亓凱 葉青松
摘要:高古4井是一口設(shè)計(jì)井深達(dá)4980m的天然氣深預(yù)探井,是歷年來(lái)所鉆的第三口深探井。其他兩口探井(民深一井、臨982井)雖然已經(jīng)完井,但是在鉆井過(guò)程中都出現(xiàn)了井下事故復(fù)雜,損失相當(dāng)嚴(yán)重。文章對(duì)高古4井深井鉆井技術(shù)進(jìn)行了探討。
關(guān)鍵詞:鉆頭;機(jī)械鉆速;井控;鉆井取心;深井鉆井技術(shù) 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
中圖分類號(hào):P634 文章編號(hào):1009-2374(2016)22-0156-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.22.077
高古4井位于臨清坳陷東部莘縣凹陷中段西部斜坡帶高古4鼻狀構(gòu)造的較高部位,是該區(qū)塊最深的一口預(yù)探井,設(shè)計(jì)為四開(kāi)井。三開(kāi)Φ215.9mm的裸眼長(zhǎng)達(dá)3000余m,而且下入Φ177.8mm生產(chǎn)套管,對(duì)我們是一個(gè)嚴(yán)峻的考驗(yàn)。高古4井設(shè)計(jì)井深4980m,完鉆層位是下古生界的奧陶系八陡組??椎杲M以上地層我們比較了解,屬正常地層,進(jìn)入中生界后至下古生界,復(fù)雜層位多、裸眼段長(zhǎng)較長(zhǎng)、下部地層傾角大等原因造成的井壁穩(wěn)定性差、機(jī)械鉆速低、易發(fā)生事故復(fù)雜等不利于正常鉆井的因素,是本井鉆井的重點(diǎn)和難點(diǎn)。同時(shí)本井因?yàn)榫^深,我們?cè)阢@頭的合理選型、井身質(zhì)量控制、井下事故復(fù)雜的預(yù)防、機(jī)械鉆速的提高以及深井鉆井取芯等方面都需要制定相關(guān)的鉆井技術(shù)措施來(lái)確保該井的正常施工和完井。
1 鉆井技術(shù)難點(diǎn)分析
(1)該井為深預(yù)探井,設(shè)計(jì)為四開(kāi)井。安全把Ф177.8mm套管下到位,保證固井成功向我們提出了挑戰(zhàn);(2)該井下部地層傾角較大,使得井身質(zhì)量控制難度大,容易超標(biāo);(3)該井提示在鉆遇煤層要進(jìn)行鉆井取心,深井煤層取心收獲率難以保證;(4)該井三開(kāi)裸眼段較長(zhǎng),易產(chǎn)生事故復(fù)雜;(5)該井下部鉆遇古生界,地層的可鉆性很差,隨之帶來(lái)的是機(jī)械鉆速較低,鉆井周期長(zhǎng);(6)井控工作是該井的重點(diǎn),原始資料缺乏,地層壓力狀況不清,給該井的井控安全帶來(lái)了隱患。
2 鉆井中遇到的主要難題及解決辦法
2.1 該井井身質(zhì)量的控制
2.1.1 一開(kāi)由于地層淺,地層疏松,采用牙輪鉆頭配塔式鉆具組合。同時(shí)為了搞好防斜打直工作,隨鉆鋌的增加逐漸提高鉆壓,保證井身質(zhì)量。
2.1.2 二開(kāi)用牙輪鉆頭配鐘擺鉆具組合,在鉆鋌吊打出套管鞋后視情況把鉆壓增加至正常鉆壓。
2.1.3 三開(kāi)第一只鉆頭用牙輪鉆頭配雙扶剛性鐘擺鉆具組合鉆阻流環(huán),在鉆鋌吊打出套管鞋后把鉆壓增加至正常鉆壓。
為了提高全井的機(jī)械鉆速,起鉆后可下入PDC
鉆頭。
井深超過(guò)3300m后為了保證井下安全,盡量簡(jiǎn)化鉆具結(jié)構(gòu)。
為了搞好井下事故負(fù)責(zé)的預(yù)防工作,井深超過(guò)4000m后采用光鉆鋌組合。
組合:Φ215.9mmPDC+Φ165mmDC×4柱+Φ127mmHWDP×5柱+Φ127mmDP。鉆井措施根據(jù)所下入的鉆頭來(lái)確定。
2.1.4 四開(kāi)用光鉆鋌組合。
組合:Φ149.2mmPDC+Φ105mmDC×3柱+Φ89mmDP。
鉆壓:20~40kN;轉(zhuǎn)速:60~70轉(zhuǎn)/分;排量:8~10L/s。
2.1.5 在該井井身質(zhì)量的控制方面,我們主要是在上部先掌握主動(dòng)權(quán)。嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)措施及操作規(guī)程,用牙輪鉆頭配雙扶剛性鐘擺鉆具組合,切實(shí)搞好防斜打直工作。在鉆具組合中加入無(wú)磁鉆鋌,每鉆進(jìn)300m左右就及時(shí)檢測(cè)井斜和方位。下部井段為了保證井下安全,提高全井機(jī)械鉆速,減少事故復(fù)雜,用PDC鉆頭配9m單扶鉆具組合,保證了該井上部的井身質(zhì)量。同時(shí),每次起鉆投測(cè)電子多點(diǎn),搞好井身軌跡跟蹤。由于該井下部的地層傾角比較大,用常規(guī)的鉆具組合滿足不了甲方的需求。在2890~3240m井段,用無(wú)線隨鉆進(jìn)行糾斜,保證了該井的井身質(zhì)量。經(jīng)電測(cè)資料顯示該井最大井斜6.36度,最大水平位移55.74m,井底閉合位移13.49m,屬于優(yōu)質(zhì)井。
2.2 合理鉆頭選型,提高機(jī)械鉆速
該井和高古7井相比,全井機(jī)械鉆速有了較大的提高。在開(kāi)鉆伊始,我們就對(duì)高古7井的資料進(jìn)行了分析,找出了制約該區(qū)塊機(jī)械鉆速的各項(xiàng)因素,對(duì)癥下藥。在該井的上部井段,地層可鉆性較好,現(xiàn)場(chǎng)用牙輪鉆頭可以提高機(jī)械鉆速,最大限度地釋放鉆壓。在下部井段,地層可鉆性差,對(duì)于提高全井的機(jī)械鉆速尤為重要。高古7井主要是采用牙輪鉆頭,致使機(jī)械鉆速較低,在高古4井,現(xiàn)場(chǎng)主要采用上海中曼金剛石鉆頭生產(chǎn)的PDC鉆頭來(lái)提高全井的機(jī)械鉆速,同時(shí)也最大限度地保證了井下安全,減少了事故復(fù)雜。
在三開(kāi)下部地層主要以PDC鉆頭來(lái)提高機(jī)械鉆速。PDC鉆頭入井前保證井底清潔,不得有落物。下鉆至裸眼井段控制下放速度,若遇阻必須進(jìn)行劃眼時(shí),以額定排量緩慢低扭矩劃眼。下鉆離井底50~60m開(kāi)泵劃眼至井底,嚴(yán)禁一次下到底。到底后先用低轉(zhuǎn)速、低鉆壓進(jìn)行井底造型0.5~1m,再逐漸將鉆壓加至正常鉆進(jìn)最佳值。在鉆遇高研磨性或硬砂泥巖時(shí),降低轉(zhuǎn)速以延長(zhǎng)鉆頭使用壽命。在深部井段可鉆性極差的研磨性地層,主要使用HJT517GK、HJT537GK、HJT637GK等牙輪鉆頭來(lái)提高機(jī)械鉆速,補(bǔ)充了PDC鉆頭的不足。
2.3 井控安全
2.3.1 該井屬于預(yù)探井,井控的安全工作顯得尤為重要。在每次開(kāi)鉆前,規(guī)范井控設(shè)備的安裝及固定。同時(shí)井控設(shè)備的試壓工作做到符合鉆井設(shè)計(jì)要求,搞好井控設(shè)備的維護(hù)及保養(yǎng)工作,使井控設(shè)備隨時(shí)處于備戰(zhàn)狀態(tài)。
2.3.2 嚴(yán)格執(zhí)行井控管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。加強(qiáng)井控實(shí)戰(zhàn)演練,錄取好各項(xiàng)井控的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),為及時(shí)壓井提供必要的依據(jù)。
2.3.3 進(jìn)入油氣層后每次起鉆前必須進(jìn)行短程起下鉆測(cè)量后效,計(jì)算油氣上竄速度,以確定油氣上竄速度在安全的范圍內(nèi)才能進(jìn)行起鉆作業(yè)。
2.4 深井安全技術(shù)要求
2.4.1 在井深進(jìn)入3000m以后的深井階段,起下鉆嚴(yán)格控制速度,減少壓力激動(dòng)。下鉆要分段開(kāi)泵循環(huán),保證每次循環(huán)時(shí)間不低于一個(gè)循環(huán)周,每次下鉆離井底50~60m開(kāi)泵劃眼到底。
2.4.2 由于該井較下部有的地層不適應(yīng)PDC鉆頭,就用牙輪鉆頭來(lái)提高機(jī)械鉆速。為了預(yù)防掉牙輪等事故的發(fā)生,在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)措施,認(rèn)真跑合好牙輪;在鉆遇軟硬交互的地層及時(shí)調(diào)整技術(shù)措施,最大程度發(fā)揮好牙輪鉆頭的效能。起鉆時(shí)保證牙輪鉆頭應(yīng)留有一定的余新,對(duì)每次起出的牙輪鉆頭認(rèn)真進(jìn)行分析,為下部的鉆頭選型和使用參數(shù)提供依據(jù)。
2.4.3 起下鉆過(guò)程中,遇阻、卡上提或下壓不能超過(guò)100kN,經(jīng)過(guò)上下活動(dòng)不能解除的,進(jìn)行劃眼,避免引起事故復(fù)雜。井深進(jìn)入3300以后,盡量簡(jiǎn)化鉆具組合,改用Ф165mm鉆鋌和Ф211mm扶正器,最大限度地預(yù)防井下事故復(fù)雜的發(fā)生。同時(shí),每鉆進(jìn)200~300m進(jìn)行一次短程起下鉆修整井壁;連續(xù)鉆進(jìn)48小時(shí)進(jìn)行長(zhǎng)段短程起下鉆拖拉井壁,保證井眼的暢通。
2.5 保證取芯質(zhì)量
該井共進(jìn)行鉆井取芯(煤層中)兩次。鉆井取芯井段為4369.00~4375.5m;4515.00~4518.6m。鉆井取芯總進(jìn)尺10.1m,芯長(zhǎng)9.9m,取芯收獲率達(dá)98.02%。
由于該井是在煤層中用川8-3型取芯工具進(jìn)行鉆井取芯,由于煤層易沖刷破碎,造成了取芯收獲率難以保證。在汲取齊一井(取芯收獲率為90.5%)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,入井前仔細(xì)檢查并保養(yǎng)懸掛軸承;間隙調(diào)整隙至9~10mm;對(duì)各連接部位按要求力矩進(jìn)行緊扣;樹(shù)芯采用低轉(zhuǎn)速、低排量以減少對(duì)煤層的沖刷;取芯時(shí)采用恒壓鉆進(jìn);割芯時(shí)把鉆壓一次加到150kN,待懸重恢復(fù)就拔芯起鉆;起鉆過(guò)程中做到平穩(wěn),嚴(yán)禁猛剎猛頓。通過(guò)這些措施的落實(shí),很大程度上保證了該井的取芯收獲率。
2.6 套管防磨技術(shù)
為了搞好套管防磨問(wèn)題,在鉆具組合中每間隔400m就加入一只套管防磨接頭。每次起鉆對(duì)各防磨接頭進(jìn)行檢查,丈量防磨接頭的磨損情況,發(fā)現(xiàn)防磨接頭的旋轉(zhuǎn)部件磨損較嚴(yán)重就立即更換;每次起鉆前要求第一只防磨接頭不出套管鞋。
2.7 保證Φ177.8mm套管順利下到位
該井創(chuàng)造了公司Φ177.8mm套管在Φ215.9mm井眼下深的記錄,該井Φ177.8mm下深為4616.68m。搞好井眼的準(zhǔn)備,對(duì)縮徑井段進(jìn)行劃眼,確保暢通無(wú)阻,為套管的順利下入提供條件。下套管嚴(yán)格各項(xiàng)技術(shù)操作規(guī)程:做到連續(xù)灌滿泥漿;逐根通內(nèi)徑;按設(shè)計(jì)要求下足扶正器;控制套管的下放速度;用套管鉗保證每個(gè)絲扣的上扣力矩達(dá)到要求。
下完套管后,用Ф140mm缸套一個(gè)凡爾的排量緩慢開(kāi)通泵,循環(huán)正常后,再逐漸加大排量循環(huán)至固井所需排量,處理好泥漿,進(jìn)行固井作業(yè)。
2.8 兩次斷鉆具事故的處理
2.8.1 該井鉆進(jìn)到4419.8m時(shí)懸重由1420kN降到1120kN,泵壓由14.7MPa下降到7.9MPa,起鉆發(fā)現(xiàn)鉆具本體折斷。落魚(yú)魚(yú)頂2905.99m,落魚(yú)長(zhǎng)1513.8m。下入LT-200型卡瓦打撈筒兩次撈獲落魚(yú),損失時(shí)間41小時(shí)。
2.8.2 該井取芯鉆進(jìn)到4518.6m時(shí)懸重由1440kN降到1110kN,泵壓由7.2MPa下降到3.4MPa,起鉆發(fā)現(xiàn)鉆具折斷。落魚(yú)魚(yú)頂2920.35m,落魚(yú)長(zhǎng)1598.35m。下入LT-200型卡瓦打撈筒一次撈到落魚(yú),損失時(shí)間15小時(shí)。
2.8.3 根據(jù)這兩次斷鉆具事故的分析,其主要原因是由于井眼曲率較大,造成應(yīng)力集中,鉆時(shí)慢,加速了鉆桿的疲勞破壞。
2.8.4 為了滿足井下安全的需求,對(duì)鉆鋌、加重鉆桿等進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)探傷,更換入井的鉆桿為全新的S135級(jí)斜坡鉆桿后,再未發(fā)生斷鉆具事故,為井下安全提供了保障。
3 結(jié)論與認(rèn)識(shí)
(1)高古4井的井身質(zhì)量、取心質(zhì)量、固井質(zhì)量合格率均為100%,為公司深井技術(shù)的發(fā)展積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn);(2)搞好鉆頭選型,合理使用好牙輪鉆頭和PDC鉆頭,可以取得較高的機(jī)械鉆速和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益,提高油田的勘探開(kāi)發(fā)速度和產(chǎn)能建設(shè);(3)認(rèn)真執(zhí)行深井的各項(xiàng)技術(shù)要求,嚴(yán)格各項(xiàng)操作規(guī)程,可以較好地解決井下阻卡等問(wèn)題,減少井下的事故;(4)該井由勝利油田泥漿公司服務(wù),在對(duì)付泥頁(yè)巖易跨塌、井眼縮徑等方面為公司泥漿水平的提高提供了經(jīng)驗(yàn)支持。
作者簡(jiǎn)介:亓凱(1986-),男,山東萊蕪人,中石化西南油氣分公司川東北采氣廠工程師,研究方向:油氣井工程。
(責(zé)任編輯:秦遜玉)