摘 要:文章針對(duì)某300MW鍋爐摻燒褐煤導(dǎo)致磨煤機(jī)出力不足的問題,提出抽取轉(zhuǎn)向室煙氣加熱一次風(fēng)的改造方案,并對(duì)方案所需的管式換熱器進(jìn)行了設(shè)計(jì)計(jì)算。經(jīng)過鍋爐整體熱力計(jì)算和經(jīng)濟(jì)效益分析得出:將一次風(fēng)從320℃加熱至370℃時(shí)經(jīng)濟(jì)效益最優(yōu),且由于抽取煙氣導(dǎo)致的鍋爐性能參數(shù)變化很小,改造方案可以有效解決摻燒褐煤時(shí)一次風(fēng)溫不足的問題。
關(guān)鍵詞:褐煤摻燒;管式加熱器;一次風(fēng)溫度;熱力計(jì)算;鍋爐性能
引言
隨著我國電力工業(yè)的快速發(fā)展,可用煤炭資源的數(shù)量和質(zhì)量都在不斷下降,如何解決資源日益緊缺和企業(yè)持續(xù)發(fā)展之間的矛盾,是電力生產(chǎn)企業(yè)面臨的現(xiàn)實(shí)問題。褐煤由于其濕度大,燃點(diǎn)低等缺點(diǎn)以前在電力生產(chǎn)中應(yīng)用較少,但隨著科技的進(jìn)步,能源的短缺問題日益突出,褐煤的應(yīng)用重新被人們重視起來。目前,一些發(fā)電企業(yè)為了降低發(fā)電成本,提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,在現(xiàn)有燃煤的基礎(chǔ)上摻燒一定比例的褐煤,但褐煤的摻燒會(huì)給鍋爐燃燒帶來一系列問題,其中最為突出的問題之一是:由于褐煤水分較高,摻燒褐煤后,原有一次風(fēng)溫度不能滿足干燥要求,造成磨煤機(jī)出力不足,影響鍋爐正常燃燒[1]。文章正是針對(duì)這一問題,以河北某300MW機(jī)組摻燒褐煤鍋爐為研究對(duì)象,設(shè)計(jì)使用管式加熱器將鍋爐轉(zhuǎn)向室煙氣熱量傳遞給一次風(fēng),提高一次風(fēng)溫度,保證鍋爐在摻燒褐煤時(shí),制粉系統(tǒng)和燃燒系統(tǒng)能夠正常、穩(wěn)定工作。
1 問題概述
河北某300MW鍋爐機(jī)組計(jì)劃摻燒褐煤,混合煤種收到基參數(shù)如表1所示。
由于燃煤水分顯著提高,原有的320℃熱風(fēng)溫度無法滿足混合煤種的干燥要求。因此,設(shè)計(jì)改造方案:采用兩臺(tái)管式換熱器(煙氣管外,空氣管內(nèi)),每側(cè)一次風(fēng)道布置一臺(tái),抽取一定比例的轉(zhuǎn)向室煙氣,通過管式換熱器提高熱一次風(fēng)的溫度,轉(zhuǎn)向室煙氣經(jīng)過換熱器后回到脫硝裝置入口,改造方案所需相關(guān)熱力參數(shù)如表2所示。
文章計(jì)劃將原320℃熱一次風(fēng)分別加熱到350、360、370、380℃,分析對(duì)比各管式換熱器的設(shè)計(jì)方案、改造后對(duì)鍋爐運(yùn)行的影響、經(jīng)濟(jì)效益等因素,從而得出最優(yōu)的改造方案。
2 改造方案設(shè)計(jì)計(jì)算結(jié)果與分析
2.1 管式加熱器和旁路煙道的設(shè)計(jì)
由于每側(cè)一次風(fēng)道各布置一個(gè)管式換熱器,共同完成煙氣加熱一次風(fēng)的任務(wù)。因此,在對(duì)管式換熱器進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)算時(shí),只需根據(jù)單側(cè)風(fēng)道的煙氣和一次風(fēng)參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)即可,4種不同加熱溫度所對(duì)應(yīng)的風(fēng)、煙主要參數(shù)如表3所示。
根據(jù)列管式換熱器設(shè)計(jì)要求,空氣在管內(nèi)流動(dòng),煙氣在管外流動(dòng),壁溫超過500℃的換熱管使用耐熱合金材質(zhì),其他換熱管使用普通材質(zhì)。由于管式加熱器需要抽取4%-8%左右的煙氣作為加熱介質(zhì),因此還需要考慮旁路煙道的設(shè)計(jì)問題。單側(cè)管式換熱器和相應(yīng)旁路煙道結(jié)構(gòu)參數(shù)如表4所示:
2.2 煙風(fēng)阻力計(jì)算結(jié)果及煙氣風(fēng)機(jī)選型
由于管式換熱器布置在一次風(fēng)道內(nèi),旁路煙氣進(jìn)行熱量交換時(shí)需要通過引風(fēng)機(jī)為抽取的煙氣提供動(dòng)力,且換熱器的布置給一次風(fēng)道增加了局部阻力損失,具體風(fēng)煙阻力計(jì)算結(jié)果和風(fēng)機(jī)的選型如表5所示。
由計(jì)算結(jié)果可知:空氣側(cè)阻力增加較少,適當(dāng)提高送風(fēng)機(jī)出力即可滿足管式換熱器空氣側(cè)工作要求,而煙氣側(cè)可以通過新增引風(fēng)機(jī),保證旁路煙氣順利進(jìn)行熱量交換,并輸送至脫銷裝置入口。
2.3 改造對(duì)鍋爐性能參數(shù)的影響
通過熱力過程分析可知:抽取一部分轉(zhuǎn)向室煙氣加熱一次風(fēng),使得流過低溫過熱器和省煤器的煙氣量減小,低溫過熱器出口氣溫和省煤器出口水溫都會(huì)降低。而煙氣由于被抽走一部分加熱一次風(fēng),并且換熱后直接輸送至脫銷裝置入口,因此排煙量減小,排煙損失減小,鍋爐效率升高,排煙溫度降低,各個(gè)加熱溫度下鍋爐性能參數(shù)相對(duì)原來不加熱時(shí)的變化如表6所示:
通過計(jì)算分析可知,由于抽取的煙氣量較少,雖然鍋爐性能參數(shù)發(fā)生變化,但變化較小,能夠鍋爐仍然正常運(yùn)行。
2.4 改造的經(jīng)濟(jì)效益分析
管式換熱器的投資成本和運(yùn)行成本是為了實(shí)現(xiàn)提高一次風(fēng)溫度的目的,因此,以單位成本對(duì)應(yīng)的換熱量作為目標(biāo)函數(shù),對(duì)不同管式換熱器設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。假定:換熱器全年工作5000小時(shí),普通換熱管和煙道每噸為0.8萬元,耐熱合金換熱管每噸2萬元,工業(yè)電價(jià)0.4元/度,則不同管式換熱器經(jīng)濟(jì)效益如表7所示:
由上述簡單計(jì)算分析可知:通過管式換熱器將320℃的一次風(fēng)加熱至370℃時(shí),投資可以獲得最大的收益,經(jīng)濟(jì)效益最優(yōu)。
3 結(jié)束語
通過對(duì)轉(zhuǎn)向室煙氣加熱一次風(fēng)的所需的管式換熱器、煙道、引風(fēng)機(jī)等裝置進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)算和分析,可以得出以下主要結(jié)論:
(1)通過管式換熱器可以將鍋爐轉(zhuǎn)向室煙氣熱量傳遞給一次風(fēng),提高鍋爐對(duì)摻燒褐煤的適應(yīng)性,并且一次風(fēng)溫從320℃加熱到370℃時(shí),單位成本獲得的換熱量最大,經(jīng)濟(jì)效益最優(yōu)。
(2)管式換熱器空氣側(cè)增加的阻力壓降較小,適當(dāng)提高送風(fēng)機(jī)出力即可滿足流動(dòng)要求,而煙氣側(cè)阻力增加較多,需要在脫銷裝置入口額外安裝引風(fēng)機(jī)才能滿足煙氣流動(dòng)需求。
(3)通過鍋爐整體熱力計(jì)算得出,抽取一定煙氣加熱一次風(fēng)會(huì)導(dǎo)致低溫過熱器出口汽溫降低,省煤器出口水溫降低,排煙溫度降低,鍋爐效率升高,但由于抽取煙氣量較少,對(duì)鍋爐造成的負(fù)面影響很容易通過燃燒調(diào)整進(jìn)行彌補(bǔ)。
參考文獻(xiàn)
[1]王文生,尚海軍,祝志福.煙煤鍋爐摻燒褐煤產(chǎn)生的問題及其改造[J].熱力發(fā)電,2009,38(9):60-69.
[2]馮俊凱,沈幼庭,楊瑞昌.鍋爐原理及計(jì)算(第三版)[M].北京:科學(xué)出版社,2003.
[3]續(xù)魁昌,王洪強(qiáng),蓋京方.風(fēng)機(jī)手冊(cè)(第二版)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2011.
作者簡介:靳菲(1988-),男,漢族,寧夏銀川人,北方民族大學(xué)助教,2014年畢業(yè)于華北電力大學(xué)熱能工程專業(yè),主要從事節(jié)能技術(shù)方向的教學(xué)與研究。