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油田集輸系統(tǒng)用熱優(yōu)化研究及應(yīng)用

2016-10-25 05:14韓方勇韓姝語
石油石化節(jié)能 2016年9期
關(guān)鍵詞:集油集輸加熱爐

韓方勇韓姝語

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油田集輸系統(tǒng)用熱優(yōu)化研究及應(yīng)用

韓方勇1韓姝語2

(1.中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院;2.中國石油大學(xué)(華東)儲運(yùn)與建筑工程學(xué)院)

油田開發(fā)中后期,油氣集輸加熱系統(tǒng)面臨著用熱點(diǎn)多、量大、負(fù)荷率及效率雙低等問題。根據(jù)油田開發(fā)實(shí)際,對油氣集輸系統(tǒng)進(jìn)行工藝優(yōu)化調(diào)整、生產(chǎn)參數(shù)優(yōu)化、老舊加熱設(shè)備更新改造、加強(qiáng)運(yùn)行管理等措施,減少低效加熱爐數(shù)量、提高在用加熱爐效率、降低系統(tǒng)耗熱量,有效提高油田生產(chǎn)用熱效率,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。

油田地面工程;油氣集輸;加熱爐;用熱優(yōu)化

為滿足油田油氣集輸、原油脫水及凈化油外輸?shù)男枰?,油田生產(chǎn)中一般需要對油氣介質(zhì)進(jìn)行加熱。初步統(tǒng)計(jì)表明,中國石油各油氣田油氣集輸系統(tǒng)加熱爐年能耗達(dá)到數(shù)百萬噸標(biāo)煤,能耗高。

隨著大部分老油田逐步進(jìn)入高含水、特高含水開發(fā)期,油井產(chǎn)液量增加,將更多的井下熱量帶到地面,為不加熱集油創(chuàng)造了有利的條件。近幾年,在不斷實(shí)施老油田地面工程優(yōu)化簡化的基礎(chǔ)上,各油田針對生產(chǎn)實(shí)際情況,開展以消減、合并、更新和改造低效加熱爐、提高加熱爐效率的應(yīng)用研究[1],2013—2015年已取得了消減合并1000多臺加熱爐、平均爐效提高5%的效果,對提高油氣集輸系統(tǒng)用熱效率、降低生產(chǎn)能耗起到了良好的效果。

1 油田集輸系統(tǒng)用熱現(xiàn)狀

1.1加熱爐數(shù)量多、地點(diǎn)分散、被加熱介質(zhì)復(fù)雜

統(tǒng)計(jì)表明,截至2013年底,油田在用加熱爐達(dá)2萬多臺,分布在數(shù)百個(gè)油氣生產(chǎn)區(qū)塊的1萬多個(gè)井、站上(圖1)。從加熱爐安裝地點(diǎn)來看,有井場、計(jì)量站、接轉(zhuǎn)站、聯(lián)合站等,安裝地點(diǎn)分散,管理難度大;從加熱介質(zhì)來看,井口爐加熱的是油氣水混合物(部分含少量的砂等雜質(zhì))、摻水爐加熱的是含油污水或清水,脫水爐加熱的是未處理的油水混合液,外輸爐加熱的是脫水或穩(wěn)定后的凈化原油,被加熱的介質(zhì)復(fù)雜多樣。

圖1 加熱爐安裝站點(diǎn)統(tǒng)計(jì)

1.2大量加熱爐使用年限長、爐效偏低

油田加熱爐設(shè)計(jì)使用壽命一般為10~15年。統(tǒng)計(jì)表明(圖2),目前油氣集輸系統(tǒng)在用的加熱爐超過15年的達(dá)到了17.9%,大量加熱爐超期服役。限于當(dāng)時(shí)的設(shè)計(jì)及制造水平,老舊加熱爐設(shè)計(jì)效率相對較低,且隨著使用年限的延長,傳熱效果變差,實(shí)際爐效低。

圖2 加熱爐使用年限統(tǒng)計(jì)

1.3單臺加熱爐容量小、設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單,效率低

同煉油、化工等處理廠內(nèi)的大容量加熱爐相比,油田集輸系統(tǒng)的加熱爐一般容量較小。據(jù)統(tǒng)計(jì),0.4 MW以下的小型加熱爐占總數(shù)的62.7%。大量井場加熱爐容量僅有20~80 kW,站內(nèi)較大容量的脫水加熱爐一般也不超過2.5 MW。這些加熱爐,特別是安裝在野外的井口加熱爐,一般是簡易的管式爐,結(jié)構(gòu)簡單,且以井口濕氣為燃料生產(chǎn)工況波動較大,燃燒及加熱效率低。

1.4加熱爐負(fù)荷率變化大,利用率低

在地面工程設(shè)計(jì)時(shí),油田站場加熱爐負(fù)荷的設(shè)計(jì)按較高加熱需求選擇,而油田生產(chǎn)高產(chǎn)期一般較短,造成油田加熱爐在大部分時(shí)間內(nèi)在低負(fù)荷狀態(tài)下工作;同時(shí),地面工程設(shè)計(jì)依據(jù)的油田開發(fā)預(yù)測數(shù)據(jù)由于各種原因,有時(shí)同實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)也有較大的偏差,實(shí)際生產(chǎn)能力達(dá)不到設(shè)計(jì)指標(biāo),實(shí)際生產(chǎn)時(shí)加熱爐的負(fù)荷率偏低;另外,由于冬季采暖、季節(jié)性熱能需求差距大的原因,冬夏季加熱爐的負(fù)荷率差距很大。

1.5部分老油田存在著高耗熱的集輸工藝

油田集油方式直接影響著集輸用熱量的多少和用熱水平的高低。目前,油田單井集油方式主要有單管集油、雙管集油、三管集油等方式。通過近幾年老油田地面工程優(yōu)化簡化,單管不加熱集油逐步得到了推廣應(yīng)用,單管不加熱集油和雙管集油井?dāng)?shù)達(dá)到了總井?dāng)?shù)的83%,大大降低了油氣集輸系統(tǒng)生產(chǎn)能耗,但仍有3%的油井采用能耗較高的三管集油工藝,還需要進(jìn)一步優(yōu)化簡化(圖3)。

圖3 股份公司單井集油工藝分布

2 工藝優(yōu)化調(diào)整改造

2.1系統(tǒng)綜合優(yōu)化調(diào)整

對負(fù)荷率較低,集輸能耗高的區(qū)塊,根據(jù)開發(fā)預(yù)測,結(jié)合系統(tǒng)腐蝕老化程度進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整,降低集輸耗氣。2014年,大慶油田針對某油區(qū)塊進(jìn)行了系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整,通過水驅(qū)、聚驅(qū)處理系統(tǒng)優(yōu)化合并,取消了負(fù)荷率低、老化嚴(yán)重的3座水驅(qū)轉(zhuǎn)油放水站,將負(fù)荷轉(zhuǎn)移至設(shè)備狀況較新的臨近聚驅(qū)轉(zhuǎn)油站,核減了6臺已運(yùn)行20多年的老舊加熱爐。

2.2平臺井集中加熱工藝改造

遼河油田灘海地區(qū)的油田開發(fā)大多采用叢式井平臺,早期采用的是單井加熱爐加熱、計(jì)量間集中計(jì)量的集油工藝;每口井都配套建設(shè)了1臺加熱爐,整個(gè)油區(qū)建設(shè)了大量的單井小容量井口加熱爐,爐效低,管理不便。針對平臺井集中布置的特點(diǎn),近幾年,開展了調(diào)整改造,將現(xiàn)有流程調(diào)整為平臺輪換計(jì)量、集中加熱的集油工藝,根據(jù)平臺井?dāng)?shù)量多少,每個(gè)平臺僅保留1~2臺,將平臺井采出液集中加熱,不僅消減了大量低負(fù)荷、簡易管式井口爐,提高了加熱爐負(fù)荷率,而且多口平臺井集中外輸,輸量相對穩(wěn)定,避免了單井采出液波動造成了流動困難,改善了外輸管道的水利熱力條件,保障了安全生產(chǎn)。

2.3三管伴熱集油工藝改造

華北油田某油區(qū)還存在早期建設(shè)的三管伴熱集油流程,建設(shè)時(shí)間長,加熱爐老化嚴(yán)重、能耗較高。2015年,以站內(nèi)高溫污水為熱源,結(jié)合井位布局,將三管伴熱集油工藝改造為環(huán)狀摻水集油工藝,更新和取消了部分加熱爐,區(qū)塊加熱爐熱效率由原來的不到60%提高到85%。

3 生產(chǎn)參數(shù)優(yōu)化

3.1集油系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)

新疆油田某區(qū)塊開發(fā)初期采用的井口、計(jì)量站、接轉(zhuǎn)站三級加熱、三級布站的集油工藝,隨著含水率的升高和集輸管道水力條件的改善,在現(xiàn)場試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,近80%的油井實(shí)現(xiàn)了不加熱集油,停用井口加熱爐500多臺。

3.2二段脫水運(yùn)行參數(shù)

新疆油田某聯(lián)合站采用二段熱化學(xué)脫水工藝,二段脫水設(shè)計(jì)來液含水率為30%。在實(shí)際生產(chǎn)中,由于總液量偏低,充分利用一段沉降脫水的富余能力,提高一段脫水效果,將一段脫后油中含水降低到5%左右,二段脫水加熱需求降低到原來的62%,直接停用1臺2.5 MW加熱爐。

3.3高含水期預(yù)脫水

大港油田某聯(lián)合站采用一段大罐沉降、二段熱化學(xué)壓力沉降的脫水工藝。由于一段脫水前需要對來液加熱,隨著采出液含水率的升高,大量熱量被污水帶走,用熱效率低。為此,對站內(nèi)脫水工藝進(jìn)行改造,將現(xiàn)有進(jìn)站氣液兩相分離器改造成為三相分離器,對高含水來液進(jìn)行預(yù)脫水,停用了2臺4 MW脫水加熱爐。

3.4根據(jù)負(fù)荷變化調(diào)整加熱爐運(yùn)行臺數(shù)

根據(jù)季節(jié)變化,油田生產(chǎn)用熱需求不同。大慶油田某油區(qū)對摻水溫度進(jìn)行優(yōu)化,冬季摻水溫度為60℃,夏季為45℃,夏季運(yùn)行時(shí)可停用2臺摻水加熱爐中的1臺,減少了燃料氣消耗;某聯(lián)合站外輸管道,夏季溫降較低,經(jīng)核算并運(yùn)行測試,實(shí)現(xiàn)了夏季停運(yùn)外輸加熱爐。

4 加熱爐更新、改造及運(yùn)行

4.1老舊加熱爐更新

對使用年限長、腐蝕老化嚴(yán)重、運(yùn)行效率低、經(jīng)檢測不符合安全運(yùn)行要求的加熱爐,結(jié)合用熱需求變化,進(jìn)行設(shè)備更新。更新均采用高效加熱爐,更新后,加熱爐容量普遍有所降低,加熱爐效率也由原來的65%~75%提高到87%以上。

4.2加熱爐內(nèi)部改造

對運(yùn)行熱效率低、承壓件可正常使用的加熱爐,進(jìn)行更換進(jìn)出液管線、更換封頭、更換盤管、保留爐體更改爐型等的內(nèi)部結(jié)構(gòu)改造,改善換熱效果,提高加熱爐效率。大慶油田某采油廠對站內(nèi)3臺總負(fù)荷為11 MW的加熱爐進(jìn)行內(nèi)部改造,改造后平均效率由75.6%提高到85.2%。

4.3加熱爐自動控制技術(shù)改造

對手動調(diào)節(jié)的加熱爐進(jìn)行自動控制技術(shù)改造,采用高效燃燒器,加熱爐可根據(jù)生產(chǎn)需要自動調(diào)整燃?xì)饬亢涂諝饬?,降低過??諝庀禂?shù),減少了手動控制調(diào)節(jié)不及時(shí)導(dǎo)致的無效加熱。實(shí)測結(jié)果表明,改造后一般可提高加熱爐效率4%~5%。

4.4煙氣余熱回收

利用換熱器或熱管吸收煙氣中的余熱,對助燃空氣進(jìn)行預(yù)熱,提高助燃空氣的溫度,減少了燃燒過程中對空氣的加熱,可提高加熱爐效率4%左右。

采用半冷凝式煙氣余熱回收技術(shù),可將煙排溫度降至90℃以下,不僅能回收煙氣中的顯熱,還能回收部分潛熱,回收的余熱可直接用于預(yù)熱需要加熱的介質(zhì),可大大提高加熱爐效率;現(xiàn)場測試結(jié)果表明,加熱爐效率可提高9%左右。

4.5涂刷高效換熱涂料

在加熱爐爐管涂刷遠(yuǎn)紅外耐高溫輻射涂料或耐高溫強(qiáng)化吸收涂料,可改善爐內(nèi)熱交換效果,使燃料燃燒更充分,提高加熱爐熱效率,并可減少受熱面灰垢,降低結(jié)焦強(qiáng)度,延長爐體內(nèi)襯使用年限,平均爐效可提高1%~2%。

4.6加強(qiáng)加熱爐運(yùn)行管理

為提高加熱爐運(yùn)行效率,還需要加強(qiáng)加熱爐的運(yùn)行管理。如針對加熱爐換熱面介質(zhì)側(cè)淤積嚴(yán)重,制定合理的清淤周期;定期進(jìn)行加熱爐防腐保溫的檢查,對保溫層損壞嚴(yán)重的加熱爐及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ);定期對爐膛吹掃,減少換熱面結(jié)灰;加強(qiáng)運(yùn)行加熱爐的爐效監(jiān)測,及時(shí)發(fā)現(xiàn)爐效低的加熱爐,并采取相應(yīng)的措施盡快整改。

5 結(jié)論

充分利用油田高含水開發(fā)期油井采出液含水率升高、輸送條件變好的有利條件,通過集油工藝優(yōu)化調(diào)整、運(yùn)行參數(shù)優(yōu)化、設(shè)備更新改造及強(qiáng)化運(yùn)行管理,可有效減少低效加熱設(shè)備,降低油氣集輸系統(tǒng)用熱量,進(jìn)一步降低生產(chǎn)運(yùn)行費(fèi)用,提高油田開發(fā)效益。

[1]趙亞菲.集輸系統(tǒng)加熱爐節(jié)能技術(shù)探討[J].工業(yè),2015:10(20):96.

10.3969/j.issn.2095-1493.2016.09.004

2016-04-28

(編輯鞏亞清)

韓方勇,高級工程師,1990年畢業(yè)于石油大學(xué)(華東)(石油儲運(yùn)專業(yè)),從事石油天然氣地面工程的科研、設(shè)計(jì)和規(guī)劃工作,E-mail::hanfangyong@petrochina.com.cn,地址:北京市海淀區(qū)志新西路3號,100083。

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