張國(guó)濱
(華電濰坊發(fā)電有限公司,山東 濰坊 261401)
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排煙溫度對(duì)空氣預(yù)熱器壓差影響的試驗(yàn)
張國(guó)濱
(華電濰坊發(fā)電有限公司,山東 濰坊261401)
針對(duì)氨逃逸率大的問(wèn)題,華電濰坊發(fā)電有限公司降低了#1鍋爐A送風(fēng)機(jī)出力,減少了A空氣預(yù)熱器換熱,將A空氣預(yù)熱器排煙溫度提高至200 ℃以上,使積聚的NH4HSO4由固態(tài)轉(zhuǎn)化為液態(tài)和氣態(tài),通過(guò)煙氣將液態(tài)和氣態(tài)的NH4HSO4帶至下游,起到降低空氣預(yù)熱器壓差的作用。通過(guò)試驗(yàn)可知,該方法理論上可行,同時(shí)還提出了提高排煙溫度以降低空氣預(yù)熱器壓差的方法。
硫酸氫銨;空氣預(yù)熱器;壓差;堵塞;排煙溫度
華電濰坊發(fā)電有限公司(以下簡(jiǎn)稱濰坊發(fā)電公司)#1鍋爐是東方鍋爐股份有限公司設(shè)計(jì)制造的亞臨界自然循環(huán)汽包爐,配備中間儲(chǔ)倉(cāng)式制粉系統(tǒng),利用乏氣送粉。采用四角切圓燃燒,燃用高揮發(fā)分煙煤。鍋爐型號(hào)為DG1025/18.2-Ⅱ4。共設(shè)2臺(tái)美國(guó)CE公司制造的容克式兩分倉(cāng)回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器(以下簡(jiǎn)稱空預(yù)器),其參數(shù)見表1。
表1 空預(yù)器參數(shù)
隨著國(guó)家環(huán)保要求的不斷提高,通過(guò)安裝脫硝裝置實(shí)現(xiàn)NOx排放質(zhì)量濃度達(dá)標(biāo)的燃煤電廠越來(lái)越多。利用氨氣作為還原劑的脫硝方式,運(yùn)行中氨氣不能完全被反應(yīng),部分氨氣必然發(fā)生逃逸,特別是實(shí)行NOx超低排放政策以來(lái),氨逃逸率越來(lái)越大。逃逸的氨氣與煙氣中的SO3和水蒸氣結(jié)合生成NH4HSO4,液態(tài)的NH4HSO4具有很強(qiáng)的黏性,能夠捕捉煙氣中的飛灰顆粒。當(dāng)溫度低于147 ℃時(shí),NH4HSO4形成較硬的固態(tài)結(jié)合物,附著在空預(yù)器低溫段蓄熱元件上,堵塞空預(yù)器,影響脫硝機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
2016年2月20日,由于堵塞,濰坊發(fā)電公司#1鍋爐空預(yù)器壓差逐漸升高,負(fù)荷300 MW(帶供熱工況下)時(shí)空預(yù)器壓差達(dá)到5 kPa??疹A(yù)器嚴(yán)重堵塞對(duì)機(jī)組升負(fù)荷造成了一定困難,同時(shí)也對(duì)鍋爐經(jīng)濟(jì)、安全運(yùn)行帶來(lái)極大隱患。
NH4HSO4的氣化溫度為207 ℃左右,固化溫度為147 ℃,其在不同溫度下的物理特性如圖1所示。當(dāng)溫度升高至147 ℃以上時(shí),積聚的NH4HSO4由固態(tài)向液態(tài)和氣態(tài)轉(zhuǎn)化,氣態(tài)或液態(tài)NH4HSO4易被煙氣流帶走,從而使空預(yù)器堵塞減輕,降低壓差??疹A(yù)器蓄熱片為普通碳鋼,變形溫度為420 ℃,表面噴涂陶瓷的冷端蓄熱元件爆瓷溫度在300 ℃以上,因此,升溫至210 ℃對(duì)蓄熱片影響不大,理論上通過(guò)提高排煙溫度來(lái)降低空預(yù)器壓差的方法是可行的。
圖1 NH4HSO4在不同溫度下的物理特性
(1)空預(yù)器升溫后整體膨脹變形,升溫速率應(yīng)控制盡量小,防止發(fā)生動(dòng)靜摩擦,造成空預(yù)器卡澀跳閘,以空預(yù)器電流波動(dòng)情況結(jié)合就地摩擦聲為監(jiān)視依據(jù)。
(2)采用袋式除塵器的機(jī)組,在試驗(yàn)時(shí)應(yīng)走旁路。
(3)調(diào)整風(fēng)機(jī)出力時(shí)應(yīng)緩慢進(jìn)行,防止?fàn)t膛負(fù)壓大幅波動(dòng)。濰坊發(fā)電公司送風(fēng)機(jī)為離心風(fēng)機(jī),利用變頻器控制轉(zhuǎn)速。若采用軸流式風(fēng)機(jī),在降低單側(cè)風(fēng)機(jī)出力時(shí)應(yīng)做好風(fēng)機(jī)失速搶風(fēng)時(shí)的穩(wěn)燃措施。
(4)為防止單側(cè)送風(fēng)機(jī)停運(yùn)后發(fā)生倒風(fēng),送風(fēng)機(jī)盡量不停運(yùn),關(guān)閉出、入口擋板保持運(yùn)轉(zhuǎn),出、入口擋板關(guān)閉期間加強(qiáng)對(duì)送風(fēng)機(jī)溫度、振動(dòng)的監(jiān)視。
(5)注意監(jiān)視吸收塔入口煙溫和電除塵器參數(shù),單側(cè)排煙溫度升高,但另一側(cè)溫度較低,整體不會(huì)造成吸收塔入口煙溫升高過(guò)多。
(6)空預(yù)器冷端吹灰器保持連續(xù)運(yùn)行,著火不好或飛灰含碳量較高的機(jī)組,盡量不進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)期間避免投油,防止油煤混燒造成尾部二次燃燒。
(7)試驗(yàn)時(shí)負(fù)荷降至55%額定負(fù)荷,若氧質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于3%應(yīng)繼續(xù)降低負(fù)荷,防止B側(cè)送風(fēng)機(jī)過(guò)負(fù)荷。
(8)試驗(yàn)前粉倉(cāng)保持高粉位,保留2臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行,避免低負(fù)荷低粉位影響燃燒,減少不必要的操作。
2016年3月18日,進(jìn)行降低#1鍋爐A空預(yù)器壓差試驗(yàn),方案如下。
(1)試驗(yàn)前確保吸收塔入口噴淋泵工作正常。
(2)機(jī)組負(fù)荷在55%額定負(fù)荷左右時(shí),停運(yùn)#1鍋爐空預(yù)器密封裝置。
(3)關(guān)閉送風(fēng)機(jī)出口聯(lián)絡(luò)擋板。
(4)A送風(fēng)機(jī)變頻方式運(yùn)行,轉(zhuǎn)速降至最低后通過(guò)關(guān)小A送風(fēng)機(jī)入口擋板調(diào)整風(fēng)機(jī)出力,同時(shí)緩慢增大B送風(fēng)機(jī)出力,控制A側(cè)排煙溫升率在0.5 ℃/min,最大不超過(guò)1 ℃/min,排煙溫度目標(biāo)值為210 ℃。
(5)若排煙溫度達(dá)不到目標(biāo)值,繼續(xù)關(guān)閉A送風(fēng)機(jī)入口擋板,直至全部關(guān)閉。穩(wěn)定運(yùn)行1 h,記錄排煙溫度等參數(shù)。
(6)若排煙溫度仍達(dá)不到目標(biāo)值,關(guān)閉A送風(fēng)機(jī)出口擋板,關(guān)閉過(guò)程中派專人觀察A送風(fēng)機(jī)的運(yùn)行情況,出現(xiàn)風(fēng)機(jī)振動(dòng)大等異常情況則終止試驗(yàn),恢復(fù)正常運(yùn)行。
(7)若排煙溫度超過(guò)210 ℃,手動(dòng)開大A送風(fēng)機(jī)入口擋板增加通風(fēng)量,配合省煤器旁路擋板進(jìn)行調(diào)整。
(8)若試驗(yàn)中空預(yù)器電流擺動(dòng)至額定值或有明顯摩擦聲,則終止試驗(yàn)。
2016-03-18 T 00:10:00,#1機(jī)組負(fù)荷降至180 MW,A側(cè)空預(yù)器壓差2.50 kPa,A空預(yù)器電流12 A。解除送風(fēng)機(jī)跳閘聯(lián)跳引風(fēng)機(jī)保護(hù),關(guān)閉A,B送風(fēng)機(jī)聯(lián)絡(luò)擋板,逐漸降低A送風(fēng)機(jī)變頻器轉(zhuǎn)速至最低轉(zhuǎn)速,通過(guò)關(guān)小A送風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)閥的方式控制A側(cè)排煙溫升率在0.5 ℃/min左右。01:30:00,關(guān)閉A送風(fēng)機(jī)出口擋板。01:50:00,A側(cè)排煙溫度升高至200 ℃,A空預(yù)器電流波動(dòng)至15 A左右,A空預(yù)器減速機(jī)振動(dòng)明顯增大,03:10:00,試驗(yàn)結(jié)束。整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程歷時(shí)3 h,A側(cè)排煙溫度最高升至206 ℃,穩(wěn)定在200 ℃以上時(shí)間約80 min,試驗(yàn)結(jié)束后,A側(cè)空預(yù)器壓差降至2.35 kPa,壓降約0.15 kPa。
本次試驗(yàn),A空預(yù)器壓差降低未達(dá)到預(yù)期效果,原因主要有2點(diǎn):一是A空預(yù)器排煙目標(biāo)溫度維持時(shí)間不夠,因提高排煙溫度后A空預(yù)器減速機(jī)振動(dòng)增大,為防止A空預(yù)器跳閘,A空預(yù)器排煙溫度200 ℃以上時(shí)間僅維持了80 min,積聚的NH4HSO4未能被充分加熱氣化揮發(fā);二是A空預(yù)器堵塞嚴(yán)重,部分蓄熱元件被完全堵死,煙氣不流通。
空預(yù)器堵塞的原因是多方面的,利用提高排煙溫度降低空預(yù)器差壓的方式只適用于NH4HSO4造成輕微堵塞的初期階段。
2016年4月3日,拆出A空預(yù)器蓄熱元件后發(fā)現(xiàn)多數(shù)冷段蓄熱元件已被完全堵塞,通過(guò)抽樣化驗(yàn),堵塞物質(zhì)主要成分為NH4HSO4結(jié)合物。
華潤(rùn)電力曹妃甸電廠進(jìn)行過(guò)類似試驗(yàn),空預(yù)器壓差明顯降低,說(shuō)明利用提高排煙溫度使NH4HSO4氣化揮發(fā)以降低空預(yù)器壓差的方式是可行的,主要適用于NH4HSO4造成空預(yù)器堵塞的初期階段,且在空預(yù)器壓差小于2.50 kPa時(shí)效果較好??疹A(yù)器堵塞嚴(yán)重時(shí),因部分完全堵塞的蓄熱元件幾乎無(wú)煙氣流動(dòng),采用該方法需對(duì)蓄熱元件長(zhǎng)時(shí)間加熱,不僅損失機(jī)組電量,而且會(huì)加劇另一側(cè)空預(yù)器低溫腐蝕和堵塞,引起風(fēng)機(jī)失速,影響機(jī)組安全,因此意義不大。
推薦另一種提高排煙溫度以降低空預(yù)器壓差的操作方法:通過(guò)就地手動(dòng)緩慢關(guān)閉試驗(yàn)側(cè)空預(yù)器出口二次風(fēng)擋板,降低本側(cè)送風(fēng)量,從而達(dá)到提高排煙溫度的目的,操作更簡(jiǎn)易,軸流風(fēng)機(jī)也不易失速,對(duì)燃燒影響較小。
(本文責(zé)編:弋洋)
2016-04-11;
2016-06-19
TM 621.2
B
1674-1951(2016)07-0058-02
張國(guó)濱(1979—),男,山東壽光人,高級(jí)技師,從事集控運(yùn)行方面的工作(E-mail:418288857@qq.com)。