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某煉廠常減壓蒸餾裝置節(jié)能降耗研究

2016-12-16 02:53宋艷偉
化工技術(shù)與開發(fā) 2016年11期
關(guān)鍵詞:供料脫鹽煉廠

宋艷偉

(中國石油廣西石化公司,廣西 欽州 535000)

某煉廠常減壓蒸餾裝置節(jié)能降耗研究

宋艷偉

(中國石油廣西石化公司,廣西 欽州 535000)

本文從電耗、燃料消耗、蒸汽消耗、循環(huán)水消耗、熱供料等多個(gè)方面詳細(xì)分析了設(shè)計(jì)能耗高的原因,并通過與其他煉廠2011年各項(xiàng)數(shù)據(jù)的對(duì)比,尋找差距。裝置經(jīng)過6年的平穩(wěn)運(yùn)行,最終將能耗降低至國內(nèi)領(lǐng)先水平。

常減壓;能耗 ;挖潛增效

某煉廠常減壓蒸餾裝置是采 用UOP/PCS的工藝包,由華東設(shè)計(jì)院進(jìn)行設(shè)計(jì)的。在設(shè)計(jì)理念方面,國內(nèi)十分注重能耗,而UOP是圍繞長(zhǎng)周期設(shè)計(jì)的,當(dāng)能耗與長(zhǎng)周期矛盾的時(shí)候,國外多會(huì)選擇長(zhǎng)周期而犧牲能耗。該裝置的設(shè)計(jì)能耗高達(dá)12.5kgEO·t-1,國內(nèi)最新的設(shè)計(jì)都在9kgEO·t-1左右。我們經(jīng)過6年的生產(chǎn)實(shí)踐,在保證安全生產(chǎn)的前提下,消化吸收UOP設(shè)計(jì)理念,持續(xù)不斷挖潛增效,將能耗從開工初期的14.52kgEO·t-1降低至現(xiàn)在的10kgEO·t-1,達(dá)到了國內(nèi)領(lǐng)先水平。

1 能耗設(shè)計(jì)較高的原因分析

1.1 電耗高

1)以2011年為例,全年加工原油量951萬t,是設(shè)計(jì)負(fù)荷1200萬t·a-1的79.25%,屬于低負(fù)荷運(yùn)行。

2)電脫鹽運(yùn)行效果不理想。電脫鹽設(shè)計(jì)電流一般應(yīng)在260A以內(nèi)運(yùn)行為佳。由于原油品種較多,性質(zhì)波動(dòng)較大,加上開工初期原油調(diào)和管理缺乏經(jīng)驗(yàn),使得電脫鹽電流一度超過260A,甚至達(dá)到330A左右。據(jù)計(jì)算,當(dāng)電脫鹽電流大于260A時(shí),耗電量會(huì)增加2%。

3)由于常減壓設(shè)計(jì)工況為1200萬t·a-1,而選擇的側(cè)線泵和塔底泵都是按照該工況設(shè)計(jì),并且大部分機(jī)泵都設(shè)置有最小流量線,為了保護(hù)機(jī)泵,這些機(jī)泵的最小流量線均有開度,這也是電耗高的原因。

1.2 燃料消耗高

1)總拔出率偏高。原油性質(zhì)波動(dòng)較大,產(chǎn)品收率偏離設(shè)計(jì)值,總拔一期設(shè)計(jì)67%、二期設(shè)計(jì)76%,而2011年平均收率達(dá)到79%,7月份總拔高達(dá)82.06%。

2)低溫?zé)嵩礋o法回收。受原油性質(zhì)影響,直餾石腦油最高收率達(dá)到22%,高于一期設(shè)計(jì)值7%、二期設(shè)計(jì)值17%。而UOP設(shè)計(jì)的防腐要求,常頂回流罐溫度不低于119℃,大量的低溫?zé)嵩粗荒茉诋a(chǎn)品罐后冷卻,使得此部分低溫?zé)崃繜o法回收,只能靠空冷器和水冷器來冷卻,因此增大了電耗和水耗。

3)換熱終溫偏低。渣油收率低,一期設(shè)計(jì)32%、二期設(shè)計(jì)23%,由于原油換熱的主力為減壓渣油的18臺(tái)高溫?fù)Q熱器,而2011年渣油收率僅有18%~21%,因此換熱終溫低于設(shè)計(jì)值。

1.3 蒸汽耗量高

1)按照初始原油的工況,減頂設(shè)計(jì)采用的格林漢姆抽真空器,為目前國內(nèi)最大的抽真空系統(tǒng),蒸汽耗量達(dá)到36.6t·h-1,單這一項(xiàng)消耗就比四川石化高出1.48kgEO·t-1。

2)汽提蒸汽的設(shè)計(jì)耗量高。由于設(shè)計(jì)為濕式蒸餾,常壓塔、減壓塔、常二線、常三線汽提塔設(shè)計(jì)需要25.6t·h-1的汽提蒸汽,相比之下,耗量也是國內(nèi)最大的。

3)爐管注汽的設(shè)計(jì)耗量高。為了保證長(zhǎng)周期運(yùn)行,爐管設(shè)計(jì)使用的蒸汽壓力為3.5MPa,用量為3.99t·h-1,也屬國內(nèi)最大。

1.4 熱供料遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值

按照設(shè)計(jì),柴油熱供料/冷料=4∶1,輕蠟油熱供料/冷料=3∶1,重蠟油熱供料/冷料=4∶1,渣油熱供料/冷料=4∶1。而從2011年的運(yùn)行情況看,差距很大。熱供料平均能耗1.28kgEO·t-1,低于設(shè)計(jì)值2.09kgEO·t-1。

1.5 循環(huán)水耗量高

抽真空系統(tǒng)使用的循環(huán)水量占本裝置循環(huán)水量的60%左右,由于抽真空系統(tǒng)屬于國內(nèi)最大,故而耗水量也最大,達(dá)到3000t·h-1。

2 與其他煉廠的比較

2.1 能耗對(duì)比

表1是我公司煉廠與其他1000萬t·a-1煉廠的能耗對(duì)比。2011年大連石化的能耗是12.12 kgEO·t-1,獨(dú)山子石化是10.85kgEO·t-1,我公司煉廠是12.92kgEO·t-1,中石油平均水平是11.03kgEO·t-1。

2.2 分項(xiàng)對(duì)比

2.2.1 電耗

表2是電耗對(duì)比。大連石化7.58kWh·t-1,獨(dú)山子石化2.08kWh·t-1,而我公司煉廠8.25kWh·t-1,中石油平均水平5.65kWh·t-1。我公司煉廠二期加工量1200萬t·a-1,各大塔底泵和側(cè)線泵選型都大,根據(jù)UOP的設(shè)計(jì)理念,中段回流又采用大流量小溫差的設(shè)計(jì),選型也較其他煉廠的大。

2.2.2 1.0MPa蒸汽

表3是1.0MPa蒸汽消耗對(duì)比。大連石化40kg·t-1,獨(dú)山子石化16.49 kg·t-1,而我公司煉廠47 kg·t-1,中石油平均水平26.7kg·t-1。

就常減壓裝置來說,1.0MPa蒸汽的使用量主要在抽真空系統(tǒng)、加熱爐的霧化蒸汽、常壓塔的汽提蒸汽及伴熱系統(tǒng)。我公司的抽真空系統(tǒng)1.0MPa蒸汽的使用量為36.6t·h-1,僅此一項(xiàng)已經(jīng)屬于國內(nèi)最大。另根據(jù)UOP設(shè)計(jì)理念,常壓塔、減壓塔和各側(cè)線汽提塔的汽提蒸汽量10~13 kg·t-1,在國內(nèi)屬于最大量。

2.2.3 循環(huán)水消耗

表4為循環(huán)水消耗對(duì)比分析。大連石化水消耗為1.2t·t-1,獨(dú)山子石化1.75t·t-1,我公司煉廠4.58t·t-1,中石油的平均水平3.45t·t-1。我們的循環(huán)水量明顯大于其他煉廠,原因是我們二期設(shè)計(jì)加工的原油性質(zhì)較輕,UOP設(shè)計(jì)的抽真空器較大,因此抽真空蒸汽的使用量較多。為了冷卻如此大的蒸汽量,循環(huán)水的耗量也較大。就循環(huán)水使用量來說,抽真空的設(shè)計(jì)循環(huán)水量3000t·h-1,僅此一項(xiàng)就遠(yuǎn)大于其他煉廠的循環(huán)水總使用量。

2.2.4 燃料消耗

表5為燃料消耗對(duì)比。大連石化的燃料消耗為8.02 kg·t-1,獨(dú)山子石化9.33 kg·t-1,我公司煉廠9.26kg·t-1,中石油的平均水平在8.1 kg·t-1,燃料消耗分析在下面的換熱終溫中分析。

表1 我公司煉廠與其他1000萬t·a-1煉廠的能耗對(duì)比

表2 電耗對(duì)比

表3 1.0MPa蒸汽消耗對(duì)比

表4 循環(huán)水消耗對(duì)比

2.2.5 換熱終溫對(duì)比

表6是換熱終溫對(duì)比結(jié)果。2011年換熱終溫大連石化為290℃,獨(dú)山子石化286℃,我公司煉廠287℃,中石油平均水平296.5℃。從換熱終溫可以看出,我們的油品明顯較輕,換熱終溫低于中石油平均水平9.5℃,因此燃料消耗必然大于中石油平均水平。

2.2.6 加工量對(duì)比

表7為2011年的加工量對(duì)比結(jié)果。2011年大連石化的加工量為1085萬t,獨(dú)山子石化1050萬t,而我公司煉廠950萬t。從計(jì)算能耗角度來說,我們的分母是最小的,這也是能耗高的影響因素之一。

表5 燃料消耗對(duì)比

表6 換熱終溫對(duì)比

表7 加工量對(duì)比

2.2.7 拔出率對(duì)比

表8是2011年三大煉廠的拔出率對(duì)比結(jié)果。從表8可看出,從石腦油收率、常拔、總拔來說,3家大煉廠都大于中石油的平均水平,油品都相對(duì)較輕。就3家煉廠相比,石腦油收率我公司是最低的,總拔出率介于大連石化和獨(dú)山子石化之間。獨(dú)山子石化的石腦油收率和總拔出率都居第一,其電耗、蒸汽消耗數(shù)據(jù)卻處于最低水平,值得我們研究和學(xué)習(xí)。

表8 2011年抜出率對(duì)比

3 措施

隨著常減壓裝置的正常開工,本裝置的工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移至節(jié)能降耗。通過開工至今的平穩(wěn)運(yùn)行,我們不斷提升管理水平,強(qiáng)化細(xì)節(jié)管理,多跟兄弟企業(yè)交流學(xué)習(xí),不斷降低能耗。

3.1 優(yōu)化加熱爐運(yùn)行

加熱爐排煙溫度控制在160℃左右。由于本裝置加熱爐用的燃料油比較多,故氧含量控制在3%~3.5%之間,當(dāng)前火焰燃燒非常好,爐子熱效率達(dá)到90.96%。

3.2 優(yōu)化蒸汽用量

3.2.1 調(diào)整減頂抽真空蒸汽

減壓塔抽真空系統(tǒng)設(shè)計(jì)使用抽真空蒸汽36.6t·h-1。經(jīng)裝置組技術(shù)人員細(xì)心摸索,結(jié)合公司原油品種復(fù)雜的實(shí)際情況,調(diào)整減壓系統(tǒng)操作,降低深拔力度,既保證輕蠟油能維持蠟油加氫的需求,又能保證重蠟油和渣油對(duì)渣油加氫的需求,最終實(shí)現(xiàn)了真空度的穩(wěn)步調(diào)整,大大降低了蒸汽用量,目前為14.5t·h-1,只此一項(xiàng)降低能耗1.6kgEO·h-1。

3.2.2 降低常壓塔及側(cè)線汽提蒸汽

加強(qiáng)與柴油加氫的配合,不斷優(yōu)化熱供料比例,摸索常二線和常三線柴油的餾出量平衡點(diǎn),最終實(shí)現(xiàn)常二線直供料全部送入柴油加氫,由常三線柴油作為柴油和輕蠟油的平衡,既降低了常二線汽提塔和常壓塔的汽提蒸汽量,又保證了混柴閃點(diǎn)的合格。

3.3 加大熱聯(lián)合,提高熱效率

通過與調(diào)度中心和下游裝置的協(xié)調(diào)配合,大大加強(qiáng)了石腦油加氫、航煤加氫、柴油加氫、蠟油加氫、渣油加氫的熱聯(lián)合,盡可能增大熱供料。當(dāng)前熱供料比例達(dá)到90%以上,降低能耗1.4kgEO·h-1。

3.4 優(yōu)化換熱終溫

國內(nèi)的常減壓在運(yùn)行3年后,一般換熱終溫會(huì)下降5~10℃,如此勢(shì)必會(huì)增加加熱爐的負(fù)荷,進(jìn)而大大增加能耗。自開工以來,我公司特別注重?fù)Q熱終溫的調(diào)整,結(jié)合渣油、蠟油、柴油等的外送和回流的流量變化,通過不斷調(diào)整控制換熱終溫的穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)了連續(xù)3年換熱終溫保持不變,大大降低了燃料消耗。

3.5 優(yōu)化電脫鹽操作

電脫鹽系統(tǒng)的脫鹽情況直接影響裝置防腐及各加氫裝置催化劑的壽命,排水情況直接影響污水處理廠的運(yùn)行。多家煉廠均出現(xiàn)過電脫鹽系統(tǒng)頻繁跳閘、電擊棒擊穿燒壞、排水大量帶油等情況,給常減壓裝置及全廠運(yùn)行帶來嚴(yán)重不利影響。我公司煉廠改造前,摻煉5%的蘇丹達(dá)爾劣質(zhì)原油,電脫鹽的電流最高可上升至300A以上,脫后原油含水偏高,含鹽不合格,嚴(yán)重影響了公司的經(jīng)濟(jì)效益。通過對(duì)電極板進(jìn)行改造,增加AGER界面計(jì)、超聲波破乳設(shè)備的應(yīng)用,電脫鹽系統(tǒng)運(yùn)行取得了非常好的效果,達(dá)爾油的摻煉比例可達(dá)8%,電脫鹽電流持續(xù)低于200A,不僅收到了非常好的節(jié)電效果,而且大大提高了電脫鹽系統(tǒng)的抗晃動(dòng)能力,連續(xù)3年實(shí)現(xiàn)了脫后鹽含量、含水量合格率的100%。

3.6 加熱爐的在線除灰

常減壓裝置加熱爐是主要能耗設(shè)備,在燃料消耗上占很大比重。由于燃料在燃燒的過程中會(huì)產(chǎn)生煙氣、煙塵并不斷被吸附,造成加熱爐爐管積灰結(jié)垢,致使加熱爐排煙溫度上升,爐膛溫度升高,熱效率下降。對(duì)此,我公司通過注入藥劑,將爐管表面附著的灰分等雜質(zhì)處理干凈,輻射室頂溫度平均降低50℃,提高了爐管熱效率,降低了加熱爐能耗。

3.7 優(yōu)化熱媒水用量,增大熱輸出

對(duì)本裝置15臺(tái)熱媒水換熱器逐一進(jìn)行調(diào)整,保證每臺(tái)換熱器平穩(wěn)運(yùn)行,既降低了循環(huán)水的使用量,又增大了輸出熱,本裝置能耗降低1.8kgEO·t-1。

3.8 加強(qiáng)凈化水的使用,降低新鮮水的能耗

常減壓的電脫鹽裝置開工初期使用的注水是新鮮水,在保證電脫鹽平穩(wěn)運(yùn)行的前提下,逐步切換為凈化水,既降低了凈化水中的COD含量,又減少了新鮮水的消耗量,節(jié)約能耗0.01kgEO·t-1。

經(jīng)過以上努力,本裝置能耗從2011年1月的14.52kgEO·t-1,逐月下降,到2016年8月最終降低至10 kgEO·t-1,大大地提高了能源利用率,降低了能耗,達(dá)到了國內(nèi)的先進(jìn)水平。

[1] 唐孟海,胡兆靈.常減壓蒸餾裝置技術(shù)問答[M].北京:中國石化出版社,2004.

[2] 中國石油廣西石化公司第一聯(lián)合裝置.1000萬噸/年常減壓蒸餾裝置開車試運(yùn)方案[M].欽州:廣西石化公司,2009.

Energy Saving Strategies of Atmospheric-vacuum Distillation Unit

SONG Yanwei
(Guangxi Petrochemical Company, CNPC, Qinzhou 535008, China)

TE 624.2

B

1671-9905(2016)11-0061-04

宋艷偉,男,工程師,就職于中國石油廣西石化公司,電話:15007773388,E-mail: songyanwei@petrochina,com.cn

2016-09-26

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