張洪江?。ù髴c油田有限責任公司第六采油廠)
喇嘛甸油田多舉措控制機采井檢泵率
張洪江(大慶油田有限責任公司第六采油廠)
喇嘛甸油田綜合含水率為大慶油田之最,目前,該油田綜合含水率高達95%以上,讓開發(fā)已久的喇嘛甸油田成為穩(wěn)產難度大、檢泵率高等難題集聚區(qū)。為確保穩(wěn)產、降低檢泵率,該油田構建起“大聯(lián)合”攻關模式,專門成立檢泵率控制聯(lián)合攻關組,通過制定強化過程管控、完善技術配套、推進技術交流多舉措控制機采井檢泵率,提高整體開發(fā)效果。歷經11個多月的實踐與摸索,喇嘛甸油田控制檢泵率聯(lián)合攻關取得顯著效果,截至目前,機采井檢泵率控制在23.4%,同比下降3.4%,節(jié)約成本1500多萬元。
喇嘛甸油田;多舉措;聯(lián)合攻關;檢泵率
檢泵率控制是采油工程管理的核心內容之一,也是衡量油田生產管理水平的準繩。在喇嘛甸油田,每控制1個百分點的檢泵率,就可減少成本近400萬元,增加產量2000 t以上,還可減少1個人1年的工作量。為此,從2015年開始,該油田構建起“大聯(lián)合”攻關模式,專門成立了由總工程師為組長,工程技術大隊、油田管理部及采油礦等12個相關部門為成員的檢泵率控制聯(lián)合攻關組。聯(lián)合攻關組采取有力舉措、明確責任分工,從強化過程管控、完善技術配套和推進培訓交流3個大方向、多舉措控制機采井檢泵率。
圍繞控制機采井管理的關鍵環(huán)節(jié),制定了14項洗井標準,推廣應用了“abc”分類洗井、高壓蒸汽車洗井等4種洗井管理辦法,總結出提桿正注洗井、碰泵洗井等3類15項非檢泵井治理方法,為控制檢泵率提供管理保障。
1.1摸 索合理熱洗周期,提高熱洗質量
1)摸清油井結蠟規(guī)律,確定油井合理熱洗周期。在油井施工作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn),油井結蠟多在600~800 m井段。根據(jù)地溫梯度3.64℃/100 m計算,在井深800 m的位置井下溫度約為29.1℃,而原油凝固點為29.3℃,故800 m以上位置容易形成結蠟區(qū)域。通過大量數(shù)據(jù)計算及現(xiàn)場比對、跟蹤,確定具備洗井周期的4個條件[1]:產液量下降10%以上;上、下電流上升1.2倍以上;上載荷上升10%以上;下載荷下降3%以上。
2)根據(jù)結蠟差異實施“abc”分類洗井,細化周期調整。由于按地質條件劃分區(qū)塊多、單井采出液性質變化大,因此結蠟周期差異很大。綜合分析結蠟的主要影響因素,摸索建立了按照產液、含水、液面分類制定不同洗井周期的“abc”分類洗井方法。通過對功圖和電流跟蹤分析,細化調整機采井洗井周期,保證每口井都按時洗井、按需洗井。
3)使用高壓熱洗車洗井替代泵洗,并摸索了洗井液用量及洗井操作步驟。高壓蒸汽熱洗車具有洗井溫度高、洗井液用量低、洗后有效期長等特點。針對聚驅、稠油井,泵洗憋壓、洗井不徹底的問題,推廣應用了高壓蒸汽車洗井,目前每月平均應用超過100井次。并確定洗井用量為35 m3(稠油井洗井用液約45 m3),其中,建立熱場30 min,用液5 m3;化蠟熔蠟1 h,用液15 m3;替蠟鞏固30 min用液15 m3。高壓蒸汽熱洗與普通泵洗清蠟效果對照見表1。
1.2非檢泵井治理
截至目前,喇嘛甸油田共開展非檢泵井治理94井次(抽油機井38井次、螺桿泵井46井次),見表2。
1)提桿正注洗井處理疑難螺桿泵井。喇嘛甸油田針對電流高、常規(guī)洗井方式洗井后電流上升較快、習慣性卡泵、洗井周期特別短的螺桿泵井繼續(xù)采取提桿正注的方式進行洗井。截至目前,提桿正洗13口井,見表3。
表1 喇嘛甸油田高壓蒸汽熱洗與普通泵洗清蠟效果對照
表2 非檢泵井治理情況
表3 提桿正注洗井效果對照
2)碰泵洗井處理抽油機井閥漏失。2015年3月15日,巡井發(fā)現(xiàn)喇7-2131井電流由原來的46/ 43A降為38/40A,量油發(fā)現(xiàn)產液量由50 m3/d下降到28 m3/d,測功圖發(fā)現(xiàn)為雙閥漏失。針對閥漏失問題,采用輕微碰泵8~10次,然后洗井,洗井過程中控制好壓力和溫度,洗井7 h后,測試示功圖正常(圖1、圖2)。
圖1 碰泵洗井前示功圖
圖2 碰泵洗井后示功圖
加強檢泵原因分析和整改,實施內噴涂和內襯油管、碳纖維柔性抽油桿應用及安裝抽油機減震器等29項技術200多井次,有效緩解了桿管偏磨、桿斷等問題。
2.1應用內襯油管,提高防偏磨效果
內襯油管是在普通油管內部加工1層抗磨材料軟管,該種材料軟管具有減磨和耐磨特性,用來保護和延緩抽油桿與油管內壁的磨損。其抗磨軟管屬于絕緣復合材料,內襯層厚度在3.4~3.7 mm范圍內,內襯層邵氏硬度HD大于或等于60,砂漿磨損率小于或等于0.4,其主要成分為復合尼龍、環(huán)氧樹脂和聚合物等3種原料。
目前應用21口井。其中,螺桿泵喇5-PS1603井上次檢泵作業(yè)施工起出發(fā)現(xiàn)第80根油管中部偏磨裂,因此,結合壓裂措施施工全井下入φ76mm內襯油管,并取消該井扶正器布置。應用前后,該井在相同轉速(67 r/min)下電流由措施前的17A下降到目前的7 A,下降了10 A,電流下降58.8%。
2.2應 用碳纖維柔性抽油桿及抽油桿減震器,提高抽油桿強度
1)碳纖維柔性抽油桿應用。為客觀評價碳纖維柔性抽油桿應用效果,設計使用加重桿250 m,與之匹配設計使用內噴涂油管,加重桿部分不布置扶正器,而使用雙向保護接箍。截至目前,應用14口井。其中,喇7-P261是北西塊聚驅抽油機井,采出液濃度為538 mg/L,該井于2015年5月16日作業(yè)后投產,并應用碳纖維柔性抽油桿,對比應用前后功圖,交變載荷下降23 kN(圖3、圖4)。
圖3 應用前示功圖
圖4 應用后示功圖
2)抽油機減震器應用。抽油機減振器是根據(jù)彈簧“增載被壓縮,卸載就恢復”特性,利用該裝置中的調位器和彈性復合體來儲存能量。當桿柱運動速度下降到一定值時,吸收的能量會釋放出來,達到減小桿柱彎曲、降低桿柱交變載荷,減緩桿柱偏磨、斷脫概率,從而延長抽油桿的使用壽命,目前已完成47口井安裝。
采取外請專家、現(xiàn)場教學、座談交流等方式培訓員工1290人;以開展泵礦分析月度交流例會為依托,整理交流典型案例38個,編發(fā)了《機采井管理知識系列手冊》,有效提高了員工的理論知識水平和現(xiàn)場操作能力。
喇嘛甸油田針對目前工程技術隊伍人員新,技術力量薄弱的實際情況,采用“以會代訓”的方式,由廠總工程師牽頭,工程技術大隊、油田管理部及采油礦等12個相關部門為成員,堅持每月召開一次泵礦分析交流會。從本年度檢泵井現(xiàn)狀及檢泵原因分析入手,圍繞解決疑難井問題,做好泵況變差井的落實和處理方案的確定,加大非合理區(qū)井的治理工作力度,大家群策群力、發(fā)表獨立見解、共同探討機采井管理方法。
同時,為提升喇嘛甸油田采油工程系統(tǒng)的泵況管理水平,工程技術大隊組織編寫《機采井管理知識系列手冊》,目前已完成第一冊《泵況診斷》和第二冊《管理應知應會100問》的編寫和印刷工作,共發(fā)放144本,為采油礦工程技術人員診斷機采井泵況提供參考。
成立控制檢泵率聯(lián)合攻關組,集中喇嘛甸油田優(yōu)勢力量,發(fā)揮集聚效應。針對病因,項目組成員分別發(fā)揮技術專長和管理經驗,從各自的角度提出可行性建議,編制出合理的方案。近1年來,喇嘛甸油田各項指標全部按計劃運轉,并均已達到預期。
[1]佘慶東.提高抽油機井熱洗質量方法[J].中外科技情報, 2007(19):36-36.
(編輯李發(fā)榮)
10.3969/j.issn.2095-1493.2016.06.017
張洪江,工程師,2011年畢業(yè)于東北石油大學(固體地球物理學專業(yè)),從事機采井管理工作,E-mail:zhanghongjiang1@petrochina. com.cn,地址:黑龍江省大慶油田有限責任公司第六采油廠,163114。
2015-01-08