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多級厭氧+AO處理高硫酸根有機廢水啟動研究

2016-11-18 09:00:30歐陽二明王樂樂宋甜甜王白楊南昌大學建筑工程學院江西南昌33003南昌大學資源環(huán)境與化工學院江西南昌33003
工業(yè)水處理 2016年10期
關鍵詞:白楊沉淀池反應器

歐陽二明,王樂樂,宋甜甜,王白楊(.南昌大學建筑工程學院,江西南昌33003;.南昌大學資源環(huán)境與化工學院,江西南昌33003)

經(jīng)驗交流

多級厭氧+AO處理高硫酸根有機廢水啟動研究

歐陽二明1,王樂樂1,宋甜甜1,王白楊2
(1.南昌大學建筑工程學院,江西南昌330031;2.南昌大學資源環(huán)境與化工學院,江西南昌330031)

江西某生化公司以生物發(fā)酵法生產(chǎn)赤霉素,在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量高SO42-有機廢水,該公司采用IC+兩級UASB+AO的組合工藝處理該有機廢水。運行實踐表明,在系統(tǒng)穩(wěn)定運行條件下,當工藝進水萃余液COD、NH3-N、SO42-分別為25 100~27 350、165~199.7、12 020~22 225mg/L時,處理出水COD、NH3-N、SO42-分別為78.2~87、2.2~3.5、75.5~85.2mg/L,出水水質(zhì)優(yōu)于《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)的一級標準。

有機廢水;硫酸鹽廢水;內(nèi)循環(huán)厭氧反應器;上流式厭氧污泥床反應器

1 工程概況

江西某生化公司以生物發(fā)酵法生產(chǎn)赤霉素,在赤霉素生產(chǎn)過程中主要產(chǎn)生3種廢水:萃余液、板框廢水和綜合廢水。其中萃余液和板框廢水中均含有高濃度的NH3-N和SO42-,以及大量的有機物質(zhì),具有一定的色度,污染性較強。該公司的廢水處理工程于2014年建設完成,2015年上半年進行調(diào)試并投入使用。針對廢水的特點,該公司確定采用IC+兩級UASB+AO的組合處理工藝。具體的進水水質(zhì)及排放標準見表1。

表1 設計進水水質(zhì)水量及排放標準

2 工藝流程及處理構(gòu)筑物

2.1工藝流程

該公司采用IC+兩級UASB+AO+接觸氧化的主體處理工藝對廢水進行處理,工藝流程見圖1。

圖1 工藝流程

萃余液經(jīng)萃余液調(diào)節(jié)池收集后通過管道泵進入混凝攪拌池,在混凝攪拌池中加入石灰以去除水中大部分SO42-〔1〕?;炷龜嚢璩爻鏊c板框廢水經(jīng)高濃度調(diào)節(jié)池進入反應沉淀池1,在反應沉淀池1中加入石灰并進行攪拌,進一步去除水中的SO42-,并在反應沉淀池末端調(diào)節(jié)廢水pH為中性。反應沉淀池1出水經(jīng)過IC和UASB1的雙級厭氧反應,大量的有機物得以去除。UASB1出水自流進入微氧池,在微氧池中廢水中的NH3-N得到大量去除,同時廢水中的H2S在微氧池中轉(zhuǎn)化成S單質(zhì)〔2〕。微氧池出水通過管道泵進入反應沉淀池2,在反應沉淀池2中加入PAC和PAM,提高懸浮固體的沉降性能。

反應沉淀池2出水經(jīng)泵送至綜合調(diào)節(jié)池,并混入綜合污水。綜合調(diào)節(jié)池出水經(jīng)UASB2自流進入AO池,控制AO池廢水pH為中性,AO池與三沉淀的污泥回流比為2∶1。三沉池出水泵送進入接觸氧化池,進行剩余有機物的去除。接觸氧化池出水泵送進入反應沉淀池3,在反應沉淀池3中加入PAC,進行混凝反應,同時加藥進行脫色。最后,反應沉淀池3出水達標排放。厭氧反應器和微氧池產(chǎn)生的H2S氣體通過硫化氫吸收塔收集去除,系統(tǒng)產(chǎn)生的污泥經(jīng)過污泥濃縮池收集,經(jīng)壓濾機脫水后外運處理。

2.2處理構(gòu)筑物

處理系統(tǒng)各主要處理單元概況如表2所示。

3 系統(tǒng)調(diào)試運行及結(jié)果分析

在系統(tǒng)調(diào)試過程中,需對COD、SO42-、pH、MLSS、VFA、NH3-N等指標進行監(jiān)測分析,分析方法參照《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第4版)。將反應沉淀池1的出水與自來水按照不同比例混合,作為反應器啟動污水。

表2 處理系統(tǒng)各主要處理單元概況

3.1厭氧反應器啟動

IC、UASB1和UASB2的接種污泥均采用某污水處理廠的厭氧污泥。IC污泥接種量為20 t,UASB1污泥接種量為20 t,UASB2污泥接種量為40 t。根據(jù)前期工程經(jīng)驗〔3-5〕,采用逐漸增加進水濃度和流量的方式啟動。初期間斷進水,進水是否連續(xù)由出水的VFA決定〔4〕。當VFA﹤180mg/L時采用連續(xù)進水,當VFA連續(xù)低于180mg/L時則提高進水濃度。IC進水設計COD負荷為13 000mg/L,UASB1進水設計COD負荷為5 000mg/L,UASB2進水設計COD負荷為3 000mg/L。在啟動過程中保持反應器中的厭氧條件,同時需通過加堿控制反應器中的廢水pH在6.5~7.5,抑制有機物轉(zhuǎn)化成乙酸出現(xiàn)的酸化對啟動的影響。

厭氧反應器啟動方法相同,現(xiàn)介紹IC的啟動過程。啟動初期,將接種污泥稀釋之后泵送至IC,并開始初次進水,進水COD控制在1 000mg/L左右。進水之后2 d不進水,以提高污泥對污水的適應性。從第3天開始,每天進水2次,進水COD控制在1 000 mg/L左右,此時IC出水渾濁,COD去除率較低。從第5天開始,進水COD提高到3 000mg/L,每天進水4次,此過程中出水渾濁情況有所改善,污泥活性提升,出水COD在2 500mg/L左右,COD去除率提升至15%。第11天之后,進水COD提高至5 000 mg/L,間斷進水每天4次。啟動第15天,出水VFA連續(xù)低于180mg/L,控制COD為5 000mg/L左右連續(xù)進水,流量保持在設計流量的一半。第15天,測得進水COD為5 200mg/L,出水COD為3 500mg/L,COD去除率達到33%。從第21天開始提高進水COD至8 000mg/L,增大流量為設計流量的2/3,此時COD去除率逐漸提升至50%以上,產(chǎn)氣量逐漸上升,污泥在反應器底層呈顆粒狀。從第25天開始進水不再稀釋,逐漸增大進水流量到設計流量。到第36天,測得出水各項指標穩(wěn)定,且反應器中污泥活性較高,污泥成密實團狀,IC反應器啟動基本完成。

啟動過程中,初期增加進水濃度和流量,COD和SO42-去除率會出現(xiàn)小幅度的波動,但總體上為上升趨勢,最終達到平穩(wěn)。據(jù)pH監(jiān)控系統(tǒng)檢測,pH在6.7~7.8之間波動,且呈現(xiàn)出增高的趨勢,未出現(xiàn)酸化現(xiàn)象。對NH3-N的檢測結(jié)果顯示,在厭氧反應器中微生物的氨化作用下,出水NH3-N出現(xiàn)升高。對MLSS的檢測結(jié)果表明,啟動初期污水中污泥量出現(xiàn)下降,主要原因是反應器中污泥在適應水質(zhì)過程中,低活性污泥逐漸被淘汰〔5〕。隨著啟動進行,MLSS逐漸增加并最終達到平穩(wěn)。穩(wěn)定之后,IC、UASB1、UASB2中的MLSS分別為3.8、5、4.3mg/L左右。

3.2AO啟動

AO能去除廢水中部分的有機物和大量的NH3-N〔6〕,是去除廢水中NH3-N的主要單元。AO接種污泥取自公司舊部的污水處理部分,污泥接種量為30 t。AO啟動第1天進水1次,COD為300mg/L左右,之后2 d進行悶曝。從第3天開始,每天進水2次。從第3天到第15天增加進水濃度的過程中,COD去除率先出現(xiàn)波動隨后上升,從10%逐漸增至40%左右,NH3-N去除率逐漸提高至50%。第15天時測得進出水COD分別為720、410mg/L,COD去除率為43%;進出水NH3-N分別為16、8.3mg/L,NH3-N去除率達到48%。第15天后采用連續(xù)進水,進水流量為設計流量的一半,并且增加進水COD濃度。第25天之后,污水中出現(xiàn)大量的鐘蟲、輪蟲等,且處理水效果較好。第25天時測得COD、NH3-N去除率分別達到了60%和80%左右,出水COD和NH3-N分別在400、5mg/L左右,此時增大進水流量至設計流量的2/3并按照COD設計負荷連續(xù)進水。第30天之后,污泥呈現(xiàn)出褐色絮凝狀,說明此時反應器啟動成功,污泥活性良好。在啟動期間,好氧池需持續(xù)曝氣,嚴格控制DO>3mg/L,pH為6.5~8;厭氧池pH為6~8,DO﹤0.8mg/L;同時需向污水中投加一定量的磷酸二氫鉀〔7〕,保證m(COD)∶m(N)∶m(P)為100∶5∶1。啟動期間,AO對NH3-N和COD的去除效果逐漸增強,穩(wěn)定之后去除率較高,分別達到60%和90%以上;在AO池中的好氧部分,H2S被重新氧化成SO42-,因此,SO42-含量會升高;MLSS監(jiān)測結(jié)果顯示,部分污泥被淘汰,MLSS呈先下降后上升的變化趨勢,最終穩(wěn)定在2.2mg/L左右。

3.3微氧池和接觸氧化池啟動

微氧池能去除污水中各種殘留物質(zhì),使廢水與低濃度廢水混合后,水質(zhì)不發(fā)生劇烈的變化。接觸氧化池的主要作用是去除水中殘留的污染物,使出水能達標排放。2個反應器均采用直接掛膜的方式啟動。微氧池設計進水COD負荷為3 000mg/L,接觸氧化池設計COD負荷為500mg/L?,F(xiàn)介紹微氧池的啟動過程。啟動開始時,第1次采用低負荷污水進水,隨后2 d停止進水,進行悶曝。從第3天開始到第15天,對微氧池采用間斷進水,每天進水2次,并且將進水COD負荷從設計值的1/3到1/2逐漸遞增,此過程中反應器對COD的去除率從5%~10%逐漸增加至15%左右,NH3-N去除率達到5%左右。第15天之后采用連續(xù)進水,進水流量由設計流量的1/2逐漸增加至設計流量,此時微氧池COD去除率達到20%左右,NH3-N去除率達到10%。在啟動25 d之后,可以肉眼觀測到微氧池中載體上出現(xiàn)了黃褐色的生物薄膜,反應器掛膜完成。反應器啟動過程中,微氧池對COD、NH3-N、SO42-均有一定的去除效果,且去除效果隨著啟動的進行而逐漸穩(wěn)定。

3.4系統(tǒng)運行結(jié)果

在系統(tǒng)調(diào)試完成后的穩(wěn)定運行階段,IC、UASB1和UASB2對廢水COD和SO42-的去除率均能達到50%以上。AO池對廢水COD的去除率能達到60%以上,對NH3-N的去除率能達到90%以上。接觸氧化池對廢水COD和NH3-N的去除率分別在30%和40%以上。微氧池對廢水COD和NH3-N的去除率分別在20%和15%左右。當進水萃余液COD為25 100~27 350mg/L,NH3-N為165~199.7mg/L,SO42-為12 020~22 225mg/L時,最終出水COD為78.2~87 mg/L,NH3-N為2.2~3.5mg/L,SO42-為75.5~85.2mg/L,出水水質(zhì)優(yōu)于《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)的一級標準。

4 經(jīng)濟分析

該工程所有構(gòu)筑物均為新建項目,總投資980萬元,處理總水量為1 810m3/d。處理廢水過程中,每天用電量為2 600度左右,電費為1元/m3;每天值班員工以及設備調(diào)試人員共5人,平均工資為每天每人134元,人工費為0.37元/m3;處理廢水藥劑主要為石灰和PAC,每天使用石灰2.8 t左右,石灰市場價格為400元/t,石灰費用為0.62元/m3,PAC市場價格為1 500元/t,每天使用PAC 1 t左右,PAC費用為0.83元/m3,其他藥劑(包括堿液、HCl等)使用費為0.35元/m3,藥劑綜合使用費為1.8元/m3。污水處理部分的綜合直接運行費用為3.17元/m3。

5 結(jié)論

(1)系統(tǒng)反應器啟動過程中,應嚴格控制pH、溫度、營養(yǎng)物質(zhì)、溶氧量等條件。啟動完成時,可觀察到厭氧反應器底層污泥呈現(xiàn)較大的團狀,富有彈性;AO池中的污泥呈現(xiàn)黃褐色,并且可以觀測到原生動物;微氧池和接觸氧化池載體上出現(xiàn)肉眼可見的褐色生物膜。

(2)萃余液中含有較高濃度的SO42-,而SO42-會抑制厭氧微生物的活性。通過在混凝攪拌池及反應沉淀池1中加入石灰,可以有效地降低廢水中SO42-的含量,防止其對后續(xù)系統(tǒng)的影響。

(3)系統(tǒng)各反應器經(jīng)調(diào)試啟動達到穩(wěn)定后,對廢水中的COD、NH3-N、SO42-均有很高的去除率,綜合去除率均達到90%以上。經(jīng)該處理工藝處理后,出水水質(zhì)能達到《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)的一級標準。根據(jù)后期觀察結(jié)果,系統(tǒng)能夠穩(wěn)定運行并且具有一定的抗沖擊負荷能力。

[1]王白楊,果志強,凌曉,等.赤霉素生產(chǎn)廢水處理工程改造[J].環(huán)境工程,2010,28(3):20-22.

[2]謝蘋,張書良,楊科科.微氧環(huán)境下無色硫細菌和硫酸鹽還原菌脫硫[J].環(huán)境工程學報,2013,7(1):306-310.

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Study on the start-up ofmulti-stage anaerobic reactor+AO for treating organic wastewaterw ith high-concentration sulfate

Ouyang Erming1,Wang Lele1,Song Tiantian1,Wang Baiyang2
(1.Schoolof Civil Engineeringand Architecture,Nanchang University,Nanchang330031,China;2.SchoolofResources,Environmental&Chemical Engineering,Nanchang University,Nanchang330031,China)

Gibberellinwasproduced bybiological fermentationmethod in abiochemicalcompany,in Jiangxi,China,and agreatdealof SO42-organic wastewater produced in the production process.The combined process,IC+doublepole UASB+AO hasbeen used for treating thisorganic wastewater.Theoperation results show thatunder stably running conditions of the system,when the influent faffinate COD,NH3-N,and SO42-are 25 100-27 350,165-199.7 and 12 020-22 225mg/L,respectively,the treated effluentCOD,NH3-N,and SO42-are 78.2-87,2.2-3.5 and 75.5-85.2 mg/L,respectively.The water quality of effluent is better than the first class criteria specified in Integrated Wastewater Discharge Standard(GB 8978—1996).

organic wastewater;sulfatewastewater;internal circulation anaerobic reactor;up-flow anaerobic sludge bed reactor

X703

B

1005-829X(2016)10-0100-04

江西省高等學??萍悸涞赜媱濏椖浚↘JLD13007);江西省科技廳科技計劃項目(20133BBG70010)

歐陽二明(1976—),博士,碩士生導師。E-mail:youmer@ sina.com。通訊作者:王白楊,E-mail:1040185390@qq. com。

2016-08-05(修改稿)

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