林鵬,汪泳吉,馬凡塵,王證,王鈞
(中國石油長慶油田分公司第四采氣廠,內(nèi)蒙古鄂爾多斯017300)
蘇10區(qū)塊“主動型”泡沫排水采氣措施應(yīng)用探究
林鵬,汪泳吉,馬凡塵,王證,王鈞
(中國石油長慶油田分公司第四采氣廠,內(nèi)蒙古鄂爾多斯017300)
蘇里格氣田蘇10區(qū)塊屬于典型的“三低”氣田,在長期開發(fā)的過程中,積液井的數(shù)量逐年上升。傳統(tǒng)的泡沫排水采氣措施是在氣井有了積液后采取措施,雖然能夠解決一定程度的積液問題,但會導(dǎo)致氣井的產(chǎn)量波動大,瞬時流量下降明顯,而且井底長期積液會導(dǎo)致產(chǎn)層受到傷害。因此提出“主動型”泡沫排水采氣措施,在氣井積液前便開始進行投棒注劑,通過實驗得出該措施能夠有效解決上述問題,并且相比傳統(tǒng)排水采氣措施有一定的增產(chǎn)作用。在此實驗基礎(chǔ)上,優(yōu)化積液井臨界攜液流量的經(jīng)驗公式,配合實際生產(chǎn)曲線,達(dá)到精確主動的泡排效果。
蘇10區(qū)塊;“主動型”泡沫排水采氣;提前注劑;井底積液
蘇10區(qū)塊地處蘇里格氣田北部,屬于典型的“三低”氣田,于2006年進行開發(fā),截至2015年12月31日,擁有集氣站3座,壓縮機12臺,生產(chǎn)氣井451口,閥室9座,日產(chǎn)井口天然氣165×104m3。目前蘇10區(qū)塊常年均啟動壓縮機進行生產(chǎn),井口至站間系統(tǒng)壓力0.4 MPa~0.5 MPa范圍內(nèi)。
隨著開發(fā)時間的延長,蘇10區(qū)塊積液井越來越多,達(dá)286口,占總井?dāng)?shù)的67.5%,精細(xì)化管理難度較大,穩(wěn)產(chǎn)面臨挑戰(zhàn)。為確保此類井的正常采氣,減緩氣藏產(chǎn)量遞減和提高采收率,在生產(chǎn)過程中需采取排水采氣的生產(chǎn)工藝措施。
目前,蘇10區(qū)塊的排水采氣措施包括泡沫排水采氣,柱塞氣舉,氮氣氣舉等,其中泡沫排水采氣見效較快,操作簡便,成本較低,是提高氣井產(chǎn)量的主要增產(chǎn)措施,是目前氣田上應(yīng)用最為廣泛,效果較為明顯的增產(chǎn)手段,泡沫排水采氣方式分為投棒和注劑,針對有節(jié)流器的單井采用注劑的方式泡排,節(jié)流器已打撈的氣井可以采用投棒和注劑方式[1-3]。
1.1排水采氣處于被動狀態(tài)
目前所使用的排水采氣措施主要針對已積液一定程度的氣井,對積液井未積液之前不采取泡排措施。而當(dāng)氣井開始積液時,積液對氣井產(chǎn)量影響較大。瞬時流量下降明顯,積液上漲迅速,造成氣井惡性循環(huán)產(chǎn)量急劇下降至關(guān)井恢復(fù)。同時研究表明,低滲透氣藏滲流具有反滲吸啟動壓力的特征,由于蘇里格氣田為“三低”氣田,長時間井筒積液會導(dǎo)致氣井井筒積液在毛細(xì)管力的作用下反向滲吸進入地層近井地帶,導(dǎo)致反滲吸水鎖,影響氣井產(chǎn)能。
1.2排水采氣時間節(jié)點選擇無標(biāo)準(zhǔn)
目前的蘇10區(qū)塊的泡排作業(yè)主要根據(jù)泡排注劑計劃表進行周期性注劑,同時結(jié)合實際積液情況,對積液嚴(yán)重的氣井進行高頻次注劑作業(yè)。這種作業(yè)方式的泡排時間節(jié)點選擇和對積液程度的判斷沒有一定的參照標(biāo)準(zhǔn),主觀性較強。
2.1“主動型”泡沫排水采氣工藝
針對有產(chǎn)能并有一定產(chǎn)水周期的積液井,在達(dá)到臨界攜液流量開始積液前,對其進行投棒注劑措施,確保在生產(chǎn)過程中將井底積液攜出,保持氣井產(chǎn)量相對穩(wěn)定,減少井底積液對氣井產(chǎn)能的影響。
2.2制定實驗方案
從表1、表2可以看出:傳感器的傾角改變、斜拉索長度的改變均不影響傳感器的應(yīng)變值。從表3可以看出:斜拉索索力是影響壓力環(huán)傳感器應(yīng)變的直接和主要因素,根據(jù)表中數(shù)值,做出斜拉索索力與壓力環(huán)傳感器應(yīng)變之間的關(guān)系曲線如圖4所示。
選取8口試驗井:蘇10-20-25,蘇10-24-25,蘇10-24-33,蘇10-24-55,蘇10-38-26,蘇10-26-52,蘇10-27-36,蘇10-23-18,通過生產(chǎn)動態(tài)曲線分析試驗井目前生產(chǎn)現(xiàn)狀。
根據(jù)每口井的生產(chǎn)動態(tài)曲線,確定目前各井的生產(chǎn)狀態(tài),確定臨界攜液流量及能夠憑借自身能量的攜液生產(chǎn)時間,制定試驗方案(見表1)。
目前,在判斷井底是否積液時,蘇里格氣田一般采用李閩提出的臨界攜液流量計算方法,該方法假設(shè)被氣流攜帶向上運動的液滴是橢球形,通過對液滴進行受力分析,推導(dǎo)出氣井連續(xù)排液所需的最小攜液流速和攜液流量的計算公式,公式如下。氣體最小攜液流速或臨界流速為:
相應(yīng)的最小攜液產(chǎn)量或臨界產(chǎn)量為:
式中:vg-臨界攜液流速,m/s;ρ1-液體密度,kg/m3;ρg-天然氣密度,kg/m3;σ-氣液表面張力,mN/m;A-油管截面積,m2;P-井底壓力,MPa;T-井底溫度,K;Z-P,T條件下氣體的偏差因子;qsc-臨界攜液流量,m3/d。
利用李閩公式,代入蘇里格實際參數(shù)并將井底壓力折算成井口壓力后可得臨界攜液流量換算表(見表2,圖1)。
圖1 2油管臨界攜液流量曲線
利用表2中的數(shù)據(jù)可以擬合出臨界攜液流量計算公式,當(dāng)油管尺寸為2時,通過二項式擬合,擬合公式為:
由表3可以看出,理論計算值與根據(jù)實際生產(chǎn)動態(tài)曲線分析出的臨界攜液流量有偏差,這是由于蘇10區(qū)塊開發(fā)年限較長,整體氣藏壓力相對較低,積液嚴(yán)重,因此臨界攜液流量偏高。將實際臨界攜液流量進行擬合后,優(yōu)化原公式以符合蘇10區(qū)塊現(xiàn)場實際應(yīng)用需要。
表1 試驗井生產(chǎn)現(xiàn)狀統(tǒng)計表
表2 理論臨界攜液流量表
表3 臨界攜液流量計算表
圖2 瞬時流量變化圖
擬合后將參數(shù)代入的公式如下:
根據(jù)表4中的生產(chǎn)數(shù)據(jù)可知,蘇10-20-25井開井油壓為4.89 MPa,開井套壓為7.27 MPa時,可以持續(xù)攜液生產(chǎn)42 h,瞬時流量達(dá)到0.64×104m3/d,之后開始積液。因此采取關(guān)井恢復(fù),當(dāng)油壓達(dá)到4.89 MPa時開井,連續(xù)生產(chǎn)42 h,瞬時流量達(dá)到0.65×104m3/d左右開始進行投棒注劑作業(yè),然后繼續(xù)觀察氣井生產(chǎn)動態(tài),記錄生產(chǎn)數(shù)據(jù)。其他氣井以同樣的方式進行試驗,實驗數(shù)據(jù)(見表4)。
表4 試驗井實驗數(shù)據(jù)記錄表
2.3實驗效果分析與評價
2.3.1實驗效果分析以蘇10-24-33井為例(見圖3),通過對比可知,在未進行主動型排水采氣之前,該井在開井生產(chǎn)18 h,憑借自身地層能量能夠?qū)⒕追e液攜出。18 h后達(dá)到臨界攜液流量,套壓上升開始積液,瞬時流量開始迅速下降,由0.78×104m3/d降至0.45×104m3/d,平均油套壓差為1.16 MPa,氣井積液明顯,積液嚴(yán)重影響了瞬時流量,平均瞬時流量為0.66× 104m3/d,累計生產(chǎn)18 h后關(guān)井恢復(fù),產(chǎn)量為1.19×104m3。采取措施后,關(guān)井壓力恢復(fù)至相同水平,開井生產(chǎn)18 h后開始注劑,由曲線可以看出套壓基本保持不變,瞬時流量隨著波動而緩慢下降。相同生產(chǎn)時間內(nèi)平均油套壓差0.69 MPa,下降了0.47 MPa,平均瞬流0.88× 104m3/d,該井措施后累計生產(chǎn)時間為65 h,與實驗前相比,相同時間產(chǎn)氣量增加,同時油套壓差相對平穩(wěn),井底無積液,又延長生產(chǎn)時間23 h,增產(chǎn)氣量0.84× 104m3,實驗效果明顯??梢钥闯觯鲃有团潘蓺饽軌虮3謿饩矔r流量不因積液而迅速下降,保持氣井長期穩(wěn)產(chǎn)(見表5)。
表5 蘇10-24-33實驗效果對比分析表
以蘇10-24-25為例:由措施前后氣井生產(chǎn)動態(tài)曲線可以看出(見圖4),在未進行主動型排水采氣之前,該井開井生產(chǎn)27 h,這段時間內(nèi)氣井的凝析水能夠被氣流攜出至地面流程。生產(chǎn)27 h后瞬時流量達(dá)到0.55×104m3/d,套壓開始上升,油套壓差增大,井底開始積液,積液38 h后油套壓差達(dá)到1.85 MPa,開始注劑進行泡沫排水采氣,瞬時流量突然上升至0.77× 104m3/d,之后緩慢下降,生產(chǎn)24 h后,瞬時流量達(dá)到臨界值開始積液,油套壓差上升明顯,生產(chǎn)59 h后開始關(guān)井恢復(fù)。在整個生產(chǎn)階段,平均油套壓差0.99 MPa,平均瞬時流量為0.55×104m3/d,累計生產(chǎn)氣量為2.543×104m3。采取措施后,關(guān)井壓力恢復(fù)至相同水平,開井生產(chǎn)20 h后開始注劑,注劑后生產(chǎn)46 h,在這段時間里,與積液后再注劑泡排相比,油套壓差基本保持恒定,平均油套壓差為0.73 MPa,瞬時流量標(biāo)準(zhǔn)差值為0.087,比實驗之前的0.114要小,曲線相比實驗前相對平穩(wěn),平均瞬時流量為0.74×104m3/d,累計生產(chǎn)3.364×104m3,增產(chǎn)0.821×104m3。可以看出,與常規(guī)注劑泡排相比,主動型排水采氣能夠維持瞬時流量相對穩(wěn)定,并有一定的增產(chǎn)效果,同時能夠有效防止井底積液,降低長期積液對產(chǎn)層的損害。
圖3 蘇10-24-33井實驗前后生產(chǎn)曲線對比圖
圖4 蘇10-24-25井實驗前后生產(chǎn)曲線對比圖
表6 試驗井實驗結(jié)果統(tǒng)計表
其余試驗井實驗結(jié)果(見表6)。
圖5 實驗前后積液段平均油套壓差對比圖
圖6 實驗前后平均瞬時流量對比圖
由圖5和圖6可以看出,“主動”排水采氣后平均油套壓差平均下降0.36 MPa,最大降幅達(dá)到0.68 MPa,表明該措施能夠及時有效地排除井底積液,同時平均瞬時流量平均增加0.23×104m3/d,其中蘇10-24-55井平均瞬時流量由0.7×104m3/d增至1.01×104m3/d,增幅明顯。因此“主動型”排水采氣措施能夠降低井底積液,維持瞬時流量變化平穩(wěn),同時達(dá)到增產(chǎn)氣量的效果。
2.3.2實驗效果評價排水采氣效果評價主要從兩方面進行,(1)油套壓差,(2)增產(chǎn)氣量。
油套壓差:實驗井采取了“主動型”排水采氣措施后,油套壓差下降明顯,積液段平均油套壓差下降了0.36 MPa,說明與之前泡沫排水采氣措施相比,該措施能夠及時有效排出井底積液。
增產(chǎn)氣量:通過對8口實驗井的結(jié)果統(tǒng)計,累計增產(chǎn)氣量可達(dá)6.63×104m3,增產(chǎn)效果明顯,說明主動型排水采氣措施能夠有效提高單井產(chǎn)能,具有一定經(jīng)濟效益。
(1)“主動型”排水采氣措施能夠及時有效地排出井底積液,避免了由于積液導(dǎo)致的氣井瞬時流量迅速下降,同時減少井底長期積液對產(chǎn)層造成的傷害,保證氣井穩(wěn)產(chǎn)的同時提高單井產(chǎn)量。
(2)通過理論計算和現(xiàn)場實驗相結(jié)合,優(yōu)化積液井臨界攜液流量的經(jīng)驗公式qsc=0.199P+0.586,配合實際生產(chǎn)曲線,達(dá)到精確主動的泡排效果。
(3)下步針對無節(jié)流器氣井采取投棒方式進行主動型排水采氣實驗,并結(jié)合自動投棒注劑裝置進行泡排,降低人力成本。
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TE377
A
1673-5285(2016)10-0023-06
10.3969/j.issn.1673-5285.2016.10.006
2016-08-14