王坤++黃華++徐晟
摘要:從一次設(shè)備和保護裝置兩個方面,分析了換流站500kV交流濾波器,在正常運行時發(fā)生的一起小組開關(guān)拒動導(dǎo)致大組交流濾波器跳閘的事故原因,指出故障原因為開關(guān)機構(gòu)元件之間發(fā)生卡滯,導(dǎo)致開關(guān)拒動,擴大事故范圍,在此基礎(chǔ)上給出了運行維護上優(yōu)化措施與建議,可有效提高系統(tǒng)運行可靠性。
關(guān)鍵詞:交流濾波器;開關(guān)拒動;擴大事故;建議
中圖分類號: TM531 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號1672-3791(2016)07(b)-0000-00
楚穗直流是我國西電東送工程的主干道之一,也是世界上第一條特高壓直流輸電工程,設(shè)計輸送容量為5000MW,其安全穩(wěn)定運行,對南方電網(wǎng)乃至南方五省的經(jīng)濟發(fā)展有著舉足輕重的作用。
2015年9月27日,在楚穗直流功率調(diào)整過程中,穗東換流站發(fā)生一起500kV交流濾波器小組開關(guān)拒動,導(dǎo)致越級跳開本大組所有交流濾波器的事件,嚴(yán)重威脅楚穗直流的安全穩(wěn)定運行。本文詳細(xì)分析了此次拒動事件中,交流濾波器小組保護配置情況、該小組開關(guān)拒動的原因,并對暴露出的問題提出相關(guān)建議。
1 事故概況
某日,楚穗直流進行功率調(diào)整,系統(tǒng)自動將500kV 593小組交流濾波器退出,此時593開關(guān)B相分閘不成功,500ms后593開關(guān)保護三相不一致動作,3s后593交流濾波器兩套小組保護系統(tǒng)內(nèi)零序過流保護動作,3.2s后593開關(guān)失靈保護動作,跳開本大組所有交流濾波器。
2 保護動作分析
該站交流濾波器正常運行時,小組保護配置有差動保護、三相不一致保護、零序過流保護及小組開關(guān)失靈保護,其中小組開關(guān)失靈保護可啟動大組母線差動保護。圖1為事故發(fā)生時,593小組交流濾波器首尾端電流波形。
2.1 差動保護分析
當(dāng)三相最大差動電流大于差動額定電流的0.18倍時,差動啟動元件動作,動作后開放保護裝置的出口繼電器正電源。根據(jù)如圖2可知,593小組交流濾波器自動退出時,A、C相開關(guān)正常斷開且電流變?yōu)榱?,而B相電流一直存在,電流大小為正常投運時的負(fù)荷電流,可以判斷出593開關(guān)B相未跳開。而差動保護分相配置,差流為首端電流T1與尾端電流T3之差,由圖2可知593小組交流濾波器三相均不存在差流,因此差動保護正確不動作。
2.2 三相不一致保護分析
開關(guān)三相不一致保護投入時,任一相開關(guān)動作跳開,且該相無電流時,確認(rèn)該相開關(guān)在跳閘位置,當(dāng)任一相在跳閘位置而三相不全在跳閘位置時,則確認(rèn)為開關(guān)三相不一致,不一致可經(jīng)零序電流或負(fù)序電流開放,滿足不一致動作條件后,經(jīng)整定的動作時間,出口勵磁本開關(guān)兩組跳閘線圈,跳開本開關(guān)。593開關(guān)B相分閘不成功而保持在合閘位置,A、C相在跳閘位置,滿足三相不一致保護動作條件,經(jīng)500ms動作延時,三相不一致保護動作,因此本小組開關(guān)三相不一致保護正確動作。
2.3 零序過流保護分析
零序過流保護檢測尾端三相電流在裝置外部合成的零序電流,其動作公式為 , , 為定值。根據(jù)如圖2可知,593小組開關(guān)A、C相跳開后,尾端電流T3為零,B相開關(guān)未跳開,尾端電流T3為0.6A,則保護裝置接收到的零序電流約為0.6A,超過零序過流定值0.1A,經(jīng)3000ms動作延時,零序過流保護正確動作。
2.4 小組失靈保護分析
小組交流濾波器開關(guān)失靈保護投入時,保護裝置持續(xù)收到保護跳閘命令,且失靈過流元件動作,則失靈保護動作,先延時跳開本小組開關(guān)三相,再經(jīng)失靈出口延時跳開相鄰斷路器。上述零序過流保護動作后,發(fā)出保護跳閘命令,此時啟動小組開關(guān)失靈保護,由于零序電流一直存在,失靈過流元件動作,約140ms動作延時后,小組開關(guān)失靈保護正確動作,跳開本大組所有交流濾波器。
綜上所述,本次事故,差動保護正確不動作,三相不一致保護、零序過流保護、失靈保護均正確動作,保護無異常。
3 一次設(shè)備分析
現(xiàn)場開關(guān)本體檢查發(fā)現(xiàn),593開關(guān)A、C相在分閘位置,B相在合閘位置,且開關(guān)B相機構(gòu)內(nèi)兩路分閘線圈均有燒焦痕跡,分閘線圈電阻無窮大?,F(xiàn)場處理時,運維人員通過故障分閘線圈手動推操作機構(gòu)的杠桿部件,發(fā)現(xiàn)分閘1的分閘脫扣器鐵芯桿不能被推動;分閘2的分閘脫扣器鐵芯桿能被推動,但操作機構(gòu)不能進行分閘操作,且推動的鐵芯桿無法正常回彈。在拆除故障分閘線圈后,手動推頂杠桿部件,操動機構(gòu)可以完成分閘操作。拆卸操作機構(gòu)的杠桿部件,未見異常。
593開關(guān)進行分閘操作時,勵磁分閘脫扣器,使分閘棘爪經(jīng)棘爪杠桿和杠桿釋放,操動杠桿和轉(zhuǎn)動杠桿經(jīng)連桿,被分閘彈簧拉至分閘位置,同時滅弧單元中的觸頭由操動桿拉至分閘位置,最終完成開關(guān)的分閘過程。對593開關(guān)A、C相的分閘時間進行測量,結(jié)果均在廠家要求值21±2ms的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。而B相分閘1的時間為23.4ms,分閘2的時間為23.9ms,均超出標(biāo)準(zhǔn)值的上限。
經(jīng)過對開關(guān)機構(gòu)進行拆解檢查,最終查明,故障原因是593開關(guān)機構(gòu)的分閘棘爪與棘爪杠桿等部件之間發(fā)生了卡滯,故障相B相的分閘脫扣器推力不夠,導(dǎo)致線圈頂桿無法帶動分閘棘爪,無法完成開關(guān)分閘操作,使得三相不一致保護動作。
4 優(yōu)化措施及建議
此次事件,暴露出開關(guān)一次設(shè)備存在運行維護不當(dāng)?shù)膯栴},導(dǎo)致小組交流濾波器開關(guān)拒動,造成本大組交流濾波器全部跳閘,擴大了事故范圍,嚴(yán)重威脅楚穗直流的安全穩(wěn)定運行。對此,提出以下建議:縮短開關(guān)一次設(shè)備的預(yù)試周期,對即將達(dá)到運行周期的開關(guān)設(shè)備進行更換,定期檢查開關(guān)三相不一致繼電器,優(yōu)化保護配置,加強設(shè)備巡視。采取相應(yīng)對策后,提高楚穗直流的安全穩(wěn)定運行水平。
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