呂純濤 逄旭
摘 要:本文為小煤柱條件順序開(kāi)采下整體支架運(yùn)輸設(shè)計(jì)優(yōu)化,分析了41103工作面地質(zhì)概況、工序、支架整體運(yùn)輸路線概況、支架整體及設(shè)備運(yùn)輸路線并提出相應(yīng)方案。
關(guān)鍵詞:小煤柱;開(kāi)采;整體支架
中圖分類號(hào): TD82 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A 文章編號(hào): 1673-1069(2016)29-196-2
1 項(xiàng)目前提介紹
1.1 立項(xiàng)背景
綜放工作面設(shè)備注銷及安裝期間,支架運(yùn)輸是關(guān)鍵工序,其搬運(yùn)時(shí)間占工作面全部設(shè)備布置時(shí)間的80%以上,另外安全問(wèn)題與工作面的地質(zhì)狀況有著密切關(guān)系,是能否順利安裝回采工作面的關(guān)鍵技術(shù)。
我礦回采巷道設(shè)計(jì)要求沿4-1煤層底板布置,已安裝過(guò)41101面、41105面、41110面、41111面及41110外面,以上工作面的支架運(yùn)輸路線雖經(jīng)過(guò)優(yōu)化,對(duì)于重達(dá)22t的支架,整體運(yùn)輸造成很大的困難,運(yùn)輸線路長(zhǎng),增添很多安全以及用工過(guò)多上的不利因素。鑒于此,對(duì)41103面安裝期間的支架整體運(yùn)輸及運(yùn)輸環(huán)節(jié)進(jìn)行分析,以便為今后制定采煤工作面運(yùn)輸方案提供依據(jù)。
1.2 主要研究?jī)?nèi)容
本項(xiàng)目針對(duì)我礦北翼煤層總體呈“西低東高”的趨勢(shì),受地質(zhì)構(gòu)造影響,41102、41103工作面兩巷坡度波浪起伏較大,因運(yùn)輸距離遠(yuǎn)、運(yùn)輸環(huán)節(jié)多、人員投入多、設(shè)備體積大以及搬家時(shí)間長(zhǎng)等諸多不利因素影響,給工作面搬家造成了極大困難。通過(guò)對(duì)絞車布置進(jìn)行反復(fù)優(yōu)化,制定詳細(xì)規(guī)劃,重視主體工程,同時(shí)對(duì)附屬工程進(jìn)行了系統(tǒng)詳細(xì)的安排,有效地保證了系統(tǒng)的完整性,在工作面相鄰兩巷布置聯(lián)絡(luò)巷,有效保證了支架運(yùn)輸安全,為以后回采工作面安裝運(yùn)輸路線優(yōu)化提供了可靠的科學(xué)依據(jù)。
1.3 項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)
①根據(jù)分析支架的參數(shù),合理優(yōu)化運(yùn)輸路線。
②經(jīng)過(guò)反復(fù)驗(yàn)算校核、采用二維Auto CAD模擬與技術(shù)論證,本著技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理、安全可靠的原則確定最佳運(yùn)輸設(shè)備布置方案。
③通過(guò)技術(shù)論證分析,省略了諸多運(yùn)輸環(huán)節(jié)。
④優(yōu)化運(yùn)輸環(huán)節(jié),減少崗位工的投入。
⑤根據(jù)巷道運(yùn)輸路線過(guò)長(zhǎng)的情況,減少工作面搬家時(shí)間,提高了工作面安裝進(jìn)度。
2 概況
2.1 41103工作面地質(zhì)概況
工作面地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,從工作面巷道掘進(jìn)期間揭露情況來(lái)看,工作面回風(fēng)巷側(cè)存在向斜,受向斜影響,東翼煤層傾角較大,最大11°,向斜在工作面內(nèi)消失。工作面回采過(guò)程中將揭露以下斷層:通過(guò)運(yùn)輸巷揭露落差1.6m、0.5m的F1、F2正斷層, 通過(guò)回風(fēng)巷揭露落差1.0m、0.3m的F3、F4斷層,另外工作面內(nèi)還可能存在其他些隱伏小斷層,斷層對(duì)工作面回采有一定影響(圖1)。
2.2 工序、支架整體運(yùn)輸路線概況
針對(duì)工作面的地質(zhì)情況,綜合考慮到設(shè)備運(yùn)輸與41103回風(fēng)巷的巷道實(shí)際情況,對(duì)運(yùn)輸影響因素逐項(xiàng)進(jìn)行研究分析,最終確定運(yùn)輸支架自41102運(yùn)輸巷通過(guò)安撤面聯(lián)絡(luò)巷及41103回風(fēng)巷運(yùn)至工作面,整個(gè)工作面其余設(shè)備以及電纜等從41102運(yùn)輸巷及北翼軌道大巷里段運(yùn)至工作面的方案。
41103工作面支架及設(shè)備于8月12日形成安面空間,8月13開(kāi)始進(jìn)行正式工作面支架運(yùn)輸安裝,到9月12日早班結(jié)束,安裝工期為30天。支架運(yùn)輸工程主要分五個(gè)階段完成,第一階段:前期準(zhǔn)備階段:41103回風(fēng)巷運(yùn)輸設(shè)備就位安裝、運(yùn)輸線路道況及安全設(shè)施整改;第二階段:支架空間準(zhǔn)備階段;第三階段:整體支架及破碎機(jī)運(yùn)輸階段;第四階段:支架整體安裝階段;第五階段:兩巷超前支護(hù)、安裝皮帶運(yùn)輸機(jī)及收尾階段。
2.3 支架整體及設(shè)備運(yùn)輸路線
所有設(shè)備運(yùn)輸路線:
工作面設(shè)備:41102面前后部溜子、采煤機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)及支架→支架裝車硐室→41103回風(fēng)巷→41103切眼。
運(yùn)輸巷設(shè)備:41102面變電列車、皮帶機(jī)→41102運(yùn)輸巷→北翼軌道大巷里段→41102運(yùn)輸巷,其中:在8月25日41103切眼進(jìn)前部溜槽之前,破碎機(jī)經(jīng)41103回風(fēng)巷及切眼運(yùn)至運(yùn)輸巷。
3 運(yùn)輸路線方案比較
按照以往工作面搬家路線,41102面設(shè)備需從41102運(yùn)輸巷運(yùn)至41103工作面,上述該方案投入人力物力太大不予考慮。我礦技術(shù)人員根據(jù)41102運(yùn)輸巷與41103回風(fēng)巷實(shí)際標(biāo)高及兩巷間距為6m的情況,在41102面未回采至停采線前,施工了一個(gè)41103面裝車硐室,將運(yùn)輸路線進(jìn)行了優(yōu)化,使運(yùn)輸路線具有了科學(xué)性,可操作性、經(jīng)濟(jì)性?,F(xiàn)將設(shè)備運(yùn)輸有、無(wú)該聯(lián)絡(luò)巷情況下,運(yùn)輸方案比較如下:
3.1 方案Ⅰ
41102面回采設(shè)備自裝車硐室回撤運(yùn)輸路線為:41102面→裝車硐室→41103回風(fēng)巷→41103切眼。見(jiàn)圖2。
3.2 方案Ⅱ
41102面回采設(shè)備自41102回風(fēng)巷回撤運(yùn)輸路線為:41102面→41102回風(fēng)巷→41103回風(fēng)聯(lián)絡(luò)巷→41103回風(fēng)巷→41103回風(fēng)巷→41103切眼。見(jiàn)圖3。
3.3 方案對(duì)比
通過(guò)以上分析,從多方面考慮,東翼回風(fēng)大巷煤炭運(yùn)輸系統(tǒng)最終是要從新主井運(yùn)輸系統(tǒng)提升至地面的,以上兩個(gè)方案對(duì)比情況見(jiàn)表1。
4 結(jié)論
4.1 支架及設(shè)備運(yùn)輸效果評(píng)價(jià)
41103工作面是我礦第八個(gè)接續(xù)綜放工作面,工作面長(zhǎng)度135m,推進(jìn)度380m,煤層厚度約10.5m,布置支架92架,工作面儲(chǔ)量65萬(wàn)噸,使用ZF6400/20/32型支架及配套設(shè)備回采。
安裝前后歷時(shí)30天時(shí)間,于9月12日安全、順利、保質(zhì)保量完成。
4.2 安裝規(guī)劃細(xì)致到位
本次支架運(yùn)輸及安裝不但重視主體工程,也非常重視附屬工程的施工,對(duì)附屬工程進(jìn)行了系統(tǒng)的安排,有效地保證了系統(tǒng)的完整性,保證了工作面整體安裝的安全。
①設(shè)備配件的準(zhǔn)備:機(jī)電科和供應(yīng)科要做好各種設(shè)備配件準(zhǔn)備,提前全面排查,準(zhǔn)備到位。
②搬家措施的準(zhǔn)備:撤面、安面、運(yùn)輸及單項(xiàng)安裝措施準(zhǔn)備到位。
③停面空間的準(zhǔn)備:綜放隊(duì)采用纖維網(wǎng)鋪設(shè)撤面空間,要本著對(duì)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,按照措施要求,創(chuàng)造出適合纖維網(wǎng)鋪設(shè)的停面空間,尤其是面前頂?shù)装宓钠秸?,防止了設(shè)備注銷過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題。
4.3 運(yùn)輸環(huán)節(jié)優(yōu)化效益分析
通過(guò)提前研究,充分考慮,優(yōu)化工作面運(yùn)輸路線,確保了41102面順利撤除及41103面高效安裝,為我礦原煤產(chǎn)量指標(biāo)的完成提供了有力保障,節(jié)省人力投入,提高了安全性,具體效果分析如下:
①41103面采用第一方案節(jié)省了崗位工8人/班,人均月工資按照5000元計(jì)算,本次安裝工作面較采用第二方案節(jié)省工人工資240萬(wàn)元。
②因運(yùn)輸環(huán)節(jié)的減少,按正常運(yùn)輸空間提前完成安撤時(shí)間如下;
41102回風(fēng)巷及41103回風(fēng)聯(lián)絡(luò)巷每次提升循環(huán)時(shí)間為:T次=[(L×2÷V)+(4×30÷0.5×V)+600]÷60=23min
每班提升數(shù)為:n班=8×60×4÷T×0.2=16(車)
n天= n班×天數(shù)=42(車)
(注:每班8小時(shí)、每天2班正常計(jì)算)
41102面設(shè)備裝車數(shù)共計(jì)約165車,這兩個(gè)運(yùn)輸段投入使用的話,會(huì)致使41102撤面及41103工作面安裝時(shí)間滯后約4天。由此可見(jiàn),41102面撤除、41103面安裝工程采用裝車硐室的設(shè)計(jì)節(jié)約了安撤面時(shí)間。