范素麗 韓天芳 董雪剛 趙志堅(jiān)
(石家莊雙聯(lián)化工有限責(zé)任公司河北石家莊050200)
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半水煤氣凈化工藝改造
范素麗韓天芳董雪剛趙志堅(jiān)
(石家莊雙聯(lián)化工有限責(zé)任公司河北石家莊050200)
石家莊雙聯(lián)化工有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)雙聯(lián)化工公司)現(xiàn)年生產(chǎn)能力合成氨135 kt、純堿300 kt以及氯化銨360 kt。采用新型變換氣制堿工藝生產(chǎn)純堿和氯化銨,一段進(jìn)口半水煤氣氣量在80 000 m3/h(標(biāo)態(tài))左右。合成氨壓縮工序共有11臺(tái)壓縮機(jī),總裝機(jī)容量22.5機(jī),其中1#系統(tǒng)7臺(tái)壓縮機(jī)(共11.0機(jī)氣量)、2#系統(tǒng)4臺(tái)壓縮機(jī)(共 11.5機(jī)氣量);正常生產(chǎn)開(kāi)20.5機(jī),2個(gè)系統(tǒng)各1臺(tái)備用壓縮機(jī)。
造氣系統(tǒng)來(lái)的半水煤氣經(jīng)洗氣塔后進(jìn)入氣柜,經(jīng)預(yù)脫硫塔空塔脫除30%左右硫化氫,再經(jīng)洗滌塔除去部分煤塵、煤焦油等雜質(zhì),然后經(jīng)脫硫前進(jìn)口1臺(tái)靜電除焦塔脫除煤焦油,由風(fēng)機(jī)加壓至脫硫冷卻塔冷卻,待脫硫塔脫除硫化氫達(dá)要求指標(biāo)后,經(jīng)總洗氣塔洗去硫泡沫等雜質(zhì)后,分2路:一路經(jīng)Ф 1 000 mm總管至1#系統(tǒng)壓縮機(jī)進(jìn)口靜電除焦塔進(jìn)一步除去煤焦油,再到1#系統(tǒng)壓縮機(jī)一段進(jìn)口;另一路經(jīng)Ф 1 200 mm總管至2#系統(tǒng)壓縮機(jī)進(jìn)口靜電除焦塔進(jìn)一步除去煤焦油,再到2#系統(tǒng)壓縮機(jī)一段進(jìn)口。
目前,脫硫系統(tǒng)進(jìn)口只有1臺(tái)理論處理氣量為39 000 m3/h(標(biāo)態(tài))、脫硫系統(tǒng)出口2個(gè)系統(tǒng)各有1臺(tái)25 000 m3/h(標(biāo)態(tài))的靜電除焦塔。由于該靜電除焦塔使用時(shí)間長(zhǎng),實(shí)際處理氣量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于設(shè)計(jì)能力,而靜電除焦塔負(fù)荷大,其在生產(chǎn)中時(shí)常出現(xiàn)問(wèn)題,被迫停運(yùn)靜電除焦塔,只能利用機(jī)會(huì)對(duì)其進(jìn)行檢修,造成了半水煤氣經(jīng)常不經(jīng)過(guò)凈化就進(jìn)入脫硫系統(tǒng),半水煤氣中的煤塵、焦油會(huì)嚴(yán)重影響脫硫效果。經(jīng)脫硫系統(tǒng)后仍有一部分雜質(zhì)帶入壓縮機(jī)一段進(jìn)口,造成壓縮機(jī)一段進(jìn)口氣體中含塵量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)壓縮機(jī)要求的氣體含塵量(理論含塵質(zhì)量濃度<1 mg/m3),造成壓縮機(jī)的氣缸磨損嚴(yán)重、活門(mén)及閥片頻繁更換,并在更換壓縮機(jī)一段進(jìn)口活門(mén)時(shí)發(fā)現(xiàn)活門(mén)上有硫黃顆粒及煤焦油,嚴(yán)重影響壓縮機(jī)的運(yùn)行和打氣量。
根據(jù)改造前1年來(lái)的統(tǒng)計(jì)情況,計(jì)算出因半水煤氣凈化質(zhì)量差,頻繁開(kāi)、停機(jī)更換活門(mén),平均每月影響約90臺(tái)時(shí),僅更換一段進(jìn)口活門(mén)影響>45臺(tái)時(shí)。改造前2011年運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 改造前2011年運(yùn)行參數(shù)
注:6月檢修,合成氨產(chǎn)量低、電耗偏高,不列入統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。
由表1可知:噸氨平均電耗1 244.91 kW·h,其中壓縮機(jī)噸氨平均電耗為971.18 kW·h,占整個(gè)噸氨電耗的78.0%。半水煤氣凈化效果不好,主要表現(xiàn)在壓縮機(jī)單機(jī)產(chǎn)氣量降低、噸氨電耗增加,會(huì)導(dǎo)致合成氨生產(chǎn)成本上升。
壓縮機(jī)電耗高的原因主要是壓縮機(jī)的頻繁開(kāi)、停機(jī),壓縮機(jī)噸氨電耗平均升高約6.66%,噸氨總電耗提升了5.52%,故增加了合成氨的生產(chǎn)成本。降低壓縮機(jī)電耗在工藝條件為定值時(shí),減少壓縮機(jī)的開(kāi)、停機(jī)次數(shù),避免壓縮機(jī)做無(wú)用功。因此,采取有效措施凈化合成氨生產(chǎn)中壓縮機(jī)一段進(jìn)口的半水煤氣、保證壓縮機(jī)運(yùn)行的時(shí)間,對(duì)提高合成氨產(chǎn)量、降低電耗具有重大意義。
雙聯(lián)化工公司為了解決半水煤氣凈化對(duì)生產(chǎn)影響的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)綜合考慮,盡量降低現(xiàn)有設(shè)備凈化負(fù)荷,充分發(fā)揮現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)靜電除焦塔及洗氣塔的作用,故在氣柜出口新增2臺(tái)并聯(lián)的蜂窩式靜電除焦塔對(duì)半水煤氣進(jìn)行預(yù)凈化處理,以減輕后系統(tǒng)靜電除焦塔的除焦負(fù)荷,提高靜電除焦塔的除焦效率;在脫硫系統(tǒng)出口新增1臺(tái)洗氣塔,對(duì)脫硫系統(tǒng)出口到1#系統(tǒng)的氣體進(jìn)行洗滌,除去硫泡沫和部分煤焦油,同時(shí)減輕現(xiàn)有洗氣塔的負(fù)荷,并將現(xiàn)有洗氣塔單獨(dú)作為2#系統(tǒng)的洗氣塔。
造氣系統(tǒng)來(lái)的半水煤氣經(jīng)洗氣后進(jìn)氣柜,經(jīng)氣柜出口2臺(tái)新增并聯(lián)蜂窩式靜電除焦塔[每臺(tái)處理氣量為45 000 m3/h(標(biāo)態(tài))]除去部分煤焦油和煤塵,經(jīng)預(yù)脫硫塔空塔脫除30%左右的硫化氫,再經(jīng)洗氣塔除去部分煤塵、煤焦油等雜質(zhì),然后到脫硫前進(jìn)口1臺(tái)原靜電除焦塔進(jìn)一步脫除煤焦油,由風(fēng)機(jī)加壓到脫硫冷卻塔冷卻,到脫硫塔脫除硫化氫達(dá)到要求指標(biāo)后分2路:一路經(jīng) Ф 1 000 mm 總管到新增洗氣塔洗滌氣體,到1#系統(tǒng)壓縮機(jī)進(jìn)口原靜電除焦塔進(jìn)一步除去煤焦油,再至1#系統(tǒng)壓縮機(jī)一段進(jìn)口;另一路經(jīng)Ф 1 200 mm總管至總洗氣塔洗滌,再到2#系統(tǒng)壓縮機(jī)進(jìn)口原靜電除焦塔進(jìn)一步除去煤焦油,然后到2#系統(tǒng)壓縮機(jī)一段進(jìn)口。
(1) 采用先進(jìn)的蜂窩式靜電除焦塔,在塔內(nèi)通過(guò)電極形成強(qiáng)大的電場(chǎng)。當(dāng)含有塵粒的半水煤氣通過(guò)電場(chǎng)時(shí),塵粒氣帶有電荷,在強(qiáng)電場(chǎng)的作用下帶電塵粒定向移動(dòng)。要求靜電除焦的電流及電壓必須在一定的范圍內(nèi),蜂窩式靜電除焦塔輸出電流(495 mA)比原來(lái)的同心圓靜電除焦塔輸出電流(25 mA)提高了很多,保證了設(shè)備長(zhǎng)周期的穩(wěn)定運(yùn)行。
(2) 將1#和2#系統(tǒng)洗氣塔分開(kāi),降低了原來(lái)2#系統(tǒng)洗氣塔負(fù)荷,洗氣效果明顯,保證2#系統(tǒng)壓縮機(jī)進(jìn)口靜電除焦塔運(yùn)行平穩(wěn),除焦效率提高;1#系統(tǒng)進(jìn)口新增1臺(tái)洗氣塔,并在塔頂加1層收水器、出口管上加霧沫除沫器,用軟水沖洗除沫器,保證原靜電除焦塔的運(yùn)行效果,并保證了壓縮機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間,有效提高了壓縮機(jī)的運(yùn)行周期,減少了維修費(fèi)用。
(3) 氣柜出口新增靜電除焦塔后,半水煤氣中的焦油及煤塵含量減少,進(jìn)入脫硫系統(tǒng)氣體得到進(jìn)一步凈化,脫硫效果明顯提高。經(jīng)洗氣塔后氣體中夾帶硫沫明顯減少,脫硫后靜電除焦效率提高,壓縮機(jī)更換活門(mén)次數(shù)明顯減少,更換活門(mén)時(shí),很少有硫黃顆粒和煤焦油。
(1) 改造后,平均日產(chǎn)氨量由原323.23 t增加至343.93 t,按合成氨2 000元/t計(jì),則月增產(chǎn)621 t,即每月增加產(chǎn)值124.2萬(wàn)元。
(2) 改造后,每月壓縮機(jī)一段進(jìn)口更換活門(mén)節(jié)約時(shí)間26.68 h,按年產(chǎn)合成氨135 kt和純堿300 kt、年運(yùn)行8 000 h、純堿1 500元/t、合成氨2 000元/t計(jì),則每月利用節(jié)約時(shí)間生產(chǎn)增加產(chǎn)值約240萬(wàn)元。
(3) 改造后,每月壓縮機(jī)一段進(jìn)口更換活門(mén)次數(shù)減少36次,按平均每次更換2個(gè)活門(mén),每個(gè)活門(mén)更換下來(lái)僅更換鋁墊及活門(mén)的閥片和彈簧,按平均每個(gè)活門(mén)更換維修費(fèi)為100元,則每月節(jié)約一段進(jìn)口活門(mén)維修費(fèi)7 200元,按1年10個(gè)月計(jì),則年節(jié)約維修費(fèi)7.2萬(wàn)元。
(4) 改造后,壓縮機(jī)月電耗由原63 792 kW·h降至4 386 kW·h,按電價(jià)0.35元/(kW·h)、1年10個(gè)月計(jì),年可節(jié)約電費(fèi)約20.8萬(wàn)元。
本次改造在投資很少的情況下,采用合理的工藝配置和充分利用舊設(shè)備,達(dá)到了半水煤氣凈化的目的,保證了壓縮機(jī)長(zhǎng)周期的運(yùn)行,提高了壓縮機(jī)的打氣量和合成氨產(chǎn)量,降低了合成氨的生產(chǎn)成本,為公司發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2015- 11- 27)