殷銀華 余學軍 李小飄
(湖北三寧化工股份有限公司湖北枝江443206)
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變脫裝置中節(jié)能降耗新技術的應用
殷銀華余學軍李小飄
(湖北三寧化工股份有限公司湖北枝江443206)
湖北三寧化工股份有限公司(以下簡稱湖北三寧公司)合成氨裝置具有年生產(chǎn)能力總氨醇580 kt,采用型煤制氣生產(chǎn)合成氨的工藝路線,其變脫裝置采用濕法栲膠脫硫工藝,將變換氣中硫化氫質量濃度降至5 mg/m3以下,滿足保護后工序甲醇、氨合成催化劑的要求。湖北三寧公司充分吸取以往2.0 MPa變脫裝置在生產(chǎn)運行中暴露出的各種問題,經(jīng)反復論證,大膽創(chuàng)新采用新技術,經(jīng)2年多生產(chǎn)實踐證明效果顯著,生產(chǎn)工藝控制穩(wěn)定,電力消耗為“零”,工藝消耗較低,幾乎可忽略不計。
工藝流程采用干濕串聯(lián)運行模式,濕法脫硫選用云冠栲膠+純堿的脫硫工藝,干法脫硫選用河南同興活性炭T102脫硫工藝。2套100 000 m3/h(標態(tài))變脫裝置并聯(lián)運行,經(jīng)溴化鋰冷凍水冷卻后送往變壓吸附(PSA)脫碳裝置。
氣體流程:原料變換氣由變脫塔底部進入,與上部下來的貧液在填料層逆向接觸,氣體中的絕大部分H2S被堿液吸收,從變脫塔頂部經(jīng)活性炭塔進一步脫硫和分離水分,然后進入冷卻器將氣體溫度降至20 ℃左右后,再送往PSA脫碳裝置。
堿液流程:在變脫塔內吸收H2S后的富液由變脫塔底部分為兩路:一路利用壓差驅動除氧給水泵渦輪機回收電能;另一路直接減壓至閃蒸槽閃蒸。兩路匯合后進入閃蒸槽,減壓閃蒸后的富液到再生槽再生,在催化劑的作用下,與O2發(fā)生反應生成單質硫,以硫泡沫的形式析出,富液再生后成為貧液進入貧液槽,經(jīng)貧液泵送至變脫塔吸收,循環(huán)使用。再生槽分離出的硫泡沫流入泡沫槽,經(jīng)泡沫泵打入半脫工段熔硫崗位處理。
變脫裝置主要設備參數(shù)見表1。
表1 變換裝置主要設備參數(shù)
2.1新技術應用一
原來的2套變脫裝置分別配套1#和3#變脫泵(D650- 70×4型),該變脫泵單臺電機功率710 kW。為了達到電力“零”消耗的目標,現(xiàn)將變脫裝置主要耗電設備采用汽輪機來驅動變脫泵,經(jīng)設計2套變脫裝置共需栲膠脫硫液循環(huán)量為1 300~1 400 m3/h,如果采用電機驅動需要2臺功率710 kW、流量650 m3/h、揚程260 m多級泵。由于汽輪機驅動技術已非常成熟,生產(chǎn)汽輪機的企業(yè)較多,技術上不存在問題,為此,可選擇大流量、高揚程、高轉速的泵,最終選定了ASD250- 450R型泵(2#變脫泵)。該泵設計為整體不銹鋼,其流量為1 300 m3/h、揚程260 m、轉速2 980 r/min,單級不銹鋼葉輪,機封選用博格曼集裝式機封。汽輪機選用B1.5- 3.53/0.7型背壓汽輪機,其轉速3 000 r/min。功率1 400 kW,3.43 MPa、435 ℃動力蒸汽來自鍋爐,汽輪機做功后產(chǎn)生的0.6 MPa 背壓蒸汽再利用,汽輪機與變脫泵實現(xiàn)了直連結構,減少了變速的麻煩和投資。目前,采用2#變脫泵供2套變脫裝置脫硫,停運了1#和3#變脫泵。2014年3月投入運行,將泵兩端軸瓦的潤滑方式改為強制潤滑,運行2年非常穩(wěn)定,節(jié)能效果明顯,噸氨電耗下降20 kW左右。
2.2新技術應用二
變脫塔內1.9 MPa富液經(jīng)減壓至0.55 MPa閃蒸槽,2套變脫裝置富液流量達1 300 m3/h,傳統(tǒng)做法是直接減壓或將差壓能量回收輔助驅動變脫泵電機做功,由于采用了汽輪機驅動變脫泵,傳統(tǒng)方法不可取。湖北三寧公司與蘭州西禹泵業(yè)合作開發(fā)大流量水力透平泵回收差壓能,該透平泵設計技術參數(shù)如下:型號XWT1200- 13,設計點流量1 200 m3/h,揚程130 m,轉速2 980 r/min以上。該渦輪機殼體采用不銹鋼鑄造,單獨開發(fā)模具生產(chǎn),經(jīng)試車各項參數(shù)均滿足性能要求。后選擇輔助拖動1臺315 kW除氧給水泵電機,用離合器進行連接,2014年3月投入運行,由于實際運行壓力低于設計壓力,且管道壓降的影響,實際壓差僅1.1 MPa,回收功率200 kW以上。
2.3新技術應用三
變脫裝置設計時要求現(xiàn)場不需要硫泡沫處理裝置和配制堿液裝置,與半脫共用配套裝置,新鮮堿液、催化劑由半脫裝置補入變脫裝置,硫泡沫由變脫裝置送往半脫裝置處理。此設計初衷是改善變脫裝置現(xiàn)場環(huán)境,但在實際操作中發(fā)現(xiàn),直接補充半脫裝置堿液至變脫裝置,不僅可調節(jié)變脫堿液成分,而且可大大降低工藝消耗,為此,變脫裝置不專門配制堿液和催化劑,變脫硫泡沫去半脫裝置,半脫堿液返回變脫裝置,可實現(xiàn)堿液系統(tǒng)平衡。實踐證明,通過半脫裝置與變脫裝置的聯(lián)動,變脫裝置的栲膠、釩、純堿等物質消耗可忽略不計,半脫裝置的工藝消耗沒有明顯增加,生產(chǎn)工藝也未受影響,變脫裝置脫硫效率能夠達到設計要求,再生狀況良好。半脫、變脫裝置工藝參數(shù)如表2所示。
表2 半脫、變脫裝置工藝參數(shù)
2.4新技術應用四
在變脫裝置氣體出口設計冷卻器,用于降低PSA脫碳裝置進口氣體溫度,達到降低氣體中飽和水分和提高脫碳吸附劑吸附效率的作用。選用雙良公司蒸汽雙效型溴化鋰冷水機組來冷卻工藝氣體,將PSA脫碳裝置進口氣體溫度由原先的30~40 ℃降至15~20 ℃,脫碳吸附劑效果明顯提高,特別是夏季,脫碳氣體損失減小。
此次變換氣脫硫裝置改造的設計和運行均達到預想效果,大膽采用行業(yè)新技術,大膽創(chuàng)新工藝設計,對變脫裝置的設計理念進行了一次革新,真正實現(xiàn)了最大限度降低電力和工藝消耗,節(jié)約了生產(chǎn)成本,取得滿意的結果。
2016- 04- 07)