張瑩(青海大美煤業(yè)股份有限公司烯烴廠, 青海 西寧 810000)
MTO反再系統(tǒng)由完全再生轉(zhuǎn)貧氧再生控制要點(diǎn)
張瑩(青海大美煤業(yè)股份有限公司烯烴廠, 青海 西寧 810000)
MTO反再系統(tǒng)工藝操作主要有完全再生模式和貧氧再生模式兩種,通過對(duì)兩種操作模式的分析比較,提出由完全再生轉(zhuǎn)換貧氧再生操作的控制要點(diǎn),從而保證裝置的高效、平穩(wěn)運(yùn)行。
MTO工藝技術(shù);反再系統(tǒng);完全再生;貧氧再生;分析比較;控制要點(diǎn)
MTO反再系統(tǒng)的工藝操作模式分為完全再生和貧氧再生兩種,裝置開車初期催化劑活性高,積碳快,為盡可能的降低操作風(fēng)險(xiǎn),避免催化劑碳堆積,采用完全再生的操作模式,伴隨裝置穩(wěn)定運(yùn)行后,為更好的穩(wěn)定雙烯收率,能量綜合利用回收,采用貧氧再生模式,因此,如何快速、高效、安全的操作轉(zhuǎn)換,在裝置今后的開車和安全平穩(wěn)生產(chǎn)中具有重要意義。
MTO(甲醇制烯烴)工藝技術(shù),屬于煤化工項(xiàng)目的新突破,在石油資源日益緊缺的條件下,利用煤基生產(chǎn)甲醇原料,進(jìn)一步轉(zhuǎn)化制取烯烴漸顯優(yōu)勢(shì)。目前國內(nèi)工業(yè)化項(xiàng)目應(yīng)用主要有,大連化學(xué)物理研究所和中國石化洛陽工程有限公司共同開發(fā)的D-MTO工藝,中石化自主研發(fā)S-MTO工藝,以及國外UOP工藝技術(shù)。三種工藝技術(shù)在反再系統(tǒng)都采用循環(huán)流化床技術(shù),在操作上有很多相似之處。
MTO反再系統(tǒng)主要由反應(yīng)器和再生器兩部分組成。反應(yīng)主要是在反應(yīng)器中進(jìn)行,來自甲醇預(yù)熱單元的氣態(tài)原料甲醇與來自再生器再生斜管來的再生催化劑發(fā)生反應(yīng),生產(chǎn)品氣從反應(yīng)器頂部旋風(fēng)分離器出口排出,進(jìn)入產(chǎn)品氣急冷單元。甲醇轉(zhuǎn)化過程中會(huì)在催化劑上形成積炭,為保持高烯烴選擇性和轉(zhuǎn)化率,需要穩(wěn)定控制催化劑積炭量。將反應(yīng)后的待生催化劑通過待生催化劑斜管后送至再生器。在再生器中,焦炭燃燒生成的煙氣從再生器頂部旋風(fēng)分離器出口排出,進(jìn)入三級(jí)旋風(fēng)分離器。焦炭燃燒產(chǎn)生的熱量通過再生器外取熱器發(fā)生蒸汽。調(diào)整取熱器流化風(fēng)量來控制其取熱負(fù)荷,從而控制再生溫度,燒焦后的再生催化劑通過再生斜管返回到反應(yīng)器。
MTO反再系統(tǒng)操作模式主要有完全再生和貧氧再生兩種工藝操作模式。其主要區(qū)別在于通過控制進(jìn)入再生器中的主風(fēng)量和氮?dú)饬?,改變?cè)偕呋瘎┒ㄌ剂?,更好的控制催化劑與甲醇反應(yīng)過程,提高選擇性,穩(wěn)定雙烯收率。
(1)完全再生模式。完全再生通過過量的主風(fēng)量中氧氣與來自反應(yīng)器的待生催化劑積碳燒焦反應(yīng),在氧含量過剩情況下,燒焦至催化劑積碳為零,通過再生斜管進(jìn)入反應(yīng)器循環(huán)。
完全再生模式運(yùn)行優(yōu)點(diǎn):操作控制相對(duì)簡單易控,碳堆積現(xiàn)象發(fā)生率低;缺點(diǎn):雙烯收率波動(dòng)偏大,余熱鍋爐熱量回收少,利用率低。
(2)貧氧再生模式。貧氧再生通過減少進(jìn)入再生器的主風(fēng)量,補(bǔ)充氮?dú)饬?,在氧氣不足的情況下燒焦,保留催化劑帶有一部分積碳,同樣通過再生斜管進(jìn)入反應(yīng)器循環(huán)。
貧氧再生模式運(yùn)行優(yōu)點(diǎn):雙烯收率相對(duì)穩(wěn)定,余熱鍋爐熱量回收充分;缺點(diǎn):操作控制相對(duì)精細(xì),對(duì)定碳量、DME控制要求高。
以下為在實(shí)際裝置中操作控制指標(biāo)、雙烯收率分析比較。
煙氣O2含量v%完全再生 0 4.5-5.0wt% <710℃ 0 3-6v%貧氧再生 1.0-2.0wt%積碳量wt%定碳量wt% 再生器稀相溫度℃煙氣CO含量v% 4.0-4.5wt% <680℃ 12-15v% 0
(1)由完全再生模式轉(zhuǎn)換貧氧再生模式前,催化劑須經(jīng)過完全燒焦24小時(shí)。轉(zhuǎn)換過程中通過主風(fēng)量和氮?dú)饬壳袚Q,逐漸降低主風(fēng)機(jī)負(fù)荷,緩慢增加氮?dú)饬?,同時(shí)觀察再生器煙氣中氧含量下降速度,CO含量升高情況,操作切換要慢。
(2)觀察再生器煙氣中氧含量由3-6v%降至0時(shí),減主風(fēng)速度要快,并密切關(guān)注主風(fēng)機(jī)防喘振曲線,保證主風(fēng)機(jī)平穩(wěn)運(yùn)行,當(dāng)煙氣中CO濃度升高12-15v%,同時(shí)注意余熱鍋爐操作盡量保證余鍋溫度平緩上升,通過調(diào)整鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量控制余鍋溫度,并相應(yīng)調(diào)整蒸汽管網(wǎng)。
(3)轉(zhuǎn)換過程中每隔1小時(shí)取再生劑、待生劑樣,根據(jù)分析再生劑定碳量,調(diào)節(jié)再生、待生滑閥開度,通過控制兩器循環(huán)量,最終實(shí)現(xiàn)再生劑定碳1.0-2.0wt%,待生劑定碳4.0-5.0wt%的控制目標(biāo)。
(4)切換過程根據(jù)再生器燒焦程度可相應(yīng)提高操作負(fù)荷,提量過程必須及時(shí)與分離單元聯(lián)系好,控制好產(chǎn)品氣壓縮機(jī)入口壓力,也即反應(yīng)壓力。同時(shí)注意觀察包括反應(yīng)再生壓力、反應(yīng)再生溫度、蒸汽管網(wǎng)等。
MTO反再系統(tǒng)工藝模式,在裝置運(yùn)行過程中需要不定期切換,在切換過程中需要確保減少裝置波動(dòng),在最短的時(shí)間內(nèi),高效穩(wěn)定的轉(zhuǎn)換,同時(shí)轉(zhuǎn)換過程也必須理論聯(lián)系實(shí)際,根據(jù)不同MTO工藝特點(diǎn)靈活掌握操作要點(diǎn),為裝置安穩(wěn)長滿優(yōu)運(yùn)行提供安全保障。
[1]姜瑞文.中國石化S-MTO技術(shù)開發(fā)與工業(yè)化應(yīng)用[J].齊魯石油化工,2013,41(3):176-179.