黃開壽,劉武超,安剛
(1.中國水電第五工程局有限公司,四川成都610225;2.新疆水利水電勘測設(shè)計研究院,新疆烏魯木齊830000)
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布侖口-公格爾水電站機組水導(dǎo)甩油分析及處理
黃開壽1,劉武超1,安剛2
(1.中國水電第五工程局有限公司,四川成都610225;2.新疆水利水電勘測設(shè)計研究院,新疆烏魯木齊830000)
布侖口-公格爾水電站2號機組在孤網(wǎng)運行后出現(xiàn)水導(dǎo)甩油現(xiàn)象,經(jīng)業(yè)主、設(shè)計單位、設(shè)備制造廠家及安裝單位共同研究后,對2號機組水導(dǎo)甩油情況進(jìn)行相應(yīng)的分析和處理。通過對水導(dǎo)甩油問題的改造和處理,消除了機組運行的重大安全隱患,為同類型水電站水輪機水導(dǎo)軸承設(shè)計、檢修、改造等提供一定的參考依據(jù)。
水斗式水輪機;水導(dǎo);孤網(wǎng)運行;甩油處理
布侖口-公格爾水電站位于新疆維吾爾自治區(qū)克州阿克陶縣境內(nèi),是蓋孜河中游河段梯級電站中的第一級水電站,電站3臺機組于2014年6月30日成功完成72 h試運行,正式投入商業(yè)運行。2014年12月電站經(jīng)南疆電網(wǎng)指示做孤網(wǎng)運行試驗,2號機組參與了此次孤網(wǎng)運行試驗,運行時間為2 h。在孤網(wǎng)運行試驗期間機組出現(xiàn)了嚴(yán)重的振蕩現(xiàn)象,并且監(jiān)控系統(tǒng)顯示,水導(dǎo)擺度及振動超標(biāo),水導(dǎo)瓦瓦溫上升。試驗結(jié)束后,2號機組正常運行72 h后,出現(xiàn)水導(dǎo)擺度增大,水導(dǎo)瓦瓦溫升高,水導(dǎo)油盆油位下降等現(xiàn)象。
布侖口-公格爾水電站設(shè)置3臺單機容量67 MW水斗式水輪發(fā)電機組,發(fā)電機型號為SF67-12/4450,水輪機型號為CJ(PV6)-L-205/6× 16.6,電站總裝機容量200MW。年平均年發(fā)電量6.7億kW·h,額定電壓10.5 kV,額定電流4 093A,額定功率因數(shù)0.90(滯后),額定水頭607m,額定轉(zhuǎn)速500 r/min,飛逸轉(zhuǎn)速935 r/min。
水導(dǎo)軸承采用6塊巴氏合金瓦襯、稀油自循環(huán)潤滑軸承,其軸瓦材料為Q345C和巴氏合金。每塊瓦置于“U”型油槽內(nèi),水導(dǎo)油盆為靜止圓形油盆,擋油圈插入水輪機大軸軸領(lǐng)內(nèi),油冷卻器設(shè)置為外循環(huán)冷卻器,軸領(lǐng)內(nèi)設(shè)置8個直徑為10mm的小孔,在“U”型油槽下部設(shè)置1根冷卻器進(jìn)油管,上部設(shè)置1根冷卻器出油管,高溫油由小孔甩出,經(jīng)進(jìn)油管進(jìn)入外循環(huán)冷卻器冷卻后由出油管進(jìn)入“U”型油槽,對水導(dǎo)瓦進(jìn)行冷卻。
2號機組在孤網(wǎng)運行實驗之前未出現(xiàn)油位下降及瓦溫升高現(xiàn)象,商業(yè)運行正常。電廠運行人員在經(jīng)南疆電網(wǎng)指示后,未制定相應(yīng)的孤網(wǎng)運行試驗方案,便進(jìn)行了孤網(wǎng)運行試驗,長達(dá)2 h。在此期間,機組多次發(fā)生頻率、負(fù)荷的大幅振蕩,其中頻率在48~52 Hz范圍內(nèi)大幅振蕩。孤網(wǎng)運行試驗后2號機出現(xiàn)了漏油現(xiàn)象,將水導(dǎo)油盆油位加至停機時最高油位140mm,2號機連續(xù)運行10 d后,觀察其停機時油位下降至95mm,但甩油情況并未停止,只是甩油量有所下降,瓦溫隨之上升。
(1)孤網(wǎng)運行試驗
布侖口-公格爾水電站水輪機為立軸單轉(zhuǎn)輪六噴嘴型式,配有微機調(diào)速器,經(jīng)查閱調(diào)速器說明書得該調(diào)速器具有獨立的6套噴針電液控制系統(tǒng)和6套獨立的折向器開關(guān)量控制系統(tǒng)。該電站引水系統(tǒng)較長,額定水頭高,噴針采取的是緩慢關(guān)閉方式,關(guān)閉全程需30 s,即在轉(zhuǎn)輪和噴嘴之間安裝折向器,當(dāng)機組出現(xiàn)大波動或甩負(fù)荷時,利用折向器關(guān)閉或開啟來保護(hù)機組安全。噴針控制單元中噴針接力器利用PID調(diào)節(jié),保證機組出現(xiàn)小波動時的正常調(diào)節(jié);折向器則是當(dāng)機組轉(zhuǎn)速大于整定值時快速開啟,小于整定值時快速關(guān)閉,保證機組大波動時的正常調(diào)節(jié),折向器的關(guān)閉時間為2 s。
孤網(wǎng)運行試驗中影響機組短時大幅振蕩即頻率大幅變化的主要原因是負(fù)荷突變,如果機組在額定運行情況下突然甩20%的負(fù)荷,隨著轉(zhuǎn)速和頻率的上升,導(dǎo)致折向器出現(xiàn)頻繁關(guān)閉和開啟現(xiàn)象,直至機組達(dá)到新的平衡點。但是每個折向器為獨立的開關(guān)量控制系統(tǒng),就會出現(xiàn)每個折向器關(guān)閉及開啟時間的不一致。如果機組在小負(fù)荷運行情況下,在孤網(wǎng)里突然有一臺大功率設(shè)備啟動將會給機組帶來出力的階躍。在長達(dá)2 h的孤網(wǎng)運行試驗中機組功率的調(diào)節(jié)跟不上負(fù)荷的變化,但是噴針開度調(diào)節(jié)緩慢,致使噴針開度頻繁調(diào)節(jié)。并且每個噴針為獨立電液控制系統(tǒng),如果每個噴針開度調(diào)節(jié)出現(xiàn)不統(tǒng)一,就會產(chǎn)生每個噴針的開度不一致。
在檢修過程中發(fā)現(xiàn)水導(dǎo)瓦間隙測量數(shù)據(jù)與安裝時測量數(shù)據(jù)出現(xiàn)了偏差。廠家設(shè)計圖紙要求水導(dǎo)瓦單邊瓦間隙為0.35~0.40mm,即安裝時6個水導(dǎo)瓦單邊瓦間隙數(shù)據(jù)均為0.37mm,檢修時測量出6個水導(dǎo)瓦單邊間隙數(shù)據(jù)分別為0.37mm、0.37mm、0.36mm、0.41mm、0.41mm、0.43mm,如圖1所示。說明4號、5號、6號水導(dǎo)瓦單邊瓦間隙數(shù)據(jù)變大,水輪機大軸處于偏心狀態(tài)。孤網(wǎng)運行過程中,每個噴針開度不一致的情況出現(xiàn)對水輪機大軸旋轉(zhuǎn)造成影響,導(dǎo)致水導(dǎo)瓦間隙變大,造成水輪機大軸偏心現(xiàn)象。在機組正常運行過程中,水導(dǎo)出現(xiàn)較大的振蕩及擺度增大,透平油經(jīng)擋油圈甩出,是造成甩油故障的重要原因。
圖1 水導(dǎo)瓦單邊間隙示意圖
(2)軸領(lǐng)內(nèi)腔出現(xiàn)負(fù)壓現(xiàn)象
在孤網(wǎng)運行試驗時,水導(dǎo)部位出現(xiàn)劇烈振蕩,透平油從擋油圈處甩出,使水導(dǎo)油盆內(nèi)部的油位下降、水導(dǎo)瓦瓦溫上升、油溫上升、形成油霧,油霧經(jīng)大軸補氣管進(jìn)入呼吸器,造成呼吸器的空氣濾芯器堵塞。在機組正常運行時,由于水輪機軸的旋轉(zhuǎn)使軸領(lǐng)內(nèi)腔形成低壓,而此時呼吸器的空氣濾芯出現(xiàn)堵塞,不能對大軸進(jìn)行補氣,即產(chǎn)生負(fù)壓,使擋油圈處的油面上升,造成擋油圈的高度降低,出現(xiàn)甩油現(xiàn)象。
(3)擋油圈高度
由于機組正常運行時軸領(lǐng)的高速旋轉(zhuǎn)及透平油的粘滯性,使整個油盆內(nèi)的油出現(xiàn)劇烈的紊流現(xiàn)象,為了防止透平油甩出,廠家設(shè)計停機時水導(dǎo)油盆最大油位距擋油圈上口的高度為80mm,但是由于呼吸器的空氣濾芯堵塞造成軸領(lǐng)內(nèi)腔出現(xiàn)負(fù)壓現(xiàn)象,使擋油圈處的透平油油面上升,擋油圈的高度出現(xiàn)嚴(yán)重不夠現(xiàn)象,導(dǎo)致甩油。
根據(jù)上述分析,對2號機組水導(dǎo)甩油采取下列辦法進(jìn)行解決:
(1)調(diào)整水導(dǎo)瓦間隙
根據(jù)檢修時測量的水導(dǎo)瓦單邊間隙數(shù)據(jù)對比廠家要求數(shù)據(jù)及初始安裝時測量數(shù)據(jù),水導(dǎo)回裝時將6個水導(dǎo)瓦單邊瓦間隙均重新調(diào)整至0.37mm,使水輪機大軸重新回到中心位置。2號機組正常運行時,水導(dǎo)部位的振蕩及擺度明顯降低,對孤網(wǎng)運行試驗時對機組造成的水輪機大軸偏心問題進(jìn)行了解決。
(2)呼吸器下部設(shè)置一個Z字形彎頭
呼吸器空氣濾芯堵塞情況,是因為油霧造成,現(xiàn)根據(jù)現(xiàn)場實際情況需在呼吸器下部使用焊接方法連接一個Z字形不銹鋼彎頭,油霧將在Z字形不銹鋼彎頭的中間平段形成油珠滑落,將不會造成呼吸器空氣濾芯的堵塞,緩解了軸領(lǐng)內(nèi)腔形成負(fù)壓的問題。
(3)加高擋油圈高度
將擋油圈高度加高有以下兩種方法:a)使用鐵片焊接在擋油圈上。b)使用耐油耐溫橡膠495膠水粘膠在擋油圈上??紤]到此次檢修周期短,且耐油耐溫橡膠不會損傷到大軸,采用了耐油耐溫橡膠加高擋油圈高度,在原廠家設(shè)計的停機時最大油位距擋油圈上口的高度為80mm的基礎(chǔ)上加高50mm。
通過對水導(dǎo)甩油問題的改造和處理,消除了機組運行的重大安全隱患,保證了電站安全穩(wěn)定運行,為同類型水電站水輪機水導(dǎo)軸承設(shè)計、檢修、改造等提供一定的參考依據(jù)。
[1]張建軍.二灘水電站機組水導(dǎo)、下導(dǎo)甩油處理方法[J].四川水力發(fā)電,2002,21(1):70-73.
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TK730.3+22
B
1672-5387(2016)02-0070-02
10.13599/j.cnki.11-5130.2016.02.021
2015-06-04
黃開壽(1981-),男,工程師,從事水電站機電安裝工作。