周宇曦
(中國石化揚(yáng)子石油化工有限公司 , 江蘇 南京 210048)
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重整生成油脫烯烴HDO-18催化劑的運(yùn)用
周宇曦
(中國石化揚(yáng)子石油化工有限公司 , 江蘇 南京 210048)
介紹了撫順石油化工研究院研制開發(fā)的HDO-18催化劑,以連續(xù)重整生成油為進(jìn)料,進(jìn)行選擇性加氫深度脫烯烴,加氫精制產(chǎn)品作為芳烴抽提裝置的原料,并在揚(yáng)子石化2#重整的工業(yè)應(yīng)用,為重整生成油中的溴指數(shù)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),取代重整裝置的白土精制,具有顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
HDO-18催化劑 ; 選擇性加氫 ; 脫烯烴 ; 工業(yè)應(yīng)用
催化重整裝置以低硫、低氮的加氫石腦油為原料,在高溫、低壓和Pt-Sn或Pt-Re系催化劑作用下,進(jìn)行脫氫、芳構(gòu)化等反應(yīng),生產(chǎn)富含芳烴的重整生成油和富氫氣體。重整生成油通過芳烴抽提和分餾切割等工藝過程,可生產(chǎn)出苯、甲苯和混合二甲苯等高價(jià)值產(chǎn)品。但隨著連續(xù)重整裝置操作壓力的進(jìn)一步降低和反應(yīng)苛刻度的進(jìn)一步提高,導(dǎo)致重整生成油中富含大量的不飽和烯烴,嚴(yán)重影響后續(xù)芳烴抽提等裝置穩(wěn)定運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量。因此重整生成油通常在進(jìn)入下游芳烴抽提等裝置前需要進(jìn)行預(yù)處理。我國目前仍有大量催化重整—芳烴聯(lián)合裝置采用白土預(yù)處理工藝。白土預(yù)處理工藝存在著精制深度差、重組分產(chǎn)量大、白土失活快等問題,尤其是失活廢白土的處置存在著嚴(yán)重的環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn),使煉化企業(yè)面臨巨大的環(huán)保壓力。
中國石化揚(yáng)子石油化工有限公司現(xiàn)有一套150萬t/a連續(xù)重整裝置,該裝置所產(chǎn)的重整生成油通過芳烴抽提和分餾切割,生產(chǎn)苯、甲苯和混合二甲苯等產(chǎn)品。中國石化撫順石油化工研究院(FRIPP)根據(jù)揚(yáng)子石油化工有限公司的具體要求,結(jié)合150萬t/a連續(xù)重整裝置的設(shè)計(jì)工況,推薦該裝置集成使用FRIPP開發(fā)的重整生成油選擇性加氫脫烯烴技術(shù)(FHDO)。該技術(shù)可以在較為緩和的工藝條件下,對(duì)重整生成油進(jìn)行深度選擇性加氫脫烯烴,加氫過程中芳烴損失量可以控制在0.5個(gè)百分點(diǎn)以下,因此加氫后的重整生成油完全可以滿足下游芳烴抽提等裝置對(duì)進(jìn)料的質(zhì)量要求。
表1 重整生成油原料性質(zhì)
注:各芳烴含量均為質(zhì)量分?jǐn)?shù)。
采用的催化劑(HDO-18)單程壽命3年以上,并可再生一次,催化劑貴金屬回收利用,從而解決了傳統(tǒng)脫烯烴工藝運(yùn)行周期短,環(huán)境影響大的難題。
2.1 反應(yīng)原理
在重整生成油選擇性加氫過程中,可能發(fā)生的化學(xué)反應(yīng):
FRIPP的重整生成油選擇性加氫工藝,采用含鈀的貴金屬催化劑HDO-18,在適宜的工藝條件
下,能有效地促進(jìn)反應(yīng)(1)和(2)的進(jìn)行,抑制副反應(yīng)(3)和(4)的發(fā)生??捎糜诎朐偕卣捎捅金s分、全餾分和第二代連續(xù)重整生成油BTX餾分的選擇性加氫脫烯烴,生產(chǎn)出溴指數(shù)<100 mg Br/100 g油的芳烴抽提進(jìn)料,其芳烴損失小于0.5個(gè)百分點(diǎn)。
2.2 工藝流程
圖1 重整生成油裝置工藝流程
在150萬t/a連續(xù)重整裝置增設(shè)重整生成油選擇性加氫脫烯烴反應(yīng)單元,該反應(yīng)單元設(shè)置于脫戊烷塔(即穩(wěn)定塔)之前,來自再接觸塔塔底的重整生成油經(jīng)脫氯罐脫氯和換熱系統(tǒng)換熱升溫后,與適量重整氫氣經(jīng)靜態(tài)混合氣充分混合,而后從底部進(jìn)入裝有還原態(tài)HDO-18催化劑的反應(yīng)器,在催化劑上進(jìn)行選擇性加氫脫烯烴反應(yīng)。從反應(yīng)器頂部排出精制后的重整生成油,并直接進(jìn)入原有的脫戊烷塔。
FRIPP針對(duì)揚(yáng)子石油化工有限公司的具體要求,結(jié)合150萬t/a連續(xù)重整裝置的設(shè)計(jì)工況,推薦裝置使用FRIPP開發(fā)的FHDO重整生成油選擇性加氫脫烯烴技術(shù)及其配套使用的HDO-18催化劑。本裝置使用的HDO-18催化劑氧化態(tài)下的主要物化性質(zhì):外觀,淺咖啡色圓柱條;擔(dān)體,γ-Al2O3;活性金屬含量≥0.26%;外形尺寸(Φ×L),(1.4~1.6)mm×(2~8)mm;比表面積≥170 m2/g;孔容積≥0.45 cm3/g;耐壓強(qiáng)度≥90 N/cm2;堆積密度0.72~0.80 kg/L;裝填密度0.64~0.68 t/m3。
圖2 催化反應(yīng)器構(gòu)造圖
選擇性脫烯烴反應(yīng)器操作條件見表2。通過調(diào)整反應(yīng)器入口溫度和補(bǔ)氫量來控制烯烴加氫飽和深度,使加氫后的重整生成油烯烴含量和溴指數(shù)等指標(biāo)滿足下游芳烴抽提等裝置對(duì)進(jìn)料的要求。
表2 反應(yīng)器主要操作條件
在反應(yīng)器入口溫度120~190 ℃、高分壓力0.25 MPa、質(zhì)量空速7.14 h-1、體積空速6.33 h-1、氣油體積比250條件下長期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn);在上述反應(yīng)器入口溫度的情況下,加氫精制產(chǎn)品溴價(jià)基本維持在100~200 mg Br/(100 g油),芳烴損失小于0.5個(gè)百分點(diǎn),滿足產(chǎn)品溴價(jià)200 mg Br/(100 g油)、芳烴損失小于0.5個(gè)百分點(diǎn)的廠控產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)要求。說明HDO-18催化劑具有良好的催化活性、選擇性和長期穩(wěn)定性。
2015年2月,催化劑運(yùn)行的初期,精制反應(yīng)器后平均溴指數(shù)為192 mg Br/(100 g油),反應(yīng)溫度160 ℃,見表3。下游二甲苯吸附裝置進(jìn)料中溴指數(shù)也控制得較低。
表3 脫烯烴催化劑運(yùn)行結(jié)果
注:脫烯烴率%=(脫烯烴前溴指數(shù)-脫烯烴后溴指數(shù))/ 脫烯烴前溴指數(shù)×100%
通過對(duì)比催化劑反應(yīng)前后原料和產(chǎn)品中分析組成,計(jì)算反應(yīng)后C8+餾分中二甲苯的組成變化見表4。
表4 反應(yīng)后C8+餾分中二甲苯增量 %
從表4可以看出,反應(yīng)對(duì)產(chǎn)品組成影響變化不大,而且C8+餾分中的混二甲苯產(chǎn)品有微量的增加,如果排除分析誤差,可以說明脫烯烴反應(yīng)未影響混二甲苯產(chǎn)品的收率。
2015年1月31日,改造項(xiàng)目建成引油開車,經(jīng)過加氫后,重整生成油中的溴指數(shù)(體現(xiàn)烯烴含量的檢測指標(biāo))降低85%以上,其中C6/C7餾分溴指數(shù)降92%以上、C8+餾分溴指數(shù)降94%以上,重整生成油芳烴損失率<0.5%,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。該技術(shù)應(yīng)用后,完全可以滿足下游裝置對(duì)原料溴指數(shù)的質(zhì)量要求,從而取代重整裝置的白土精制,具有顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
顆粒白土用于芳烴生產(chǎn)中微量烯烴的脫除,技術(shù)簡單可靠、操作方便、性價(jià)比高,但是白土活性低,只能適用于烯烴含量低的進(jìn)料,對(duì)于高含量的烯烴脫除效果不理想,不能滿足工藝要求。工業(yè)生產(chǎn)中,頻繁更換白土既增加了勞動(dòng)強(qiáng)度,也帶來了安全風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)白土的開采、活化、填埋會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生三重破壞。
白土脫烯烴技術(shù)將逐步被更具環(huán)保優(yōu)勢的催化加氫和分子篩催化脫烯烴技術(shù)所取代。重整生成油液相加氫新工藝設(shè)備投資少,工藝簡單,操作費(fèi)用低,可以取代煉廠原有的抽提原料加氫和白土吸附精制組合工藝,在較少的投入和較低的操作費(fèi)用下實(shí)現(xiàn)全餾分重整生成油選擇性加氫脫烯烴,產(chǎn)品質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),且芳烴基本無損失。
2016-07-29
周宇曦(1990-),男,助理工程師,從事石油化工煉制、聯(lián)合重整工藝方面的研究工作,E-mail:zhoudy.yzsh@sinopec.com。
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1003-3467(2016)11-0046-03