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運(yùn)用QC方法降低濕法硫磺成型機(jī)下料閥堵塞頻率

2016-09-03 08:07中國(guó)石化達(dá)州天然氣凈化有限公司四川達(dá)州635000
化工設(shè)計(jì)通訊 2016年5期
關(guān)鍵詞:孔眼成型機(jī)硫磺

廖 倫(中國(guó)石化達(dá)州天然氣凈化有限公司,四川達(dá)州 635000)

運(yùn)用QC方法降低濕法硫磺成型機(jī)下料閥堵塞頻率

廖 倫
(中國(guó)石化達(dá)州天然氣凈化有限公司,四川達(dá)州 635000)

中國(guó)石化達(dá)州天然氣凈化有限公司普光天然氣凈化廠運(yùn)用美國(guó)DEVCO Ⅱ型濕法硫磺成型工藝,對(duì)液硫進(jìn)行轉(zhuǎn)固生產(chǎn)。但在長(zhǎng)期生產(chǎn)過程中,液硫在成型罐內(nèi)易結(jié)塊,堵塞成型機(jī)下料閥,嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)。運(yùn)用QC方法,查找引起下料閥堵塞的原因,并展開技術(shù)攻關(guān),解決成型機(jī)下料閥堵塞問題。

QC方法;硫磺;成型機(jī)

針對(duì)濕法硫磺成型機(jī)在生產(chǎn)過程中,下料閥經(jīng)常堵塞的問題,QC小組以“降低硫磺成型機(jī)下料閥堵塞頻率”為課題,進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),查找引起下料閥堵塞的真正原因。

1 現(xiàn)狀調(diào)查

1.1硫磺成型機(jī)成型盤下部結(jié)塊嚴(yán)重,疏通困難

因液硫中含有少量雜質(zhì),在生產(chǎn)過程中,逐漸堵塞成型盤孔眼,導(dǎo)致少量液硫在通過成型盤時(shí),發(fā)生液柱歪斜,凝固在成型盤下方,逐漸形成大塊,脫落掉入成型罐內(nèi)部,進(jìn)而引起下料閥的堵塞。

在疏通過程中,需要將下料閥整體拆卸,將成型罐內(nèi)部的水排盡,大量硫磺塊散落在成型裝置上,給環(huán)境造成污染,并造成部分硫磺產(chǎn)品的浪費(fèi)。

1.2成型機(jī)下料閥堵塞頻繁,嚴(yán)重影響生產(chǎn)

普光天然氣凈化廠4臺(tái)成型機(jī)運(yùn)行近2a以來(lái),下料閥頻繁堵塞,每臺(tái)成型機(jī)每周都要堵塞數(shù)次,每次疏通至少需要停機(jī)1h。

從近年來(lái)的生產(chǎn)運(yùn)行記錄中查看,在2015年期間4臺(tái)硫磺成型機(jī)下料閥共計(jì)堵塞140次,平均每月成型機(jī)下料閥堵塞次數(shù)達(dá)到12次。因此我們將降低成型機(jī)下料閥堵塞次數(shù)作為小組研究的目標(biāo)值。

2 設(shè)定目標(biāo)

成型機(jī)生產(chǎn)按照3開1備的原則,改進(jìn)液硫成型的工藝,減少成型罐內(nèi)部硫磺大塊的形成。從而,我們制定目標(biāo)為:將每月成型機(jī)下料閥堵塞次數(shù)由12次降低到4次,即每臺(tái)成型機(jī)每月由4次降低為1次。

3 分析原因

小組成員針對(duì)本課題,經(jīng)過分析和研究,繪制了因果圖。

QC小組成員從人、機(jī)、料、法、環(huán)五個(gè)方面對(duì)硫磺成型機(jī)下料閥堵塞問題進(jìn)行深入調(diào)查,對(duì)6項(xiàng)因素(見圖1)進(jìn)行了分析論證。具體情況如下:

1)開機(jī)時(shí)進(jìn)料速度過快。調(diào)查發(fā)現(xiàn)部分內(nèi)操人員在成型機(jī)開機(jī)過程中,進(jìn)料速度較快,每次進(jìn)料閥門開度增加10%,在成型盤孔眼未完全疏通前,大量液硫溢出成型盤直接落入成型罐內(nèi)部,造成下料閥堵塞。確認(rèn)為要因。

2)閥門故障。小組成員聯(lián)系專業(yè)儀表人員,對(duì)每臺(tái)成型機(jī)下料閥進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試,閥門開關(guān)動(dòng)作到位,未出現(xiàn)故障。確認(rèn)為非要因。

圖1 濕法硫磺成型機(jī)下料閥堵塞原因分析魚翅圖

3)成型盤孔眼不規(guī)則。液硫中含有少量雜質(zhì),逐漸堵塞成型盤孔眼,引起成型盤孔眼不規(guī)則,導(dǎo)致液硫無(wú)法順利通過成型盤,在成型盤下方結(jié)塊,進(jìn)而引起下料閥的堵塞。確定為要因。

4)成型罐內(nèi)部硫顆粒高度高。通過查閱2015年裝置運(yùn)行報(bào)表記錄,發(fā)現(xiàn)成型罐液位(硫顆粒)較高,一般設(shè)置在1 550kg,水溫控制在60℃左右。當(dāng)液硫落入成型罐時(shí),未完全凝固,粘附附近的硫磺,形成大塊,堵塞成型罐下料閥。確定為要因。

5)開機(jī)前未打開成型盤的伴熱蒸汽閥門。液硫成型班組各崗位人員在開機(jī)前,提前20min打開成型盤的伴熱蒸汽閥門,保證成型盤的溫度達(dá)到液硫成型的要求,因此確定為非要因。

6)成型罐水溫超高。成型罐水溫超高,會(huì)導(dǎo)致液硫落入成型罐時(shí)凝固不完全,在成型罐內(nèi)部形成大塊,堵塞下料閥。經(jīng)調(diào)查未發(fā)現(xiàn)一起水溫超高的誤操作,因此確定為非要因。

經(jīng)過上述驗(yàn)證,QC小組確定了三個(gè)必要原因,即開機(jī)時(shí)進(jìn)料速度過快、成型盤孔眼不規(guī)則和成型罐內(nèi)部硫顆粒高度高,是引起成型機(jī)下料閥堵塞的主要原因。

4 制定對(duì)策及實(shí)施

1)規(guī)范職工操作,降低進(jìn)料速度:要求在成型機(jī)開機(jī)的過程中,每次閥門開度由以前的10%降低為5%,以免液硫進(jìn)料過快,造成溢出現(xiàn)象,嚴(yán)格控制成型盤液位,直到成型盤孔眼全部疏通,液硫下料正常。

2)定期清理成型盤孔眼:規(guī)定每月對(duì)成型機(jī)進(jìn)行一次成型盤孔眼疏通工作,保證成型盤孔眼的暢通。

3)調(diào)整工藝參數(shù):針對(duì)成型罐中液硫凝固速度過慢,小組成員進(jìn)行討論,做如下試驗(yàn):①降低成型罐中硫顆粒高度,控制在1 000kg;②調(diào)整冷卻塔風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,降低成型罐水溫,控制在58℃左右。

5 效果評(píng)價(jià)

5.1活動(dòng)目標(biāo)檢查

通過試驗(yàn),我們小組將成型機(jī)的操作參數(shù)進(jìn)行調(diào)整:成型罐硫顆粒高度調(diào)整為1 000kg,成型罐水溫控制在58℃左右。開機(jī)前,重新疏通成型盤孔眼;開機(jī)過程中,嚴(yán)格控制進(jìn)料速度。

通過查閱一個(gè)月的運(yùn)行記錄,發(fā)現(xiàn)3臺(tái)成型機(jī)下料閥僅堵塞1次。分析原因,是由于液硫中本身雜質(zhì)較多,進(jìn)入成型盤后,逐漸堵塞成型盤孔眼,造成成型盤下料不暢,少量液硫溢出,在成型罐中結(jié)塊,導(dǎo)致下料閥堵塞。

針對(duì)液硫中含雜質(zhì)較多,我們小組討論決定:在液硫進(jìn)料口加過濾網(wǎng),減少雜質(zhì)堵塞成型盤孔眼,并縮短成型盤清理周期至半個(gè)月。

取得效果:通過進(jìn)一步試驗(yàn),查閱成型機(jī)2016年半年的運(yùn)行記錄,未出現(xiàn)成型機(jī)下料閥堵塞的記錄,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

5.2經(jīng)濟(jì)效益分析

1)年減少成型機(jī)下料閥疏通費(fèi)用為:200×12個(gè)月×(12-0次)=2.88萬(wàn)元

2)成型機(jī)下料閥在疏通過程中,成型罐內(nèi)部1 550kg硫磺將變?yōu)槁涞亓蚧?,價(jià)格只有產(chǎn)品硫磺的70%。按每噸硫磺1 500元計(jì)算,可以產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益:1500× 12個(gè)月×(12-0次)×(100%-70%)=6.48萬(wàn)元

6 結(jié)論

通過運(yùn)用QC方法,找出引起濕法硫磺成型機(jī)下料閥堵塞的三點(diǎn)重要原因,即開機(jī)時(shí)進(jìn)料速度過快、成型盤孔眼不規(guī)則和成型罐內(nèi)部硫顆粒高度高。通過降低液硫進(jìn)料速度、定期清理成型盤、降低成型罐內(nèi)部硫顆粒高度、控制成型罐水溫,以達(dá)到液硫濕法成型的最佳工藝條件,從而大大減少硫磺成型機(jī)下料閥堵塞次數(shù)。

QC using wet methods reduce sulfur forming and blanking plug valves frequency

Liao Lun

China Petrochemical Co.,F(xiàn)lorida Puguang natural gas purification and gas purification plant using US DEVCO Ⅱ type wet sulfur molding process for the production of liquid sulfur transfer solid.But in the long-term production process,easy to agglomerate in liquid sulfur forming inside the tank,under the molding machine valve blockage,seriously affecting the normal production.QC methods use,find the reasons causing valve blockage cutting,and expand technology research to solve a molding machine valve blockage problems.

QC methods;sulfur;molding machine

TE644

A

1003-6490(2016)05-0134-02

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