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電石渣水泥熟料生產(chǎn)線提產(chǎn)降耗的整改措施

2016-09-22 03:14:19史鎖奎
關(guān)鍵詞:選粉石渣電耗

張 軍 史鎖奎

阜康天山水泥有限責(zé)任公司,新疆 阜康 831511

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電石渣水泥熟料生產(chǎn)線提產(chǎn)降耗的整改措施

張 軍史鎖奎

阜康天山水泥有限責(zé)任公司,新疆 阜康 831511

阜康天山水泥有限公司2×2 500 t/d電石渣制水泥熟料生產(chǎn)線投運(yùn)初期,電石渣烘干量不能滿足系統(tǒng)連續(xù)高產(chǎn)運(yùn)行,平均產(chǎn)量只能維持在2 000~2 200 t/d,熟料綜合電耗達(dá)到80 kWh/t熟料。在改變生料入C3進(jìn)料點(diǎn)位置、拆除動(dòng)態(tài)選粉機(jī)轉(zhuǎn)子、優(yōu)化操作參數(shù)后,窯產(chǎn)量增至2 500 t/d,熟料綜合電耗降至60 kWh/t。

烘干 溫度 進(jìn)料點(diǎn) 選粉機(jī) 產(chǎn)量 電耗

0 引言

阜康天山水泥有限公司2×2 500 t/d電石渣制水泥熟料生產(chǎn)線,是由成都建材設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的利用中泰化學(xué)公司年產(chǎn)160萬(wàn)tPVC生產(chǎn)線的電石渣廢料100%替代石灰石生產(chǎn)水泥熟料的預(yù)分解窯生產(chǎn)線。該生產(chǎn)線2013年建成投產(chǎn),系統(tǒng)運(yùn)行基本正常,年消化電石渣廢料 140萬(wàn)t。但電石渣烘干量不能滿足系統(tǒng)連續(xù)高產(chǎn)運(yùn)行,平均產(chǎn)量只能維持在2 000~2 200 t/d,熟料綜合電耗達(dá)到80 kWh/t熟料。本文就該狀況的原因進(jìn)行分析,并介紹整改措施及效果。

1 主要工藝及配置

輔助材料粉磨采用一臺(tái)200/140輥壓機(jī),電石渣烘干破碎采用Φ4.8 m×2.8 m烘干破碎機(jī),熟料燒成系統(tǒng)采用一套單列三級(jí)CDCR預(yù)分解系統(tǒng)、Φ4 m×60 m回轉(zhuǎn)窯和第四代“S”型篦式冷卻機(jī)等設(shè)備組成的窯外分解煅燒系統(tǒng),工藝流程見(jiàn)圖1,主要裝備配置見(jiàn)表1。

2 運(yùn)行情況

生產(chǎn)線投產(chǎn)后,系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行正常,窯系統(tǒng)短期最大產(chǎn)量可達(dá)到2 700 t/d以上,煅燒穩(wěn)定。但是受電石渣烘干量的影響,窯系統(tǒng)不能連續(xù)高產(chǎn)運(yùn)行,只能根據(jù)電石渣烘干量限產(chǎn)運(yùn)行,平均產(chǎn)量只能維持在2 000~2 200 t/d。系統(tǒng)電耗高,熟料綜合電耗達(dá)到80 kWh/t熟料,同設(shè)計(jì)指標(biāo)差距較大。

3 原因分析

3.1烘干量低的原因

生產(chǎn)初期,預(yù)熱器C1出口溫度在530 ℃左右,而烘干破碎機(jī)設(shè)計(jì)要求進(jìn)口溫度為600~700 ℃,由于溫度達(dá)不到設(shè)計(jì)溫度,電石渣(干粉)烘干量只能達(dá)到100 t左右。為提高C1出口溫度,預(yù)熱系統(tǒng)原設(shè)計(jì)有分料裝置,可以根據(jù)需要,將部分生料由C2出口喂入分至由C3下料管喂入,以提高C1出口溫度。但是分料以后,C3旋風(fēng)筒頻繁堵塞,分料裝置無(wú)法投入使用。

圖1 電石渣廢料100%替代石灰石生產(chǎn)水泥熟料的工藝流程

為了提高電石渣烘干量,只能采用加大高溫風(fēng)機(jī)拉風(fēng)量的辦法。加大拉風(fēng)后,C1出口溫度略有升高,達(dá)到550 ℃左右,烘干風(fēng)量增加,風(fēng)溫提高,烘干量也相應(yīng)增加,達(dá)到120 t,但是仍達(dá)不到設(shè)計(jì)產(chǎn)量。要想提高烘干量,必須提高C1出口溫度,達(dá)到烘干破碎機(jī)設(shè)計(jì)要求。

3.2電耗偏高的原因

系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定后,發(fā)現(xiàn)熟料綜合電耗偏高,達(dá)到80 kWh/t以上,與傳統(tǒng)水泥生產(chǎn)線熟料綜合電耗在65 kWh/t以下相比差距很大。經(jīng)過(guò)細(xì)分對(duì)比,發(fā)現(xiàn)電耗差距主要來(lái)自高溫風(fēng)機(jī),同規(guī)模傳統(tǒng)生產(chǎn)線高溫風(fēng)機(jī)單耗在9 kWh/t左右,而電石渣生產(chǎn)線高溫風(fēng)機(jī)單耗卻達(dá)到25 kWh/t左右,其它系統(tǒng)單耗與傳統(tǒng)生產(chǎn)線基本接近。要降低電耗,應(yīng)從降低高溫風(fēng)機(jī)單耗著手。

表1 電石渣廢料100%替代石灰石生產(chǎn)水泥熟料的裝備配置

4 改造措施

4.1改變生料入C3進(jìn)料點(diǎn)位置,解決C3旋風(fēng)筒堵塞問(wèn)題由于C3筒頻繁堵塞,造成分料裝置無(wú)法投入使用,預(yù)熱器C1出口溫度無(wú)法提高。對(duì)堵塞原因進(jìn)行分析,我們排除了溫度、有害成分及設(shè)施(鎖風(fēng)閥)因素,判斷該故障主要是由于進(jìn)料位置不合理造成的。原因確定以后,我們對(duì)生料入C3進(jìn)料點(diǎn)位置進(jìn)行了改造,見(jiàn)圖2。改造后C3筒堵塞的現(xiàn)象消失。

圖2 生料入C3進(jìn)料點(diǎn)位置的改造

生產(chǎn)控制可以通過(guò)調(diào)整分料來(lái)控制C1出口溫度。C1出口溫度最高可調(diào)整到700 ℃,電石渣烘干量大幅提高,窯系統(tǒng)產(chǎn)量達(dá)到2 500 t/d以上。

4.2拆除動(dòng)態(tài)選粉機(jī)轉(zhuǎn)子,降低系統(tǒng)阻力

原系統(tǒng)設(shè)計(jì),在烘干破碎機(jī)之后安裝有一臺(tái)動(dòng)態(tài)選粉機(jī),處理風(fēng)量530 000~630 000 m3/h,生產(chǎn)能力150~180 t(干料),電機(jī)功率132 kW。系統(tǒng)投運(yùn)后,發(fā)現(xiàn)選粉機(jī)沒(méi)有粗粉回料,說(shuō)明電石渣粉很細(xì),不需要選粉。我們對(duì)選粉機(jī)進(jìn)行開(kāi)停試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)選粉機(jī)運(yùn)行與否對(duì)電石渣細(xì)度沒(méi)有影響。為此我們將選粉機(jī)停用,并將轉(zhuǎn)子拆除,轉(zhuǎn)子拆除后系統(tǒng)阻力下降1 000 Pa左右,高溫風(fēng)機(jī)電流下降。

4.3操作參數(shù)優(yōu)化

改造結(jié)束后,原有控制參數(shù)已不符合現(xiàn)有工藝狀況,本著“兩高兩低”的原則,我們對(duì)系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化。通過(guò)逐步提高C1出口溫度至600 ℃以上,逐步降低高溫風(fēng)機(jī)風(fēng)量(轉(zhuǎn)速)至650 r/min以下;逐步提高窯產(chǎn)量至2 500 t/d,熟料綜合電耗降至60 kWh/t,最終實(shí)現(xiàn)窯系統(tǒng)達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)。

5 結(jié)束語(yǔ)

我公司電石渣廢料100%替代石灰石生產(chǎn)水泥熟料的預(yù)分解窯生產(chǎn)線,總體設(shè)計(jì)成熟可靠。在運(yùn)行初期備料充分的情況下,系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行正常,窯系統(tǒng)短期最大產(chǎn)量可達(dá)到2 700 t/d以上,煅燒穩(wěn)定。但在電石渣烘干量不足時(shí),系統(tǒng)產(chǎn)量低,能耗高。我們結(jié)合實(shí)際進(jìn)行整改,逐步提高窯產(chǎn)量至2 500 t/d,熟料綜合電耗降至60 kWh/t。說(shuō)明這次技改的思路及措施是正確的,其經(jīng)驗(yàn)可供類似企業(yè)

TQ172.44

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1008-0473(2016)03-0037-02DOI編碼:10.16008/j.cnki.1008-0473.2016.03.007

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