武建廣
(中鐵隧道集團(tuán)有限公司,河南洛陽471009)
高地應(yīng)力炭質(zhì)板巖隧道超前洞室應(yīng)力釋放試驗(yàn)研究
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(中鐵隧道集團(tuán)有限公司,河南洛陽471009)
結(jié)合現(xiàn)場高地應(yīng)力實(shí)際情況,以蘭渝鐵路木寨嶺隧道7#斜井進(jìn)行超前導(dǎo)洞、超前導(dǎo)坑地應(yīng)力釋放試驗(yàn),從理論分析和實(shí)際施工變形監(jiān)測2方面與原施工段進(jìn)行對比,無論是塑性區(qū)的發(fā)展,還是支護(hù)結(jié)構(gòu)的變形發(fā)展,超前導(dǎo)洞都達(dá)到變形控制的作用,對其存在的問題還需在今后的研究中繼續(xù)完善。
導(dǎo)洞;導(dǎo)坑;應(yīng)力釋放;變形控制
在高地應(yīng)力軟巖隧道施工過程中產(chǎn)生的大變形導(dǎo)致初期支護(hù)混凝土開裂、剝落、掉塊,支護(hù)鋼架扭曲、錯斷,初支侵限[1-2],嚴(yán)重影響了隧道施工安全和進(jìn)度,也加大了施工成本。在高地應(yīng)力區(qū)域修建成的隧道由于變形大導(dǎo)致支護(hù)嚴(yán)重破壞,如烏鞘嶺隧道施工時最大變形量近1.0m,開挖初期平均變形量在0.4~0.6m,致使初支因大變形而遭破壞,并嚴(yán)重侵入隧道襯砌凈空,不得不將初支全部或部分拆除重做[3];如木寨嶺公路隧道施工中由于大變形導(dǎo)致部分地段多次拆換拱[4]。
在修建蘭渝鐵路木寨嶺隧道初期就因高地應(yīng)力軟巖作用,多數(shù)斜井出現(xiàn)大變形,最為嚴(yán)重的是木寨嶺大坪有軌斜井,大變形導(dǎo)致斜井?dāng)嗝鎻娇s[5],僅侵限段處理就耗時2.5個月,嚴(yán)重影響了施工進(jìn)度。為了尋找解決炭質(zhì)板巖大變形的方法,在木寨嶺隧道大戰(zhàn)溝斜井進(jìn)行了超前導(dǎo)洞應(yīng)力釋放試驗(yàn),通過對高地應(yīng)力軟巖隧道圍巖初始地應(yīng)力的預(yù)釋放,以期使隧道支護(hù)變形減小至安全可控狀態(tài)。
木寨嶺隧道建設(shè)者已對超前導(dǎo)洞進(jìn)行了初步研究[6-8],本文在前人研究的基礎(chǔ)上增加理論計算分析,從理論和實(shí)際施工2方面對地應(yīng)力與隧道軸線成大角度相交的情況下超前導(dǎo)洞試驗(yàn)進(jìn)行全面分析,并與正常施工對比段進(jìn)行對比,更全面地了解導(dǎo)洞應(yīng)力釋放效果。
蘭渝鐵路木寨嶺隧道洞身通過炭質(zhì)板巖區(qū),板巖及炭質(zhì)板巖段合計8850m,占隧道全長的46.5%。隧道穿越斷層破碎帶總計11條,合計4500m,占隧道全長的23.7%。大戰(zhàn)溝斜井最大埋深約500m,隧道軸線方向?yàn)镹80°E,與最大主應(yīng)力方向成46°大角度相交,穿越巖層為板巖夾炭質(zhì)板巖夾砂巖及F16斷層帶壓碎巖區(qū)。
炭質(zhì)板巖的力學(xué)特性與結(jié)構(gòu)面傾角大小有關(guān),當(dāng)結(jié)構(gòu)面受力后易發(fā)生剪切破壞和順層理面滑移破壞;板巖浸水后強(qiáng)度降低約50%,在水的作用下板巖力學(xué)性質(zhì)會削弱巖體強(qiáng)度。炭質(zhì)板巖巖體層理發(fā)育,富含裂隙水,遇水易軟化,圍巖穩(wěn)定性較差,極易產(chǎn)生大變形且局部易垮塌?,F(xiàn)場測得地應(yīng)力方向?yàn)镹34°E,最大水平主應(yīng)力分別為24.95MPa、27.16MPa,屬高應(yīng)力區(qū)。炭質(zhì)板巖地段開挖爆破后應(yīng)力重新分布,也極易造成隧道圍巖大變形和局部坍塌。
超前導(dǎo)洞試驗(yàn)段設(shè)置在大戰(zhàn)溝斜井,導(dǎo)洞設(shè)置在隧道斜井上半斷面。綜合考慮施工安全、方便等因素,小導(dǎo)洞斷面尺寸高3.5,寬為3.5m,小導(dǎo)洞超前距離15m,導(dǎo)洞內(nèi)開挖后設(shè)置臨時支護(hù),挖完后拆除,應(yīng)力控制時間為1d。超前導(dǎo)洞示意圖如圖1所示。
超前導(dǎo)坑試驗(yàn)段也設(shè)置在隧道斜井上半斷面。綜合考慮各因素,小導(dǎo)坑斷面4m2(2.0m×2.0m),斷面形狀為方形,小導(dǎo)坑超前距離3~4m,小導(dǎo)坑內(nèi)不進(jìn)行剛性支護(hù),但可以采取適當(dāng)?shù)娜嵝灾ёo(hù)措施,應(yīng)力釋放時間1d,超前小導(dǎo)坑設(shè)置如圖2所示。
3.1導(dǎo)洞段支護(hù)參數(shù)
導(dǎo)洞試驗(yàn)段里程為斜6+90~斜6+75,采用曲墻開挖斷面,支護(hù)參數(shù)以網(wǎng)噴混凝土+錨桿+工字鋼組成,錨桿拱墻布置;工字鋼采用I16型鋼,每榀間距60cm;拱、墻采用?22mm砂漿錨桿,L=3.0m,環(huán)向間距1.0m× 1.0m,按梅花形布置;拱墻滿鋪?8mm鋼筋網(wǎng),網(wǎng)格尺寸20cm×20cm;拱部采用?42mm超前小導(dǎo)管預(yù)注漿進(jìn)行超前支護(hù),L=3.5m;拱架連接處設(shè)?22mm鎖腳錨桿,L=3.0m,每榀拱架設(shè)8根;噴射早強(qiáng)混凝土23cm;仰拱鋼架采用I16型鋼加工,澆注C25混凝土封閉成環(huán)。
3.2小導(dǎo)坑試驗(yàn)段支護(hù)參數(shù)
小導(dǎo)坑試驗(yàn)段里程為斜7+80~斜7+76,采用曲墻開挖斷面,支護(hù)參數(shù)以網(wǎng)噴混凝土+錨桿+工字鋼組成,錨桿拱墻布置;工字鋼采用I16型鋼,每榀間距60cm;拱、墻采用?22m砂漿錨桿,L=3.0m,環(huán)向間距1.0m× 1.0m,按梅花形布置;拱墻滿鋪?8mm鋼筋網(wǎng),網(wǎng)格尺寸20cm×20cm;拱部采用?42mm超前小導(dǎo)管預(yù)注漿進(jìn)行超前支護(hù),L=3.5m;拱架連接處設(shè)?22mm鎖腳錨桿,L=3.0m,每榀拱架設(shè)8根;噴射早強(qiáng)混凝土厚23cm;仰拱鋼架采用I16型鋼加工,澆注C25混凝土封閉成環(huán)。
3.3原施工對比段支護(hù)參數(shù)
原施工段里程為斜8+00~斜7+90,開挖面為曲墻,支護(hù)參數(shù)以網(wǎng)噴混凝土+錨桿+工字鋼組成。工字鋼采用I18型鋼,每榀間距60 cm;錨桿拱墻布置,拱、墻采用?22mm砂漿錨桿,L=3.0m,環(huán)向間距為1.0m×1.0m,按梅花形布置;拱墻鋪設(shè)?8mm鋼筋網(wǎng),網(wǎng)格尺寸為20cm×20cm;拱部采用?42mm超前小導(dǎo)管預(yù)注漿進(jìn)行超前支護(hù),L=3.5m;拱架連接處設(shè)?22mm鎖腳錨桿,L=3.0m,每榀拱架設(shè)8根;噴射早強(qiáng)混凝土23cm;仰拱鋼架采用I18型鋼加工,澆注C25混凝土封閉成環(huán)。
圖1 超前導(dǎo)洞布置示意圖(單位:cm)
圖2 超前小導(dǎo)坑布置示意圖(單位:cm)
4.1模型的建立
選取的計算模型區(qū)域?yàn)闄M向取隧道斜井開挖洞徑的8倍左右,即左右各60m;豎向取隧道開挖洞高的10倍左右,即隧道拱頂開挖以上巖體32m,仰拱開挖以下巖體48m,沿隧道縱向取1m進(jìn)行平面計算,在模型中共生成了5730個節(jié)點(diǎn)和3688個單元。
4.2計算分析
用FLAC3D求解出隧道斜井導(dǎo)洞試驗(yàn)段與原施工對比段的不同施工階段的塑性區(qū)分布進(jìn)行對比,從而可以從理論上來驗(yàn)證各個試驗(yàn)段應(yīng)力釋放措施控制隧道大變形的可行性。
4.2.1塑性區(qū)對比
從各施工段半斷面支護(hù)前圍巖塑性區(qū)分布圖中可以很直觀地看出,超前導(dǎo)洞、超前導(dǎo)坑上半斷面開挖支護(hù)前,圍巖塑性區(qū)的分布范圍都小于原施工段,理論上來驗(yàn)證采用超前導(dǎo)洞、超前導(dǎo)坑應(yīng)力釋放控制變形的可行性。
從隧道斜井上半斷面開挖后支護(hù)前的圍巖塑性區(qū)分布云圖,還可以直觀地看出,在隧道斜井上半斷面開挖后支護(hù)前,圍巖塑性區(qū)主要分布在拱頂、拱腰上半部分以及隧道斜井下半斷面,且分布范圍比較大,表明在隧道斜井上半斷面開挖后,應(yīng)力重分布出現(xiàn)在隧道斜井上半斷面及下半斷面巖體。因此在上半斷面支護(hù)時,應(yīng)加強(qiáng)拱頂及拱腰上半部分的支護(hù)。
從各施工段半斷面支護(hù)后圍巖塑性區(qū)分布圖可以很明顯地看出,與沒有支護(hù)前相比,上半斷面支護(hù)后,圍巖塑性區(qū)已經(jīng)基本得到了控制,從而使得隧道斜井上半斷面拱頂拱腰附近圍巖的應(yīng)力狀態(tài)得到了比較好的調(diào)整,使受力也更加均勻了。同時還可看出超前導(dǎo)洞、超前導(dǎo)坑的塑性區(qū)范圍與原施工段相比也略有減少。
從各施工段半斷面支護(hù)后圍巖塑性區(qū)分布圖可以看出,在下斷面開挖后,導(dǎo)洞試驗(yàn)段的塑性區(qū)擴(kuò)展范圍也小于原施工段。塑性區(qū)主要分布在墻角和底拱處,尤其底拱處,塑性區(qū)向深部擴(kuò)展范圍比較大,同時在原施工段,拱腰45°方向也出現(xiàn)了塑性區(qū),這就需要一方面在上斷面支護(hù)時,加強(qiáng)拱腰45°方向的支護(hù),以防止支護(hù)結(jié)構(gòu)的混凝土開裂掉塊,鋼架扭曲等現(xiàn)象;另一方面需要及時封底成環(huán),加強(qiáng)支護(hù),以防止底鼓現(xiàn)象的出現(xiàn)。
4.2.2豎向位移對比分析
用FLAC3D數(shù)值模擬軟件模擬計算出豎向位移云圖。從各施工段上半斷面支護(hù)后豎向位移云圖可以很明顯看出,上半斷面支護(hù)后,隧道斜井各段豎向位移都不是很大。導(dǎo)洞和超前導(dǎo)坑試驗(yàn)段拱頂豎向位移都比原施工段小,且上斷面開挖對下斷面巖體位移的影響,導(dǎo)洞和超前導(dǎo)坑試驗(yàn)段也小于原施工段;同樣,下半斷面支護(hù)后,隧道斜井各段整體豎向位移都得到了控制。隧道斜井導(dǎo)洞和超前導(dǎo)坑試驗(yàn)段上下斷面豎向位移也都比原施工段小。
4.2.3水平位移對比分析
從各施工上半斷面支護(hù)后水平位移云圖可以明顯看出,上半斷面支護(hù)后,隧道斜井超前導(dǎo)洞和超前導(dǎo)坑試驗(yàn)段的上半斷面水平位移也都比原施工段小,此外,在兩側(cè)拱腰處,位移影響向深部的擴(kuò)展范圍,也都小于原施工段。
綜合以上,超前導(dǎo)洞和超前導(dǎo)坑試驗(yàn)段比原施工段的最大水平位移值,拱頂下沉都減小,說明應(yīng)力釋放,能夠減低地應(yīng)力對支護(hù)的作用,也為現(xiàn)場施工提供了理論基礎(chǔ)。
5.1導(dǎo)洞施工
超前導(dǎo)洞試驗(yàn)歷時3d,試驗(yàn)段地質(zhì)為炭質(zhì)板巖,黑色,強(qiáng)風(fēng)化,屬軟巖,薄層狀,局部巖層有扭曲變形現(xiàn)象。該段節(jié)理發(fā)育,地下水不發(fā)育,局部有滲滴水現(xiàn)象。該段巖層受F16斷層影響,巖體破碎。超前導(dǎo)洞試驗(yàn)圖片如圖3所示。
5.2導(dǎo)坑施工
超前導(dǎo)坑試驗(yàn)歷時2d,開挖揭示圍巖為炭質(zhì)板巖,黑色,強(qiáng)風(fēng)化,屬軟巖,薄層狀,局部巖層有扭曲變形現(xiàn)象。該段節(jié)理發(fā)育,地下水不發(fā)育。該段巖層受F16斷層影響,巖體破碎,自穩(wěn)能力差,導(dǎo)坑開挖后成型較差,超前導(dǎo)坑試驗(yàn)圖片如圖4所示。
5.3導(dǎo)洞的變形控制效果
導(dǎo)洞試驗(yàn)段和施工對比段變形數(shù)值如表1所示。
圖3 超前導(dǎo)洞試驗(yàn)照片
圖4 超前小導(dǎo)坑試驗(yàn)圖
表1 導(dǎo)洞試驗(yàn)段和施工對比段變形值
由表1可知,超前導(dǎo)洞試驗(yàn)段在拱頂下沉和水平收斂位移整體上都明顯小于原施工段,其中試驗(yàn)段平均沉降減少67.7%;試驗(yàn)段平均水平收斂減少36.7%,超前導(dǎo)洞和超前導(dǎo)坑試驗(yàn)段水平收斂變形終值都小于200mm,初期支護(hù)結(jié)構(gòu)沒有出現(xiàn)裂縫,說明在地質(zhì)情況相似條件下,超前洞室應(yīng)力釋放能夠有效解決高地應(yīng)力軟巖環(huán)境下隧道施工階段大變形的問題。
超前洞室、導(dǎo)坑能夠預(yù)先釋放部分地應(yīng)力,使應(yīng)力進(jìn)行調(diào)整,減低了作用在支護(hù)結(jié)構(gòu)上的地層壓力,減緩了隧道支護(hù)結(jié)構(gòu)的變形發(fā)展,保證了支護(hù)結(jié)構(gòu)的安全。但是,由于超前導(dǎo)洞不能與斜井?dāng)嗝嫱瑫r開挖施工,在一定程度降低了施工效率;另外,導(dǎo)洞斷面較小,導(dǎo)洞圍巖破碎,導(dǎo)洞開挖中既要保證作業(yè)人員的安全,導(dǎo)洞完成后又要達(dá)到應(yīng)力釋放的目的,對導(dǎo)洞的支護(hù)參數(shù)選擇尤為重要。
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U451.5
A
1004-5716(2016)04-0182-04
2015-04-08
2015-04-19
武建廣(1977-),男(漢族),河南洛陽人,高級工程師,現(xiàn)從事工程技術(shù)與施工管理工作。