楊惠玲
摘要:侯馬熱電分公司的兩臺機組在2014年18月投產(chǎn)后,定冷水的PH值為酸性,銅含量超標(為同類機組共性問題),為防止發(fā)電機銅制件的腐蝕,提高機組運行的安全性,經(jīng)大量調(diào)研后,我公司對定冷水處理裝置進行了技術(shù)改造,采用了SZSY型發(fā)電機內(nèi)冷水處理裝置,為國家專利技術(shù)。經(jīng)改造后,達到了預期的效果,定冷水各項指標均達最新要求。
關(guān)鍵詞:發(fā)電機 定冷水 SZSY 裝置
中圖分類號:TP2 文獻標識碼:A 文章編號1672-3791(2016)07(b)-0000-00
項目簡介:侯馬熱電兩套機組相繼投產(chǎn)后,運行中發(fā)電機內(nèi)冷水的PH值為6左右,運行時銅離子均高達100ug/l以上,#2機組未加樹脂,運行時銅離子均達30ug/l以上,也遠遠達不到標準(Cu2+≤20ug/l)。銅離子的超標,說明發(fā)電機銅線棒正在發(fā)生著嚴重的腐蝕。經(jīng)工程部化學專業(yè)人員進行大量調(diào)研后,決定對定冷水裝置進行SZSY技術(shù)改造,并在機組投產(chǎn)的第二、三個月內(nèi)實施,改造后定冷水運行指標全部達到最新標準。
1立項原因或背景
發(fā)電機內(nèi)冷水水質(zhì)與發(fā)電機的對地絕緣性能和銅線棒的腐蝕速率密切相關(guān),所以內(nèi)冷水處理工藝的優(yōu)劣直接影響機組的運行安全。
發(fā)電機內(nèi)冷水處理的目的是防止銅線棒腐蝕和內(nèi)冷水通道結(jié)垢堵塞。發(fā)電機銅線棒一般由純銅或銅的低銀合金制成,其化學穩(wěn)定性好,但長期處于高溶解氧濃度、低pH的內(nèi)冷水介質(zhì)中,銅線棒仍存在腐蝕問題。銅線棒在內(nèi)冷水中的腐蝕將導致如下問題:
① 內(nèi)冷水銅離子濃度增大,電導率升高,導致發(fā)電機對地絕緣性能惡化;②長期腐蝕將使銅線棒材質(zhì)性能發(fā)生變化,嚴重時發(fā)生銅線棒穿孔漏水;③ 高濃度銅離子可在發(fā)電機銅線棒內(nèi)冷水通道內(nèi)沉積,導致內(nèi)冷水通道堵塞,發(fā)電機銅線棒局部過熱燒毀。
2011年5月,《大型發(fā)電機內(nèi)冷卻水質(zhì)及系統(tǒng)技術(shù)要求(DL/T801-2010)》發(fā)布和執(zhí)行,要求在發(fā)電機內(nèi)冷水系統(tǒng)非密閉運行時的內(nèi)冷水pH值8.0~9.0,電導率0.4~2.0μS/cm(25℃),銅離子濃度低于20μg/L。
侯馬熱電發(fā)電機內(nèi)冷水處理裝置改造前運行實況:兩套機組相繼投產(chǎn)后,運行中發(fā)電機內(nèi)冷水的PH值持續(xù)保持在6.3以下,為酸性(標準為PH:8-9);在頻繁換水的前提下,#1機組已加入樹脂,運行時銅離子均高達100ug/l以上,#2機組未加樹脂,運行時銅離子均達30ug/l以上,也遠遠達不到標準(Cu2+≤20ug/l)。銅離子的超標,說明發(fā)電機銅線棒正在發(fā)生著嚴重的腐蝕,如不盡快進行改進,會有如下惡果產(chǎn)生;① 內(nèi)冷水銅離子濃度增大,電導率升高,導致發(fā)電機對地絕緣性能惡化;②長期腐蝕將使銅線棒材質(zhì)性能發(fā)生變化,嚴重時發(fā)生銅線棒穿孔漏水;③ 高濃度銅離子可在發(fā)電機銅線棒內(nèi)冷水通道內(nèi)沉積,導致內(nèi)冷水通道堵塞,發(fā)電機銅線棒局部過熱燒毀。如不盡快實施改造,機組的運行安全性會受到很大的影響,因此急需對定冷水處理裝置進行技術(shù)改造。
2應用情況及經(jīng)濟社會效益
經(jīng)考察,SZSY型工藝是目前國內(nèi)能使發(fā)電機內(nèi)冷水水質(zhì)安全、穩(wěn)定達標的內(nèi)冷水處理工藝,已在國內(nèi)各大電力集團廣泛使用,目前國內(nèi)有140多臺機組安裝運行分床旁路處理裝置,最長運行使用時間已有10年,實際使用運行情況達到了預期效果,內(nèi)冷水質(zhì)達標合格率100%。該裝置樹脂失效可以體外再生,節(jié)省了更換樹脂的費用,運行成本大大降低。在完成定冷水處理裝置技改造后,發(fā)電機定冷水水質(zhì)優(yōu)良,達到定冷水水質(zhì)最新指標要求,每年直接及間接節(jié)約生產(chǎn)及檢修維護費用50-100萬元,同時降低運行人員的勞動強度,節(jié)約水資源,具有安全、環(huán)保、節(jié)能等多重效益。
3改造方案說明簡單示意及材料計算
我公司#1、2發(fā)電機為水氫氫冷卻方式,轉(zhuǎn)子氫冷,定子水冷,內(nèi)冷水系統(tǒng)目前為非密閉運行,標準要求內(nèi)冷水pH值8.0~9.0,電導率0.4~2.0μS/cm(25℃),銅離子濃度低于20μg/L。原有的內(nèi)冷水處理是隨發(fā)電機配套過來的小混床處理裝置,其原理是取出內(nèi)冷水循環(huán)水量的8~10%通過小混床旁路處理,除去內(nèi)冷水中的銅離子和其他雜質(zhì)離子,降低內(nèi)冷水的電導率和銅離子濃度。目前內(nèi)冷水水質(zhì)為pH值6.0左右(標準值為pH值8.0~9.0),電導率xxμS/cm左右(標準值為電導率0.4~2.0μS/cm),pH值和電導率均不能達到標準要求,銅線棒的腐蝕速率較高。若pH值和電導率長期不達標就會使發(fā)電機定子銅線棒腐蝕和內(nèi)冷水通道堵塞,增加檢修率,縮短發(fā)電機使用壽命。
方案說明:采用分床處理技術(shù)的SZSY-3型發(fā)電機內(nèi)冷水處理裝置是一體化設備,所有部件(包括選用的在線pH表和在線電導率表)均設計在一個機柜里,對外有三個接口,均采用法蘭連接。連接管尺寸為Dn15,材質(zhì)為不銹鋼管,壁厚不少于2mm。裝置占地面積1300㎜×750㎜,機柜四面及頂部均可拆卸。實物照片及外形尺寸見圖5,具體連接位置和連接方式參見圖6。不需要停機,整個改造過程可以在機組正常運行過程中進行,不會影響機組安全運行。SZSY-3型發(fā)電機內(nèi)冷水處理裝置外形尺寸與實物圖如下:
4總體性能指標與國內(nèi)外、集團公司內(nèi)其他單位技術(shù)的比較
1)通過改造,使發(fā)電機的銅腐蝕大大降低,安全性大大提高,更便于機組的長周期運行,也減少了維護量。2)改造后定冷水水質(zhì)指標與國內(nèi)外、集團公司內(nèi)其他單項位比較,均處于最為領先的水平,且運行操作簡單,易于調(diào)整,設備實現(xiàn)了免維護,在同行業(yè)內(nèi)技術(shù)領先。
5存在的問題及推廣應用前景
1)存在的問題為:當定冷水處理裝置的樹脂失效后(1.5年以上),需進行體外再生,但因當時資金有限,沒有購買樹脂再生裝置,需遠程運輸至設備原廠家進行再生,一次時間最少15天,對機組運行會有影響,且樹脂的運輸會有污染及冰凍的風險存在。另外,本裝置會受到發(fā)電機漏氫的影響較大,定冷水如因漏氫就需大量換水,會大幅度降低本裝置的運行周期。2)通過改造使機組的長周期運行更加可靠,實踐反映改造方案行之有效,值得借鑒。
參考文獻
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