(dá)84.5 min時產(chǎn)生拐點(diǎn),其沉降清水層深度為18.7 cm,前期沉降可以看成線性關(guān)系,平均沉降速度為13.3 cm/h。沉降曲線見圖2。

表1 礦漿性質(zhì)

圖2 尾礦漿沉降曲線

采用φ24 m濃密機(jī)[1-3],其參數(shù)見表2。

表2 φ24 m濃密機(jī)參數(shù)

1.2排尾系統(tǒng)存在的問題

尾礦經(jīng)分級后,細(xì)粒級尾砂流到φ24 m高效濃密機(jī)進(jìn)行濃縮,底流使用QGB200和QGB100球隔離泵排至尾礦庫,QGB150球隔離泵備用,濃密機(jī)溢流水,使用D280清水泵供到選廠生產(chǎn)水池使用。根據(jù)多年運(yùn)行,該球隔離泵存在以下缺點(diǎn):

(1)耗水量大。球隔離泵的正常耗水是20%,由于使用長久浮球,其腰帶磨損,耗水量逐漸增大,可達(dá)35%。按照正常耗水量20%計(jì)算,2臺球隔離泵(QGB200/1.6,QGB100/1.6各一臺)每天耗水1 440 m3,全年運(yùn)轉(zhuǎn)330 d,共計(jì)耗水475 200 m3。尾礦庫返水到排尾車間,每立方水需要0.47 元,因球隔離泵耗水每年費(fèi)用22.33萬元。由于耗水量較大,為滿足正常的排尾需要,尾礦庫回水消耗較大,不僅造成輸送水的循環(huán)能量浪費(fèi),而且經(jīng)常導(dǎo)致選廠生產(chǎn)用水不能及時供應(yīng),影響生產(chǎn)。

(2)維修費(fèi)。球隔離泵維修成本高,每年需更換一套逆止閥組總成,QGB200/1.6球隔泵和QGB100/1.6球隔離泵總和約20萬元,外加備用QGB150球隔離泵,清水閥,液壓油及防塵圈、密封圈等更換維修費(fèi)用10萬余元,每年正常維修維護(hù)成本約30萬余元。

(3)耗電量。QGB200/1.6電機(jī)功率250 kW,一臺QGB100/1.6電機(jī)功率90 kW,按照電機(jī)80%的有效率計(jì)算每天可耗電6 528 kWh,按每年生產(chǎn)330 d,工業(yè)用電0.9元/kWh,年耗電可達(dá)193.88萬元。

2 排尾系統(tǒng)改造

2.1排尾系統(tǒng)改造投資

為了解決上述問題,鑫匯公司投資1 460余萬元,對整套排尾系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化改造,原球隔離泵作為備用系統(tǒng)。改造后以一臺2DGN120/2.0瑪爾斯泵(備用1臺)、一臺GZXN-2200 高頻振動斜板沉降濃密機(jī)組成新的排尾輸送系統(tǒng)。輸送設(shè)備投資655.35萬元。輸送使用2條φ180 mm耐磨鋼編復(fù)合管路,投資697萬元。輸送泵房建設(shè)投資108萬元。

2.2改造后的工藝流程

改造后選礦廠排除的尾礦經(jīng)旋流器分級后,粗砂進(jìn)入充填砂倉,細(xì)粒級物料進(jìn)入GZXN-2200 高頻振動斜板沉降濃密機(jī)和φ24 mm高效濃密機(jī)進(jìn)行濃縮,大大增加了物料的沉降面積。經(jīng)過濃縮后底流經(jīng)過2DGN120/2.0瑪爾斯泵輸送到尾礦庫。既不造成原有濃密機(jī)的浪費(fèi),又增加了沉降面積,提高了底流濃度和尾礦輸送能力,保證了充足的溢流水供選廠使用,且水質(zhì)清澈[4-6]。

GZXN-2200濃密機(jī)參數(shù)見表3[4-6],改進(jìn)后的工藝流程見圖3。

表3 GZXN-2200濃密機(jī)參數(shù)

2.3改造后排尾系統(tǒng)優(yōu)勢

(1)降低水耗。2DGN120/2.0瑪爾斯泵為油隔離柱塞驅(qū)動泵,具有流量大、揚(yáng)程遠(yuǎn)、效率高等優(yōu)點(diǎn),而且排礦濃度高,不耗水,大大節(jié)省了水資源的循環(huán)浪費(fèi),節(jié)約能耗22.33萬元/a。

(2)節(jié)約能耗。2DGN120/2.0瑪爾斯泵采用一用一備,配用電機(jī)90 kW,并配備90 kW變頻器可調(diào)節(jié)功率,按照電機(jī)80%的運(yùn)轉(zhuǎn)率,每天耗電1 728 kWh,按每年生產(chǎn)330 d,工業(yè)用電0.9元/kWh計(jì)算,年耗電51.32萬元。配備的其他附屬設(shè)備有渣漿泵和攪拌槽(配備變頻器),總電機(jī)功率41 kW,按照電機(jī)80%的運(yùn)轉(zhuǎn)率,每天耗電787 kWh,按每年生產(chǎn)330 d,工業(yè)用電0.9元/ kWh,年耗電23.37萬元。能耗總計(jì)74.69萬元/a。

(3)維護(hù)成本低。GZXN-2200高頻振動斜板沉降濃密機(jī)維護(hù)費(fèi)用很低,放礦閥

圖3 改進(jìn)后尾礦輸送系統(tǒng)示意

門、管路費(fèi)用2萬元/a;設(shè)備維修、維護(hù)費(fèi)用:2DGN120/2.0瑪爾斯泵備件和渣漿泵和攪拌槽備件費(fèi)及輔助費(fèi)用20萬余元,費(fèi)用總計(jì)22萬元/a。

3 綜合經(jīng)濟(jì)效益

排尾系統(tǒng)改造后,2014年10月正式運(yùn)行,經(jīng)過約1 a的運(yùn)轉(zhuǎn),效果顯著,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

(1)經(jīng)濟(jì)效益。原系統(tǒng)每年需要的運(yùn)行、維修、維護(hù)總費(fèi)用為246.21萬元,新系統(tǒng)每年需要的運(yùn)行、維修、維護(hù)總費(fèi)用96.69萬元,每年節(jié)約149.52萬元。

(2)社會效益。新系統(tǒng)運(yùn)行后,節(jié)能效果顯著,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排,促進(jìn)綠色礦山建設(shè),設(shè)備維護(hù)周期延長,節(jié)省了設(shè)備備件和大量的人力資源,減少了工人的勞動強(qiáng)度,降低職業(yè)病危害幾率,創(chuàng)造了良好的社會效益。

參考文獻(xiàn)

[1]李榮,梁革義,賴慎志.普通φ18 m濃密機(jī)改造成高效濃密機(jī)[J].新疆有色金屬,2009(5):43-45.

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[6]鄒嘉.淺談某金礦尾礦輸送[J].有色冶金設(shè)計(jì)與研究,2008(6):38-40.

(收稿日期2016-05-09)

蔡明明(1985—),男,助理工程師,266715 山東省平度市新河鎮(zhèn)大莊子村522號。

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