沈建濤,鄭鵬輝,崔 寧,高海波,曹 春(西安西礦環(huán)??萍加邢薰荆兾魇∥靼彩?10075)
轉(zhuǎn)爐一次煙氣干法凈化與回收系統(tǒng)爆炸原因淺析
沈建濤,鄭鵬輝,崔 寧,高海波,曹 春(西安西礦環(huán)保科技有限公司,陜西省西安市710075)
轉(zhuǎn)爐一次煙氣干法凈化回收系統(tǒng)作為環(huán)保節(jié)能的一項(xiàng)新技術(shù),越來越多的被國內(nèi)鋼廠所采用;然而該系統(tǒng)中的爆炸一直以來備受人們所關(guān)注。本文從轉(zhuǎn)爐一次煙氣干法凈化回收系統(tǒng)的工藝流程說起,結(jié)合煉鋼中吹煉脫碳的過程特點(diǎn),分析了的不同階段爆炸產(chǎn)生的原因;為了避免爆炸對企業(yè)帶來的巨大損失,總結(jié)以往實(shí)際項(xiàng)目中的經(jīng)驗(yàn),給出了一些行之有效的預(yù)防措施。
轉(zhuǎn)爐一次煙氣干法凈化與回收系統(tǒng);蒸發(fā)冷卻器;圓筒形臥式電除塵器;泄爆閥
隨著國家對環(huán)保和節(jié)能減排工作的高度重視,為實(shí)現(xiàn)低碳排放、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、實(shí)現(xiàn)負(fù)能煉鋼,環(huán)保工作者都為此做著不懈的努力。轉(zhuǎn)爐一次煙氣干法凈化回收系統(tǒng)自1998年寶鋼首次引進(jìn)以來,憑借其在煙氣除塵效率高、能耗低、工廠占地面積少、運(yùn)行成本低等方面所具有的明顯優(yōu)勢,國家已將其列為重點(diǎn)開發(fā)推廣的技術(shù)項(xiàng)目。然而轉(zhuǎn)爐一次煙氣干法凈化回收系統(tǒng)中偶有的爆炸情況卻讓一些鋼廠業(yè)主望而卻步,心存疑慮;由于爆炸一般發(fā)生在圓筒形臥式電除塵器區(qū)域,所以有人認(rèn)為圓筒形臥式電除塵器就是產(chǎn)生爆炸的“罪魁禍?zhǔn)住?。為消除這種誤解,我們有必要對其產(chǎn)生爆炸原因做簡要的分析。
圖1 轉(zhuǎn)爐一次煙氣干法回收系統(tǒng)流程圖
圖1所示為轉(zhuǎn)爐一次煙氣凈化回收系統(tǒng)流程圖。氧氣轉(zhuǎn)爐煉鋼產(chǎn)生的高溫?zé)煔猓?450~1600℃)經(jīng)汽化冷卻煙道冷卻,煙氣溫度降為800~1000℃,然后經(jīng)過蒸發(fā)冷卻器,入口設(shè)外混雙流噴嘴,噴水量根據(jù)煙氣含熱量精確控制,所噴出的水完全蒸發(fā),噴水降溫的同時對煙氣進(jìn)行了調(diào)質(zhì)處理,使粉塵的比電阻有利于圓筒形臥式電除塵器的捕集,同時蒸發(fā)冷卻器內(nèi)約40~50%的粗粉塵沉降到底部,經(jīng)排灰閥排出。在霧化水的降溫作用(根據(jù)工藝管道長度略有不同)下,煙氣溫度直接冷卻到大約250℃左右,經(jīng)冷卻和調(diào)質(zhì)后的煙氣進(jìn)入有四個電場的圓筒形臥式電除塵器,其入口處設(shè)氣流分布板,使煙氣在圓筒形臥式電除塵器內(nèi)呈柱塞狀流動,避免氣體混合,減少爆炸成因。圓筒形臥式電除塵器進(jìn)出口裝有安全泄爆閥,以疏導(dǎo)爆炸后可能產(chǎn)生的壓力沖擊波。煙氣經(jīng)圓筒形臥式電除塵器后含塵量降至10~15mg/Nm3。收集下的粉塵通過扇形刮板機(jī)刮到下部灰槽,然后用鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)、斗式提升機(jī)送到貯灰倉,粉塵定期由汽車運(yùn)出,送至燒結(jié)廠回收再利用。
干法系統(tǒng)阻力很小,風(fēng)機(jī)采用ID軸流風(fēng)機(jī),有利于系統(tǒng)的泄爆,風(fēng)機(jī)設(shè)變頻調(diào)速,可實(shí)現(xiàn)流量跟蹤調(diào)節(jié),以保證煤氣回收的數(shù)量與質(zhì)量,節(jié)約能源。
煤氣切換站由兩個液動杯閥所組成。當(dāng)煙氣符合回收條件時即一氧化碳含量大于30%、且氧氣含量小于1%,煙氣由液動杯閥切換至煤氣冷卻器(GC),煤氣經(jīng)過直接噴淋冷卻由150℃左右降至70℃以下進(jìn)煤氣柜,然后由煤氣加壓站加壓將煤氣送往各用戶;當(dāng)煙氣不符合回收條件時,煙氣由液動杯閥切換至放散煙囪,通過排放煙囪點(diǎn)火放散。
轉(zhuǎn)爐煙氣的來源主要是兌入轉(zhuǎn)爐中的鐵水在吹氧煉鋼時,Si、Mn、C元素的依次氧化所產(chǎn)生。當(dāng)轉(zhuǎn)爐加入石灰等造渣原料時將產(chǎn)生粉塵;還有當(dāng)轉(zhuǎn)爐需要降溫時要加入廢鋼,而廢鋼又以輕型廢鋼居多,這些廢鋼中難免含有一定的油脂,也含有一定量的水分,這將會產(chǎn)生一定量的H2、CH4進(jìn)入煙氣中。
轉(zhuǎn)爐煙氣成份有:CO、H2、CO2、N2、CH4、O2等。
轉(zhuǎn)爐煙氣粉塵成份有:FeO、Fe2O3、SiO2、MnO2、CaO、MgO及少量的C、Fe。
由圖2可見:轉(zhuǎn)爐吹煉可分為前、中、后期。用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ表示。
吹煉Ⅰ期為硅、錳、磷氧化期。按溫度元素氧化順序首先氧化鐵水中的硅、錳、磷氧化反應(yīng),同時鐵也有氧化,當(dāng)熔池溫度達(dá)到1368℃時碳才開始氧化。且熔池內(nèi)碳氧反應(yīng)由于此時溫度低,所以碳氧反應(yīng)速度較慢,呈緩慢上升趨勢。
圖2 轉(zhuǎn)爐吹煉脫碳曲線
吹煉Ⅱ期為碳氧化期。此時熔池中硅、錳已基本氧化結(jié)束,鐵水溫度已上升到碳的激烈反應(yīng)溫度1523℃以上,碳氧反應(yīng)速度以最大速度進(jìn)行,此間供入熔池中的氧氣幾乎100%與碳發(fā)生反應(yīng),此時碳反應(yīng)速度僅取決于供氧強(qiáng)度。
吹煉Ⅲ期即吹煉后期。此時脫碳反應(yīng)進(jìn)行到一定時候,即當(dāng)熔池碳含量達(dá)到臨界碳含量時,隨著鋼水中碳含量減少,其脫碳速度降低。
4.1 爆炸的危害
電場爆炸對圓筒形臥式電除塵器將會造成不同程度的損壞,對圓筒形臥式電除塵器的除塵效果產(chǎn)生一定的影響,甚至造成圓筒形臥式電除塵器失去除塵效果。具體對圓筒形臥式電除塵器內(nèi)設(shè)備危害如下:
將造成陽極板的變形、錯位;陽極板筋板的變形;兩塊陽極板之間限位桿的變形;將造成陰極框架的變形;陰極線的松弛、斷裂;造成極距的變化,導(dǎo)致電場電壓的穩(wěn)定性降低,電場電壓無法升高,影響圓筒形臥式電除塵器的除塵效果。
更大的爆炸將導(dǎo)致圓筒形臥式電除塵器內(nèi)部整個設(shè)備的癱瘓,甚至造成泄爆閥的損壞,更有甚者造成風(fēng)機(jī)葉輪的損壞;切換站杯閥受損;膨脹節(jié)超出范圍,無法復(fù)位;放散煙囪堵板嚴(yán)重受損等嚴(yán)重后果在以往項(xiàng)目中都曾有發(fā)生。
總之大的爆炸將會給我們帶來無法預(yù)期的后果,所以抑制爆炸的產(chǎn)生將是我們干法系統(tǒng)永恒的課題。
4.2 吹煉階段爆炸原因分析
爆炸必須具備以下兩個條件:
(1)一氧化碳和氧氣混合達(dá)到一定的濃度,(有資料顯示CO在空氣中的爆炸極限范圍為:12.5~74%);
(2)足夠的火源(圓筒形臥式電除塵器電場放電是產(chǎn)生火源最直接的途徑)。
從以上條件不難看出圓筒形臥式電除塵器放電是不可避免的,在這里由于火花放電點(diǎn)無法統(tǒng)計,首先我們假定火花放電是持續(xù)存在的,(以后的分析都是基于此基礎(chǔ)之上的)。
從理論吹煉脫碳曲線來看,僅有吹煉Ⅱ期可產(chǎn)生較高的溫度(大于1523℃)和最高脫碳速度,一氧化碳的產(chǎn)生最為充分,應(yīng)只有吹煉Ⅱ期最有可能爆炸。冶煉其余階段不會出現(xiàn)爆炸。
但在實(shí)際生產(chǎn)中,吹煉的三個期間和冶煉其余階段均有爆炸,試分析其原因如下:
(1)在吹煉Ⅰ期,最有可能爆炸的原因是:鐵水在開始吹氧后已形成部分爐渣,且渣中已積蓄大量的氧,然后向鐵水中擴(kuò)散,導(dǎo)致鋼中氧大量積蓄。當(dāng)氧槍一次沖擊區(qū)卷入廢鋼或鐵水中的鐵塵、鐵珠和碳顆粒過多時,由于氧槍一次沖擊區(qū)溫度高達(dá)2000℃,此時溫度、氧含量、碳含量同時滿足反應(yīng)條件,瞬時生成大量CO。被抽入電場后與尚未完全抽走的空氣中氧氣作用,產(chǎn)生爆炸。
可見,溫度、氧含量、碳含量較高是關(guān)鍵原因,有以下幾個方面的原因:
①現(xiàn)轉(zhuǎn)爐開吹已設(shè)為低氧流量,但電氣調(diào)節(jié)閥為計算調(diào)節(jié)方式。當(dāng)外網(wǎng)氧氣特別充足時,氧流量調(diào)節(jié)時間較慢,導(dǎo)致瞬時開吹流量過大。氧流量的瞬時增大提供了爆炸的可能。
②開吹后由于輕型廢鋼漂在鐵水上,開吹氧流量過低導(dǎo)致打火不暢,在吹煉時操作工往往有上下動槍的過程,在動槍的過程中就加速了渣中氧向鋼中傳遞,鋼中氧的大量積蓄和突然打火順暢引起的碳氧反應(yīng),產(chǎn)生爆炸。
③開吹氧流量過低也會導(dǎo)致打火不暢,產(chǎn)生爆炸。
(2)在吹煉Ⅱ期,由于溫度、氧含量、碳含量超標(biāo),極易出現(xiàn)爆炸。應(yīng)該注意的是:
①在中期抬槍時,無論是抬槍過程還是再下槍過程都會產(chǎn)生爆炸,應(yīng)盡量杜絕抬槍。
②處理中期爆炸的原理基于兩點(diǎn):a.控制溫度在1523℃以下;b.盡量脫氧。
③由于工藝系統(tǒng)聯(lián)鎖控制的限制,氧槍頻繁抬槍,二次或多次下槍,導(dǎo)致氧氣流失產(chǎn)生爆炸。
(3)在吹煉Ⅲ期,爆炸的主要原因是拉碳過高,在下槍點(diǎn)吹時瞬時CO升高,抽入電場后與尚未完全抽走的空氣中氧氣作用,產(chǎn)生爆炸。
4.3 冶煉周期的其余階段爆炸原因
關(guān)于冶煉周期的其余階段爆炸具體分析如下:
在兌鐵水、加廢鋼階段,由于原材料質(zhì)量下降,廢鋼中渣鐵潮濕且粒度小,兌鐵時有水汽和碳顆粒燃燒形成的CO,產(chǎn)生爆炸。因?yàn)閺拿簹夥治鰞x結(jié)果看,CO2、CO、H2、O2氣體含量都不高,應(yīng)是在電場內(nèi)水汽電離生成H2,CO燃燒生成CO2,氣體的化學(xué)反應(yīng)和受熱物理膨脹共同結(jié)果導(dǎo)致爆炸。此類爆炸屬于瞬時爆炸,應(yīng)對電場損害很小。
4.4 設(shè)備、電氣不正常引起的爆炸原因
煙道漏水、下料口水套漏水,蒸發(fā)冷卻器噴水量過大首先會增加電場內(nèi)的水,當(dāng)伴隨含有碳顆?;蚱渌s質(zhì)的煙塵被電場抽入后,增加了電場內(nèi)的放電次數(shù)。頻繁放電不僅電離出H2和O2,也加速了燃燒。所以,對于漏水及噴水量過大情況需嚴(yán)加控制。
電氣中氧氣調(diào)節(jié)閥工作的不正常,導(dǎo)致爆炸。煤氣分析儀工作的不正常,導(dǎo)致顯示爆炸信號。
4.5 其它原因
(1)檢修過后,重新開爐,由于管道內(nèi)有滯留的部分空氣會與冶煉產(chǎn)生的CO結(jié)合產(chǎn)生爆炸;
(2)由于爐口微壓差控制不好導(dǎo)致空氣混入產(chǎn)生爆炸;
(3)第一次泄爆后,泄爆閥沒有及時復(fù)位,造成空氣再次進(jìn)入產(chǎn)生爆炸;
(4)現(xiàn)場檢修后人孔關(guān)閉不嚴(yán)、拉鏈機(jī)觀察孔未及時關(guān)閉造成部分空氣混入電場產(chǎn)生爆炸。
為了防止轉(zhuǎn)爐一次煙氣干法凈化回收系統(tǒng)頻繁發(fā)生爆炸現(xiàn)象,要合理制定一些冶煉工藝參數(shù)。主要包括以下幾個方面:
5.1 氧流量的合理設(shè)定措施
設(shè)定氧流量考慮三個因素:①防止CO迅速上升,而發(fā)生爆炸的可能。②氧氣調(diào)節(jié)閥瞬時計算有誤差,會出現(xiàn)瞬時流量過大的現(xiàn)象。③流量不能太低,否則會出現(xiàn)打不著火的現(xiàn)象。
5.2 穩(wěn)定冶煉工藝操作的措施
(1)不允許反復(fù)搖爐和瞬時升降氧槍等操作,盡量避免因原料引起的劇烈碳氧反應(yīng);
(2)降罩后方可下槍,保證爐口的微正壓狀態(tài),以避免前期打火不完全燃燒和開放式爐口產(chǎn)生的負(fù)壓卷入空氣;
(3)通過設(shè)備正常操作保障和電氣的正常運(yùn)轉(zhuǎn),盡量杜絕中期抬槍和二次下?lián)專?/p>
(4)穩(wěn)定冶煉工藝,通過培訓(xùn)、學(xué)習(xí)的手段不斷提高操作工素質(zhì),規(guī)范操作。冶煉工藝標(biāo)準(zhǔn)都應(yīng)一絲不茍地“規(guī)范”執(zhí)行。
5.3 其它的措施
通過建立日常點(diǎn)檢維護(hù)制度和定期檢修,處理潛在的設(shè)備、電氣隱患,保障設(shè)備、電氣的穩(wěn)定運(yùn)行。設(shè)備與電氣的點(diǎn)巡檢制度都應(yīng)一絲不茍地“規(guī)范”執(zhí)行。
通過以上分析,發(fā)生爆炸的原因繁多,圓筒形臥式電除塵器充其量在放電時充當(dāng)了一個導(dǎo)火索的作用,總之,解決轉(zhuǎn)爐一次煙氣干法凈化回收系統(tǒng)的爆炸這一問題要從整個系統(tǒng)綜合考慮,尋找出現(xiàn)問題的根源,單純認(rèn)為爆炸發(fā)生在圓筒形臥式電除塵器,解決爆炸問題就應(yīng)該在圓筒形臥式電除塵器找原因是不妥的。只有了解了每次爆炸產(chǎn)生的真正原因才能從根本上解決問題,采取可行的措施,防患于未然。
[1]編寫組.氧氣轉(zhuǎn)爐煙氣凈化及回收設(shè)計參考資料.冶金工業(yè)出版社,1975.
[2]馮 捷,張紅文,主編.轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn).冶金工業(yè)出版社,2006.
[3]張英華,黃志安,編著.燃燒與爆炸學(xué).冶金工業(yè)出版社,2010.
Analysis of Reasons for ConverterPrimary Flue Gas Dry Purification&Recovery System Explosion
Shen Jiantao,Zheng Penghui,Cui Ning,Gao Haibo,Cao Chun
(Xi′an Xikuang Environmental Protection Co,Ltd,Xi′an City Shaanxi Province 710075)
The converter primary flue gas dry recovery system as a new technology of environmental protection and energy saving has been widely adopted by domestic steel companies;However,the system explosion has been people′s concern.In this paper,from the process of a converter dry flue gas recovery system,combining with the characteristics of steel in the process of converting decarburization,analyzes the different stages of the reasons of explosion;In order to avoid explosion for enterprise to bring the huge losses,summarizing the experiences of practical projects,some effective preventive measures are given.
Converter Primary Flue Gas Dry Purification&Recovery System;Evaporation Cooler;Cylindrical Horizontal Type ESP;Explosion Venting Valve
X756
A
2095-2066(2016)32-0006-03
2016-11-2
沈建濤(1976-),男,高級工程師,本科,研究方向?yàn)榇髿馕廴局卫怼?/p>