王秀娟++張永++曹亞楠++杜希祿++張兆華
[摘 要]本文旨在介紹綜合利用電廠生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的因燃料水分較高造成的鍋爐系統(tǒng)給煤機(jī)頻繁蓬、堵煤的問(wèn)題的解決方法。南屯礦電廠作為國(guó)內(nèi)首批煤矸石電廠,針對(duì)燃料來(lái)源的結(jié)構(gòu)性變化,采取截煤溜槽改造、細(xì)碎機(jī)改造、流量控制、合理配煤等一系列技術(shù)革新和管理措施,實(shí)現(xiàn)了入倉(cāng)燃料水分平均值超10%降至入爐水分平均值不高于7.5%目標(biāo),鍋爐給煤機(jī)蓬、堵煤次數(shù)明顯減少,安全穩(wěn)定性得到了顯著提高。
[關(guān)鍵詞]鍋爐 蓬堵煤 降低水分 配煤
中圖分類號(hào):TK227.1 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-914X(2016)18-0001-01
1、概述
南屯礦電廠輸煤系統(tǒng)為三臺(tái)40t/h循環(huán)硫化床鍋爐供煤,日耗煤量約500噸(未含石灰石和灰渣)。現(xiàn)有3個(gè)儲(chǔ)煤倉(cāng),輸煤皮帶單路運(yùn)行。在運(yùn)輸過(guò)程中,由于礦洗煤廠洗煤工藝發(fā)生變化,原有截煤方式所截取的燃料品質(zhì)較差,造成輸煤系統(tǒng)及鍋爐給煤系統(tǒng)頻繁堵煤,影響鍋爐系統(tǒng)乃至電廠生產(chǎn)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,與此同時(shí),員工勞動(dòng)強(qiáng)度劇增,生產(chǎn)效率低下,人身安全風(fēng)險(xiǎn)因素增多,給電廠安全生產(chǎn)帶來(lái)極其不利的影響。
2、燃料水分大的原因分析
分析燃料從洗煤廠截煤處至爐前倉(cāng)的整個(gè)運(yùn)輸流程,總結(jié)出如下幾點(diǎn)造成水分大的原因:
(1)礦井洗煤工藝發(fā)生變化,不再洗選精煤,因此,供給電廠的燃料品質(zhì)較電廠設(shè)計(jì)之初變化較大,燃料發(fā)熱量低至2000kj/kg左右,且煤質(zhì)較細(xì)、較粘。
(2)洗煤方式變化后,電廠采取在洗煤廠原煤皮帶處截煤的方式進(jìn)行配煤。由于洗煤廠原煤皮帶流量波動(dòng)大,造成截煤流量不穩(wěn),放原煤人員不好控制原煤流量,影響入倉(cāng)燃料品質(zhì)。
(3)由于煤質(zhì)較細(xì),水分較大,振動(dòng)篩效果差,篩板面上容易積聚煤泥并容易板結(jié),導(dǎo)致振動(dòng)篩篩下物較少,且振動(dòng)篩對(duì)輪皮子容易斷,煤量大時(shí)容易損壞連接皮子。
(4)燃料中細(xì)顆粒增加,振動(dòng)篩效果差,大量細(xì)顆粒直接進(jìn)入破碎機(jī),堵塞破碎機(jī)篩板,出現(xiàn)過(guò)破碎現(xiàn)象,造成破碎機(jī)處理能力降低,一定程度上表明環(huán)錘式破碎機(jī)已經(jīng)不能滿足目前燃料的要求。
3、對(duì)策及建議
通過(guò)以上原因分析,南屯礦電廠針對(duì)性的采取以下措施來(lái)降低入爐燃料水分。
(1)組織措施
針對(duì)南屯礦燃料特殊性,南屯礦電廠通過(guò)采取輸煤班組內(nèi)部市場(chǎng)承包、輸煤專業(yè)小指標(biāo)競(jìng)賽、“煤質(zhì)一把抓”技術(shù)比武活動(dòng)、跟班管理人員現(xiàn)場(chǎng)專盯等組織措施進(jìn)行控制,通過(guò)組織措施的有效實(shí)施,提高員工業(yè)務(wù)水平,增強(qiáng)員工責(zé)任心,減少因人為因素造成的水分超標(biāo)的現(xiàn)象。
(2)技術(shù)措施
①源頭控制。輸煤班組根據(jù)洗煤廠燃料情況盡最大努力控制好燃料發(fā)熱量、水分、粒度等各項(xiàng)指標(biāo),對(duì)502皮帶進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)視,在保證燃料發(fā)熱量的情況下,根據(jù)洗煤廠燃料流量大小、發(fā)熱量及水分等指標(biāo)控制好入廠1#皮帶流量。最終目標(biāo)是保證:燃料水分,不得超過(guò)8%,燃料粒度10mm以上占比控制在8%以內(nèi)。對(duì)于燃料質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的情況,運(yùn)行中心嚴(yán)格按照《南屯電廠燃料系統(tǒng)承包協(xié)議》進(jìn)行折噸考核。
②過(guò)程監(jiān)督。煤質(zhì)化驗(yàn)人員及時(shí)做好監(jiān)督化驗(yàn),輸煤運(yùn)行人員及時(shí)通知煤化人員對(duì)燃料進(jìn)行取樣化驗(yàn),煤化人員及時(shí)把發(fā)熱量、粒度、水份告知輸煤運(yùn)行人員,由輸煤運(yùn)行人員調(diào)整燃料品質(zhì),調(diào)整完畢后由煤質(zhì)化驗(yàn)人員再次進(jìn)行取樣化驗(yàn),直至結(jié)果合格。
③合理配煤。上煤組人員通過(guò)調(diào)整上煤燃料流量,根據(jù)煤質(zhì)化驗(yàn)單中各臺(tái)給煤機(jī)的燃料發(fā)熱量、水分、粒度等各項(xiàng)指標(biāo)情況,利用干渣添加系統(tǒng)及石灰石添加系統(tǒng)合理進(jìn)行配煤,在干渣添加系統(tǒng)流量及石灰石皮帶運(yùn)轉(zhuǎn)頻率穩(wěn)定30Hz至35Hz的前提下,原則上5#皮帶秤顯示數(shù)據(jù),3#爐上煤流量不得大于80t/h,1#、2#爐上煤流量不得大于100t/h。
(3)技術(shù)革新
①502皮帶截煤溜槽改造。重新按照現(xiàn)場(chǎng)空間設(shè)計(jì),擴(kuò)寬溜槽進(jìn)口口徑,提前制作溜槽底板、側(cè)板、襯板、蓋板。溜槽母板采用8mm鋼板焊接,內(nèi)部敷設(shè)12mm厚耐磨板,溜槽上部安裝蓋板,使用螺栓連接,方便清理衛(wèi)生與檢修維護(hù)。下部斗提機(jī)溜槽重新開(kāi)口,安裝新溜槽。
②設(shè)計(jì)安裝干渣添加系統(tǒng)。選取電廠除渣皮帶距離上煤系統(tǒng)皮帶最近且能保證下料角度的位置安裝卸料器,采用8mm鋼板焊接接料斗,料斗與上煤系統(tǒng)皮帶采用DN200焊接鋼管連接。
③細(xì)碎機(jī)改造。對(duì)原有一臺(tái)破碎機(jī)進(jìn)行改造,將北臺(tái)破碎機(jī)改為細(xì)碎機(jī),以滿足目前燃料處理需求。
④燃料配送系統(tǒng)攪拌技術(shù)研究應(yīng)用。針對(duì)燃料、石灰石、干渣輸送特性,提出移動(dòng)混合攪拌方案。燃料、石灰石粉粒體進(jìn)行大尺寸的隨機(jī)運(yùn)動(dòng),即粒子成批地從一處移動(dòng)到一處,從而形成環(huán)流并同時(shí)進(jìn)行混合。安裝四種形狀的攪拌裝置,分別在5#和6#皮帶多個(gè)位置安裝單側(cè)犁煤刀、雙側(cè)犁煤刀、翻煤板、托輥撥打器(見(jiàn)圖1),促使燃料混合均勻,干渣能夠均勻吸收燃料中的水分,并提高燃料的顆粒度。
⑤完善工業(yè)電視監(jiān)控功能,在洗煤廠502皮帶截原煤處新增了攝像頭,并將原有視頻監(jiān)控系統(tǒng)全面排查整改,提高可視度,實(shí)現(xiàn)對(duì)輸煤系統(tǒng)全線生產(chǎn)工作情況的整體實(shí)時(shí)監(jiān)控。
4、實(shí)施效果
措施實(shí)施后,實(shí)現(xiàn)了入爐燃料平均水分低于7.5%的目標(biāo),鍋爐系統(tǒng)給煤機(jī)頻繁蓬、堵煤的次數(shù)明顯減少,大大降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高設(shè)備運(yùn)行可靠性、長(zhǎng)周期性,對(duì)系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行是十分有利。2016年上半年,南屯礦電廠1#、2#、3#爐分別連續(xù)運(yùn)行132天、112天和106天,鍋爐長(zhǎng)周期運(yùn)行創(chuàng)建廠以來(lái)最好水平,完成發(fā)電量6096萬(wàn)kW.h,創(chuàng)建廠以來(lái)最高紀(jì)錄,利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)1498萬(wàn)元,在礦區(qū)安全穩(wěn)定供電供暖中發(fā)揮了應(yīng)有的保障作用。