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2500m3高爐煤氣放散閥的結(jié)構(gòu)改造

2016-11-24 14:17湯杰
科學(xué)與財(cái)富 2016年15期

湯杰

摘要:隨著八鋼高爐的大型化,爐內(nèi)壓力也隨之提高,對(duì)高爐煤氣放散閥的要求也越來(lái)越高,為了保證放散閥的密封性能,通過(guò)對(duì)其使用狀況分析,找出泄露原因,通過(guò)對(duì)放散閥閥蓋局部結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,提高放散閥的使用壽命,增強(qiáng)其密封性。

關(guān)鍵詞:高爐放散閥 密封性能 分析與處理

一、前言

八鋼三座2500m3高爐運(yùn)行至今,爐頂煤氣放散閥更換閥蓋10次,總承更換2次,消耗相當(dāng)大的備件費(fèi)用,并有3次發(fā)生因煤氣放散閥泄漏煤氣嚴(yán)重休風(fēng)停產(chǎn)。通過(guò)近幾年對(duì)2500m3高爐煤氣放散閥的維護(hù)了解,放散閥密封的破壞往往是由閥蓋與閥座密封之間配合不嚴(yán)引起的。因此,對(duì)放散閥的密封結(jié)構(gòu)改造,杜絕因密封破壞造成高爐事故,成為設(shè)備維護(hù)人員的緊迫任務(wù)。

二、高爐放散閥泄露原因分析

1、高爐休風(fēng)檢修及故障休風(fēng)時(shí)放散閥需要在打開(kāi)狀態(tài),檢修結(jié)束后必須要求清理閥蓋及密封圈上的結(jié)垢,放散閥打開(kāi)時(shí)人員站在閥的法蘭處進(jìn)行清理,閥蓋上的結(jié)垢不易清除,并且人員在清理過(guò)程中會(huì)發(fā)生煤氣中毒事故,造成密封做的不到位,開(kāi)風(fēng)后會(huì)出現(xiàn)漏氣現(xiàn)象,因?yàn)槊簹夥派㈤y是在高風(fēng)溫、高壓力和高粉塵的環(huán)境下工作,煤氣流夾雜著粉塵就會(huì)沖刷縫隙,其密封面迅速被吹損而不能正常工作。

2、根據(jù)生產(chǎn)工藝及安全的需求,高爐只有在開(kāi)停爐、檢修、事故休風(fēng)時(shí)需要對(duì)爐內(nèi)含塵煤氣進(jìn)行放散,而爐內(nèi)的蒸汽夾帶粉塵聚集在放散閥閥蓋與閥座結(jié)合面處,并在較高的溫度下硬化形成積瘤不易清除,當(dāng)放散進(jìn)行開(kāi)關(guān)操作時(shí)會(huì)造成閥蓋與閥座結(jié)合面密封不嚴(yán)而漏氣。

3、高爐爐頂工礦變化及爐頂壓力瞬間增大(此時(shí)壓力沒(méi)有達(dá)到放散設(shè)定打開(kāi)值)等因素,會(huì)瞬時(shí)造成放散閥密封接觸面脫開(kāi),爐內(nèi)的煤氣及大顆粒粉塵沿結(jié)合面噴出,當(dāng)放散通過(guò)通過(guò)彈簧壓力自動(dòng)再次壓緊時(shí),部分大顆粒粉塵會(huì)存留在閥蓋與硅膠圈結(jié)合處造成漏氣。

三、高爐新、老式煤氣放散閥密封面結(jié)構(gòu)

1、老式煤氣放散閥的閥蓋閥座密封面結(jié)構(gòu),如圖1所示。

從上圖可以了解到,密封面采用兩球面結(jié)合密封,密封面用堆焊硬質(zhì)合金鋼。理論上,球面可以看作是無(wú)數(shù)條線組成,當(dāng)閥蓋由于介質(zhì)沖刷使局部密封線損壞時(shí),密封面的其他密封線依然可以實(shí)現(xiàn)密封。這就保證了閥蓋無(wú)論在什么情況下,閥蓋上有密封線總能與閥座上的密封線配合成一對(duì)密封副。但在實(shí)際情況中,配合的雙球面,很難達(dá)到理想的加工效果,一般情況下很難保證設(shè)備的穩(wěn)定性,并且要求在檢修更換前對(duì)其進(jìn)行研磨,造成工作量的增大。

2、新式煤氣放散閥的閥蓋與閥座密封結(jié)構(gòu)

新式煤氣放散閥密封有兩處,一處為閥蓋閥座呈錐形斜面密封,一處為閥蓋壓緊硅橡膠密封圈進(jìn)行密封。新式放散的密封主要靠硅橡膠密封圈密封,此密封結(jié)構(gòu)不但避免了老式放散球面密封的加工困難,而且將硬密封面改為軟密封后出現(xiàn)局部的微量磨損,閥蓋壓緊硅橡膠圈后橡膠圈的彈性會(huì)補(bǔ)償磨損量?,F(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況中因高爐工況變化影響閥蓋閥座結(jié)合面、檢修完成后閥蓋結(jié)垢清理不干凈、橡膠圈上凹、凸量過(guò)大等原因造成放散閥漏氣,由于原先硅膠圈與閥蓋不可調(diào)節(jié),只能通過(guò)高爐二次休風(fēng)或減風(fēng)來(lái)解決漏氣。

四、高爐放散閥改造

改造后的閥蓋與閥座密封結(jié)構(gòu),如圖3所示

改造的新式煤氣放散閥密封結(jié)構(gòu)分析,通過(guò)測(cè)量閥蓋與閥座間的密封間隙、以及硅橡膠圈與閥蓋的接觸面高度,閥座上凹槽的深度等調(diào)整煤氣放散閥的密封性。在閥座上加工M12的螺栓孔(作為頂絲),將加工好的平墊(用5mm厚的鋼板制作成φ650mm平墊)安裝到凹槽內(nèi),完后將放散硅膠圈裝到平墊上方,使硅膠圈與閥蓋緊密接觸。改造后的放散閥,不但可以避免放散閥蓋在關(guān)閉時(shí),閥蓋及閥座凹槽內(nèi)側(cè)結(jié)垢沒(méi)有清理干凈或閥蓋在扣關(guān)時(shí)不能到位,閥蓋與硅橡膠圈只是貼在一起不能壓緊(閥蓋在扣關(guān)后不能目測(cè)到硅橡膠圈與閥蓋的壓緊情況),高爐開(kāi)風(fēng)后隨著頂壓的上升,閥蓋與硅橡膠圈的壓緊力不足以封住爐內(nèi)壓力造成漏氣,也能現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)頂絲將漏氣部位壓緊,杜絕高爐二次休風(fēng)。

五、結(jié)束語(yǔ)

爐頂放散閥是高爐生產(chǎn)的重要設(shè)備,放散閥煤氣泄漏會(huì)給高爐生產(chǎn)帶來(lái)影響,通過(guò)以上的對(duì)爐頂煤氣放散閥的改進(jìn),在保證閥門使用的前提下做了局部改動(dòng)。不但提高了2500m3高爐放散閥的密封性能,降低了放散閥的設(shè)備事故率,并且實(shí)現(xiàn)了放散閥漏氣現(xiàn)象的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)節(jié)處理,達(dá)到了理想的效果。

參考文獻(xiàn):

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