田曉龍 張雷 卜心明
摘 要:近年來,國內(nèi)發(fā)電裝機容量不斷擴大,與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、用電量逐步下滑的矛盾日益突出,發(fā)電企業(yè),尤其是火力發(fā)電企業(yè)的機組利用小時數(shù)下降,經(jīng)營狀況舉步維艱。在這種情況下,火力發(fā)電廠尋求多元化發(fā)展,拓展業(yè)務(wù)范圍,增加企業(yè)效益顯得尤為重要。本文通過成功案例著重論述了地處供熱區(qū)域的火力發(fā)電廠進(jìn)行供熱改造的必要性和可行性。
關(guān)鍵詞:汽輪機;光軸;供熱改造
【中圖分類號】G 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】B 【文章編號】1008-1216(2016)10C-0091-02
一、項目背景
海拉爾熱電廠地處內(nèi)蒙古東北部呼倫貝爾市海拉爾區(qū),海拉爾區(qū)是呼倫貝爾市的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心,屬寒溫帶大陸性氣候,年平均氣溫-2℃,冬季嚴(yán)寒漫長,地面積雪時間長。兩臺200MW抽凝供熱機組,設(shè)計最大供熱能力為650萬平方米,投產(chǎn)初期能夠滿足原有供熱負(fù)荷及新增供熱負(fù)荷,隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高,要求拆除小采暖鍋爐,采用區(qū)域集中供熱,這時擴建的兩臺200MW機組已經(jīng)不能滿足供熱的要求,供熱期約有40%的冷源損失,機組平均供電煤耗在280g/kwh左右,經(jīng)濟(jì)性不高,企業(yè)經(jīng)營效益一般,從而使200MW機組供熱改造成為必然。海拉爾熱電廠1、2號200MW汽輪機是由哈爾濱汽輪機廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的超高壓、一次中間再熱、單軸、三缸、雙排汽、抽汽凝汽式汽輪機,型號為C162/N205-12.75/535/535,采用一臺100%容量的汽動給水泵,一臺50%容量的電動給水泵備用。
二、改造技術(shù)方案
經(jīng)考察國內(nèi)200MW機組光軸改造情況,結(jié)合本廠實際情況,經(jīng)反復(fù)論證,確定了解列汽輪機低壓缸,采用光軸的改造方案,改造后,中壓缸排汽全部引入熱網(wǎng)加熱器,只有汽動給水泵汽輪機約20t/h排汽進(jìn)入凝汽器,汽輪機冷源損失幾乎為零,提高了機組供熱運行的經(jīng)濟(jì)性,同時提高了機組的供熱能力,滿足了日益增長的供熱負(fù)荷需求。
在采暖季前將汽輪機原低壓轉(zhuǎn)子更換為光軸轉(zhuǎn)子,徹底解列低壓缸運行,即中壓缸排汽全部進(jìn)入熱網(wǎng)加熱器,熱網(wǎng)循環(huán)水系統(tǒng)不做較大的改變。采用一根光軸直接連接中壓轉(zhuǎn)子和發(fā)電機轉(zhuǎn)子。結(jié)束供熱后,將低壓光軸轉(zhuǎn)子更換為純凝轉(zhuǎn)子,即完全恢復(fù)至純凝機組原設(shè)計狀態(tài)。
(一)主要設(shè)備的選擇
1.汽輪機。
(1)中低壓聯(lián)通管改造。將原聯(lián)通管“蝶閥段”更換成“悶斷段”并在其前加疏水?!皭灁喽巍迸c“蝶閥段”可以更換。通過“悶斷段”引出的采暖蒸汽與原汽缸底部的采暖蒸汽在熱網(wǎng)首站附近合并為一根管道,進(jìn)入熱網(wǎng)加熱器。
(2)低壓光軸。因低壓缸不做功,原低壓轉(zhuǎn)子要改為僅作為低壓轉(zhuǎn)子與發(fā)電機轉(zhuǎn)子相連,傳遞扭矩的光軸及其聯(lián)軸節(jié)。
(3)低壓缸內(nèi)部結(jié)構(gòu)形式。
(4)低壓隔板套及隔板拆出。
(5)低壓兩端汽封保留。
2.熱網(wǎng)加熱器和熱網(wǎng)疏水泵。
系統(tǒng)配置4臺管式熱網(wǎng)加熱器,均布置在熱網(wǎng)首站的10m層,熱網(wǎng)加熱蒸汽量額定采暖工況采暖抽汽流量280t/h,最大采暖工況采暖抽汽流量375t/h。改造后采暖抽汽流量將達(dá)到460t/h,考慮到原有熱網(wǎng)加熱器的裕量,在原有熱網(wǎng)加熱器滿負(fù)荷運行的情況下,多余的加熱蒸汽量仍無法消耗,因此需增設(shè)1臺熱網(wǎng)加熱器。
熱網(wǎng)首站目前配有6臺熱網(wǎng)疏水泵,單臺水泵流量200t/h,單臺水泵揚程1.35MPa。改造后疏水量增大,因此本工程改造2臺熱網(wǎng)疏水泵,改造后流量270 t/h,揚程1.35MPa,改造后與原泵并聯(lián)運行。
(二)主要工藝系統(tǒng)的擬定
1.凝結(jié)水系統(tǒng)。
給水回?zé)嵯到y(tǒng)中切除原JD1、JD2,如采用汽動給水泵系統(tǒng),汽動給水泵小機排汽和補水進(jìn)入凝汽器,經(jīng)過CF后進(jìn)入JD。如采用電動給水泵系統(tǒng),建議將凝汽器停用。
2.汽封系統(tǒng)。
高中壓汽封系統(tǒng)與原汽封系統(tǒng)相同,如采用汽泵系統(tǒng),則汽封系統(tǒng)正常按原系統(tǒng)運行;如采用電泵系統(tǒng),則可將低壓汽封系統(tǒng)切除。
3.疏水系統(tǒng)。
如采用電泵系統(tǒng),凝汽器停用,則機組疏水需接至臨機的疏水?dāng)U容器,如采用汽泵系統(tǒng),凝汽器低負(fù)荷運行,疏水系統(tǒng)按原機組運行。兩種方式對比,后者經(jīng)濟(jì)性較好,因此,改造后選擇汽泵運行方式。
(三)涉及的改造部件
1.中低壓聯(lián)通管,需增設(shè)抽汽管道用于供熱,抽汽管道需加設(shè)快關(guān)調(diào)節(jié)閥、逆止閥及安全閥。蒸汽從中壓缸做功后直接去熱網(wǎng)供熱用戶,原去低壓缸聯(lián)通管拆除,原接至熱網(wǎng)加熱器的管道保留,由于供熱抽汽量增加,新設(shè)計供熱接管,供熱管道上加設(shè)逆止閥、快關(guān)調(diào)節(jié)閥及安全閥。
2.低壓光軸轉(zhuǎn)子,低壓光軸不做功,僅傳遞扭矩,通過聯(lián)軸器與發(fā)電機相聯(lián)。設(shè)計要求如下:
A.低壓“光軸”轉(zhuǎn)子設(shè)計滿足正常運行及短路扭矩等條件下的強度。
B.轉(zhuǎn)子重量與原轉(zhuǎn)子接近,以保證各軸承載荷接近原機組水平,油溫等參數(shù)滿足機組安全運行要求。
C.由于原機組低壓各級為對稱結(jié)構(gòu),低壓缸推力為零,改造后機組推力與原機組完全相同。
D.改造后機組的臨界轉(zhuǎn)速避開率>15%,滿足機組安全運行要求。
E.改造后光軸轉(zhuǎn)子與原轉(zhuǎn)子撓度接近,軸系揚度變化較小,滿足安裝要求。
3.雙轉(zhuǎn)子互換問題。
全年采用兩種運行模式,進(jìn)入采暖期將“轉(zhuǎn)子”換成“光軸”,采暖期結(jié)束將“光軸”換成“轉(zhuǎn)子”,互換的“光軸”與“轉(zhuǎn)子”兩端的半聯(lián)軸器,無論在對中心還是兩半聯(lián)軸器螺栓孔的精度等方面都要做到完全一致,達(dá)到“光軸”與“轉(zhuǎn)子”簡便精準(zhǔn)互換??紤]到液壓螺栓的優(yōu)點,低壓轉(zhuǎn)子與發(fā)電機轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器螺栓使用液壓螺栓。
4.增加冷卻蒸汽管道及減溫減壓裝置。
(1)凝汽器有關(guān)系統(tǒng)
由于給水采用100%汽動給水泵,改造后冷凝器需正常運行,需增加凝汽器循環(huán)水系統(tǒng),循環(huán)水通過2臺機組的循環(huán)水連通管引自臨機的循環(huán)水系統(tǒng),不新增系統(tǒng)。
另外,為了防止低壓缸鼓風(fēng)發(fā)熱,增設(shè)低壓缸蒸汽冷卻系統(tǒng),需要5t/h(60~90℃)的蒸汽通入低壓缸進(jìn)行冷卻。
(2)熱網(wǎng)加熱蒸汽系統(tǒng)
改造后將原聯(lián)通管“蝶閥段”更換成“悶斷段”,通過“悶斷段”引出的采暖蒸汽與原汽缸底部的采暖蒸汽在熱網(wǎng)首站附近合并為一根管道,進(jìn)入熱網(wǎng)加熱器。
(3)熱網(wǎng)加熱疏水系統(tǒng)
經(jīng)初步核算,改造后疏水管道系統(tǒng)仍滿足改造后疏水量增加的要求,故不做改動。
三、工程項目總結(jié)評價
(一)運行情況
改造后汽輪機的運行分為非采暖期和采暖期工況運行兩種方式。在非采暖期機組純凝工況運行,為中壓調(diào)節(jié)閥參與調(diào)整、低壓缸參與運行方式;在采暖期機組按光軸工況運行,為中壓調(diào)節(jié)閥參與調(diào)整、中壓缸排汽供采暖、低壓缸不進(jìn)汽,低壓轉(zhuǎn)子更換為低壓光軸的光軸運行方式。
#1機組汽輪機改造后一次啟動成功,光軸方式下運行時,機組運行穩(wěn)定,軸瓦振動值優(yōu)良,機組所帶電負(fù)荷能力達(dá)到設(shè)計最大電負(fù)荷153MW。改造后的凝結(jié)水系統(tǒng)、熱網(wǎng)抽汽、疏水系統(tǒng)、抽真空系統(tǒng)運行正常,冷源損失全部回收利用。
(二)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
1.主要技術(shù)指標(biāo)。
(1)設(shè)計指標(biāo)。改造后設(shè)計額定功率:140382.9kW;高壓缸效率82.43%、中壓缸效率89.89%;主汽流量:610t/h、汽耗4.345kg/kW·h。
最大功率:153609.7KW、主汽流量:670t/h、汽耗4.362kg/kW·h。
(2)實際運行指標(biāo)。額定功率:140382.9kW,高壓缸效率82.637%、中壓缸效率90.08%;主汽流量:576t/h、汽耗4.148kg/kW·h。最大功率:153609.7kW、主汽流量:620t/h、汽耗4.128kg/kW·h。
2.主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
通過改造機組冷源損失全部回收利用,主要損失僅為鍋爐燃燒效率和管道散熱損失,機組供熱能力大幅提高,改造前1號機供熱能力為225MW,改造后達(dá)330 MW,增加105 MW(約為378GJ),供熱面積可增加約150萬m2。
機組總熱效率大幅提高,達(dá)到89%以上,遠(yuǎn)高于單純的抽汽供熱機組,發(fā)電熱耗率僅為3700 kJ/(kW·h)左右,生產(chǎn)供電煤耗降到170 g/kW·h。
項目實際投資約1400萬元,每年可增加熱費收入約3750萬元,每年發(fā)電節(jié)約標(biāo)煤約2.88萬噸,節(jié)省發(fā)電成本約890萬元,每年增加更換轉(zhuǎn)子費用約120萬元,轉(zhuǎn)子互換少發(fā)電量約4200萬元,減少電費收益約750萬元。
(三)項目推廣應(yīng)用價值
采用“光軸純凝切換技術(shù)”實施光軸改造,首創(chuàng)光軸、純凝機組邏輯控制切換技術(shù);利用“蒸汽壓力匹配”技術(shù)確保供熱抽汽改造的安全性、經(jīng)濟(jì)性;利用“中壓調(diào)節(jié)閥參調(diào)”技術(shù)確保中排至熱網(wǎng)抽汽擴容改造的安全性、經(jīng)濟(jì)性;通過光軸改造后汽輪機本體通流、轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速及回?zé)嵯到y(tǒng)校核,確保光軸機改造的安全性、經(jīng)濟(jì)性;該項目為全國首例200MW配置汽動給水泵實行光軸代替轉(zhuǎn)子項目。
改造需要重視的關(guān)鍵技術(shù):
一是采暖季與非采暖季轉(zhuǎn)子互換便利性,需提高鉸孔精度,解決好兩套轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器的通用性問題;
二是適當(dāng)提高熱網(wǎng)換熱系統(tǒng)的出力,降低發(fā)電煤耗,最大限度提高機組的整體經(jīng)濟(jì)性;
三是精確核算系統(tǒng)平衡和膨脹及推力,以保證機組運行的穩(wěn)定性;
四是通過優(yōu)化設(shè)計和試驗,考慮取消冷卻蒸汽系統(tǒng),進(jìn)一步提高機組運行的經(jīng)濟(jì)性。
該改造項目的技術(shù)方案可在其他熱電聯(lián)產(chǎn)機組進(jìn)行推廣應(yīng)用,改造后均可形成良好的熱電聯(lián)產(chǎn)效益,具有極好的示范作用。為大規(guī)模供熱“光軸純凝切換技術(shù)”及火電供熱機組運行優(yōu)化技術(shù)研究和應(yīng)用進(jìn)行了有效探索,能夠有力推進(jìn)供熱機組深度節(jié)能,緩解當(dāng)前火電機組電量下滑、經(jīng)濟(jì)效益下降的狀況,具有市場應(yīng)用前景。
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