肖其
(中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川750026)
分析和探討優(yōu)化空分冷量的對策
肖其
(中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川750026)
通過現(xiàn)有的空分運行裝置對標(biāo),定性和定量的分析影響空分裝置冷量的主要因素。探討優(yōu)化空分冷量,降低冷損的相應(yīng)對策,并提出需要進一步改進和優(yōu)化的措施。
空壓機打氣量;冷量;冷量損失;壓縮節(jié)流循環(huán)制冷;膨脹機制冷
深冷空氣分離裝置主要生產(chǎn)氧、氮產(chǎn)品以及其他產(chǎn)品。以寧夏石化公司合成氨空分裝置為例,采用分子篩吸附、膨脹機制冷、全低壓精餾內(nèi)壓縮流程,設(shè)計能力為28 000 m3/h。主要任務(wù)是生產(chǎn)高壓用氧(9.8 MPa)和高壓用氮(7.8 MPa);同時,為全廠提供公用低壓氮氣等[1-4]。為保證生產(chǎn)出合格足量的氣體產(chǎn)品,空分裝置的冷量平衡是關(guān)鍵。夏季氣溫、空壓機打氣量、主要制冷設(shè)備空氣膨脹機制冷效果、冷量耗損等因素,都是影響空分冷量的平衡和氧產(chǎn)量的重要因素。為了保證并提升設(shè)備的安全可操作性,此空分相繼進行了分子篩改造、預(yù)冷系統(tǒng)改造、空壓機防喘振控制系統(tǒng)的改造。然而,經(jīng)過各項改造后的裝置運行過程中,冷量平衡和優(yōu)化問題仍然是空分夏季高負(fù)荷生產(chǎn)下需要探討的問題[5-8]。
1.1空分裝置的物料平衡(見表1)
由表1可知:(1)原料空氣進氣量為設(shè)計的89.2%;(2)產(chǎn)品氮氣總量提高到453 000 m3/h,原設(shè)計值為36 700 m3/h;氮氣供給量增加,主要是低壓氮氣管網(wǎng)用量增加;(3)產(chǎn)品氧氣量,污氮氣都較設(shè)計值相應(yīng)減少。
物料平衡數(shù)據(jù)說明:空氣壓縮機流量偏低,進入空分工段的總原料空氣減少,而與此同時,合成氨系統(tǒng)公用類氮氣供給量增加,產(chǎn)品氧氣和污氮氣都相應(yīng)減少。產(chǎn)品氣的增加導(dǎo)致精餾塔負(fù)擔(dān)加重,從而使得產(chǎn)品氧氣的純度略有下降;這在正常運行過程中通過分析產(chǎn)品氧純度和造氣工段氧/氣比均能體現(xiàn)出來(見表2)。
表1 空分裝置物料平衡表
表2 空壓機防喘振控制系統(tǒng)改造前后各項運行參數(shù)對照表
由表2可看出:空壓機排氣壓力偏低、流量偏大。透平主冷凝器真空度高、冷凝液量增大。
在轉(zhuǎn)速一定的情況下,隨著流量的增加,壓頭降低;而在實際空壓機運行工況下,蒸汽的用量加大,功耗增加;導(dǎo)致機組做功的效率下降,從而導(dǎo)致空壓機的打氣量下降。
空分冷量的制取,主要有兩方面:一是壓縮氣體的節(jié)流效應(yīng)制取;二是經(jīng)膨脹機的絕熱膨脹制冷。
2.1壓縮節(jié)流等焓膨脹制冷
氣體由P1等溫壓縮到P2,換熱后再進行節(jié)流膨脹,由能量平衡可知:
式中:i1為氣體在狀態(tài)1點時的焓值;i2為氣體在狀態(tài)2點時的焓值;i0為飽和液體的焓值;X為液化氣體的量。
整理后:
式中:X(i1-i0)為X kg氣體冷卻到飽和狀態(tài)所需的冷量;i1-i2為在同一溫度下,P1點與P2點之間的氣體焓差。
假設(shè)循環(huán)制冷量為Q,則:
由式(2)可以看出,循環(huán)制冷量是由i1和i2決定,即只與進出換熱器的狀態(tài)(P·T)有關(guān)。
在研究的空分流程壓縮循環(huán)制冷當(dāng)中,有兩股節(jié)流循環(huán)制冷。一股是經(jīng)過氮氣壓縮機四段壓縮后出來的8.0 MPa,經(jīng)過換熱節(jié)流制冷;另一股是氮氣壓縮機五段壓縮后出來的12.0 MPa,與氧換熱后節(jié)流制冷。
2.2膨脹機等熵膨脹制冷
式中:i1為壓縮前空氣的焓值;i2為壓縮后空氣的焓值;i3為入膨脹機前空氣的焓值;i4為出膨脹機后空氣的焓值;G為入膨脹機的空氣量。
依據(jù)本裝置的特點,環(huán)流空氣從中部抽出后全部混合進入膨脹機;則膨脹機制冷量為:
2.3兩種類型制冷的計算
通過以上空分兩種制冷方式的理論介紹,可用軟件計算出兩類相應(yīng)的制冷量(見表3)。
由表3可知:由于兩大制冷方式制冷的方式不同,冷量的消耗并不平衡。有的提供的冷量和消耗的能量差值較大,通過主要原因的定性和經(jīng)驗分析外,需要對冷量損失進一步分析和說明。
表3 空分裝置制冷量的統(tǒng)計
裝置在正常運行工況下,其內(nèi)部處于低溫下工作,與外部會產(chǎn)生熱量交換;產(chǎn)品氣體在離開裝置時,也不可能復(fù)熱到與進入裝置的空氣溫度完全相等??辗盅b置主要存在以下幾種冷量損失:熱交換不完全損失、跑冷損失、液體產(chǎn)品冷量損失、其他損失。
3.1熱交換不完全損失
低溫氣體在離開裝置時,在理想狀態(tài)下,它應(yīng)復(fù)熱到與正流空氣進裝置的溫度相等。這樣,冷量可以全部回收。實際上使用的換熱器不可能達到這種理想的要求,低溫氣體離開裝置時總是低于正流空氣進裝置的溫度。因而產(chǎn)生冷損,這種損失可以通過增大換熱面積的辦法來使之減少(見表4)。
對照換熱器出口溫度,由于板翹式換熱器的熱負(fù)荷大、換熱效率高、熱端溫差小等特點,使得復(fù)熱不足。在實際過程當(dāng)中,由于長期的運行,分子篩改造后工藝空氣進板翹式換熱器的溫度升高等因素影響,導(dǎo)致?lián)Q熱器的換熱效率降低。大型空分設(shè)備設(shè)計的熱端溫差一般均在3℃左右,不同設(shè)備的單位熱交換不完全損失差別不大,而本套空分裝置的熱交換不完全損失約為總損失的一半以上。因此,提高板翹式換熱器的換熱效率是空分冷量平衡和優(yōu)化的重要控制點。
3.2跑冷損失
表4 板翹式換熱器參數(shù)對照表
由于裝置的工作溫度很低,雖然加有保冷層,但周圍空氣溫度高于裝置內(nèi)的溫度,仍不可避免地將一部分熱量傳入內(nèi)部,使低溫物體溫度升高,消耗了一部分冷量,這部分冷量叫跑冷損失。跑冷損失的大小與絕熱保冷措施及效果、運轉(zhuǎn)的環(huán)境條件、空分設(shè)備的型式與容量等因素有關(guān)。
3.3液體產(chǎn)品冷損失
當(dāng)裝置生產(chǎn)一部分液態(tài)產(chǎn)品時,這部分低溫液體離開裝置而帶走的冷量稱液態(tài)產(chǎn)品的冷量損失。在討論的空分裝置中,主要是事故液氮儲罐(2臺)引起,它是裝置的安全配套設(shè)備之一,主要是用于消防、事故時系統(tǒng)內(nèi)置換以及作為儀表空氣氣源事故中斷時的補充氣源之一。兩個儲罐的設(shè)計均為相當(dāng)于10 000 m3/h氮氣的液氮,送出能力為2 500 m3/h,壓力為0.7 MPa。由于裝置技改需要,后來該設(shè)備用戶又增加了變換爐、氨合成塔催化劑保護(停車時)、兩套化肥裝置合成氣壓縮機和氨壓縮機的密封氣源(長期投用)等。用戶的增加,增加了液氮儲罐的充填頻次,這在夏季裝置生產(chǎn)時,對空分冷量平衡是一個嚴(yán)重考驗。
3.4其他損失
在排放液體時(或當(dāng)裝置有泄漏時),需要額外消耗一部分冷量,或損失一部分低溫液體或氣體,這種損失屬于其他冷損。如果管道、閥門或空分精餾塔冷箱泄漏導(dǎo)致冷量無法回收引起的冷損。
通過以上對空分冷量來源及冷損類別的理論介紹,如何達到制冷和冷量消耗的平衡,是空分裝置在運行維護、指標(biāo)優(yōu)化、挖潛增產(chǎn)的重要任務(wù)。結(jié)合討論的合成氨空分裝置特點,提出以下措施。
4.1優(yōu)化空氣機負(fù)荷,提高空壓機的打氣量
空壓機氣量一直是影響空分冷量和產(chǎn)品的主要因素之一,在經(jīng)過防喘振控制系統(tǒng)改造后,空壓機固有的特性以及目前采用的CCC防喘振控制器組態(tài)的特性曲線的相互使用。給空分的安全、穩(wěn)定運行帶來很大的挑戰(zhàn)。獨立的防喘振系統(tǒng)為了保證空壓機的安全,未能考慮到氮氣壓縮機的安全運行;建議可實施的措施:
(1)在現(xiàn)有的優(yōu)化空壓機措施的同時,需整體性地考慮空、氮壓機的氣量平衡和安全控制系統(tǒng)。
(2)改善工廠風(fēng)管網(wǎng)系統(tǒng)。針對工廠風(fēng)的用戶,實施專線供給等措施。如:工廠風(fēng)全由二化肥空氣壓縮機提供;尿素高壓設(shè)備防腐用空氣配置專線,從分子篩空氣吸附器后直接配專線保證連續(xù)專供;通過改進措施增加進入空分裝置的加工空氣量,為膨脹機滿負(fù)荷制冷提供必要條件。
4.2提高和優(yōu)化空分制冷量,降低冷量損失
4.2.1優(yōu)化空氣透平膨脹機的制冷效果在近兩年膨脹機的運行實際中,發(fā)現(xiàn)膨脹機的膨脹效率逐步在下降。膨脹制冷后的溫差明顯有所降低(約46℃),較透平控制系統(tǒng)改造前(50℃),降低了4℃;分析影響膨脹機制冷的因素有:膨脹機內(nèi)膨脹的空氣量;壓縮空氣的壓力;進膨脹機的氣體溫度;膨脹機的效率。從以上因素著手,提高膨脹機的制冷效果。
同時,通過優(yōu)化和調(diào)節(jié)板翹式換熱器的各段溫差提高換熱效果,降低冷量損失。
4.2.2降低事故液氮消耗盡量降低液氮儲罐外送壓力,保證事故液氮罐罐體的壓力在0.65 MPa,外送壓力降低到0.61 MPa,用以減少對液氮的消耗。
4.3技改空分現(xiàn)有冷量
4.3.1停用高壓循環(huán)系統(tǒng)的氨冷器將高壓循環(huán)氨冷器連接到空分預(yù)冷系統(tǒng)(見圖1)當(dāng)中,徹底將溴化鋰機組停用。合理利用冷量,降低空分能耗。
氨冷器停用之后,即可將液氨應(yīng)用到預(yù)冷系統(tǒng)當(dāng)中,也可避免氮壓機入口溫度低(控制在-10℃,空分冷態(tài)下啟動K2有時會更低)的現(xiàn)象發(fā)生;通過實際現(xiàn)有空分裝置調(diào)整發(fā)現(xiàn),將循環(huán)段氨冷器停用后將不會對系統(tǒng)造成大的影響。
4.3.2回收污氮氣中氮氣的研究由圖1可知,蒸發(fā)冷卻塔中,約有39 000 m3/h的污氮氣排放大氣,通過探討污氮氣提純裝置的研發(fā)和應(yīng)用,合理利用有效組分,對于大型空分裝置挖潛增效具有重要的意義。
圖1 空分預(yù)冷系統(tǒng)流程圖
分析制約空分裝置運行及冷量平衡的因素,通過技術(shù)性分析提出一些冷量平衡方法和技術(shù)性改造措施,對于系統(tǒng)操作優(yōu)化、能量和物料平衡、提高空分原料氣量有著指導(dǎo)意義。
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TE962
A
1673-5285(2016)09-0145-04
10.3969/j.issn.1673-5285.2016.09.035
2016-07-21
肖其,男,工程師,2004年畢業(yè)于寧夏大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院應(yīng)用化學(xué)專業(yè),主要從事石油化工生產(chǎn)技術(shù)管理工作,郵箱:xq874007@163.com。