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探討降低粗苯洗油單耗策略

2016-12-20 18:57:30高帥崔啟偉
中國科技博覽 2016年25期
關(guān)鍵詞:洗油降低單耗

高帥+崔啟偉

[摘 要]我公司粗苯系統(tǒng)自投產(chǎn)以來,洗油單耗指標始終沒有達到理想狀態(tài),與國內(nèi)先進水平有較大差距。為盡快降低粗苯生產(chǎn)中的洗油單耗,趕上國內(nèi)領(lǐng)先水平,車間實施改進措施并取得相應(yīng)效果。

[關(guān)鍵詞]粗苯 洗油 降低 單耗

中圖分類號:T522.53 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2016)25-0180-01

一、影響洗油單耗的因素

綜合分析我公司目前粗苯生產(chǎn)的現(xiàn)狀可以得出,影響粗苯生產(chǎn)穩(wěn)定及單耗偏高的主要原因有以下幾個方面:

1、進廠洗油質(zhì)量對洗油消耗的影響。

2、循環(huán)洗油中的萘、芴、苊等雜質(zhì)結(jié)晶物對洗油消耗的影響。

3、粗苯生產(chǎn)的操作控制對洗油消耗的影響。

4、再生器排渣量對洗油消耗的影響。

5、飽和器后煤氣含氨高及飽和器后煤氣夾帶母液多等前部工序?qū)ο从拖牡挠啊?/p>

6、生產(chǎn)過程中跑、冒、滴、漏對洗油消耗的影響。

7、煤氣含苯對單耗的影響。

二、改進措施及實施情況

1、嚴格控制進廠洗油的質(zhì)量

通過對粗苯以往生產(chǎn)數(shù)據(jù)的分析,結(jié)合實際生產(chǎn)經(jīng)驗得出,粗苯生產(chǎn)中,洗油質(zhì)量是影響洗油單耗的主要因素之一。反映洗油質(zhì)量好壞的主要指標為270℃、300℃前餾出量及萘含量等。而300℃?前餾出量大于90%?的洗油,其270℃前餾出量不同,洗油質(zhì)量則不同,洗苯能力也不一樣。由于洗油中270?℃~300℃之間多屬萘、苊、氧芴等組份,它們?nèi)埸c高,易于析出沉淀,吸苯能力差,而240℃~?270℃之間,則多為甲基萘、二甲基萘、聯(lián)苯等組份,它們?nèi)埸c低.熱穩(wěn)定性好,吸苯能力強,因而270℃前餾出量大的洗油,洗苯效果好,洗油消耗必然相對要?。环粗?,則洗油耗量大。前期我廠進廠洗油270℃前餾出量不到60%,300℃前餾出量在90-93%之間,270℃前餾出量較低,因此公司提高了進廠洗油270℃前餾出量這一指標,目前進廠洗油270℃前餾出量達到65%,300℃前餾出量達到95%。

2、對洗苯塔進行徹底清掃

洗苯塔投產(chǎn)至今已運行近三年,長時間的運轉(zhuǎn)加上前期控制參數(shù)的偏高,造成循環(huán)洗油中輕質(zhì)餾分減少,萘、苊、芴等重餾分增加,化驗數(shù)據(jù)結(jié)果顯示循環(huán)洗油的300℃前餾出量在75-80%,270℃前餾出量不到10%,說明循環(huán)洗油幾乎都是270℃-300℃之間的重質(zhì)餾分,洗油中的萘、苊、芴等重餾分雜質(zhì)過度積累,造成洗苯塔及系統(tǒng)內(nèi)壁結(jié)晶物聚集,每次向系統(tǒng)內(nèi)補充新洗油后,洗苯塔內(nèi)壁上的結(jié)晶物質(zhì)會被沖洗下一部分混入洗油系統(tǒng)中,使洗油質(zhì)量迅速變壞。洗油經(jīng)過二段貧油冷卻器冷卻,當溫度降到35℃時,其中的結(jié)晶物質(zhì)就會析出,造成換熱器堵塞,需對換熱器進行切除加熱清掃,在清掃過程中部分洗油也會被帶走,如此循環(huán)往復(fù)造成洗油大量消耗?;谝陨显颍?月14日、15日車間對粗苯進行停產(chǎn)檢修,將粗苯系統(tǒng)內(nèi)的洗油放空,對沉積在洗苯塔底部及側(cè)壁上的萘、苊、芴等雜質(zhì)進行清理,清理出雜質(zhì)近20余噸。同時對一、二段換熱器用蒸汽進行徹底的清掃,將沉積在油路中的雜質(zhì)清掃干凈。將系統(tǒng)內(nèi)的雜質(zhì)清掃干凈后,向系統(tǒng)內(nèi)補充新洗油。洗油置換后,洗油質(zhì)量得到改善,二段溫度可以控制到28℃,換熱器油路不再出現(xiàn)堵塞情況。

3、加強操作,調(diào)整控制參數(shù),減少洗油消耗。

(1)脫苯塔操作

洗油置換后,根據(jù)粗苯質(zhì)量要求,將脫苯塔溫度控制到90℃。

(2)洗苯塔操作

洗苯塔后煤氣溫度控制在26℃,二段貧油溫度控制在28-30℃

4、根據(jù)循環(huán)洗油質(zhì)量,確定再生器排渣量和排渣方式。

洗油置換后,再生器排渣改為排稀渣,每周排渣兩次,由于洗油剛補入系統(tǒng),目前還沒有開始排渣,因此排渣效果還需要進一步觀察。

5、加強前部工藝控制,降低由于煤氣雜質(zhì)含量過高對粗苯生產(chǎn)產(chǎn)生的影響。

煤氣中的氨、硫化氫、萘等物質(zhì),進入循環(huán)洗油中,易對粗苯系統(tǒng)的設(shè)備及管線造成腐蝕,并引起洗油老化。因此,在煤氣回收凈化過程中要努力確保煤氣中的硫化氫、氨、萘、焦油等各項指標合格、穩(wěn)定,為穩(wěn)定粗苯生產(chǎn),降低洗油消耗創(chuàng)造一個有利條件。

(1)鼓冷操作要點:

A、保證電捕焦油器的穩(wěn)定運行,使煤氣中焦油塵指標始終保持合格。

B、控制好初冷器的冷凝液的洗萘噴灑,每班對冷凝液的油水比進行檢查、調(diào)整,使其符合技術(shù)規(guī)定的要求,確保煤氣含萘在規(guī)定值以下。

(2)硫銨操作要點:

A、做好日常操作,嚴格控制各項工藝參數(shù),母液酸度5%,抓好日常的檢查和考核。

B、飽和器后煤氣帶液多的問題經(jīng)論證確定有以下幾方面原因;一飽和器內(nèi)部除酸器除酸效果不好。二是飽和器后煤氣捕霧器撲集效果差。三是煤氣量超過設(shè)計值。針對此問題經(jīng)過與多位專家討論并到唐山中潤現(xiàn)場考察,確定在飽和器后增加二次捕霧裝置。

C、加強脫硫塔的操作,嚴格控制各項工藝參數(shù),再生塔壓縮空氣壓力控制在0.45-0.47Mpa,脫硫液溫度33-35℃,脫硫液循環(huán)量高于1000m3/h,每班接班后先向事故槽排脫硫液,然后再向反應(yīng)槽添加催化劑,保證脫硫液中催化劑含量,目前塔后硫化氫含量基本達到100mg/m?以下。

D、對脫硫塔捕霧器進行清掃,減少煤氣中夾帶的脫硫液。

6、嚴格控制跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的發(fā)生

加強日常操作,做好設(shè)備的日常保養(yǎng)工作,8月14日、15日在粗苯檢修過程中,已將脫苯塔及洗苯塔漏油的人孔法蘭墊進行了更換,目前粗苯跑、冒、滴、漏現(xiàn)象基本杜絕。

7、提高粗苯產(chǎn)量

在粗苯生產(chǎn)中,其它生產(chǎn)條件穩(wěn)定的情況下,煤氣含苯越高,粗苯的產(chǎn)量越高,當洗油消耗不變時,粗苯產(chǎn)量越高,則洗油單耗越低。

三、取得成果

經(jīng)過上述調(diào)整后,近幾月洗油單耗有所下降,由原來的平均45kg/t,下降到現(xiàn)在的38kg/t。

參考文獻

1.、肖瑞華、白金峰.煤化學產(chǎn)品工藝學.北京冶金工業(yè)出版社。2004

2、何建平.煉焦化學產(chǎn)品回收與加工.化學工業(yè)出版社。2010

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