摘 要:渣油加氫裝置處理的原料渣油組分復(fù)雜,操作條件苛刻,在裝置運(yùn)行過程中非常容易發(fā)生一些問題。針對某公司渣油加氫裝置運(yùn)行中一些問題進(jìn)行分析探討,采取合理有效的解決辦法,學(xué)習(xí)總結(jié)渣油加氫裝置運(yùn)行合理有效的操作方法。
關(guān)鍵詞:渣油加氫;運(yùn)行問題;解決辦法
渣油加氫處理工藝是在高溫、高壓和催化劑存在的條件下,使渣油和氫氣進(jìn)行催化反應(yīng),脫除硫、氮、金屬等雜質(zhì),降低渣油殘?zhí)恐?,并生產(chǎn)部分輕質(zhì)油品,為下游裝置提供清潔原料,反應(yīng)屬于放熱反應(yīng)。相對其它餾分油加氫工藝,渣油加氫反應(yīng)條件非??量蹋僮靼踩砸蟾?,因此在運(yùn)行過程中非常容易發(fā)生問題,下面我們對某公司渣油加氫裝置運(yùn)行中發(fā)生的一些問題進(jìn)行分析,總結(jié)學(xué)習(xí)合理有效的解決辦法。
1 循環(huán)氫脫硫塔帶液問題
該渣油加氫裝置由于循環(huán)氫嚴(yán)重帶液導(dǎo)致循環(huán)氫壓縮機(jī)兩次停車,其中最快一次僅17秒鐘,操作員沒有反應(yīng)時(shí)間進(jìn)行處理,操作波動很大。經(jīng)專利商及塔盤廠家的塔負(fù)荷計(jì)算,認(rèn)為主要原因?yàn)槭茄h(huán)氫脫硫塔塔徑設(shè)計(jì)偏小,達(dá)不到良好的吸收效果,而且使循環(huán)氣嚴(yán)重帶液。
解決辦法是請?jiān)O(shè)計(jì)院重新設(shè)計(jì)循環(huán)氫脫硫塔,在第二周期換催化劑時(shí)施工建設(shè),投入使用后效果良好,運(yùn)行一個(gè)周期沒有發(fā)生循環(huán)氫帶液事故。
2 循環(huán)氫壓縮機(jī)振動高高聯(lián)鎖停機(jī)
該渣油加氫裝置運(yùn)行初期先后發(fā)生循環(huán)氫壓縮機(jī)機(jī)組振動高高聯(lián)鎖停機(jī),經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)機(jī)組預(yù)喘振線坐標(biāo)不準(zhǔn)確。經(jīng)過設(shè)備技術(shù)專家和沈鼓專業(yè)工程師進(jìn)行研討,提出修改意見,將機(jī)組預(yù)喘振線坐標(biāo)進(jìn)行修改,裝置大檢修后再次投用沒有發(fā)生類似問題。
3 換熱器堵塞和床層差壓上升問題
裝置運(yùn)行初期發(fā)現(xiàn)加氫渣油外排困難,經(jīng)排查各換熱設(shè)備出入口壓降,發(fā)現(xiàn)加氫渣油與原料油換熱器堵塞。對換熱器進(jìn)行清洗時(shí)發(fā)現(xiàn)清洗出的物質(zhì)為瀝青質(zhì)析出物。經(jīng)過國內(nèi)外專家研究論證一致認(rèn)為是原料問題。由于該渣油加氫裝置加工南疆油,而南疆油中瀝青質(zhì)很難脫除,易在反應(yīng)器、換熱器中析出結(jié)垢,導(dǎo)致系統(tǒng)壓降增加,裝置運(yùn)行困難。為解決該問題裝置主要采取了以下措施:
(1)通過操作數(shù)據(jù)及交接班記錄分析,操作上存在提降溫及提降量速度較快的情況,同時(shí)渣油原料性質(zhì)波動大。為此,裝置編制了相關(guān)操作規(guī)定,明確提量、提溫以及原料波動大時(shí)如何應(yīng)對的措施。
(2)增加加氫渣油出裝置空冷跨線,將熱渣油直接送RFCC,成功保證裝置不停工的情況下,實(shí)現(xiàn)加氫渣油蒸汽發(fā)生器和空冷的檢修。
(3)分析原油組成,優(yōu)化原料。由于原油中含20%以上的南疆原油,經(jīng)專利商和國內(nèi)研究院分析,認(rèn)為南疆油中難脫除瀝青質(zhì)含量高,原料中5.7%的瀝青質(zhì),66%難溶,產(chǎn)品中3.2%的瀝青質(zhì),88%難溶,說明溶解瀝青質(zhì)膠質(zhì)物質(zhì)隨著加氫反應(yīng)消耗致使瀝青質(zhì)易在反應(yīng)器、換熱器等低流速的設(shè)備中發(fā)生析出,造成設(shè)備堵塞,壓降增大,導(dǎo)致裝置無法滿負(fù)荷運(yùn)行,并且造成脫金屬和殘?zhí)柯氏陆怠R虼?,?yīng)降低南疆原油的比例優(yōu)化原料組成。
(4)優(yōu)化全廠污油流程。由于該公司污油沒有外銷并未設(shè)進(jìn)入其它裝置流程,所有輕、重污油均進(jìn)入常減壓裝置,污油中各類雜質(zhì)富集在渣油中,繼而進(jìn)入渣油加氫裝置,停留在渣油加氫裝置的催化劑上,分析發(fā)現(xiàn),渣油加氫裝置第三反應(yīng)器撇頭的催化劑中,粉末量占總體積的15%,而粉末中鐵含量超過15%,說明大量的無機(jī)鐵穿透了第一、二反應(yīng)器,這在同類裝置中是很難見到的。經(jīng)專家分析,鐵含量的超高,污油系統(tǒng)流程問題是主要因素。另外,發(fā)現(xiàn)常減壓電脫鹽的污油最終回到原油罐區(qū),這會導(dǎo)致渣油裝置進(jìn)料中持續(xù)間斷出現(xiàn)Ca和Fe含量超高,而這兩種金屬的同時(shí)存在并含量超高,對渣油加氫催化劑是極強(qiáng)的、不可逆的毒物,同時(shí)導(dǎo)致裝置反應(yīng)器壓降快速增加。為此,應(yīng)重新設(shè)計(jì)污油處理流程,避免有害物質(zhì)在渣油加氫原料中的積累。
(5)分餾加熱爐爐管表面溫度控制不合理的問題。裝置工藝包設(shè)計(jì)分餾加熱爐爐管表面溫度不超過443℃,設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)為440℃的報(bào)警值,導(dǎo)致分餾塔底溫度始終無法達(dá)到360℃的正常操作指標(biāo),分餾塔底油與原料換熱的熱源不足,導(dǎo)致反應(yīng)進(jìn)料加熱爐負(fù)荷不足,影響裝置提量及溫度控制。通過與專利商溝通協(xié)商,經(jīng)過討論,將表面溫度值調(diào)整為500℃,從而解決了分餾塔底溫度達(dá)不到正常操作指標(biāo)的問題。
4 結(jié)束語
渣油加氫裝置運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題會根據(jù)各單位操作條件的不同而略有不同,在很多方面有著相同點(diǎn),這都需要我們?nèi)シ治隹偨Y(jié)和借鑒。
參考文獻(xiàn)
[1] 渣油加氫脫硫調(diào)研報(bào)告.
作者簡介:金永峰,男,工程師,2002年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院精細(xì)化工專業(yè),現(xiàn)從事加氫裝置生產(chǎn)技術(shù)工作。