趙達,蔣恩杰,李連豹,李雙清,王瑞平,2
(1.浙江吉利羅佑發(fā)動機有限公司,浙江寧波 315800;2.寧波吉利羅佑發(fā)動機零部件有限公司,浙江寧波 315336)
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某發(fā)動機曲軸箱通風系統(tǒng)竄油問題的解決
趙達1,蔣恩杰1,李連豹1,李雙清1,王瑞平1,2
(1.浙江吉利羅佑發(fā)動機有限公司,浙江寧波 315800;2.寧波吉利羅佑發(fā)動機零部件有限公司,浙江寧波 315336)
某發(fā)動機在進行臺架試驗時,出現(xiàn)曲軸箱通風系統(tǒng)竄油現(xiàn)象,下進氣歧管、活塞表面存在機油燒結(jié)物。為解決此問題,對油氣分離結(jié)構(gòu)(迷宮式)進行優(yōu)化,用CFD軟件分析更改后油氣分離器的流動速度、壓力損失及分離效率,并進行臺架試驗驗證,測量優(yōu)化后油氣分離結(jié)構(gòu)的機油攜帶量、曲軸箱壓力,表明優(yōu)化后油氣分離結(jié)構(gòu)滿足正常使用要求。
油氣分離結(jié)構(gòu)(迷宮式);CFD分析;油氣分離試驗 ;發(fā)動機耐久試驗
在發(fā)動機做功燃燒過程的末端,在高壓力下,燃燒室內(nèi)氣體(主要包括:已燃燒的氣體、未燃燒的氣體及水蒸氣等)通過活塞環(huán)竄入曲軸箱,業(yè)內(nèi)將這種泄漏成為“竄氣”[1-2]。
發(fā)動機在長時間工作時,若竄氣不能及時排出,會導致曲軸箱壓力增大,發(fā)動機各結(jié)合部位容易產(chǎn)生漏氣、漏油問題[3];還會稀釋曲軸箱內(nèi)機油,使機油變質(zhì)造成發(fā)動機早期磨損。為防止竄氣影響整機性能及可靠性,必須采用曲軸箱通風系統(tǒng)。
由于曲軸箱內(nèi)存在大量機油液滴,會隨著竄氣一起排出曲軸箱,從而造成機油消耗量增加并污染環(huán)境,因此,必須采用油氣分離器對竄氣進行油氣分離處理。
主要針對某發(fā)動機臺架試驗,為解決曲軸箱通風系統(tǒng)竄油問題,對油氣分離結(jié)構(gòu)(迷宮式)進行優(yōu)化,用CAE軟件分析及臺架試驗驗證,判定優(yōu)化后油氣分離結(jié)構(gòu)是否滿足正常使用要求。
某發(fā)動機在試驗臺架上進行試驗時機油消耗嚴重,對發(fā)動機進行拆解,發(fā)現(xiàn)發(fā)動機下進氣歧管有機油痕跡,且活塞表面存在機油燒結(jié)物,詳見圖1、圖2所示。
圖1 下進氣歧管機油痕跡
圖2 活塞頂面存在機油燒結(jié)物
檢查曲軸箱通風軟管,發(fā)現(xiàn)曲軸箱通風管內(nèi)存在大量機油。
曲軸箱通風左側(cè)為PCV閥側(cè),工作工況為中低轉(zhuǎn)速、中小負荷,此工況發(fā)動機油氣分離效率要求嚴格;右側(cè)為曲軸箱強制通風側(cè),工作工況一般是中高轉(zhuǎn)速高負荷,使用概率較小,可適當放寬分離效率,盡量降低曲軸箱壓力損失,保證通透性,詳見圖3所示。
圖3 發(fā)動機左、右側(cè)曲軸箱通風軟管
根據(jù)上述情況分析,判定發(fā)動機機油消耗高原因為:發(fā)動機油氣分離系統(tǒng)油氣分離效果差,導致機油從曲軸箱通風軟管進入進氣歧管內(nèi),再通過下進氣歧管進入燃燒室參與燃燒,出現(xiàn)機油消耗高問題。
針對油氣分離器分離效果差問題,對左右側(cè)油氣分離結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化。
(1)在左側(cè)油氣分離器上增加4個迷宮擋板,詳見圖4、圖5所示。
圖4 原左側(cè)油氣分離結(jié)構(gòu)
圖5 優(yōu)化后左側(cè)油氣分離結(jié)構(gòu)
(2)在右側(cè)油氣分離器上增加2個迷宮擋板,詳見圖6、圖7所示。
圖6 原右側(cè)油氣分離結(jié)構(gòu)
圖7 優(yōu)化后右側(cè)油氣分離結(jié)構(gòu)
按照分析流程[3]對優(yōu)化后左右側(cè)油氣分離結(jié)構(gòu)進行CAE分析,確認是否滿足要求。分析流程詳見圖8所示。
圖8 CAE分析流程
3.1 CFD計算網(wǎng)格建立
創(chuàng)建左、右側(cè)油氣分離結(jié)構(gòu)模型并建立計算網(wǎng)格,詳見圖9所示。
圖9 左右側(cè)油氣分離器網(wǎng)格
3.2 流動速度分析
油氣分離器結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,左側(cè)新增擋板處流速大于1 m/s,有利于油滴撞擊捕獲;右側(cè)擋板附近流速也有一定提升。詳見圖10—14。
圖10 表面速度-左側(cè)
圖11 切片速度-左側(cè)
圖12 表面速度-右側(cè)
圖13 切片速度-右側(cè)
3.3 分離效率對比
從入口處將直徑分別為1、3、5、10、15 μm的油滴均勻噴入油氣分離器計算流域內(nèi)(油滴總數(shù)量為1 249個),確認油滴捕捉效率,并進行對比,詳見圖14—15所示。
圖14 左側(cè)分離效率對比
圖15 右側(cè)分離效率對比
從不同油滴直徑分離效果對比看,左側(cè)優(yōu)化定型后結(jié)構(gòu)分離效率有很大提高,右側(cè)分離效率也有所上升,詳見表1。
表1 油滴捕獲率數(shù)據(jù)對比
%
臺架試驗采用6缸、四沖程、水冷V形發(fā)動機,額定轉(zhuǎn)速為6 000 r/min,缸內(nèi)最大爆發(fā)壓力不大于8 MPa。發(fā)動機機油溫度采用機油恒溫裝置控制,機油溫度控制在(95±5)℃,冷卻液溫度采用恒溫控制裝置,出水溫度控制在(88±5)℃。
4.1 曲軸箱壓力試驗
(1)怠速曲軸箱壓力測量實驗
冷怠速曲軸箱壓力測量。發(fā)動機啟動后,保證發(fā)動機油門開度為0,記錄發(fā)動機在冷怠速工況下曲軸箱通風系統(tǒng)各位置壓力(檢測位置詳見圖16),記錄時間不少于60 s,記錄頻次不少于1 Hz,試驗結(jié)果詳見圖17。
圖16 各壓力檢測位置示意圖
圖17 各位置壓力檢測結(jié)果(冷怠速)
熱怠速曲軸箱壓力測量。發(fā)動機在30%額定轉(zhuǎn)速30%負荷熱機,待出水溫度達到92 ℃時,持續(xù)運行30 min后,發(fā)動機回到怠速工況,記錄曲軸箱通風系統(tǒng)各位置壓力,記錄時間不少于60 s,記錄頻次不小于1 Hz。試驗結(jié)果詳見圖18所示。
(2)曲軸箱壓力萬有特性試驗
從1 200 r/min開始測量,轉(zhuǎn)速1 200 r/min到額定轉(zhuǎn)速,間隔400 r/min;BMEP從0.1 MPa到最大,間隔0.1 MPa,待機油溫度等各試驗參數(shù)穩(wěn)定后進行測量。試驗結(jié)果詳見圖19所示。
圖19 曲軸箱壓力萬有曲線
(3)機油攜帶量試驗
試驗前用控溫加熱裝置將濾芯在120 ℃烘干2~4 h,烘干后測量濾芯質(zhì)量并記錄,暖機并達到額定功率,機油溫度穩(wěn)定在90 ℃,冷卻液出口溫度在95 ℃,停機,安裝濾芯并更換濾罐與氣缸蓋罩之間的連接軟管,時間小于10 min,發(fā)動機在全速30%負荷、全速全負荷各運行2 h停機,試驗過程中控制加熱裝置維持濾芯溫度在110 ℃。部分負荷及全速全負荷工況收集裝置安裝位置如圖20、圖21所示。
圖20 部分負荷收集裝置位置
圖21 全速全負荷收集裝置位置
試驗結(jié)束后,稱量濾芯質(zhì)量并記錄,將濾芯用溫控加熱裝置在120 ℃條件下烘干12 h,烘干后稱重,計算出的2 h試驗前后濾芯的質(zhì)量差就是攜帶機油的總量。試驗結(jié)果如下:
(1)發(fā)動機運行工況6 000 r/min、30%負荷運行2 h后,拆除濾罐,放置到控溫加熱裝置中,采用120 ℃加熱12 h后,試驗后濾芯增重1 g,機油攜帶量為0.5 g/h。
(2)發(fā)動機運行工況6 000 r/min、全速全負荷運行2 h后,拆除濾罐,放置到控溫加熱裝置中,采用120 ℃加熱12 h后,試驗后濾芯增重2 g,機油攜帶量為1 g/h。
根據(jù)發(fā)動機曲軸箱通風試驗,油氣分離器油氣分離效果較好,沒有過多的機油竄入進氣管路。
4.2 耐久試驗驗證
優(yōu)化后的油氣分離器,搭載發(fā)動機進行臺架試驗[4]。試驗完成后,對發(fā)動機進行拆解,燃燒室及活塞表面無明顯機油燒結(jié)物,詳見圖22、圖23所示。
圖22 燃燒室內(nèi)無明顯機油燒結(jié)物
圖23 活塞表面內(nèi)無明顯機油燒結(jié)物
發(fā)動機油氣分離器分離效果差,機油通過PCV閥軟管或通風軟管竄入燃燒室參與燃燒是發(fā)動機機油消耗高的主要原因之一。
對油氣分離器結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化,通過CFD計算,實現(xiàn)優(yōu)化后油氣分離器的流動及分離效率的模擬計算;采用曲軸箱通風系統(tǒng)的專項臺架試驗,確認優(yōu)化后油氣分離器的機油攜帶量、發(fā)動機曲軸箱壓力萬有曲線;最后通過發(fā)動機臺架耐久試驗,確認是否達到提升油氣分離器分離效率的目的。
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【5】GB/T 19055-2003汽車發(fā)動機可靠性試驗方法[M].
《汽車零部件》征稿啟事
《汽車零部件》(Automobile Parts)是由國家科技部主管,中國科學技術(shù)信息研究所、中國汽車零部件工業(yè)公司主辦,機械工業(yè)汽車零部件產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心承辦的以汽車零部件技術(shù)發(fā)展為內(nèi)容的技術(shù)性科技期刊。每月28號出版,國際刊號ISSN 1674-1986,國內(nèi)統(tǒng)一刊號CN11-5661/TH,面向全國公開發(fā)行。《汽車零部件》內(nèi)容上著重技術(shù)介紹,涉及理論研究、產(chǎn)品設計制造工藝技術(shù)、設備使用維修和技術(shù)改造方面的最新科研生產(chǎn)成果和國內(nèi)外最新發(fā)展動向??锏闹饕獧谀浚壕劢箾Q策者、研究與開發(fā)、檢測與維修、動態(tài)與綜述、技術(shù)新視野、市場與信息等。
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Solution for the Oil Flee Problem in an Engine Crankcase Ventilation System
ZHAO Da1,JIANG Enjie1,LI Lianbao1,LI Shuangqing1,WANG Ruiping1,2
(1.Zhejiang Geely Royal Engine Co.,Ltd., Ningbo Zhejiang 315800,China;2.Ningbo Geely Royal Engine Components Co.,Ltd., Ningbo Zhejiang 315336,China)
The oil flee phenomenon of crankcase ventilation system is occurred when conducting the engine bench test.Some oil sinter appears on the surface of the intake manifold and the piston.To solve this problem,the oil gas separation structure (labyrinth) was optimized. The oil and gas separator flow speed, pressure loss and separation efficiency of the engine after optimization were analyzed by CFD software.Then they were verified by bench test.The carrying amount, crankcase pressure of the optimized oil gas separation structure were measured.It is shown that the optimized oil gas separation structure satisfies the requirement of normal use.
Oil and gas separation structure (labyrinth);CFD analysis;Oil and gas separation test;Engine endurance test
2016-07-21
趙達,男,博士,E-mail:zhouyao@geely.com。
10.19466/j.cnki.1674-1986.2016.10.004
U464
A
1674-1986(2016)10-017-06