肖劍+周玉軍+王強(qiáng)+顧嫣
摘 要:首站是一座比較完善聯(lián)合站,設(shè)有原油脫水、外輸,污水處理、外輸,化驗,卸油、穩(wěn)定等生產(chǎn)裝置,主要作用是通過對原油的處理,達(dá)到三脫、三回收,出四種產(chǎn)品(天然氣,凈化油,凈化污水,輕烴)以及進(jìn)行商品原油的外輸。因首站本身并不產(chǎn)油,為了更好的實現(xiàn)低油價下保效創(chuàng)效,首站在運(yùn)行崗位實現(xiàn)了量化考核機(jī)制,對制約成本的噸油耗電、噸水耗電、噸烴耗電以指標(biāo)形式下發(fā)到崗位,加大獎懲力度,提高職工創(chuàng)新創(chuàng)效及工作積極性,實現(xiàn)了首站成本的逐步降低。
關(guān)鍵詞:成本 降本增效 量化考核
聯(lián)合站成本發(fā)生主要由電、水、藥劑、材料費(fèi)、工程維修等幾方面組成。其中工程維修導(dǎo)致成本增加,可通過單項說明進(jìn)行說明清楚,藥劑、材料費(fèi)均為大隊下達(dá)維持生產(chǎn)運(yùn)行成本,為不可控成本,可控成本主要為用電、用水成本。用電成本占基層隊總成本的大部分,節(jié)約用電是降低成本發(fā)生的主要途徑。以首站為例,介紹量化考核機(jī)制在聯(lián)合站降本增效中的作用。
一、電量量化考核機(jī)制運(yùn)行基本概況:
首站運(yùn)行班由運(yùn)行班長、外輸分水、計量、污水、壓縮、化驗、門衛(wèi)七個崗位組成。首站全站用電計量共有9塊電度表,2塊計量外輸崗?fù)廨敱糜秒姡?塊分別計量壓縮崗壓縮機(jī)及清水泵用電,3塊計量污水崗?fù)廨敱眉盎厥毡糜秒姡?塊計量卸油泵用電,1塊計量熱水泵用電。根據(jù)電度表公用,可對原油外輸噸油耗電、污水外輸噸水耗電、穩(wěn)定壓縮噸烴耗電進(jìn)行考核。
二、量化考核機(jī)制執(zhí)行后突出成績。
1、職工上報兩相改善經(jīng)營管理建議,生產(chǎn)運(yùn)行、節(jié)能效果明顯。
1)建議1:優(yōu)化卸油泵操作,提高泵效、降低能耗。
存在問題:白天卸油量大,卸油泵高頻運(yùn)行,泵效高,夜間卸油池進(jìn)液量小,卸油泵因使用自動調(diào)頻,夜間卸油泵頻率低于20Hz,泵效低,多消耗電量。
改進(jìn)措施:調(diào)整卸油泵運(yùn)行方式,白天使用自動調(diào)頻,夜間加強(qiáng)卸油泵管理,卸油池達(dá)到高液位時,開啟卸油泵,卸油池低液位時,停運(yùn)卸油泵,確保卸油泵在高頻段運(yùn)行,提高夜間卸油泵泵效,節(jié)約用電。
經(jīng)濟(jì)效益測算:測算期間為2016年2月~ 2016年4月。經(jīng)濟(jì)效益測算應(yīng)用降低能耗型類型模板。
經(jīng)測算3個月可節(jié)約電費(fèi)2802元。
2)建議2:降低分水器出油含水,減少穩(wěn)定用氣量。
存在問題:破乳劑加藥點(diǎn)離分水器進(jìn)口太進(jìn),破乳劑在管線內(nèi)沒有與處理液充分混合,分水器脫水效果差。
改造措施:破乳劑加藥點(diǎn)前移,離分水器距離增加到75米,分水器進(jìn)液與破乳劑充分混合,分水器出油含水降至20%。
經(jīng)濟(jì)效益測算:測算期間為2016年2月~ 2016年4月。經(jīng)濟(jì)效益測算應(yīng)用降低能耗類型模板。
經(jīng)測算3個月可節(jié)約燃?xì)赓M(fèi)20136元。
2、獎懲考核制度的落實,提高職工主觀能動性。
1)勤聯(lián)系,多溝通,降低污水外輸壓力,降低噸水成本。
首站污水外輸壓力受下游影響,在外輸相同排量的情況下,外輸干壓波動較大,高壓力產(chǎn)生高耗電,高耗電導(dǎo)致噸水成本增加。量化考核機(jī)制執(zhí)行后,噸水成本與職工獎金直接掛鉤,職工為了降低噸水成本費(fèi)用,降低外輸壓力,積極與下游單位聯(lián)系,建立了良好的溝通機(jī)制,節(jié)約了用電,增加了收入。經(jīng)測算3個月可節(jié)約電費(fèi)9156元。
2)勤跑腿,多操作,降低原油外輸泵泵壓,降低噸油處理成本。
首站外輸升溫由一臺加熱爐完成,外輸泵出口管線為DN350管線,加熱爐進(jìn)出口管線為DN200管線,為了降低加熱爐進(jìn)出口壓差,需要開啟旁通閥門。首站原油外輸量由集輸大隊調(diào)度室統(tǒng)一下達(dá),一天內(nèi)原油外輸排量調(diào)整頻繁,量化考核機(jī)制沒有實施前,旁通閥門不能及時調(diào)整,泵壓與干壓相差較大,噸油成本變化較大。下一步,將增加氣動調(diào)節(jié)閥一臺,利用加熱爐前后壓力表進(jìn)行差壓調(diào)節(jié),穩(wěn)定加熱爐前后壓差,確保加熱爐最大通量,降低并穩(wěn)定了噸油外輸成本。
3)勤動腦,多創(chuàng)新,提高輕烴產(chǎn)量,降低噸烴成本費(fèi)用。
首站穩(wěn)定輕烴耗電在相同的情況下,輕烴產(chǎn)量波動較大,廣大干部職工群策群力,通過技術(shù)改造優(yōu)化穩(wěn)定工藝,提高輕烴產(chǎn)量,將在今年輕烴檢修期間進(jìn)行完善,改造工藝如下:
改1:降低壓縮機(jī)出口壓力,避免壓油對壓縮機(jī)影響。
措施:河壓站原料氣安裝壓變,氣動調(diào)節(jié)閥設(shè)定壓差調(diào)節(jié),為滿足三相分離器漂油壓力要求,設(shè)定壓差值為0.05MPa。 去掉正壓補(bǔ)氣壓油流程,壓油管線安裝負(fù)壓管道泵及單向閥,壓縮機(jī)進(jìn)出口安裝補(bǔ)氣調(diào)節(jié)閥穩(wěn)定進(jìn)口壓力,管道泵設(shè)定高低液位啟停。
實現(xiàn)目標(biāo):壓縮機(jī)出口壓力降低0.05MPa以上;避免了補(bǔ)氣壓油后恢復(fù)生產(chǎn)對壓縮機(jī)進(jìn)口壓力的突增影響。
改2:原油穩(wěn)定冷卻循環(huán)水工藝節(jié)能降耗技術(shù)改造措施:
冷卻水原工藝流程存在問題:冷卻器并聯(lián),為了平衡水量,系統(tǒng)憋壓;冷卻泵無變頻器,泵壓較高。
實施措施:殘液罐冷卻器1、2并聯(lián)改串聯(lián)或去掉舊的不用;冷卻器3#單獨(dú)泵流程運(yùn)行;新上一臺冷卻水泵,實現(xiàn)2開1備;上2臺變頻器,實現(xiàn)變頻調(diào)量,穩(wěn)定壓縮機(jī)進(jìn)口及外排未凝氣溫度。
改3:完善輕油罐工藝,減少工人勞動強(qiáng)度,避免輕油的放空。
措施:安裝調(diào)節(jié)閥,實現(xiàn)自動放水,穩(wěn)定水位;連接輕油罐放水至卸油池密閉放水流程,防止放水管線凍凝;實現(xiàn)壓油、漂油底進(jìn),輕油高出。
經(jīng)測算,以上措施實施后,年可節(jié)約費(fèi)用1.8萬元。
三、量化考核機(jī)制實施后下步打算。
1、逐步細(xì)化機(jī)制,完善獎懲考核制度。
2、加強(qiáng)干部職工技術(shù)培訓(xùn),擴(kuò)礦視野,加大新技術(shù)的應(yīng)用。
3、加強(qiáng)自控改造,以最優(yōu)化參數(shù)實現(xiàn)降本增效。