楊茜+劉建平+李威
一、成形工藝方案設(shè)計
1、設(shè)計結(jié)構(gòu)與材料性能分析
GH4145合金套管結(jié)構(gòu)如圖所示,毛料為Φ25.8×0.4的薄壁管,所有尺寸未標(biāo)注公差,均可按HB5800-1999給定公差,考慮到配合要求,工藝給定圓弧頂點直徑尺寸Φ28公差為±0.1。GH4145合金強度高,變形抗力大,零件成型后回彈量大,要保證零件成形后的尺寸精度,難度很大。
2、工藝方案設(shè)計
經(jīng)過分析,課題組制定了滾壓成形工藝方案,即在車床上用滾刀將管子滾壓至模具型槽內(nèi)成形,如圖2所示。由于零件整體變形量較小,管壁厚減薄量預(yù)估不會大于0.06(按HB5800-1999規(guī)定,允許的最小壁厚為0.3),可實際加工后測量。主要工藝路線如下:下料→滾壓→車擴(kuò)口端→去毛刺→檢驗
二、工藝驗證
1、滾壓成形
根據(jù)設(shè)計結(jié)構(gòu),設(shè)計制造了車床專用的滾壓模具和滾刀,并開展了滾壓成形工藝試驗。由于滾刀弧段半徑要小于模具弧段,在滾壓過程中需要工人手動調(diào)整滾刀與模具的貼合,受模具結(jié)構(gòu)影響此過程不可視。在實際試驗過程中,就出現(xiàn)由于貼合不好,滾壓后未達(dá)到名義尺寸情況,而且尺寸精度不穩(wěn)定,合格率不高,初次加工6件,僅有2件尺寸進(jìn)入公差范圍。
分析認(rèn)為,滾壓成形方式可加工出符合設(shè)計圖紙要求的套管零件,試驗過程合格率偏低,但若批量增加時,工人逐漸掌握加工技巧后,合格率會有所提升。
2、設(shè)計調(diào)整
在技術(shù)研究過程中設(shè)計部門對圖紙進(jìn)行了更改,主要改動為明確了圓弧頂點直徑尺寸Φ28的公差,改后尺寸為Φ280+0.1。公差相對壓縮一半,對于原本合格率就偏低的滾壓成形方法來說,經(jīng)濟(jì)性更差,有必要調(diào)整成形方法。
3、成形工藝方案改進(jìn)
課題組經(jīng)過認(rèn)真討論和仿真分析驗證,調(diào)整滾壓工藝為了聚氨脂脹形工藝。相對傳統(tǒng)凸凹金屬模具沖壓成形而言,聚氨脂脹形屬于柔性半模成形,具有壓力均勻,貼模效果好,成形精度高的優(yōu)點,可以滿足套管零件成形要求。改進(jìn)工藝路線:下料→脹形→車擴(kuò)口端→去毛刺→線切割→去重熔層→檢驗
4、改進(jìn)工藝驗證
根據(jù)方案設(shè)計制造了脹形模具,完成了脹形試驗。 試驗結(jié)果很理想,試加工6件,尺寸Φ28最終控制在公差范圍內(nèi),脹形后最小壁厚0.36,所有尺寸符合設(shè)計圖要求。其中,脹形尺寸是通過調(diào)整油壓機壓力實現(xiàn)的,前3個零件壓力偏大,適當(dāng)降低后即可加工出合格零件。
三、結(jié)論
課題組經(jīng)過一年多技術(shù)研究,在設(shè)計提高尺寸精度的情況下,先后開展了滾壓成形和聚氨脂脹形工藝研究,均加工出合格零件,取得顯著效果。其中聚氨脂脹形工藝成形精度高,加工質(zhì)量穩(wěn)定,且加工效率及成本均優(yōu)于滾壓成形,可快速形成批量生產(chǎn)能力。
作者簡介:
楊茜,女(1980.03),機械設(shè)計及制造專業(yè),高級工程師,2003年畢業(yè)于沈陽航空航天大學(xué)。自畢業(yè)至今一直從事航空發(fā)動機導(dǎo)管成型加工研究。