馬祥忠
摘要:通過對(duì)大蘆湖油田近三年來維護(hù)井作業(yè)原因的深入調(diào)查分析,針對(duì)油田儲(chǔ)層特點(diǎn),提出了“三防”治理,即防偏磨、防垢、防腐治理措施,減少維護(hù)作業(yè)井次.延長油井免修期。
關(guān)鍵詞:躺井原因分析 三防治理 檢泵周期
1 影響油水井免修期的主要因素分析
統(tǒng)計(jì)大蘆湖油田2012-2014年共有維護(hù)井檢泵作業(yè)215井次,平均免修期338天。通過對(duì)大蘆湖油田最近三年檢泵井原因分析,偏磨、腐蝕、結(jié)垢導(dǎo)致作業(yè)井?dāng)?shù)占總井?dāng)?shù)的71.1%。
(1)偏磨原因:由于油井液含水大幅度上升,桿管之間的潤滑環(huán)境逐漸惡化,側(cè)鉆井、斜井的增多等多種因素的綜合作用,使得偏磨現(xiàn)象越來越嚴(yán)重,且偏磨井?dāng)?shù)呈逐年上升趨勢,管桿偏磨造成油井生產(chǎn)周期縮短。2012-2014年因偏磨造成管漏、桿斷井71口,占躺井總數(shù)的33.0%。
(2)腐蝕原因:油田進(jìn)入開發(fā)中后期,原油含水上升,產(chǎn)出液中礦化度升高,采出液中含有多種離子,如:K+、Na+、Mg2+、Ca2+、CI-、SO42-、HCO3-等,使采出液中導(dǎo)電性增強(qiáng),加速了電偶腐蝕、電化學(xué)腐蝕進(jìn)程。導(dǎo)致金屬腐蝕的因素很多,如:礦化度、溫度、PH值、溶解氣、硫化氫、二氧化碳等。2012-2014年因腐蝕造成管漏、桿斷井49口,占躺井總數(shù)的23%。
(3)結(jié)垢原因:隨著油田開發(fā)的不斷深入,結(jié)垢井逐年增加,成為油井躺井的主要因素之一。油井井筒結(jié)垢嚴(yán)重,造成泵卡、泵漏、油管桿腐蝕;地層、射孔部位結(jié)垢,造成油井減產(chǎn)。目前,油井結(jié)垢類型是碳酸鹽垢、硫化物垢、鐵化合物垢及混合垢。2012-2014年因結(jié)垢躺井32口,占躺井總數(shù)的15.1%。
2 延長油水井免修期的具體辦法和措施
2.1 分段治理、防治結(jié)合,提高偏磨治理效果。
①對(duì)一般偏磨井分段治理,使用碳纖維扶正器局部對(duì)應(yīng)治理模式,主要配套碳纖維扶正短節(jié)、扭卡式扶正器等,其中扭卡式扶正器可在單根油桿上滑動(dòng),起到清洗油桿功能,單井使用20-40件不等。②對(duì)中度偏磨井,使用局部對(duì)應(yīng)內(nèi)襯管+抗磨接箍治理模式,單井使用內(nèi)襯管300-600m。③對(duì)年度三次、當(dāng)年二次及5噸以上嚴(yán)重偏磨井納入重點(diǎn)治理,全井采取內(nèi)襯管+抗磨接箍治理及內(nèi)襯管+防腐桿治理模式,使用效果較好。④配套旋轉(zhuǎn)工具。使用油管旋轉(zhuǎn)井口,定期人工驅(qū)動(dòng)渦輪,使井內(nèi)油管定期更換方位;使用油桿旋轉(zhuǎn)器,利用抽油機(jī)上下載荷不同,自動(dòng)驅(qū)動(dòng)抽油桿旋轉(zhuǎn),以上兩類裝置使桿柱、管柱均勻磨損,延長檢泵周期。⑤對(duì)空心桿偏磨井下扶正空心桿配套3寸管治理;對(duì)螺桿泵井在偏磨段加下錐度扣扶正器治理,效果明顯。⑥對(duì)結(jié)蠟偏磨嚴(yán)重井,采用上部3寸普通油管配套空心桿熱洗除蠟,下部偏磨段配套內(nèi)襯管及抗磨接箍治理。⑦抓好新井早期防磨治理,對(duì)斜井、彎曲大的井,從投產(chǎn)開始采取全井內(nèi)襯管+抗磨接箍治理,做到早治理早見效。
2.2 針對(duì)區(qū)塊特點(diǎn),開展室內(nèi)實(shí)驗(yàn),制定防腐防垢加藥措施。
針對(duì)日常加藥以周期性加入防垢劑為主,加藥周期15~30天,由于未加緩蝕劑,導(dǎo)致部分區(qū)塊及單井生產(chǎn)管柱腐蝕情況嚴(yán)重,從作業(yè)井情況描述可以看出,樊154、樊143、樊23、樊128等區(qū)塊均存在抽油桿本體腐蝕問題。針對(duì)樊154、樊143塊及其它區(qū)塊零星單井腐蝕治理問題,開展藥劑篩選評(píng)價(jià)試驗(yàn),制定合理加藥方式,并篩選出針對(duì)性強(qiáng)的采出水緩蝕劑進(jìn)行現(xiàn)場加藥。
(1)選井。大蘆湖管理區(qū)與工藝所相結(jié)合,確定區(qū)塊整體治理及零星單井治理順序,并選出典型井進(jìn)入室內(nèi)試驗(yàn)。
(2)采出水檢測。管理區(qū)按照取樣標(biāo)準(zhǔn)及檢測要求,對(duì)腐蝕區(qū)塊典型井采出液取樣,送至工藝所進(jìn)行實(shí)驗(yàn)分析,分析內(nèi)容包塊:常規(guī)離子分析,靜態(tài)腐蝕速率檢測,水質(zhì)自身穩(wěn)定性評(píng)價(jià)以及緩蝕藥劑篩選等。
(3)垢樣檢測。腐蝕區(qū)塊有檢泵井時(shí),管理區(qū)負(fù)責(zé)在檢泵時(shí)取垢樣,送至工藝所進(jìn)行垢樣組份分析,與采出水檢測結(jié)果相結(jié)合對(duì)腐蝕因素進(jìn)行考察。
(4)制定加藥方案并實(shí)施。工藝所在完成室內(nèi)試驗(yàn)后,確定藥劑類型及加藥方式,制定區(qū)塊(單井)加藥方案,提交至管理區(qū),由管理區(qū)根據(jù)方案要求組織實(shí)施加藥工作;
(5)后期效果跟蹤?,F(xiàn)場實(shí)施后,由管理區(qū)定期對(duì)加藥井進(jìn)行取樣,工藝所通過對(duì)比加藥前后腐蝕速率情況,對(duì)加藥工藝進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化。
(6)取得的效果。以樊143塊為例,該塊由于含水上升,油井腐蝕越來越嚴(yán)重。2013年共檢泵作業(yè)33井次,作業(yè)頻次高達(dá)0.8,檢泵周期僅為197天。通過采出水靜態(tài)腐蝕掛片實(shí)驗(yàn)和水質(zhì)化驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,開展藥劑優(yōu)選實(shí)驗(yàn),結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)實(shí)際,對(duì)藥劑類型、加藥方式等進(jìn)行優(yōu)化,投加緩蝕劑的油井平均檢泵周期延長了215天,取得了良好的效果。
3 應(yīng)用情況
通過針對(duì)性治理措施的開展,大蘆湖管理區(qū)2015年檢泵作業(yè)井同比減少5口,比計(jì)劃減少6口,平均檢泵周期由原來的338天延長至395天,取得了明顯的效果。
4 結(jié)論及建議
(1)通過統(tǒng)計(jì)大蘆湖油田近三年檢泵作業(yè)井,分析得出檢泵作業(yè)主要原因?yàn)槠?、腐蝕和結(jié)垢。(2)對(duì)于偏磨嚴(yán)重井,采取因地制宜、分段治理、防治結(jié)合的方式,提高了偏磨治理效果。(3)針對(duì)腐蝕、結(jié)垢井,開展室內(nèi)實(shí)驗(yàn)優(yōu)選藥劑,并結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)實(shí)際,對(duì)藥劑類型、加藥方式等進(jìn)行優(yōu)化,制定防腐防垢加藥方案,提高了治理針對(duì)性和治理效果。
參考文獻(xiàn):
[1]中國石油學(xué)會(huì)石油大學(xué)篇.石油技術(shù)詞典:北京石油工業(yè)出版社 1996