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凝結(jié)水精處理高速混床周期制水量下降原因分析及處理

2016-09-05 09:48:28李君君許密生劉秀紅
綜合智慧能源 2016年7期
關(guān)鍵詞:混床凝結(jié)水電導(dǎo)率

李君君,許密生,劉秀紅

(1.鄭州燃?xì)獍l(fā)電有限公司,鄭州 450000; 2.國(guó)家電投集團(tuán)河南電力有限公司平頂山發(fā)電分公司,河南 平頂山 467312)

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凝結(jié)水精處理高速混床周期制水量下降原因分析及處理

李君君1,許密生2,劉秀紅2

(1.鄭州燃?xì)獍l(fā)電有限公司,鄭州450000; 2.國(guó)家電投集團(tuán)河南電力有限公司平頂山發(fā)電分公司,河南 平頂山467312)

某電廠凝結(jié)水精處理高速混床平均周期制水量和投運(yùn)初期對(duì)比,出現(xiàn)了明顯的下降。分析了影響凝結(jié)水精處理高速混床周期制水量的因素,指出該電廠精處理系統(tǒng)運(yùn)行中存在混床交換終點(diǎn)控制不合理、混床樹(shù)脂填充量不足、陰陽(yáng)樹(shù)脂填充比例不合理等問(wèn)題,提出了更換混床出水水質(zhì)監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)充樹(shù)脂的調(diào)整措施。調(diào)整措施實(shí)施后,雖然陰陽(yáng)樹(shù)脂的填充比例仍未來(lái)得及調(diào)整,但各混床的平均周期制水量提高了3萬(wàn)t以上。

凝結(jié)水精處理系統(tǒng);高速混床;周期制水量;水質(zhì);陰陽(yáng)樹(shù)脂;填充比例

0 引言

直流鍋爐不存在爐水的循環(huán)蒸發(fā)過(guò)程,不能像汽包鍋爐那樣進(jìn)行加藥處理和排污處理,因此,給水若帶入鹽分和其他雜質(zhì),要么會(huì)在爐管內(nèi)形成沉積物,要么會(huì)隨蒸汽帶入汽輪機(jī)中沉積在蒸汽流通部位,還有少部分會(huì)返回凝結(jié)水中[1]。1 000 MW機(jī)組參數(shù)大、容量高,為了減輕熱力系統(tǒng)的腐蝕、結(jié)垢、積鹽,對(duì)給水水質(zhì)的要求較高。機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中,凝汽器漏冷卻水、金屬腐蝕產(chǎn)物污染、水汽系統(tǒng)漏入空氣、補(bǔ)給水帶入雜質(zhì)等均會(huì)造成凝結(jié)水污染,必須設(shè)置凝結(jié)水精處理系統(tǒng),以保障給水水質(zhì)。

提高凝結(jié)水精處理高速混床的周期制水量,能有效降低樹(shù)脂再生費(fèi)用和酸、堿廢水排放量,對(duì)機(jī)組的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和環(huán)境保護(hù)都有重要意義。本文以某電廠2×1 000 MW機(jī)組為例,來(lái)闡述凝結(jié)水高速混床運(yùn)行周期制水量低的原因。

1 機(jī)組概況

1.1凝結(jié)水精處理系統(tǒng)

凝結(jié)水凈化處理采用中壓凝結(jié)水精處理系統(tǒng),設(shè)置前置過(guò)濾器進(jìn)行過(guò)濾,設(shè)置高速混床進(jìn)行除鹽處理。2臺(tái)前置過(guò)濾器并聯(lián)運(yùn)行,不設(shè)備用;3臺(tái)高速混床并聯(lián)運(yùn)行,1臺(tái)備用,滿足每臺(tái)機(jī)組凝結(jié)水100%處理?;齑膊捎脷湫瓦\(yùn)行方式,GB/T 12145—2008《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》中規(guī)定的出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表1[2]。

表1 凝結(jié)水精處理混床出水水質(zhì)

1.2失效樹(shù)脂再生系統(tǒng)

樹(shù)脂再生系統(tǒng)由樹(shù)脂分離塔、陰樹(shù)脂再生罐、陽(yáng)樹(shù)脂再生罐、應(yīng)急失效樹(shù)脂儲(chǔ)罐、應(yīng)急再生樹(shù)脂儲(chǔ)罐、壓縮空氣儲(chǔ)罐、樹(shù)脂捕捉器和酸堿計(jì)量單元組成,2臺(tái)機(jī)組共用1套再生系統(tǒng)。1 000 MW機(jī)組處理的凝結(jié)水量大,混床臺(tái)數(shù)多,所以增設(shè)了應(yīng)急失效樹(shù)脂儲(chǔ)罐和應(yīng)急再生樹(shù)脂儲(chǔ)罐,分別用于應(yīng)急儲(chǔ)存混床失效樹(shù)脂和再生好的備用樹(shù)脂。

1.3混床制水情況統(tǒng)計(jì)

由于混床的運(yùn)行周期受機(jī)組負(fù)荷影響較大,所以根據(jù)混床周期制水量來(lái)評(píng)價(jià)混床運(yùn)行狀況。2013年6 — 9月、2015年6 — 9月2臺(tái)機(jī)組8臺(tái)混床的平均周期制水量見(jiàn)表2,由表2可知,2年的時(shí)間內(nèi),混床的周期制水量出現(xiàn)了較大幅度的下降。

2 高速混床周期制水量的影響因素

高速混床周期制水量與混床運(yùn)行方式(氫型運(yùn)行和銨型運(yùn)行)、離子交換樹(shù)脂的種類和性能、混床樹(shù)脂填充量、陰陽(yáng)樹(shù)脂填充比例、失效樹(shù)脂再生度、陰陽(yáng)樹(shù)脂混合程度、樹(shù)脂污染及老化程度、交換終點(diǎn)的控制、進(jìn)水水質(zhì)、運(yùn)行流速、偏流等因素有關(guān)。

表2 混床平均周期制水量對(duì)比 t

(1)混床運(yùn)行方式?;齑舶催\(yùn)行方式分為氫型混床和銨型混床。銨型混床的周期制水量要比氫型混床大得多,但精處理時(shí)銨型混床運(yùn)行對(duì)失效樹(shù)脂的再生度要求很高,否則在混床由氫型運(yùn)行到銨型運(yùn)行轉(zhuǎn)化的階段容易出現(xiàn)氯離子和鈉離子的泄漏[3]。加氧處理的機(jī)組對(duì)給水水質(zhì)的要求較高,混床不宜采用氨化運(yùn)行的方式。機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定后,給水處理方式改成加氧處理已經(jīng)成為一種趨勢(shì),所以超超臨界機(jī)組大都采用氫型運(yùn)行方式。

(2)離子交換樹(shù)脂的種類和性能。離子交換樹(shù)脂的工作交換容量與樹(shù)脂的種類和性能有很大關(guān)系,進(jìn)而影響高速混床的周期制水量。如大孔型樹(shù)脂由于空隙占據(jù)一定的空間,離子交換基團(tuán)含量相應(yīng)減少,所以交換容量比凝膠型樹(shù)脂低些[4]。

(3)混床樹(shù)脂填充量和陰陽(yáng)樹(shù)脂填充比例。混床樹(shù)脂填充量要根據(jù)混床的設(shè)計(jì)容量來(lái)設(shè)定。混床運(yùn)行過(guò)程中,少量樹(shù)脂會(huì)因承受不住運(yùn)行壓力而破碎,破碎后的樹(shù)脂會(huì)透過(guò)濾網(wǎng)被樹(shù)脂捕捉器捕捉或在樹(shù)脂再生時(shí)通過(guò)反洗被清除,造成樹(shù)脂填充量減少。失效樹(shù)脂體外再生時(shí),罐體水帽、濾網(wǎng)及連接的管道等處泄漏掉一部分樹(shù)脂。如果不及時(shí)補(bǔ)充,混床樹(shù)脂填充量會(huì)逐漸減少,充分再生的情況下混床運(yùn)行周期也會(huì)相對(duì)縮短,周期制水量相對(duì)減少。陰陽(yáng)樹(shù)脂填充比例要根據(jù)給水水化學(xué)工況和混床運(yùn)行方式來(lái)調(diào)整。不同水化學(xué)工況下給水、凝結(jié)水的pH值不同,混床進(jìn)水中欲除去的陰、陽(yáng)離子的摩爾濃度也不同[1]。不同給水處理方式下,陰、陽(yáng)樹(shù)脂的比例的設(shè)置不同:當(dāng)采用氫型混床時(shí),比例宜為 1∶2或 1∶1;當(dāng)給水采用加氧處理(OT)工況時(shí),比例宜為 1∶1;當(dāng)采用銨型混床時(shí),比例宜為 2∶1或 3∶2;當(dāng)有前置氫床時(shí),比例宜為 2∶1或 3∶2[1];另外,采用國(guó)網(wǎng)河南省電力公司電力科學(xué)研究院推出的弱氧化給水處理工況(WOT)時(shí),比例宜為 2∶3 或 1∶2。

(4)失效樹(shù)脂再生度。其他參數(shù)不變,失效樹(shù)脂再生度下降時(shí),樹(shù)脂的工作交換容量下降,混床周期制水量也下降。高速混床失效樹(shù)脂的再生度與再生前陰陽(yáng)樹(shù)脂的分離程度、再生劑質(zhì)量、再生劑用量、再生液質(zhì)量濃度、再生液溫度、陰陽(yáng)樹(shù)脂混合前漂洗干凈程度等因素有關(guān)?;齑矘?shù)脂的徹底分離是提高樹(shù)脂再生度的重要前提之一[1]。陰、陽(yáng)樹(shù)脂分別再生后,混雜的樹(shù)脂以失效型樹(shù)脂存在于再生好的樹(shù)脂中,從而降低了樹(shù)脂的再生度[1]。若再生劑質(zhì)量差、再生劑不純,則置換階段雜質(zhì)離子干擾嚴(yán)重,直接導(dǎo)致樹(shù)脂再生度低。再生劑用量少時(shí),保障再生液量足夠時(shí)會(huì)導(dǎo)致再生液質(zhì)量濃度不夠,保障再生液質(zhì)量濃度合適時(shí)又會(huì)導(dǎo)致接觸時(shí)間短,這兩種情況均會(huì)導(dǎo)致置換不充分,樹(shù)脂再生度低。陰樹(shù)脂再生液溫度低時(shí),置換速度慢,不利于硅的洗脫,樹(shù)脂再生不充分,影響相對(duì)較小。陰陽(yáng)樹(shù)脂混合前要充分進(jìn)行漂洗,要用除鹽水把樹(shù)脂顆粒間和樹(shù)脂顆粒內(nèi)部孔道里殘留的再生廢液漂洗干凈?;旌锨皼](méi)有漂洗干凈時(shí),混合時(shí)殘留的陰(陽(yáng))樹(shù)脂再生廢液會(huì)污染已再生好的陽(yáng)(陰)樹(shù)脂,導(dǎo)致樹(shù)脂再生度低。置換完成后,陰陽(yáng)樹(shù)脂要漂洗至出水電導(dǎo)率小于5 μS/cm后再進(jìn)行陰、陽(yáng)樹(shù)脂的混合。

(5)陰陽(yáng)樹(shù)脂混合程度。對(duì)于體外再生的混床,陰陽(yáng)樹(shù)脂的混合一般是在再生好并漂洗完成后?;齑搏@得超純水是建立在兩種樹(shù)脂充分混合基礎(chǔ)上的[5],但在實(shí)際應(yīng)用中,由于陽(yáng)樹(shù)脂的沉降速度高于陰樹(shù)脂,兩種樹(shù)脂徹底混合是不可能的,樹(shù)脂層上部陽(yáng)樹(shù)脂往往要少于陰樹(shù)脂,而下部往往要多于陰樹(shù)脂[5]。陰陽(yáng)樹(shù)脂混合不均,陰樹(shù)脂放氯時(shí)會(huì)使混床出水pH值偏低[1],從而導(dǎo)致混床提前失效,周期制水量下降。

(6)樹(shù)脂污染及老化程度。一般來(lái)說(shuō),經(jīng)過(guò)試驗(yàn)選擇的新樹(shù)脂,剛使用時(shí)不會(huì)出現(xiàn)水質(zhì)問(wèn)題,但隨著使用時(shí)間的增長(zhǎng)和其他因素的影響,就會(huì)出現(xiàn)運(yùn)行壓差增大,出水質(zhì)量差,工作交換容量降低,酸堿耗增大,甚至樹(shù)脂報(bào)廢的現(xiàn)象[6]。樹(shù)脂污染及老化程度隨著運(yùn)行時(shí)間的增加而加重,凝結(jié)水中有害雜質(zhì)(如金屬腐蝕產(chǎn)物、氧化性物質(zhì)、有機(jī)物等)含量高時(shí),樹(shù)脂污染及老化速度會(huì)加快。所以,隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,混床的周期制水量會(huì)出現(xiàn)一定程度的下降,這時(shí)就要對(duì)樹(shù)脂進(jìn)行復(fù)蘇或更換處理。

(7)交換終點(diǎn)的控制?;齑步粨Q終點(diǎn)控制越嚴(yán),混床運(yùn)行周期越短,周期制水量越低。設(shè)有精處理系統(tǒng)的電廠,混床出水水質(zhì)一般是按照GB/T 12145—2008《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。

(8)進(jìn)水水質(zhì)?;齑驳闹芷谥扑颗c進(jìn)水水質(zhì)有很大關(guān)系,進(jìn)水水質(zhì)差,雜質(zhì)離子含量高,混床的運(yùn)行周期就會(huì)縮短,周期制水量下降。進(jìn)水水質(zhì)污染主要是凝結(jié)水受到污染,如凝汽器泄漏、補(bǔ)水水質(zhì)差或機(jī)組啟動(dòng)初期水質(zhì)較差等。

(9)運(yùn)行流速。凝結(jié)水具有水量大和含鹽量低的特點(diǎn),所以宜采用高流速運(yùn)行的混床,但過(guò)高的運(yùn)行流速會(huì)產(chǎn)生工作層變厚、水流阻力增加、樹(shù)脂受壓破碎等諸多問(wèn)題[1]。運(yùn)行流速提高,工作層變厚,工作層向下移速度加快,使得混床失效速度加快,運(yùn)行周期縮短。混床運(yùn)行流速一般為100~120 m/h[1]。

(10)偏流?;齑财魇沁M(jìn)水布水不均造成的,由此引起混床內(nèi)樹(shù)脂交換層紊亂,樹(shù)脂局部產(chǎn)生堆積,凹面區(qū)域樹(shù)脂交換層變薄,不合格凝結(jié)水很快穿透,從而造成混床樹(shù)脂提早失效,使混床運(yùn)行周期變短[7]。進(jìn)水布水不均的原因有進(jìn)水布水多孔板變形、混床內(nèi)部水帽流通面積分布不均勻[7-8]、設(shè)備安裝不規(guī)范等。判斷有偏流現(xiàn)象時(shí),應(yīng)及時(shí)將問(wèn)題混床停運(yùn)隔離并進(jìn)行檢修處理,以免影響出水水質(zhì)和精處理系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

3 精處理系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問(wèn)題

某電廠2臺(tái)機(jī)組2010年實(shí)現(xiàn)雙投,精處理系統(tǒng)為保障機(jī)組啟動(dòng)和運(yùn)行階段的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行做出了重大貢獻(xiàn),但隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),也出現(xiàn)了一些問(wèn)題。

(1)混床交換終點(diǎn)的控制不合理。機(jī)組運(yùn)行初期,混床出口電導(dǎo)率表前設(shè)有氫離子交換柱,用于連續(xù)監(jiān)測(cè)混床出水氫電導(dǎo)率,作為判斷混床是否失效的一個(gè)重要依據(jù)。運(yùn)行一段時(shí)間后,該公司將氫離子交換柱中填充的樹(shù)脂取出,將監(jiān)測(cè)的比電導(dǎo)率作為混床失效的依據(jù),即混床出現(xiàn)漏氨就判斷混床失效。銨根離子對(duì)于汽水系統(tǒng)而言并非有害雜質(zhì)離子,混床剛出現(xiàn)漏氨的一段時(shí)間內(nèi)仍有良好的除鹽能力,混床氨化進(jìn)行到一定程度才會(huì)出現(xiàn)漏鈉現(xiàn)象。所以,用比電導(dǎo)率代替氫電導(dǎo)率來(lái)判斷混床的失效,會(huì)使混床的運(yùn)行時(shí)間縮短。

(2)混床樹(shù)脂填充量不足。該公司采用的樹(shù)脂為蘇青大孔型樹(shù)脂,和一些同種類的進(jìn)口樹(shù)脂相比,強(qiáng)度和熱穩(wěn)定性稍差,易降解、易破碎,隨著運(yùn)行時(shí)間的增加會(huì)逐漸損失一部分樹(shù)脂。樹(shù)脂再生時(shí),再生系統(tǒng)中樹(shù)脂分離塔、陰樹(shù)脂再生罐、陽(yáng)樹(shù)脂再生罐也發(fā)生過(guò)樹(shù)脂泄漏事件,漏掉的樹(shù)脂會(huì)被樹(shù)脂捕捉器捕捉,但樹(shù)脂捕捉器中的繞絲會(huì)被破碎的樹(shù)脂堵塞,泄水不及時(shí),致使水流漫過(guò)繞絲,部分樹(shù)脂被水流沖到地溝,導(dǎo)致樹(shù)脂量減少。

(3)陰、陽(yáng)樹(shù)脂填充比例不合理。該公司#1,#2機(jī)組加氧處理前采用氧化性全揮發(fā)處理,給水pH值調(diào)整下限為9.2。目前2臺(tái)機(jī)組均采用給水弱氧化處理,給水pH值調(diào)整下限為9.3。機(jī)組投產(chǎn)至今,混床陰、陽(yáng)樹(shù)脂填充比例為1∶1,對(duì)于采用高pH值的給水處理工藝的機(jī)組來(lái)說(shuō),這個(gè)填充比例不合理;另外,由于陽(yáng)再生罐發(fā)生樹(shù)脂泄漏的次數(shù)較多,陽(yáng)樹(shù)脂損失量比陰樹(shù)脂損失量大,實(shí)際再生過(guò)程中,陰、陽(yáng)樹(shù)脂比例要低于1∶1,不利于發(fā)揮精處理系統(tǒng)的最大功效。

4 解決措施

該公司2015年10月采購(gòu)了樹(shù)脂并進(jìn)行新樹(shù)脂預(yù)處理,陰、陽(yáng)樹(shù)脂分別暫時(shí)存放在應(yīng)急失效樹(shù)脂儲(chǔ)罐和應(yīng)急再生樹(shù)脂儲(chǔ)罐中備用。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,做出了以下調(diào)整措施。

(1)調(diào)整混床失效判定標(biāo)準(zhǔn)?;齑渤隹诠芨髟诰€電導(dǎo)率表進(jìn)水管前氫離子交換柱中重新裝填變色強(qiáng)酸陽(yáng)樹(shù)脂,監(jiān)測(cè)混床出水氫電導(dǎo)率,同時(shí)加裝鈉表,監(jiān)測(cè)出水鈉離子的質(zhì)量濃度?;齑渤鏊|(zhì)按照表1的期望值進(jìn)行控制,主要是以在線電導(dǎo)率表和鈉表顯示值為依據(jù),當(dāng)混床出水氫電導(dǎo)率>0.10 μS/cm或ρNa+>1 μg/L或制水量超過(guò)25萬(wàn)t時(shí),混床退出,對(duì)樹(shù)脂進(jìn)行再生。

(2)對(duì)樹(shù)脂量少的混床進(jìn)行樹(shù)脂補(bǔ)充。樹(shù)脂分層完成后,要將陰、陽(yáng)樹(shù)脂分別輸送至陰樹(shù)脂再生罐和陽(yáng)樹(shù)脂再生罐。輸送時(shí),保障樹(shù)脂分離塔中陰、陽(yáng)樹(shù)脂有足夠的余留量,避免樹(shù)脂輸送時(shí)產(chǎn)生交叉污染。加強(qiáng)監(jiān)督樹(shù)脂捕捉器中樹(shù)脂的截留量,有較多非破碎樹(shù)脂被截留時(shí),說(shuō)明罐體或管道發(fā)生了泄漏,應(yīng)及時(shí)停止再生并通知維護(hù)處理;及時(shí)疏通繞絲,避免樹(shù)脂捕捉器泄水不暢而導(dǎo)致已截留的樹(shù)脂流失。

(3)調(diào)整陰、陽(yáng)樹(shù)脂填充比例。該公司2016年有一個(gè)關(guān)于精處理及再生系統(tǒng)樹(shù)脂體外分離與輸送技術(shù)改造的科技項(xiàng)目,采用西安熱工研究院有限公司開(kāi)發(fā)的樹(shù)脂輸送圖像智能識(shí)別及控制儀(IRIC);同時(shí),調(diào)整陰、陽(yáng)樹(shù)脂的填充比例,預(yù)計(jì)陰、陽(yáng)樹(shù)脂的填充比例由原來(lái)的1∶1調(diào)整至2∶3。整個(gè)項(xiàng)目完成后,混床的周期制水量能夠提高20%左右。

5 實(shí)施效果

調(diào)整措施實(shí)施后,統(tǒng)計(jì)2015年12月—2016年1月期間2臺(tái)機(jī)組8臺(tái)混床的平均周期制水量,見(jiàn)表3。和表2中2015年數(shù)據(jù)對(duì)比可知,各混床的平均周期制水量均提高了3萬(wàn)t以上。

表3 調(diào)整后混床平均周期制水量統(tǒng)計(jì) t

6 結(jié)束語(yǔ)

調(diào)整措施實(shí)施后,混床的周期制水量有了一定的提高,平均1臺(tái)混床的周期制水量可以提高3萬(wàn)t以上。精處理及再生系統(tǒng)樹(shù)脂體外分離與輸送技術(shù)改造項(xiàng)目完成后,陰、陽(yáng)樹(shù)脂填充比例也將調(diào)整至合理狀態(tài),混床的周期制水量還會(huì)有較大的提高。

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(本文責(zé)編:劉芳)

2016-03-28;

2016-06-20

TM 621.8

B

1674-1951(2016)07-0040-03

李君君(1988—),女,河南鄭州人,助理工程師,從事電廠化學(xué)水處理及化學(xué)監(jiān)督方面的工作(E-mail:840993114@qq.com)。

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